(唐山三友化工股份有限公司純堿公司,河北 唐山 063305)
電氣系統(tǒng)的穩(wěn)定性一直是電氣技術(shù)人員和運行人員重點關(guān)注的問題。雙電源單母線分段系統(tǒng)是指兩路電源進線,中間利用斷路器分段。此系統(tǒng)的特點是可靠性高。當(dāng)其中一路進線出現(xiàn)故障時,此進線斷路器斷開后可通過手動或者自動投入分段斷路器(也稱母聯(lián)斷路器),由另一段電源供電。對于對供電恢復(fù)需求高的系統(tǒng)一般使用備用電源自投裝置(簡稱備自投)。備自投是一種檢測有停電回路時自投投入備用母線的裝置。
備自投裝置能在工作電源斷開或者故障后自動且快速將備用電源投入使用,此過程中為了防止發(fā)生二次事故以及事故擴大化。備自投對于自投條件有一系列要求。備自投需先充電(備自投準(zhǔn)備好),充電條件為:①Ⅰ段母線、Ⅱ段母線均三線有電壓;②Ⅰ、Ⅱ段進線斷路器合位,分段斷路器分位。如有條件缺失則備自投裝置放電(不作備自投準(zhǔn)備),放電條件為:①Ⅰ段母線、Ⅱ段母線均三線無電壓;②有外部閉鎖信號;③TV異常(不能因TV控制回路斷線或者保險熔斷誤動作);④進線Ⅰ、Ⅱ段斷路器拒跳;⑤進線Ⅰ、Ⅱ段斷路器跳位異常;⑥分段斷路器跳位異常;⑦分段備自投動作;⑧分段斷路器處于合閘位置;⑨Ⅰ、Ⅱ段母線失壓自投壓板退出。
當(dāng)備自投充電完成后,Ⅰ段檢測到無壓無流后,Ⅱ段有壓條件下經(jīng)自定義延時后跳開Ⅰ段進線斷路器并確認(rèn)斷開后,如進線斷路器拒動,自投失敗。經(jīng)自定義時間后合分段斷路器。如分段斷路器跳閘(無論何種原因)不再進行合分段斷路器。分段斷路器再備自投動作后跳閘后不能再次合閘是防止失電母線發(fā)生了故障,而造成備用段再次跳閘而造成的事故擴大化。
備自投裝置對進線斷路器和母聯(lián)斷路器都有控制。備自投進線斷路器有跳閘控制,對母聯(lián)斷路器為合閘動作。同時為了防止兩路電源非同期合閘情況的發(fā)生,兩路進線斷路器和母聯(lián)斷路器三個斷路器不能同時處于合閘位置,因此采用了電氣聯(lián)鎖控制此情況的發(fā)生。由此可見備自投裝置必須確認(rèn)失電段進線斷路器處于分閘位置才會進行動作。
我公司某新建配電室,電氣系統(tǒng)送電之前進行了各級保護的試驗以及保護定值校驗。對備自投進行了模擬試驗,試驗過程為先將Ⅰ段、Ⅱ段給入二次電流電壓。進線斷路器合位、母聯(lián)分位。斷開Ⅰ段電流、電壓,經(jīng)延時后母聯(lián)斷開進線斷路器,確認(rèn)進線斷開后母聯(lián)合閘成功,之后只斷開Ⅰ段二次電流或二次電壓,備自投不動作。Ⅱ段進行了同樣的試驗動作均正常。
我公司高壓系統(tǒng)如圖1所示。正常運行時QF1、QF2斷路器合位,QF3斷路器分位,進線采用電纜進線至進線開關(guān)柜。當(dāng)公司電氣系統(tǒng)大檢修時,為了不影響正常供電,請示上級用電單位并由上級用電單位在同期情況下,解除進線、母聯(lián)三個斷路器不能同時合閘的聯(lián)鎖,合QF3斷路器,此時然后斷開檢修段進線斷路器。當(dāng)發(fā)生事故時如Ⅰ段進線失電則由備自投(充電完成)檢測Ⅰ段無壓無流,Ⅰ進線斷路器低電壓動作,同時備自投也發(fā)出斷開QF1動作信號,確認(rèn)QF1分位后,投入QF3母聯(lián)斷路器。此過程中為了防止電壓波動造成的誤動作,一般設(shè)置無壓定值為25%額定電壓。同時增加0.5 s延時發(fā)出斷開QF1斷路器信號。但合QF3的延時為0 s。
事故過程:新變電所投用初期,負荷未大量使用,此時發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備功率顯示異常,經(jīng)檢查Ⅰ段電壓小母線相序錯誤。為了倒小母線相序,需停PT二次側(cè)電壓至電壓小母線的斷路器。采?、穸芜M線解除了圖2中的LP2跳閘壓板,防止進線低電壓動作。但在斷開PT二次斷路器后Ⅰ段母線仍然跳車,顯示低電壓保護動作,同時備自投保護動作,因母聯(lián)斷路器位于試驗位,Ⅱ段電源未投入使用,造成了Ⅰ段停電。
圖1 雙電源進線原理圖
此事故的發(fā)生,表面現(xiàn)象為進線斷路器低壓保護動作,分析事故時一度懷疑LP2跳閘壓板未起作用,懷疑壓板接線存在錯誤??蛇M行了圖紙分析以及現(xiàn)場接線檢查后并未發(fā)現(xiàn)問題。從圖2中可見LP2跳閘壓板解除之后,小母線造成低電壓保護TFDJ-1保護跳閘接點雖然閉合,但因LP2跳閘壓板處于斷開位置無法啟動跳閘線圈。但手動跳閘接點STJ-1還起作用進行跳閘。而事故操作過程中未進行手動跳閘。但備自投跳Ⅰ段進線并聯(lián)在手動跳閘處。由此分析是因備自投對Ⅰ段進線發(fā)出了跳閘信號造成了進線跳閘。但此時備自投只是失去了電壓信號,此時Ⅰ段有負荷也就是說有電流應(yīng)該不符合備自投動作條件。經(jīng)查綜保說明書也沒有定義電流消失信號值。經(jīng)與廠家溝通,廠家未開放進線無流值用戶設(shè)定,而是綜保系統(tǒng)默認(rèn)的0.4倍二次額定電流。而進線斷路器互感器變比為1 500/5,因此當(dāng)進線電流低于120 A時備自投認(rèn)為進線已經(jīng)失流。此時變電所剛投用負荷還未全部使用,實際電流確實低于120 A。
經(jīng)上述分析可知,人為的Ⅰ段電壓小母線斷開,且因負荷過小進線實際電流小于120 A,而Ⅱ段母線有電壓。全部滿足了備自投動作條件。備自投則進行了對Ⅰ段母線的分閘信號發(fā)出。同時Ⅰ段進線雖保護跳閘硬壓板解除,但低電壓保護節(jié)點動作,Ⅰ段斷路器也因備自投分開。所以造成了進線低電壓保護動作的假象。
圖2 備自投控制原理圖
此次事故的發(fā)生因處于試車階段未造成影響,且在正常使用過程中也因負荷電流一般大于120 A不會發(fā)生這種情況。這種事故的分析的初期只是按事故現(xiàn)象認(rèn)為先發(fā)生的進線低電壓動作造成了備自投動作,而未考慮到是由備自投造成了進線斷路器的動作。設(shè)備試驗階段未考慮到綜保無流的真實情況。針對此情況我們建議綜保廠家對無流定值開放用戶自定義,并要求維護人員進行維護操作前對進線微機綜保的低電壓軟壓板解除,同時對母聯(lián)斷路器備自投解除軟壓板,并將正常運行電氣系統(tǒng)的母聯(lián)斷路器投入到工作位置。希望通過此情況的發(fā)生以及分析對電氣技術(shù)人員以及維護人員再次面對類似情況時有所幫助。
[1] 劉屏周.工業(yè)與民用供配電設(shè)計手冊[M].北京:中國電力出版社,2016