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非雙聯法冶煉低磷鋼種工藝優(yōu)化與實踐

2018-05-11 09:30高志濱
山東冶金 2018年2期
關鍵詞:槍位氧槍鋼種

高志濱

1 前言

隨著用戶對鋼材質量要求的提高,鋼中磷含量的工藝控制要求也越來越苛刻,降低鋼中磷含量成了高附加值鋼材產品生產過程中的重要環(huán)節(jié)。傳統的單渣法冶煉低磷鋼種時存在著終點補吹率高的問題,會造成終點鋼水過氧化。而雙聯法煉鋼則會造成渣料消耗高、能源損失大、生產周期長等系列問題。因此尋找合適的工藝冶煉低磷鋼種是提高生產率、降低消耗的唯一途徑。

目前國內許多鋼鐵企業(yè)開始試驗研究MURC轉爐煉鋼工藝,即“雙渣+留渣”冶煉工藝,如首鋼遷鋼公司SGRS工藝等?!傲粼?雙渣”冶煉工藝的關鍵技術在于:第1階段(從吹煉到倒渣)實現高效脫磷;倒渣時爐渣物理性能控制。若第1階段未能實現高效脫磷,會增加第2階段(倒渣后至吹煉終點)的脫磷負擔,容易造成補吹,同時會使第2階段留渣中磷含量增高,造成惡性循環(huán),難以循環(huán)往復;若倒渣時爐渣物理性能控制不好,會造成爐渣難以倒出和渣中含Fe量高,難以實現降低輔料和鋼鐵料消耗的目標。而留渣量對“留渣+雙渣”冶煉工藝的關鍵技術有重要影響:一方面,留渣量過大,會造成第l階段爐渣堿度過高,雖然可以實現脫磷,但爐渣黏度大,渣中含Fe高,使得鋼鐵料消耗升高;另一方面,留渣量過少,第1階段需加入大量輔料,輔料短時間內難以熔化,使爐渣黏度大,渣中含Fe高,生產過程中存在問題較多[1-3]。因此,要研究出具有高脫磷率的轉爐煉鋼脫磷工藝,方可獲得高端超低磷鋼穩(wěn)定生產能力。

為解決低磷鋼種冶煉生產過程中終點命中率低、質量控制不穩(wěn)定的問題,制定雙渣留渣深脫磷工藝,通過氧槍參數優(yōu)化,轉爐采用全流程自動煉鋼技術,雙渣渣鐵分離工藝等技術,成功解決了轉爐生產低磷品種鋼終點命中率低的問題,為今后煉鋼提高高端品種鋼比例、提高含鐵資源利用率、降低鋼鐵料消耗奠定了堅實的基礎。

2 留渣雙渣深脫磷工藝實踐

根據理論研究,轉爐冶煉過程脫磷反應80%以上是在渣鋼界面進行,脫磷速率主要受渣鋼兩側的傳質速率控制。因此,充分的攪拌是促進脫磷反應的動力學條件。若要實現預期的脫磷效果,不能刻意追求某單一因素來滿足要求,而應實現脫磷階段熱力學和動力學兩者的協同[2]。在制定留渣雙渣深脫磷工藝路線之后,萊鋼煉鋼廠對留渣量的控制及冶煉過程優(yōu)化進行了大量研究與實踐。

2.1 留渣量的精準控制

由于萊鋼煉鋼廠120 t轉爐采用干法除塵系統,留渣量必須進行嚴格控制,否則極易造成因開吹打火不良產生的泄爆等安全問題。采取“冶煉終點拉碳倒渣+濺渣結束倒渣”相結合的方法進行留渣作業(yè)。終點關氧提槍后搖爐角度控制在82°~86°,防止出鋼過程中因渣量大造成的爐口下渣問題,避免爐下設備的燒損及鋼包內下渣。通過對不同搖爐角度下渣量數據的統計,確定“留渣+雙渣”工藝標準留渣量及對應的搖爐角度?,F場試驗數據如表1所示。

表1 留渣角度與渣量控制

根據現場試驗數據,制定留渣搖爐控制標準:120 t轉爐濺渣結束后搖爐角度控制在150°~165°之間,確保留渣量穩(wěn)定控制在7~10 t以內,可以完全滿足冶煉過程化渣及開吹打火安全的需要。考慮到轉爐留渣量多的情況下爐渣堿度降低的可能性,選取部分常規(guī)單渣留渣爐次爐渣堿度進行化驗分析,結果如表2所示。

根據留渣爐數與爐渣化驗數據對比可見,當留渣爐數增加時,爐渣堿度有明顯下降趨勢,同時轉爐終點磷含量有明顯受渣中3CaO·P2O5及4CaO·P2O5等生成物飽和影響。因此,在留渣雙渣深脫磷工藝控制過程中,要求單一爐座連續(xù)生產超低磷鋼時留渣爐數不得超過3爐,超過3爐時則需在最后一爐濺渣結束后將爐渣倒凈重新造渣。

2.2 過程冶煉控制[1]

采用留渣雙渣法冶煉超低磷鋼種時,前期供氧時間控制在5~6 min之間,槍位控制在1.80~2.20 m,起渣后逐漸將槍位提升,確保爐渣真正化好、化透。提槍后,為防止渣中帶鐵量大,需要使用氮氣對爐渣進行適當的渣鐵分離操作,槍位控制在4~5 m,氮氣吹掃時間控制在20 s以內,避免吹掃時間過長造成爐渣倒不出的問題。渣鐵分離結束后進行搖爐倒渣,并做好過程監(jiān)督,避免爐渣溢出渣盆。倒渣結束后,抬爐至零位再次開吹,打火正常后開始加入渣料及冷料繼續(xù)冶煉操作。部分冶煉過程數據控制如表3所示(一次打火正常)。

表3 留渣雙渣爐次冶煉過程數據

3 氧槍參數及槍位控制優(yōu)化

3.1 氧槍參數優(yōu)化

原有氧槍采用喉口直徑36.1 mm氧槍,在使用過程中由于過程供氧強度控制偏低,留渣雙渣操作過程中容易出現溢渣噴濺等問題,不利于過程的穩(wěn)定控制以及終點的有效命中;同時,氧槍槍頭侵蝕明顯,氧槍消耗偏高。為此,通過優(yōu)化氧槍參數,改善過程供氧強度,減少氧槍消耗,實現留渣雙渣操作模式下的穩(wěn)定控制。原用氧槍與優(yōu)化后氧槍參數對比如表4所示(其中噴孔夾角13°、5孔不變)。

表4 氧槍優(yōu)化前后參數對比

3.2 過程槍位控制優(yōu)化

原有留渣雙渣深脫磷爐次吹煉前期槍位控制在1.55~1.65 m,實際操作過程中,前期起渣明顯不足,極易出現帶鐵噴濺的現象。經過對不同槍位的試驗比較,最終確定,在吹煉4 min之前適當使用高槍位,4 min之后基本槍位控制在1.8 m。5~6 min若仍不起渣,可再次加入燒結礦或將槍位提高至2 m以上以促進化渣。開吹至起渣前氧壓可控制在0.85 MPa,起渣后若反應程度較緩慢,可以將氧壓降至0.8~0.83 MPa,延長泡沫渣生成時間,促進脫磷反應的進行。再次開吹后氧壓可保持在0.88 MPa以上。

槍位及氧壓控制優(yōu)化后,前期泡沫渣起渣效果良好,加快了前期低溫條件下的脫磷反應速率,鋼渣界面的脫磷反應進行更加徹底。鋼水中的磷有75%~80%被氧化進入爐渣中,經過第一次倒爐倒渣后基本倒出爐外。二次開吹后,再次加入渣料造渣,可進一步將磷脫除,以達到深脫磷的目的。

3.3 生產數據對比

經過對氧槍參數及槍位控制的優(yōu)化,結合生產實踐,氧槍使用效果對比數據如表5所示。

根據生產跟蹤情況,結合轉爐指標控制情況,可以得出結論:轉爐冶煉過程控制相對穩(wěn)定,采用留渣雙渣深脫磷爐次終點命中率顯著提升,同時,煉鋼過程物料及能源消耗降低,吹煉時間短,優(yōu)化效果整體良好。

4 自動煉鋼模型開發(fā)與優(yōu)化

4.1 自動冶煉模型開發(fā)與優(yōu)化

在雙渣留渣法操作過程中,由于不同操作人員的操作習慣、主觀判斷及業(yè)務水平的差異,操作標準不能實現完全統一,進而導致班組之間終點控制水平及經濟技術指標差距較大。為此,針對雙渣留渣深脫磷工藝開發(fā)自動冶煉模型,使用計算機控制替代人為操作,進而實現操作標準的統一與鋼水質量的提升。考慮到不同的鐵水條件下,前期起渣時機存在差異,因此在建立自動冶煉模型過程中需要對前期提槍時機進行動態(tài)處理,依據氧氣消耗比例建立動態(tài)控制模型,加料時機(量)、槍位控制依據氧氣消耗總量的比例進行設定,過程控制可隨氧氣消耗量進行動態(tài)調整。充分考慮了不同吹煉時間段的反應特點,計算機指令更符合實際冶煉過程規(guī)律,爐內反應更平穩(wěn)。

表5 氧槍使用效果對比

以副槍二級為基礎建立的動態(tài)控制模型如圖1所示,固定加料控制模式如圖2所示。

圖1 動態(tài)加料控制模式

圖2 固定加料控制模式

4.2 非對稱性底吹模型開發(fā)

采用非對稱性底吹流量設置,提升熔池攪拌動力,可實現更好的混勻。前期針對冶煉過程中的反應特點,對底吹參數進行了優(yōu)化。以目前經過優(yōu)化后的底吹流量參數為基礎,對不同底吹槍流量調節(jié)閥開度進行不同系數的設定,促使單槍輸出流量實現差異,但總流量和與原來的設定保持不變。根據爐齡不同階段爐況的不同特點,對底吹流量進行差異性設置,力求冶煉過程中的熔池攪拌更加均勻,更好地促進過程反應的進行,穩(wěn)定終點控制,實現良好的終點命中。底吹槍系數設定如圖3所示。

圖3 底吹參數設定

當總流量為360 Nm3/h時,正常每支單槍底吹流量為60 Nm3/h,其中3支底吹槍系數每支均設定為1.5,則該3支每一支實際輸出流量為90 Nm3/h。為了保證總流量不變,剩余3支底吹槍流量系數需要調小,每支系數設定為0.5,每一支實際輸出流量為30 Nm3/h。從動力學的角度來看,足樣的流量設置可使熔池內鋼水攪拌更加均勻,底吹攪拌無死角,更好地促進了鋼水在熔池內的流動。

從生產實際來看,轉爐開吹后未出現明顯的噴濺事故,冶煉終點時爐渣變黏,爐渣全鐵進一步降低。同時,冶煉過程脫磷效果進一步提升,減少了終點磷高補吹的現象,繼而進一步穩(wěn)定低磷鋼種終點控制水平。

5 結語

隨著鋼鐵行業(yè)的不斷轉型發(fā)展,以客戶需求為導向的市場背景迫使鋼鐵生產企業(yè)不斷提高產品等級,大力發(fā)展超低磷鋼是煉鋼生產的發(fā)展趨勢。通過工藝技術創(chuàng)新來降低生產成本也成為當下的必由之路。隨著濟鋼的全面停產,大部分高附加值產品也不斷由萊鋼承接生產,包括油罐用鋼、貝斯耐磨鋼、高強鋼、水電用鋼、海洋用鋼等,品種鋼中低磷鋼的需求不斷增加。經過工藝的優(yōu)化創(chuàng)新,萊鋼煉鋼廠在低磷鋼種生產過程中終點穩(wěn)定控制水平進一步提升,磷含量穩(wěn)定控制在0.001 2%以內。轉爐冶煉低磷鋼種各類消耗不斷降低,其中石灰消耗控制在38 kg/t左右,轉爐總渣量控制在85 kg/t左右,終點磷合格率達到98%以上,真正地實現了低成本生產及產品質量的穩(wěn)步提升。

參考文獻:

[1] 朱英雄,鐘良才,蕭忠敏.復吹轉爐深脫磷技術在國內的應用與進展[J].煉鋼,2013,29(4):1-6.

[2] 姜迪剛.120 t轉爐雙渣留渣操作工藝實踐[J].江西冶金,2014,34(2):19-21.

[3] 李翔,包燕平,王敏,等.轉爐留渣雙渣工藝脫磷階段成渣路線研究[J].煉鋼,2016,32(1):6-11.

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