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酸性完井液技術(shù)在長北氣田的應(yīng)用

2018-03-21 05:55董宏偉陳在君
石油化工應(yīng)用 2018年2期
關(guān)鍵詞:井液洗井緩蝕劑

董宏偉 ,陳在君 ,高 潔

(1.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實(shí)驗(yàn)室,陜西西安 710016;2.川慶鉆探鉆采工程技術(shù)研究院,陜西西安 710016)

鉆井液對(duì)低滲砂巖氣藏的傷害主要來自鉆井液濾液,同時(shí)也有少量的固相微粒進(jìn)入形成堵塞,一般傷害較淺[1-3]。而濾液進(jìn)入儲(chǔ)層隨時(shí)間的增長及液柱壓力的增大(如為防塌加重)以及儲(chǔ)層本身的強(qiáng)毛管力作用,其浸入深度也不斷增加,因而其產(chǎn)生的傷害特別嚴(yán)重且難于克服。濾液產(chǎn)生的傷害主要為水鎖,同時(shí)也有水敏膨脹及高分子聚合物在孔隙內(nèi)壁的吸附滯留作用。如果能將鉆井液傷害真正降到輕度傷害,那么氣產(chǎn)量會(huì)得到進(jìn)一步提高[4-11],因此,研究一套能降低鉆井液傷害的酸性完井液體系,十分必要,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1 室內(nèi)評(píng)價(jià)試驗(yàn)

針對(duì)現(xiàn)場鉆井液儲(chǔ)層的傷害,主要從改變儲(chǔ)層表面性質(zhì)著手,室內(nèi)研制出了酸性完井液,加入研制的解水鎖劑,使儲(chǔ)層低滲砂巖氣藏由強(qiáng)親水變?yōu)槿跤H水或微親油,消除儲(chǔ)層毛管力,提高氣驅(qū)水效率,使儲(chǔ)層殘水飽和度接近原始含水飽和度,最大程度地克服水鎖傷害;加入篩選的有機(jī)或無機(jī)黏土防膨劑或具此功能的解水鎖劑,抑制儲(chǔ)層黏土的膨脹與分散,消除由此產(chǎn)生的傷害,同時(shí)也有利于克服水鎖(防止孔徑縮小);降解高分子聚合物,消除其吸附滯留堵塞傷害;據(jù)進(jìn)入儲(chǔ)層的固相種類或儲(chǔ)層所含酸溶物種類,選相應(yīng)的酸適量加入完井液,使酸性完井液體系能溶解進(jìn)入部分固相或部分儲(chǔ)層孔道內(nèi)壁,拆散堵塞,使其易于排出,消除固相傷害,從而巖心滲透率恢復(fù)率得到明顯提高。

該酸性完井液由 G313-JSJ(A)、G313-JSJ(B)兩組分組成,現(xiàn)場施工時(shí)體系配方為16%G313-JSJ(A)+24%G313-JSJ(B)+60%水,采用光油管將酸性完井液擠進(jìn)低滲砂巖儲(chǔ)層以解堵,然后用連續(xù)油管氮?dú)鈿馀e。

1.1 酸性完井液體系表面張力

室內(nèi)采用德國KRUSS公司K100型表界面張力儀評(píng)價(jià)了該體系室內(nèi)溫度下的表面張力,結(jié)果(見表1)。

表1 表面張力隨表面活性劑濃度變化數(shù)據(jù)

由表1可以看出,表面活性劑在酸性完井液中的用量為0.08%~0.16%時(shí),就能使酸性完井液的表面張力降至20 mN/m以下,由此可知,沖洗液體系具有較低的表面張力,具有較好的解除水鎖的功能。

1.2 酸性完井液體系腐蝕評(píng)價(jià)試驗(yàn)

室內(nèi)進(jìn)行了不同緩蝕劑的篩選試驗(yàn),最終篩選了緩釋效果最好的緩蝕劑HSJ,并做了不同濃度的緩蝕劑HSJ在酸性完井液中的腐蝕速率測定試驗(yàn),測定結(jié)果(見表2,圖1)。

表2 緩蝕劑HSJ常壓靜態(tài)腐蝕速率測定結(jié)果匯總表

圖1 緩蝕劑HSJ緩蝕速率矩陣圖

由表2可知,在90℃下,6 h后,1.0%緩蝕劑 HSJ的腐蝕速率達(dá)到了0.361 g/m2·h,24 h后1.0%緩蝕劑HSJ的腐蝕速率達(dá)到了0.725 g/m2·h,均達(dá)到了優(yōu)于一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。因此現(xiàn)場施工時(shí)緩蝕劑的加量為1.0%即可滿足現(xiàn)場施工要求。

1.3 評(píng)定工業(yè)化解水鎖劑產(chǎn)品配成的酸性完井液沖洗效果的巖心試驗(yàn)

使用美國TEMCO公司生產(chǎn)AC-FDS-800-10000地層傷害系統(tǒng),評(píng)價(jià)了經(jīng)現(xiàn)場取泥漿鉆井液傷害后的巖心,經(jīng)酸性完井液沖洗后滲透率變化(見表3)。

由表3可知,三塊巖心經(jīng)過現(xiàn)場鉆井液傷害后,平均傷害率為40.29%,屬于高傷害,經(jīng)過酸性完井液沖洗后,平均恢復(fù)率達(dá)到108.45%,恢復(fù)率提高率達(dá)到168.77%,沖洗效果顯著。

圖2 酸性完井液沖洗巖心后的照片

表3 酸性完井液對(duì)傷害巖心滲透率恢復(fù)率對(duì)比

由圖2可以看出,經(jīng)過酸性完井液沖洗巖心后,巖心傷害端面基本沒有泥餅,但可以看出巖心表面存在很微小的溶蝕孔,說明酸性完井液能有效地去除泥餅。

2 使用工藝及注意事項(xiàng)

2.1 酸性完井液現(xiàn)場配制流程

現(xiàn)場使用時(shí),配制酸性完井液的罐、池子、管線及泵內(nèi)壁具有耐酸和抗氧化等耐腐蝕能力(按酸性完井液的pH,按一般酸化要求設(shè)備,完全可滿足要求)。

加藥順序:嚴(yán)格按以下順序加藥配液:

(1)在配液罐或池中先加入所需水量;

(2)邊循環(huán)或攪拌池中水,同時(shí)加入所需A組分,循環(huán)或攪拌均勻,待用;

(3)當(dāng)擠注所有準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備就緒后,加入所需組分B,迅速攪拌或循環(huán)均勻,立即向井中按設(shè)計(jì)的流量泵送入井中。

注意事項(xiàng):在沒有加入所需的水量前,禁止將組分A,B一起加入。

2.2 KCl頂替液的配制流程

配液罐中預(yù)先泵入30 m3現(xiàn)場水,緩慢加入600 kg KCl(12袋),使用700型泵車攪拌,KCl完全溶解后停止攪拌待用。

2.3 堿液配制流程

酸性完井液返排至配液罐后,需要中和pH值為7后才能集中處理,現(xiàn)場使用堿液進(jìn)行中和,在沉砂罐里預(yù)先加入20 m3現(xiàn)場水(現(xiàn)場按照沉砂罐體積確定),緩慢加入純堿3 t,使用700型泵車攪拌,待純堿完全溶解后,將堿液水直接泵入儲(chǔ)備的返排液罐中中和,直到酸性完井液pH為7后,停止泵入。

3 現(xiàn)場應(yīng)用

3.1 CB X-X井洗井作業(yè)

CB X-X井于2014年8月11日開始洗井作業(yè),泵入壓力維持在11 MPa~12 MPa,泵入酸性完井液體積220 m3,泵入頂替液KCl溶液和水共計(jì)50 m3,2014年8月25日8:00開始接連續(xù)油管,進(jìn)行液氮?dú)馀e,下至500 m處氣舉,舉活,井口壓力4.14 MPa,共返排液體201.42 m3,返排率74.6%。放噴,晚上關(guān)井,8月26日早上井口壓力10.34 MPa,放噴一天,取返排液測pH值為5。

表4 洗井作業(yè)前后平均產(chǎn)量對(duì)比

圖3 CB X-X井產(chǎn)量洗井前后對(duì)比

3.2 應(yīng)用效果

CB X-X井完井后約在2012年10月投產(chǎn)。從提供的產(chǎn)量紀(jì)錄曲線看,初期產(chǎn)量為7.0×104m3/d左右,到2013年6月底以后產(chǎn)量降至4.0×104m3/d,2013年12月后關(guān)井停產(chǎn)。如果以初期的產(chǎn)量7.0×104m3/d作為比較,洗井后提供的平均產(chǎn)量數(shù)據(jù)為9.9×104m3/d,洗井后產(chǎn)量提高率為41.43%。如果以施工前的產(chǎn)量4.0×104m3/d作為比較,洗井后產(chǎn)量提高率達(dá)到了147.5%,平均產(chǎn)量洗井前后對(duì)比(見表4,圖3)。

4 結(jié)論與建議

酸性完井液通過CB X-X井洗井施工取得的數(shù)據(jù):洗井后產(chǎn)量提高率達(dá)到41.43%(以初期產(chǎn)量計(jì)),現(xiàn)場酸性完井液樣品室內(nèi)清洗傷害巖心滲透率恢復(fù)率108.45%,以及以前大量的室內(nèi)巖心試驗(yàn)數(shù)據(jù)均表明該酸性完井液體系具有良好的洗井效果。

建議再試驗(yàn)2~3口井。應(yīng)設(shè)法用頂替法施工,只要儲(chǔ)層物性達(dá)到一定指標(biāo),就應(yīng)設(shè)法采用頂替法施工,可能取得比現(xiàn)擠注法更好的效果。

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