金輝
【摘 要】通過(guò)對(duì)鋼包鋼水回磷原因的分析,找出煉鋼生產(chǎn)影響鋼包回磷的幾個(gè)因素,并有針對(duì)性的提出了應(yīng)對(duì)措施,以此來(lái)減少出鋼回磷造成成分出格的現(xiàn)象。
【關(guān)鍵詞】回磷;因素;槍位;渣料;擋渣
0 前言
鞍鋼煉鋼某廠是以生產(chǎn)重軌鋼、高級(jí)硬線鋼、石油管線鋼、造船鋼為主。而重軌鋼、高級(jí)硬線鋼、石油管線鋼對(duì)鋼中磷的要求非常嚴(yán)格。磷含量的多少直接影響鋼材的質(zhì)量和銷(xiāo)售。隨著鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的日趨激烈以及客戶對(duì)質(zhì)量要求的不斷提高,對(duì)于上述鋼種的質(zhì)量要求也就更加苛刻,但在轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)會(huì)發(fā)生成品鋼中磷高于鋼水終點(diǎn)磷即回磷,因此控制鋼水出鋼回磷是重要的一個(gè)環(huán)節(jié),如何控制回磷也成為冶煉優(yōu)質(zhì)鋼的瓶頸問(wèn)題,煉鋼某廠轉(zhuǎn)爐出鋼回磷要求為0.003%以下,出鋼回磷大易造成鋼水成份超標(biāo)而翻鋼水,不利于鑄機(jī)大澆次生產(chǎn)控制,2016年6~12月鋼種出鋼回磷量為0.001%~0.005%之間,指標(biāo)提升還有很大空間,控制好鋼水出鋼回磷也有利于大大降低爐體蝕損和減少補(bǔ)爐作業(yè)爐次,降低材料消耗。
1 回磷分析
1.1 回磷的原因分析
1.1.1 煉鋼過(guò)程回磷
轉(zhuǎn)爐高堿度、高氧化性、大渣量和低溫有利于熔池脫磷,但進(jìn)入冶煉中期由于發(fā)生碳的激烈氧化,熔池迅速升溫,渣中FeO含量明顯降低,這對(duì)脫磷非常不利。FeO含量降低致使石灰渣化不好而造成熔渣發(fā)粘,不利于鋼渣之間充分反應(yīng),使不穩(wěn)定的渣中P2O5返回到熔池中,使熔池磷的含量增加。
1.1.2 出鋼過(guò)程回磷
在出鋼過(guò)程中向鋼包內(nèi)加入脫氧劑,使鋼中的氧以及渣中(FeO)下降,脫氧產(chǎn)物(SiO2)、(Al2O3)等進(jìn)入爐渣,使?fàn)t渣堿度降低,會(huì)打破脫磷反應(yīng)的平衡狀態(tài),有助于(P2O5)的分解和還原,磷又重新進(jìn)入到鋼液。
回磷反應(yīng)與下列各種反應(yīng)有關(guān):
(1)渣中(FeO)與脫氧劑作用:(以硅脫氧為例)
2(FeO)+[Si]=(SiO2)+2[Fe]
(2)爐渣與脫氧產(chǎn)物作用:
2(3CaO.P2O5)+3(SiO2)=3(2CaO.SiO2)+2(P2O5)
(3)渣中(P2O5)與脫氧劑的作用:
2(P2O5)+5〔Si〕=5(SiO2)+4〔P〕
(4)渣中(3CaO.P2O5)直接同脫氧劑作用:
2(3CaO.P2O5)+5[Si]=4[P]+5(SiO2)+6(CaO)
可見(jiàn)出鋼脫氧及合金化操作不合理,導(dǎo)致了鋼水回磷的發(fā)生?;虺鲣撓略M(jìn)入鋼包內(nèi)煉鋼爐渣中的(P2O5)分解還原進(jìn)入到鋼水中,出鋼下渣越多,則回磷越多。或是合金磷含量較高,也會(huì)導(dǎo)致成品鋼中磷含量高于終點(diǎn)磷含量。
1.2 煉鋼某廠回磷現(xiàn)狀分析
1.2.1 煉鋼某廠回磷現(xiàn)狀
2016年6~12月份平均出鋼回磷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)如下表:
表1 2016年回磷統(tǒng)計(jì)
1.2.2 煉鋼某廠回磷現(xiàn)狀分析
出鋼回磷≥0.005%因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)如下表:
表2 回磷爐數(shù)與回磷因素關(guān)系
由表可知,鋼種出鋼回磷問(wèn)題癥結(jié)是:出鋼下渣、終點(diǎn)溫度高、終渣氧化鐵過(guò)低。因此只要控制轉(zhuǎn)爐下渣量和合理鋼水終點(diǎn)溫度及氧化性的爐數(shù),就能將鋼水回磷0.005%降低為0.003%以下。
1.2.3 煉鋼某廠回磷因素(見(jiàn)表)
表3 回磷因素分析
2 出鋼回磷控制
2.1 槍位控制和物料加入控制
2.1.1 前期槍位及渣料加入量的控制
開(kāi)吹槍位2.2m,氧氣流量20200m3/h~20600m3/h,工作氧壓0.87 Mpa~0.90Mpa。第一批料在下槍吹氧打著火的同時(shí)加入。首批料加完后,降槍至1.8m來(lái)加強(qiáng)熔池?cái)嚢瑁岣呷鄢販囟?,使其快速成渣。由于吹氧前加入輔助材料幫助化渣,所以,在正常情況下,前期渣子會(huì)很快形成。
2.1.2 中期槍位及渣料加入量的控制
強(qiáng)攪拌后,吹氧5min槍位恢復(fù)正常,觀察渣子情況。如渣子已形成可降槍繼續(xù)加強(qiáng)攪拌,如渣子還未形成,可把槍抬高,同時(shí)降低氧氣流量和氧壓,以提高渣中(FeO)含量促進(jìn)成渣。但時(shí)間不宜太長(zhǎng),熔池來(lái)渣后緩慢降槍?zhuān)乐挂蚪禈尫却?,造成渣子化不透現(xiàn)象,導(dǎo)致嚴(yán)重的返干現(xiàn)象。然后再根據(jù)渣子情況來(lái)調(diào)整槍位,同時(shí)氧氣流量及工作氧壓恢復(fù)正常,時(shí)間在6min~8min內(nèi)渣子即可達(dá)到化透的效果。為保證有合適的堿度,可依據(jù)情況加入第二批料,觀察渣子情況,來(lái)調(diào)整槍位,加料時(shí)最好是小批量多批次加入,以免加入過(guò)多造成爐渣返干。
2.1.3 末期槍位及渣料加入量的控制
最后一批料在吹氧12min左右結(jié)束,因?yàn)榈蜏亍⒌蚐i鐵水氧化速度快,雖然加入一些輔助材料,但吹氧時(shí)間會(huì)比正常鐵水冶煉短,所以為了提高渣料的利用率,最后一批料結(jié)束時(shí)間應(yīng)早些。然后再根據(jù)熔池升溫以及化渣情況來(lái)適當(dāng)增加造渣材料。吹氧至14min左右,最好吊一下槍?zhuān)乖訌氐谆?,然后再根?jù)火焰情況階梯型地降低槍位來(lái)穩(wěn)定火焰,便于拉碳的準(zhǔn)確性。為了防止拉低碳氧氣流量應(yīng)控制在20000m3/h~20300m3/h,工作氧壓0.83Mpa~0.86Mpa。
2.2 嚴(yán)格擋渣出鋼
針對(duì)擋渣失敗和擋渣不嚴(yán),制定嚴(yán)格的操作規(guī)定
(1)每天接班必須進(jìn)行校錐。
(2)合理的控制投放擋渣錐的時(shí)間。但由于擋渣錐的材料在高溫下會(huì)軟化,因此如果擋渣錐投入太早,就會(huì)使得擋渣錐在高溫下變形,不能達(dá)到擋渣的目的。且投入過(guò)早,爐內(nèi)鋼水多,鋼水液面深,可能大于導(dǎo)桿長(zhǎng)度,不能保證擋渣錐能進(jìn)入出鋼口,因此規(guī)定在出鋼4/5加入擋渣錐。
(3)出鋼時(shí)爐渣過(guò)稀,必須加入菱鎂石稠渣,加強(qiáng)擋渣效果。
(4)出鋼擋渣失敗后,必須進(jìn)行鋼水扒渣。
3 總結(jié)
通過(guò)影響此廠轉(zhuǎn)爐出鋼回磷的因素分析制定嚴(yán)格防止回磷措施和手段,嚴(yán)格控制下渣量和槍位與渣料合理配合,減小了出鋼鋼水的回磷的程度,保證鋼水中磷含量控制在鋼種要求的范圍內(nèi),為用戶提供低磷的優(yōu)質(zhì)鋼。
【參考文獻(xiàn)】
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[責(zé)任編輯:朱麗娜]