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煤氣化工藝節(jié)能減排技術(shù)及應(yīng)用研究

2018-03-30 08:28:19新疆天業(yè)集團(tuán)匯合新材料有限公司石河子市832200
石河子科技 2018年1期
關(guān)鍵詞:造氣風(fēng)氣懸浮物

(新疆天業(yè)集團(tuán)匯合新材料有限公司,石河子市,832200) 鹿 楊

在造氣工藝流程中,引入新方法來提升換熱設(shè)備效率、對(duì)那些陳舊的工藝進(jìn)行優(yōu)化、進(jìn)一步改善水的利用率,改造含氰污水處理裝置,以此來降低污染物排放量,回收吹風(fēng)氣,利用它當(dāng)做燃料進(jìn)行發(fā)電,上述一系列節(jié)能減排技術(shù)貫穿始終,是公司的重中之重。結(jié)合自己多年來的工作經(jīng)驗(yàn),重點(diǎn)探討了煤氣爐洗滌循環(huán)水減排技術(shù)與吹風(fēng)氣回收節(jié)能技術(shù)兩方面內(nèi)容。對(duì)業(yè)界人士分享自己的經(jīng)驗(yàn),希望能夠起到促進(jìn)作用。

1 煤氣爐洗滌循環(huán)水減排技術(shù)

因現(xiàn)階段含硫量相對(duì)偏低的無煙煤供應(yīng)不足,一些造氣裝置在運(yùn)行過程中引入高硫無煙煤,所以導(dǎo)致煤氣洗滌循環(huán)水中硫的比例有所提高,一定要對(duì)其處理技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化,從而能夠減少污水排量。由于洗滌水閉路循環(huán)運(yùn)行,導(dǎo)致循環(huán)水中各種污染物占比提高,水質(zhì)不斷變壞。循環(huán)水沉淀池發(fā)揮的作用不夠理想,對(duì)濕式電除塵、煤氣送風(fēng)機(jī)造成負(fù)面作用。接下來我們主要從循環(huán)水懸浮物與硫化物的控制兩方面闡述。

1.1 循環(huán)水懸浮物的控制

通常情況下,對(duì)于一期循環(huán)水來說,在處理過程中,首先通過燒堿進(jìn)行中和,最后其含鹽量往往保持在130kg/m3,腐蝕增強(qiáng),不容易沉淀其中的懸浮物。為進(jìn)一步改善水質(zhì),今后迫切需要加強(qiáng)這方面的探討,選擇新的方法來進(jìn)行控制。當(dāng)前的工藝之中,使用氣巴精化1011陰離子型聚丙烯酰胺(MW是1000萬)絮凝劑進(jìn)行處理,通過一系列的試驗(yàn)我們可以得知,相對(duì)于聚合氯化鋁絮凝劑來說,其在去除懸浮物上具有相對(duì)較高的效率,投藥量明顯降低。然而,在公司的具體的工藝之中,因煤質(zhì)存在著一定的區(qū)別,循環(huán)水量高低存在著差異,采用它以后,攪拌均勻性存在不同,上述原因?qū)е驴刂七^程中存在著偏離,再就是絮凝劑費(fèi)用與部分循環(huán)水去除作用相對(duì)較差等問題,在部分公司中的適應(yīng)性存在著一定的差異。所以,各家公司在實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中,需要考慮到自身的生產(chǎn)實(shí)際,研究出相應(yīng)的絮凝劑。通過這種方法既可以降低污水排放,還能減少生產(chǎn)成本。

通過聚合氯化鋁絮凝劑、石灰或燒堿等對(duì)循環(huán)水進(jìn)行處理的過程中,具有諸多弊端。在保持原有的工藝條件下,為明顯改善控制效果,最大限度地減少懸浮物,新添了一座微渦流塔板澄清器,將其布設(shè)于循環(huán)水工藝線路之中,可以改善冷卻塔填料的堵塞現(xiàn)象,為造氣污水治理選擇淋水密度較大的高效填料做好了鋪墊,最終能夠降低半水煤氣溫度,改善水的重復(fù)利用率(超過百分之九十九)。具體步驟如下所示:從造氣洗氣塔下方流出的熱水到達(dá)平流沉淀池,多數(shù)煤灰在這里沉淀,在此基礎(chǔ)上,通過熱水泵把它和絮凝劑都輸送至微旋渦斜管沉降池,含細(xì)小煤塵污水在這里分離,清水自流入涼水塔冷卻,循環(huán)使用,整個(gè)過程并不排出廢水。

這一個(gè)項(xiàng)目總成本為200萬元人民幣,一期循環(huán)水量為1200m3/h,投入運(yùn)行以后造氣洗滌水加一定的聚合氯化鋁絮凝劑之后,出口水中懸浮物<50mg/L,提高了冷卻效果,并且一次置換水用量明顯降低。因此,降低了排污成本和用水量,實(shí)現(xiàn)了良好的社會(huì)與經(jīng)濟(jì)效益。

1.2 循環(huán)水硫化物含量的控制

主要存在以下兩個(gè)方法:首先,曝氣吹脫洗滌水脫硫化氫,在此基礎(chǔ)上,處理吹脫氣,將其中的硫磺回收,這種方法優(yōu)勢(shì)如下所示:無須加入大量堿來調(diào)pH值,這樣就不會(huì)導(dǎo)致鹽量增減,可以長(zhǎng)時(shí)間之內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn),不能造成腐蝕循環(huán)水設(shè)施的問題,并且還避免了對(duì)大氣造成污染,然而,成本將有所提高。其次,調(diào)節(jié)循環(huán)水的pH值,降低HS的吸收。具體來說,能夠通過石灰或者燒堿來進(jìn)行調(diào)節(jié)。采用燒堿具有一定的弊端,將會(huì)形成硫化物,產(chǎn)生溶解鹽類不斷增加,導(dǎo)致許多HS釋放到環(huán)境中,對(duì)大氣造成污染。而采用石灰水進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),表現(xiàn)出的優(yōu)勢(shì)是沒有鹽類累積問題,不足之處是可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)結(jié)垢。在洗滌水進(jìn)入循環(huán)水設(shè)施入口處,水溫相對(duì)偏高,所以最好是通過石灰來調(diào)節(jié)洗滌水pH值,通過不間斷加入的方法對(duì)循環(huán)水pH值進(jìn)行調(diào)節(jié)。

2 吹風(fēng)氣回收節(jié)能技術(shù)

在造氣工藝中,充分發(fā)揮吹風(fēng)氣的作用,這是非常關(guān)鍵的,每一個(gè)公司均通過優(yōu)化技術(shù)的方法來改善節(jié)能效果,以盡可能地增加收益。接下來首先闡述吹風(fēng)氣回收裝置技術(shù)改造詳細(xì)過程,然后闡述投入運(yùn)行過程中需采取的措施。

2.1 吹風(fēng)氣回收裝置技術(shù)改造

過去的吹風(fēng)氣回收裝置基本上和三至四臺(tái)造氣爐(?2400mm)結(jié)合。對(duì)于八臺(tái)煤氣爐(?2400mm)的生產(chǎn)情況,造氣工序能力增加,形成的蒸汽量與吹風(fēng)氣量均有所提高,為確保吹風(fēng)氣裝置高效運(yùn)行,把空氣變成兩級(jí)預(yù)熱,一級(jí)預(yù)熱以后,增設(shè)熱管鍋爐,通過熱管與水管組合流程,共用1套吹風(fēng)氣潛熱回收裝置,經(jīng)反復(fù)論證。

為保障吹風(fēng)氣工藝不間斷進(jìn)行及鍋爐的安全,還設(shè)置了相應(yīng)的除鹽水裝置。通過多次嘗試,采用“反滲透+混床”軟水工藝,反滲透的濃水當(dāng)做補(bǔ)充水與臨著的循環(huán)水裝置連接,降低了水的使用量。除鹽水裝置之中配備了五臺(tái)過濾器,其中,纖維、多介質(zhì)、活性炭過濾器分別為1、2、2臺(tái)。投產(chǎn)之后,不僅能有效迎合生產(chǎn)需要,可以對(duì)其它裝置提供軟水。

為保證該裝置盡可能地節(jié)約能耗,把其形成蒸汽用來發(fā)電。在這里,所采用的發(fā)電機(jī)組與汽輪機(jī)型號(hào)分別是QF-6-2,C6-3.43/0.98,額定供氣量與抽汽分別是67t/h、50t/h,在減溫減壓以后,用到其它裝置上,抽凝冷凝水17t/h,供其它裝置的廢熱鍋爐使用,發(fā)電6000KW/h。

以上項(xiàng)目需要的總成本大概是1720萬元人民幣,建成投入運(yùn)行以后,設(shè)備的各方面性能均明顯提高,其中,蒸汽產(chǎn)量提高幅度達(dá)到11t/h,背壓機(jī)組的發(fā)電量明顯提高,達(dá)到2.4×107KWh/a,除鹽水預(yù)處理能力同樣明顯提高,達(dá)到150m3/h。

2.2 投入運(yùn)行過程中需采取的措施

在原造氣流程中進(jìn)行吹風(fēng)氣回收裝置技術(shù)改造,一些公司由于吹風(fēng)氣回收裝置形成的蒸汽需和其它蒸汽結(jié)合進(jìn)行發(fā)電,或原來的設(shè)備布設(shè)比較緊張等,導(dǎo)致該裝置與發(fā)電機(jī)組間存在著某段距離,崗位相互間聯(lián)系不通暢,影響到生產(chǎn)的穩(wěn)定安全進(jìn)行。為切實(shí)確保該裝置可靠運(yùn)轉(zhuǎn),避免引起重要的事故,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)做好下面幾種措施。

首先,該裝置與機(jī)組崗位相互間一定要確保各種信號(hào)通暢無阻,可以及時(shí)掌握對(duì)方崗位的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)狀況以及故障現(xiàn)狀。該裝置、機(jī)組相關(guān)參數(shù)進(jìn)入本單位生產(chǎn)管理信息系統(tǒng),從而能夠?yàn)檎{(diào)度系統(tǒng)發(fā)揮作用提供有利條件。

其次,該裝置緊急停車的時(shí)候,機(jī)組崗位吹風(fēng)氣回收裝置3.5MPa蒸汽需要在第一時(shí)間之內(nèi)進(jìn)行放空處理(一定要避免蒸汽總管壓力憋高),接著需要停止向機(jī)組送蒸汽,然后做出后續(xù)的處理。

再次,機(jī)組都緊急停車,把進(jìn)汽輪發(fā)電機(jī)組的3.5MPa蒸汽放空,停送吹風(fēng)氣回收裝置蒸汽,開展相應(yīng)的放空處理活動(dòng)。

最后,要按照職工認(rèn)真學(xué)習(xí)各種技術(shù)文件,讓所有職工熟悉相關(guān)內(nèi)容,以確保他們的技術(shù)水平不斷提高。

3 結(jié)語

綜上所述,近年來,國(guó)家高度重視環(huán)境保護(hù),頒布了一系列的節(jié)能減排政策,并開始實(shí)施資源調(diào)節(jié)稅,在這種形勢(shì)下,能源型生產(chǎn)公司面臨的壓力日益提高;排污費(fèi)的增量收取,對(duì)那些排污量相對(duì)偏高的化工公司來說,在今后面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。所以,對(duì)那些配備了造氣裝置的公司而言,必須重視環(huán)境保護(hù),積極響應(yīng)政府提出的節(jié)能減排制度,煤氣爐洗滌循環(huán)水減排技術(shù)、吹風(fēng)氣回收節(jié)能技術(shù)是兩種非常有效的節(jié)能減排技術(shù),深入地探討這兩種技術(shù),有助于化工公司降低污水排放量、提高資源利用率,最終使化工公司實(shí)現(xiàn)效益的不斷提升。

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