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機(jī)械式套管接箍定位器的研制及應(yīng)用

2018-03-21 05:55趙曉偉海顯蓮
石油化工應(yīng)用 2018年2期
關(guān)鍵詞:機(jī)械式定位器射孔

姜 勇 ,劉 銳 ,趙曉偉 ,海顯蓮

(1.中國石油長慶油田分公司油氣工藝研究院,陜西西安 710021;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實(shí)驗(yàn)室,陜西西安 710021;3.中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西西安 710200)

連續(xù)油管是卷繞在卷筒上拉直后直接下井的長油管。連續(xù)油管作業(yè)機(jī)被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“萬能作業(yè)機(jī)”,目前已廣泛應(yīng)用于油氣田鉆井、完井、修井、測井等作業(yè),在油氣田勘探與開發(fā)中發(fā)揮越來越重要的作用。一般人們采用使用輪式測量器來測量下入井中的連續(xù)油管長度。輪式測量器的滾輪沿著連續(xù)油管的外表面轉(zhuǎn)動(dòng)并測量其長度,當(dāng)滾輪磨損后,將在滾輪上產(chǎn)生溝槽。即使一個(gè)像一張紙厚的淺槽,在1 000 m深的井中也會(huì)產(chǎn)生2 m左右的誤差,對(duì)于排液等不需要精確定位的施工,這種誤差可以滿足要求。對(duì)于一些需要精確定位的施工,如多薄層壓裂,誤差太大,可能會(huì)導(dǎo)致施工層位的變化。所以開發(fā)出連續(xù)油管精確定位的方法,對(duì)發(fā)展連續(xù)油管技術(shù)的應(yīng)用推廣具有重要意義[1]。

1 國內(nèi)外連續(xù)油管校深方法的應(yīng)用

國內(nèi)外目前主要有三種連續(xù)油管井下校深方法:(1)人工井底校深法;(2)機(jī)械式套管接箍定位器(MCCL)校深法;(3)無線套管接箍定位器(WCCL)校深法。

1.1 人工井底校深法[2]

先下常規(guī)油管到施工井的井底,通過磁定位,反復(fù)測定短套管定位接箍的位置,確定實(shí)際井底的深度;在進(jìn)行連續(xù)油管施工時(shí),再將連續(xù)油管下入井底,反復(fù)確定下入連續(xù)油管的深度,再以井底為參照點(diǎn),上提連續(xù)油管到施工目的層位,進(jìn)行連續(xù)油管壓裂施工。

1.2 機(jī)械式套管接箍定位器(MCCL)法

機(jī)械式套管接箍定位器在本體上安裝有彈性卡塊,彈性卡塊采用上下不同角度的倒角設(shè)計(jì)方案,使其在下井時(shí)能平穩(wěn)通過套管接箍,在上提時(shí)機(jī)械式套管接箍定位器的卡塊會(huì)進(jìn)入到套管接箍縫隙,若要把其從接箍內(nèi)拉出,因其上的卡塊角度改變了摩擦阻力的方向,連續(xù)油管要增加大于拉力十幾倍的摩擦力,才能使卡塊壓縮彈簧收縮變形,卡塊脫出套管接箍;通過連續(xù)油管軸向受力變化的記錄曲線,與測井曲線進(jìn)行對(duì)比,達(dá)到連續(xù)油管測定井內(nèi)接箍的工藝技術(shù)要求,實(shí)現(xiàn)連續(xù)油管在井內(nèi)的定位。

1.3 無線套管接箍定位器(WCCL)法[3]

定位器以電池作動(dòng)力,通過工具在井筒移動(dòng)過程中向地面?zhèn)魉偷膲毫γ}沖信號(hào),可以指出套管接箍、油管接箍的位置,不需要利用電纜提供電力或傳輸數(shù)據(jù)。無線套管接箍定位器的剖面。

無線套管接箍定位器的線圈和磁鐵裝置,與有線套管定位器相似,檢測與接箍金屬相關(guān)的物理量的變化。當(dāng)定位器通過一個(gè)接箍時(shí),線圈和磁鐵裝置產(chǎn)生一個(gè)小的電壓脈沖。如果脈沖足夠大,超過工具設(shè)定的臨界值,處理系統(tǒng)就把該脈沖認(rèn)作一個(gè)接箍,并接通工具中的電磁閥的電池動(dòng)力;在工具移動(dòng)過程中,始終有不可壓縮的流體泵送流過工具。一旦處理系統(tǒng)接通電磁閥的電池動(dòng)力,即啟動(dòng)一個(gè)滑動(dòng)活塞將工具關(guān)閉,使流體通道封閉三秒鐘。三秒結(jié)束后,電磁閥的電池動(dòng)力被切斷,工具流體通道重新打開。

三類連續(xù)油管校深方法的優(yōu)、缺點(diǎn)對(duì)比表(見表1),由表1可知,人工井底校深法雖不需要研發(fā)井下工具,但是工序復(fù)雜,定位精度難以保證;無線套管接箍定位器法雖可實(shí)現(xiàn)精確定位,但是該技術(shù)被哈里伯頓公司壟斷,成本較高;機(jī)械式套管接箍定位器法不但可以實(shí)現(xiàn)精確定位的目的,而且研發(fā)難度較小,成本較低,鑒于此,本文提出了機(jī)械式套管接箍定位器研究思路。

2 技術(shù)分析

2.1 結(jié)構(gòu)

機(jī)械式套管接箍定位器結(jié)構(gòu)(見圖1),本體內(nèi)120度相位對(duì)稱分布三個(gè)定位卡塊,卡塊安裝在本體內(nèi)的槽內(nèi),定位卡塊兩端分別由2個(gè)卡塊壓板限位,卡塊可以在徑向上一定范圍內(nèi)伸縮。2個(gè)螺釘分別將2個(gè)卡塊壓板固定在本體上。彈簧位于本體與卡塊內(nèi)的圓孔內(nèi),定位狀態(tài)下(卡塊進(jìn)入套管接箍縫隙)彈簧是擴(kuò)張的,過套管時(shí),卡塊受擠壓,壓縮彈簧,使之收縮,順利通過套管。

表1 三類連續(xù)油管校深方法的優(yōu)、缺點(diǎn)對(duì)比表

圖1 機(jī)械式套管接箍定位器示意圖

2.2 工作原理

定位卡塊上下采用不同倒角斜度,由于卡塊下端采用小倒角,使得連續(xù)油管帶著機(jī)械式套管接箍定位器可平滑下入到短套管接箍位置以下;然后緩慢上提連續(xù)油管,當(dāng)機(jī)械式套管接箍定位器定位卡塊遇到接箍縫隙時(shí),會(huì)自動(dòng)擴(kuò)張進(jìn)入到接箍縫隙內(nèi),由于卡塊上端采用大倒角,若要把其從接箍內(nèi)拉出,因其上的卡塊角度改變了摩擦阻力的方向,連續(xù)油管要增加大于非接箍處十幾倍的摩擦力,才能使卡塊壓縮彈簧收縮變形,卡塊脫出套管接箍。在短套管附近,通過上提連續(xù)油管,記錄其軸向懸重變化的曲線(見圖2),通過曲線上峰值的距離,找到短套管位置,并且與測井提供短套管附近實(shí)際接箍數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,校準(zhǔn)短套管位置,然后以短套管位置為基礎(chǔ)上下移動(dòng)連續(xù)油管一定距離到目的層,進(jìn)行連續(xù)油管下一步施工,如射孔、壓裂等。

2.3 主要技術(shù)指標(biāo)

總長890 mm,自由外徑130 mm,剛體外徑114 mm,最小內(nèi)徑35 mm,工作壓力70 MPa,定位滑脫力(過接箍增加力)2.0 t~3.0 t,適用于 Ф139.7 mm(51/2"套管)。

2.4 技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)

(1)機(jī)械式套管接箍定位器解決了井下連續(xù)油管精確定位的需求,使得利用連續(xù)油管進(jìn)行多薄層油氣井特種作業(yè)成為可能。

(2)定位卡塊上下采用不同倒角斜度,使得起、下鉆過程中不存在卡鉆風(fēng)險(xiǎn)。

3 室內(nèi)實(shí)驗(yàn)

3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/h3>

驗(yàn)證提供的機(jī)械式套管接箍定位器定位是否滿足要求(定位滑脫力2.0 t~3.0 t),為現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)提供室內(nèi)研究技術(shù)支持。

3.2 實(shí)驗(yàn)裝置

實(shí)驗(yàn)設(shè)備包括井下工具加載加扭裝置、50 m室內(nèi)實(shí)驗(yàn)井等(見圖3),實(shí)驗(yàn)介質(zhì)為水。

3.3 實(shí)驗(yàn)過程

在室內(nèi)實(shí)驗(yàn)井內(nèi)預(yù)先下入2根11.5 m的51/2"套管+1根4 m的51/2"套管短節(jié)+2根11.5 m的51/2"套管,然后通過27/8"油管連接機(jī)械式套管接箍定位器下入51/2"套管中,從地面監(jiān)控系統(tǒng)觀察懸重變化情況。

油管下達(dá)井底后,上提管柱,此時(shí)懸重顯示為1.2 t,上提11.5 m后,懸重突然增加至4.0 t,繼續(xù)上提后恢復(fù)至1.2 t,增加值為2.8 t,證明已到達(dá)第一個(gè)套管接箍;后繼續(xù)上提11.5 m后,懸重增加2.6 t后恢復(fù),證明到達(dá)第二個(gè)套管接箍,又上提4 m后,懸重增加2.8 t后恢復(fù),證明已到達(dá)短套管上接箍位置,反復(fù)實(shí)驗(yàn),懸重增加都在 2.4 t~2.9 t。

圖2 定位過程中軸向懸重變化曲線

圖3 實(shí)驗(yàn)工裝示意圖

3.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

經(jīng)反復(fù)實(shí)驗(yàn),機(jī)械式套管接箍定位器定位可靠,定位滑脫力均保持在2.0 t~3.0 t,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

4 現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)

2017年5月,在長慶油田蘇X井進(jìn)行了機(jī)械式套管接箍定位器現(xiàn)場實(shí)驗(yàn),具體工藝描述為:連續(xù)油管水力噴射+Y241封隔器+環(huán)空壓裂。實(shí)驗(yàn)管柱(見圖4),短套管位置:2 935.05 m~2 938.55 m,人工井底位置:3 009.27 m,射孔段為 2 896.0 m、2 964.0 m、2 981.0 m,射孔段2 964.0 m和2 981.0 m層間隔只有17 m,氣層厚度分別為2.6 m,5.0 m,3.4 m,氣層厚度最薄為2.6 m。以短套管作為基準(zhǔn),進(jìn)行精確射孔、填砂作業(yè)。

圖4 機(jī)械式套管接箍定位器應(yīng)用管柱示意圖

定位方法為:以連續(xù)油管自帶的輪式測量器顯示的數(shù)據(jù)為參考,找出短套管位置,然后根據(jù)測井提供的套管接箍實(shí)際數(shù)據(jù),校準(zhǔn)短套管位置,并進(jìn)行標(biāo)記(蘇X井短套管附近的實(shí)際套管接箍位置為2 962.05 m、2 950.35 m、2 938.55 m、2 935.05 m、2 923.25 m)。定位過程為:首先下連續(xù)油管至短套管以下20 m左右,然后上提連續(xù)油管,在連續(xù)油管輪式測量器顯示值為2 954.56 m處,連續(xù)油管懸重增加2.7 t,判斷到達(dá)套管接箍位置;上提連續(xù)油管,在輪式測量器顯示值為2 942.76 m處,連續(xù)油管懸重增加2.8 t,判斷到達(dá)下一個(gè)套管接箍位置;上提連續(xù)油管至輪式測量器顯示值為2 939.26 m處,連續(xù)油管懸重增加2.7 t;上提連續(xù)油管至輪式測量器顯示值為2 927.46 m處,連續(xù)油管懸重增加2.6 t。綜上找到的四個(gè)套管接箍位置分別為 2 954.56 m、2 942.76 m、2 939.26 m、2 927.46 m,其中間距分別為11.8 m、3.5 m、11.8 m,由于3.5 m與提供的短套管長度一致,所以初步判斷2 939.26 m、2 942.76 m分別為短套管的上、下接箍位置;根據(jù)測井提供的短套管附近套管接箍的實(shí)際數(shù)據(jù),2 939.26 m、2 942.76 m與2 938.55 m、2 935.05 m接近,所以將其校準(zhǔn)為2 938.55 m、2 935.05 m,并在連續(xù)油管上進(jìn)行標(biāo)記,然后反復(fù)起下連續(xù)油管核對(duì)位置,都在標(biāo)記點(diǎn)±0.01 m范圍內(nèi),定位滑脫力(過接箍懸重增加值)都在2.0 t~3.0 t,定位成功,找到短套管位置為 2 935.05 m~2 938.55 m。

基于短套管的位置,精確找到了射孔段位置2 896.0 m、2 964.0 m、2 981.0 m,順利完成了三段連續(xù)油管水力噴射+Y241封隔器+環(huán)空壓裂工藝的施工。在此次作業(yè)過程中,最高工作壓力70 MPa。機(jī)械式套管接箍定位器在對(duì)射孔段定位的過程中,反復(fù)起、下鉆數(shù)量超過30次,該定位器始終可靠定位,定位滑脫力在 2.0 t~3.0 t,定位性能穩(wěn)定。

截至2017年12月,機(jī)械式套管接箍定位器共實(shí)驗(yàn)6口井,用于6口連續(xù)油管水力噴射+Y241封隔器+環(huán)空壓裂工藝射孔段的定位。目前最大下入深度3 120 m,最高工作壓力70 MPa,現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)應(yīng)用均一次性成功,定位準(zhǔn)確。

5 結(jié)論

(1)機(jī)械式套管接箍定位器采用純機(jī)械結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)精確定位功能,結(jié)構(gòu)簡單,操作方便;

(2)通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,機(jī)械式套管接箍定位器定位準(zhǔn)確,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求;

(3)在長慶油田最小層間距只有17 m,最薄層只有2.6 m的多薄層氣井中,利用機(jī)械式套管接箍定位器定位,順利完成了連續(xù)油管作業(yè),使得利用連續(xù)油管進(jìn)行多薄層油氣井特種作業(yè)成為可能。

[1]林英松,蔣金寶,劉兆年,張寶康,李曉波.連續(xù)油管壓裂新技術(shù)[J].斷塊油氣田,2008,(3):118-121.

[2]張會(huì)師.連續(xù)油管水力噴砂射孔深度確定方法探究[J].油氣井測試,2009,(6):59-60.

[3]陳軍,蔣金寶,劉兆年,張寶康,李曉波.無線機(jī)械式套管接箍定位器及其在連續(xù)油管壓裂中的應(yīng)用[J].新疆石油天然氣,2008,(2):73-76.

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