王杰
【摘要】原煤經(jīng)過開采后粒度不均,為了更好的滿足工業(yè)生產(chǎn)需求,需要對原煤進行粒度分選。淺槽分選機是對粒級原煤進行洗選的優(yōu)良設備。淺槽分選機在使用過程中難免會出現(xiàn)一些問題,本文總結分析淺槽分選機的故障,對其結構進行了適度的改造,經(jīng)過改造后,設備故障率得到下降,提高了設備的可靠性,降低了作業(yè)人員的勞動強度。
【關鍵詞】分選機;特點;原理;故障;結構改造
淺槽分選機設備結構簡單、經(jīng)濟性好、操作簡易、耗能低,是選煤廠的廣泛使用的設備之一。淺槽分選機利用懸浮液在重力場中按照密度分選物料。1926年蘇聯(lián)工程師E·A斯列普諾夫首次提出使用穩(wěn)定懸浮液的重介質(zhì)選煤法。此后,重介質(zhì)選煤法得到廣泛應用。淺槽分選機主要分選塊狀原煤,亦可處理黑色金屬礦石、貴金屬礦石、稀有金屬礦石等。淺槽分選機能夠適應不同品質(zhì)的原煤和分析密度的要求,且分選效果較好。
1淺槽分選機的常見故障及處理
1.1驅(qū)動系統(tǒng)故障
(1)電動機運行中有異音、繞組或軸承溫升過高。處理措施:拆檢電機,檢查軸承、扇葉等,若繞組故障應對電動機進行更換,讓專業(yè)人員檢修。此外,對電動機做好定期維護保養(yǎng)工作(軸承加油、吹灰緊固等)。
(2)皮帶松弛或打滑。處理措施:皮帶松弛通常為皮帶經(jīng)過長時間運行后產(chǎn)生拉伸變形,只需對皮帶進行張緊即可,若調(diào)整后效果不明顯,立即更換皮帶,更換時必須將就皮帶全部更換。皮帶打滑首先檢查皮帶是否松弛,若松弛,采取上述措施處理。若皮帶張緊度合適,需檢查分選槽底、刮板是否有異物卡住。如有異物清理即可。
(3)減速機溫度高或有異音。處理措施:停車檢查減速機,打開檢查。查看油質(zhì)、油位,其次檢查齒輪磨損情況,受否有斷齒。若齒輪磨損嚴重或有斷齒,需及時更換。此外,做好減速機的維護工作,保證油量充足、油質(zhì)干凈。
(4)聯(lián)軸器震動。處理措施:停車檢查尼龍柱銷。調(diào)整聯(lián)軸器的同軸度,更換磨損的柱銷。
(5)軸承過熱。導致過熱因素主要有缺油、油質(zhì)差、油量不足、油路堵塞、軸承損壞(如滾動體、保持架等)、軸瓦過緊等因素。處理措施:做好軸承潤滑點檢工作,確保油質(zhì)合格、油量充足:清理疏通或更換堵塞油管:軸承磨損嚴重需進行更換:軸瓦過緊,調(diào)整即可。
1.2排矸系統(tǒng)故障
(1)輪組、滑道磨損。頭尾輪磨損會造成跳鏈、滑道磨損、矸石卡入,別斷鏈條。處理措施:對磨損嚴重的頭輪組、隨動輪組、尾輪組進行更換,換到磨損嚴重也要進行更換。
(2)刮板鏈斷裂。處理措施:定期檢查刮板鏈,發(fā)現(xiàn)磨損嚴重,應及時更換。刮板鏈松弛,會造成鏈條下垂,刮蹭橫梁,使得鏈條疲勞斷裂,需及時調(diào)整鏈條松緊度。刮板鏈與滑道嚙合度欠佳,鏈條扯斷,檢查滑道、鏈條是否變形,同時調(diào)整鏈條的松緊度。
(3)刮板鏈走斜、刮板彎曲。處理措施:松開螺旋張緊裝置,調(diào)整好后再進行張緊,張緊需要保障兩側鏈條松緊一致。對彎曲的刮板進行更換。
(4)異物卡壓。處理措施:停機,取出異物后,方可開車運行。
1.3箱體故障
(1)箱體漏點。處理措施:及時進行漏點封堵焊接處理,避免浪費磁介質(zhì),影響分選效率。
(2)底板耐磨襯板損壞。處理措施:做檢修計劃,更換損壞的襯板。
此外,為提高設備運轉(zhuǎn)率、減少事故發(fā)生,需加強日常點巡檢工作。對刮板螺栓檢查緊固:新?lián)Q的傳動輪片要對螺栓做放松處理,防止輪片松開,造成鏈條拉斷;總結檢修經(jīng)驗,掌控重要零部件的使用周期,及時對損壞的、到周期的零部件進行有計劃的更換。
2淺槽分選機存在的問題及改進措施
2.1淺槽分選機結構上存在的問題
(1)鏈及聯(lián)結件。運行中出現(xiàn)易于出現(xiàn)斷鏈故障,鏈片磨損較大。淺槽分選機使用的鏈大多為套筒圓柱滾子鏈條,鏈條失效根源在于鏈條磨損,鏈條的鏈板與導軌、套筒與導軌及軸銷與套筒之間存有一定的摩擦力,其次鏈條受水、重介、煤泥等多重因素影響,會出現(xiàn)磨損或脫落。材料硬度不足,也是造成鏈條磨損失效的影響因素。另一種使用錨鏈式鏈條帶動刮板,該結構有重物進入,會造成卡鏈,速度較高時,穩(wěn)定性較差,會發(fā)生脫鏈、跳鏈故障。
(2)刮板及聯(lián)結件。槽底、刮板一旦有異物卡住,加速了刮板、底板、耐磨襯板的損耗,造成刮板鏈和滑道嚙合度下降,鏈條錯牙、壓斜、刮板彎曲等。鏈條松弛,疲勞斷裂。
(3)螺旋張緊裝置。為做到微距離調(diào)整,螺桿多數(shù)為細螺紋,實際工作調(diào)整中,耗時、耗力且螺紋易于損傷。
(4)機尾。彎曲滑道容易出現(xiàn)卡矸、卡鐵器等故障。尾輪在彎曲滑道處,出現(xiàn)脫落、跑偏等故障。
(5)其他問題。皮帶打滑、電動機故障、減速機損壞、軸承發(fā)熱、箱體泄漏等。
2.2改良措施
(1)螺旋張緊裝置。將細牙螺紋改為大螺距的單線梯形螺紋。提高螺紋承受外力的能力。
(2)驅(qū)動裝置。將電動機直接帶動減速機的連接方式改變。調(diào)整電動機與減速機的距離,改為皮帶傳動。即改為“軟驅(qū)動”。當機底卡物,皮帶打滑,起到緩沖作用,以保護電動機的安全。
(3)刮板彎曲問題。刮板彎曲主要出現(xiàn)在入料端,若剛度不足、強度較低時,會造成斷鏈。需要增加刮板的抗彎曲強度,可通過對刮板背面敷設加強筋。
(4)卡鏈、斷鏈。每次鏈條安裝后,開車前檢查滑道、鏈條無誤后,進行試運行,需要關注滑道和鏈條的間隙。否則,易出現(xiàn)鏈條卡死故障。分選機的進料方式是側面進料,使得入料側鏈條磨損較快,另一側磨損較慢。長時間使用發(fā)生斜鏈,甚至斷鏈故障。改進措施:減少主傳動小鏈輪的齒數(shù),鏈速下降,減緩了運轉(zhuǎn)件的磨損,還消除了介質(zhì)渦流問題;改善鏈條的張緊方式,將預緊改為預緊、拉緊相結合的方式。此外,鏈條磨損是鏈條失效的重要原因,可通過鏈條材質(zhì)選擇,提高鏈條的使用壽命。
3小結
通過對淺槽分選機的故障分析、結構改進,可有效的減少設備的故障率,降低檢修維護費用,減輕作業(yè)人員的勞動強度,有效提高生產(chǎn)效率。掌握易損件的使用周期,可進行預防性的檢修,減少故障停車次數(shù),為檢修提供有利條件。