韓曉輝
2017年3月24日廣州地鐵二號線在對128項目增購車做日檢時發(fā)現8B155車的3號輪踏面溫度偏高,經檢查和做制動器施加緩解試驗時,發(fā)現該輪對制動器閘瓦在緩解狀態(tài)下仍然貼合輪對踏面,閘瓦緩解狀態(tài)如圖1所示。
圖1 閘瓦緩解間隙對比
在對所有128項目增購車進行普查時,發(fā)現共有10%的制動器都存在閘瓦緩解間隙變小的問題。
如圖2所示,制動缸充風時,推動活塞往左移動,下連桿上端與活塞聯接,下端與閘調器聯接,活塞往左移動會推動下連桿繞銷軸旋轉,進而推動閘調器往右運動,閘調器與絲桿通過非自鎖螺紋副聯接,絲桿與閘瓦托鉸接,當閘調器往右運動時,會推動絲桿運動,進而推動閘瓦托,產生制動作用[1]。
圖2 制動器結構圖
如圖3所示,圖3中標注的A尺寸即閘瓦緩解的正常間隙值,設計為(13±2)mm,制動器裝配完成后正常間隙即已確定。
制動時,閘調器往右運動(閘調器內部制動力的傳遞過程為:下連桿—間隙調整套筒—離合機齒輪—調整螺母—絲桿—閘瓦托),當調整開關耳部未與止擋環(huán)端面接觸時,進給螺母和調整開關不受力,二者接觸時,制動器正好上閘,產生制動作用。如果因手動調整或其他原因使間隙比正常值大,二者接觸時,閘瓦仍未與車輪接觸上閘,閘調器與絲桿繼續(xù)往右運動增大的間隙B,調整開關被止擋環(huán)限位不再運動,絲桿上的進給螺母被絲桿拉著與調整開關脫齒,并在彈簧力和軸承的作用下旋轉,直至上閘。絲桿總行程為A+B。
緩解時,在彈簧回復力的作用下,活塞、下連桿、閘調器、絲桿、閘瓦托等零部件與制動相反的過程運動,當調整開關耳部與止擋環(huán)左端面接觸時,其不再運動,并且通過齒限制進給螺母不再運動,絲桿與進給螺母通過螺紋連接,此時絲桿也不再運動,絲桿回退距離為A,與制動相比,在一次制動緩解的過程中,絲桿往前運動了增大的間隙B值,完成間隙補償。絲桿不再運動時,間隙調整套筒繼續(xù)回退,直至活塞運動到制動缸底部,該過程,調整螺母與離合機齒輪脫齒旋轉回退[1]。
圖3 閘調器結構圖
國產GFD型制動器為克諾爾PC7型制動器的仿制品,在實際運營過程中克諾爾PC7型制動器不會出現閘瓦緩解間隙變小的問題,初步懷疑為國產制動器在某些零部件的裝配或尺寸上與克諾爾PC7型制動器存在差異,而導致該故障的產生。
根據對國產制動器和克諾爾PC7型制動器的動態(tài)狀態(tài)對比分析,發(fā)現國產制動器與PC7型制動器確實存在一定差異,具體情況如表1所示。
表1 GFD型與PC7型制動器對比
通過尺寸測量,PC7型制動器活塞完全緩解高度為91.5+3.1=94.6 mm,缸深度96 mm,活塞不落底;國產GFD制動器的活塞高度為101.1+3.1=104.2 mm,缸深度98 mm,完全緩解情況下活塞不能落底落底。
從設計圖紙上可以看出來,PC7型的止動鐵與調整開關之間沒有間隙[2],GFD型制動器的止動鐵與調整開關之間存在間隙[3],現場查看制動器實物,和設計圖紙相符。
將制動器的絲桿拆出后,發(fā)現PC7型制動器閘調器不能晃動,初步分析認為是緩解時止動鐵頂住調整開關,沒有晃動空間;GFD型制動器閘調器可以輕易晃動,進一步說明緩解時止動鐵沒頂住調整開關,之間有間隙。結合前面活塞可以落底的現象,說明緩解時,調整開關耳部不受彈簧力約束,為虛接情況。
由于GFD型制動器與PC7型制動器閘調器零部件止動鐵的尺寸差異,導致GFD型制動器進給螺母存在脫齒空間,所以絲桿收到底后,如果絲桿繼續(xù)旋轉,便可以帶動調整螺母克服彈簧力發(fā)生空轉,而PC7制動器進給螺母不存在脫齒空間,所以絲桿不能帶動調整螺母發(fā)生空轉。
PC7型制動器由于止動鐵與調整開關之間沒有間隙,所以進給螺母沒有脫齒空間,螺母不能旋轉,進而絲桿與進給螺母之間不能發(fā)生相對運動,即絲桿與整個閘調器不能發(fā)生相對運動。此時制動缸內活塞不落地,承受緩解彈簧力,然后通過連桿作用到閘調器上,再傳遞到絲桿上,絲桿如果要向右移動則必須克服該作用力和扭簧力。具體情況如圖4所示。
Fkb=緩解彈簧力*制動倍率+扭簧力≈1 840 N
圖4 PC7型制動器絲桿受力分析
根據前面對比分析,可知GFD型制動器由于止動鐵與調整開關之間有間隙,所以進給螺母存在脫齒空間,特殊情況下螺母能夠旋轉,進而絲桿與進給螺母之間能發(fā)生相對運動,即絲桿與整個閘調器能發(fā)生相對運動。并且由于GFD型制動器與PC7型制動器閘調器零部件止動鐵尺寸存在細微差異,即使GFD型制動器的止動鐵與調整開關貼合,進給螺母仍然存在脫齒空間,所以GFD型制動器閘瓦拖的受力情況與PC7型制動器存在差異。具體情況如圖5所示。
在止動鐵與調整開關接觸前,絲桿向輪對側移動只需要克服補償彈簧力和扭簧力。
圖5 GFD型制動器絲桿受力分析
Fgfd=補償彈簧力+扭簧力≈388 N
在止動鐵與調整開關接觸后,絲桿向右移動還需要克服進給螺母彈簧力。
Fgfd’=補償彈簧力+扭簧力+進給彈簧力≈622 N
通過前面分析可知,在制動器緩解情況下,GFD型制動器閘瓦托和絲桿受到的限位較小,而PC7型制動器的限位力比GFD型制動器大得多。假設制動器在緩解后,閘瓦拖受到往外拉的力則有可能使得緩解間隙變小,而這個力極有可能是運動沖擊[4]。
GFD型制動器、閘瓦托+絲桿+閘瓦重量m=19 kg,對PC7型制動器按18 kg計算。
計算PC7型制動器在縱向沖擊加速度下閘瓦托產生移動的最小加速度:
akb=Tkb/m=1840/18=102.22 m/s2
計算GFD型制動器在縱向沖擊加速度下閘瓦托產生移動的最小加速度:
akb=Fgfd’/m=622/19=32.74 m/s2
國產GFD型踏面制動器間隙變小故障是因為制動器設計不合理導致,閘調器調整開關與止動鐵存在間隙,導致進給螺母存在脫齒空間,后續(xù)裝車運行制動器持續(xù)受運動沖擊的影響,閘瓦拖受到向輪對側的外力,使得調整螺母產生旋轉,進而絲桿與閘調器發(fā)生相對運動,導致緩解間隙變小,甚至抱閘。
(1)更換閘調器止動鐵零件,確保絲桿收到最短位置后,止動鐵錐面能卡住進給螺母錐面,限制進給螺母脫齒旋轉,保證不空轉;
(2)規(guī)定止擋環(huán)安裝時凸出箱體端面(1~2)mm,如圖13,保證緩解時止動鐵壓住調整開關,限制鞲鞴不落底;
(3)切除活塞底部部分凸臺,保證緩解時活塞不落底[5]。
通過更換制動器閘調器的止動鐵零件,并優(yōu)化止擋環(huán)的安裝,切除活塞底部部分凸臺等有效解決了GZ128項目增購車制動器間隙持續(xù)變小的問題,這為今后國產制動器在設計裝配時有一定的借鑒作用。
參考文獻:
[1]CSR.廣州地鐵28項目基礎制動單元說明書[Z].2010.
[2]CSR.廣州地鐵128項目PC7型踏面制動單元使用與維護說明書[Z].2012.
[3]CSR.廣州地鐵128項目GFD-3型及GFD-4型踏面制動單元使用與維護說明書[Z].2012.
[4]CSR.廣州地鐵128項目踏面制動單元型式試驗報告[Z].2011.
[5]CSR.廣州地鐵128項目GFD-3型及GFD-4型踏面制動單元整改方案[Z].2017.