喬生莉
(山西省化工設(shè)計(jì)院,山西 太原 030024)
某化工企業(yè)主要生產(chǎn)產(chǎn)品為酚醛樹(shù)脂、烏烙托品,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水中主要含有酚、少量氨等。其廢水處理工藝為:多極精餾——除氨凈水——回收酚——廢水——加入藥劑——沉降——過(guò)濾——吸附,生產(chǎn)排水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。
由于汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展,隨之輪胎行業(yè)的需求量增大,企業(yè)相應(yīng)地?cái)U(kuò)大了樹(shù)脂產(chǎn)品的品種和產(chǎn)量,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水量也增大,廢水中酚類(lèi)也增多,原有的廢水處理設(shè)備裝置能力已不能滿(mǎn)足企業(yè)廢水的處理要求,更換新的過(guò)濾裝置投資費(fèi)用大,且現(xiàn)有的場(chǎng)地也不能滿(mǎn)足安裝新的設(shè)施, 處理廢水工藝過(guò)程中需要的藥劑、濾料隨之增加,費(fèi)用增大。
針對(duì)以上情況,按照水污染防治法“保護(hù)環(huán)境促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的”要求,對(duì)廢水處理方法進(jìn)行改進(jìn)。把本企業(yè)鍋爐房產(chǎn)生并收捕的粉煤灰加入廢水處理工藝過(guò)程中,進(jìn)行試驗(yàn)研究及應(yīng)用。
粉煤灰主要來(lái)自本企業(yè)鍋爐收捕裝置中收集的廢棄細(xì)灰。主要成分:SiO245%~55%,AI2O320%~30%,CaO 12%~15%。
本企業(yè)廢水處理的工藝過(guò)程為,先將廢水經(jīng)過(guò)多極精餾裝置(根據(jù)酚、水和氨的沸點(diǎn)不同)精餾回收酚、氨凈水,出來(lái)的廢水進(jìn)入反應(yīng)容器,加入稱(chēng)量好的廢水處理藥劑,攪拌,產(chǎn)生CO2、H2O、N2以及無(wú)機(jī)鹽等。待取樣檢測(cè)廢水中含酚量小于1 300 mg/L時(shí),進(jìn)入配水池,稀釋廢水,待含酚量小于200 mg/L,氨含量小于0.5 mg/L時(shí),再進(jìn)入水吸濾床1#~5#進(jìn)行吸濾、過(guò)濾,廢水達(dá)標(biāo)后排放。其工藝流程為:
生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水→精餾釜▼→反應(yīng)容器▼→配水池→▼1#→2#▼→3#→4#→5#→排水/回用。
理論與生產(chǎn)實(shí)踐結(jié)合判斷確定,分別在標(biāo)▼4個(gè)工段點(diǎn)加入粉煤灰:①精餾后的廢水中加入②經(jīng)藥劑反應(yīng)后的廢水中加入③進(jìn)入1#過(guò)濾床的廢水中加入④出入2#過(guò)濾床時(shí)加入。
從各自加入工段點(diǎn)前分別取廢水樣品1 000 mL倒入燒杯,分別加入0.03%的粉煤灰,用玻璃棒攪拌5 min,放置24 h后取樣用碘量法(溴化滴定)分析檢測(cè)酚的含量,其試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)第200頁(yè)表1。
表1試驗(yàn)結(jié)果表明,粉煤灰的加入只對(duì)廢水中酚有效。
加入量通過(guò)試驗(yàn)比較確定,其方法為取1 000 mL廢水分別加入不同比例的粉煤灰,攪拌5 min,放置24 h后取樣分析檢測(cè)酚的含量,其結(jié)果見(jiàn)第200頁(yè)表2~表5。
由表1試驗(yàn)結(jié)果可知,處理廢水工藝過(guò)程中在4個(gè)工段點(diǎn)加入效果比較好,即,精餾后的廢水、加入藥劑反應(yīng)后的廢水、進(jìn)1#過(guò)濾床的廢水、出2#過(guò)濾床的廢水,加入粉煤灰能夠有效降低廢水中的含酚率,而每個(gè)工段點(diǎn)加入后的處理結(jié)果在很大程度上有所不同,其中,在精餾后的廢水中加入粉煤灰處理率較底,在進(jìn)1#過(guò)濾床的廢水和出2#過(guò)濾床廢水中加入粉煤灰處理率較好。從表2~表5試驗(yàn)結(jié)果中得出同表1一致的結(jié)論。但如果加入比例加大就會(huì)增加過(guò)濾床的負(fù)荷,而且過(guò)濾床中沉渣不容易清理[1-2]。
表1 在不同工段點(diǎn)加入粉煤灰的處理結(jié)果
表2 對(duì)精餾后的廢水處理結(jié)果
表3 對(duì)加藥劑反應(yīng)后廢水處理結(jié)果
表4 對(duì)進(jìn)入1#過(guò)濾床的廢水處理結(jié)果(原水酚含量197 mg/L)
表5 對(duì)出2#過(guò)濾床的廢水處理結(jié)果(原水酚含量150.55 mg/L)
由表2~表5試驗(yàn)結(jié)果得出,加入比例相同的粉煤灰時(shí),廢水中含酚量越高,處理率較低;含酚量越低,粉煤灰對(duì)其處理率反而越高。濃度相同的廢水,粉煤灰加入越多,對(duì)廢水中酚的處理率越高;反之較低,加入量達(dá)到3%時(shí)其處理率上升緩慢。結(jié)合處理廢水過(guò)程中人的勞動(dòng)強(qiáng)度、操作問(wèn)題、設(shè)備的負(fù)荷能力等情況,不宜加入過(guò)多粉煤灰,粉煤灰的加入量為廢水量的3%為好[3]。
目前,本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品總廢水排放量為3 445 t/a。 預(yù)計(jì)年底,新產(chǎn)品高效酚醛補(bǔ)強(qiáng)樹(shù)脂正式投產(chǎn),其產(chǎn)量為1 000 t/a,產(chǎn)品廢水排放量650 kg/t,年廢水排放量增加650 t/a。
根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果,把3%的粉煤灰加入到進(jìn)1#過(guò)濾床的廢水中,運(yùn)行3個(gè)月,其效果見(jiàn)表6。
表6 粉煤灰在實(shí)際廢水處理中應(yīng)用情況
不加粉煤灰處理廢水1 000 t需要換一次藥劑,加入粉煤灰后處理廢水1 300 t需換一次藥劑,除酚率也因加入粉煤灰后提高,不加粉煤灰時(shí)反沖用水2 t,加入粉煤灰后反沖用水量1.8 t,用水反沖率也降低,處理每噸廢水每噸可節(jié)約資金10.9元,反沖次數(shù)減少1次~2次。以試運(yùn)行半年為計(jì)算,一年將節(jié)約資金13 300元,設(shè)備的廢水處理能力增加1 000 t/a。
在廢水進(jìn)1#過(guò)濾床時(shí)加入3%的粉煤灰,年處理能力由3 000 t/a可增加到4 000 t/a,提高了設(shè)備的處理能力,同時(shí),減少了反應(yīng)器的藥劑使用量。粉煤灰資源化重新利用,保護(hù)了環(huán)境,廢棄的粉煤灰減少,也就減少了廢棄物的處理費(fèi)用。
參考文獻(xiàn):
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