,,
(徐州豐成鹽化工有限公司,徐州 江蘇 221700)
我公司配備四臺(tái)φ2800×27000輕灰煅燒爐,雖然單臺(tái)爐設(shè)計(jì)能力可以達(dá)到450 t/d,但結(jié)合本廠及國(guó)內(nèi)同行使用情況來(lái)看,單臺(tái)爐最多只能維持380~400 t/d。經(jīng)過(guò)幾年的生產(chǎn)實(shí)踐摸索,當(dāng)純堿日產(chǎn)量超過(guò)1 500 t,堿廠穩(wěn)產(chǎn)、提產(chǎn)的瓶頸在煅燒系統(tǒng)。2011年我公司在項(xiàng)目配套中從德國(guó)克勞斯·瑪菲公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)克瑪公司)引進(jìn)四臺(tái)(后來(lái)一臺(tái)拆作低鹽重灰使用)SZ1000/2型轉(zhuǎn)鼓推料離心機(jī)用于重堿的二次脫水,借以提高煅燒爐生產(chǎn)能力,但由于各種原因,特別是濾液外送問(wèn)題,一直未能正常投用。為管控成本,提高設(shè)備利用率,借鑒國(guó)內(nèi)同行使用經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合自身實(shí)際情況對(duì)重堿離心過(guò)濾工藝進(jìn)行改造,特別是解決了制約離心機(jī)正常運(yùn)行的濾液?jiǎn)栴},離心機(jī)投入生產(chǎn)后,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或者接近設(shè)計(jì)要求。
碳化塔取出液經(jīng)轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾機(jī)進(jìn)行一次分離后,重堿經(jīng)過(guò)重堿0號(hào)皮帶、1號(hào)皮帶,一部分直接進(jìn)入4號(hào)皮帶進(jìn)入煅燒爐,另一部分經(jīng)過(guò)2號(hào)皮帶經(jīng)分料刮刀分送至各離心機(jī)進(jìn)口(剩余部分直接落到3號(hào)皮帶和離心機(jī)出料一起送至4號(hào)皮帶),重堿經(jīng)離心機(jī)螺旋進(jìn)料器送至加速分布錐內(nèi),加速分布錐將物料進(jìn)行預(yù)加速,加速至主轉(zhuǎn)鼓同樣轉(zhuǎn)速,然后將其均勻加至布料區(qū),在布料區(qū)固體重堿被濾網(wǎng)擋住,并被推料盤(pán)推出主轉(zhuǎn)鼓進(jìn)入3號(hào)皮帶,再通過(guò)4號(hào)皮帶進(jìn)入煅燒爐。
我公司先前之所以離心機(jī)不能長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,主要原因是不能解決濾液外送問(wèn)題。按照開(kāi)1~2臺(tái)離心機(jī),重堿水分下降4%~5%計(jì)算,產(chǎn)生濾液約2~4 m3/h,濾液少且固液比高達(dá)15%~20%,再加上泵的設(shè)計(jì)選型與濾液量極度不匹配,導(dǎo)致濾液管堵塞頻繁,濾液外送困難,這是導(dǎo)致2011年第一次開(kāi)車(chē)失敗的主要原因;在2014年第二次開(kāi)車(chē)過(guò)程中,通過(guò)往濾液桶內(nèi)注入煅燒洗滌液進(jìn)行稀釋?zhuān)瑸V液外送問(wèn)題得到暫時(shí)解決,但是注入5~8 m3/h清水直接導(dǎo)致系統(tǒng)母液總存量飆升,第二次開(kāi)機(jī)也以失敗告終。
通過(guò)對(duì)離心機(jī)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查以及總結(jié)前兩次開(kāi)車(chē)失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出可采用MⅠ沉淀稠厚器溢流清液作為濾液稀釋液,并將稀釋濾液再次注入稠厚器進(jìn)行二次稠厚的想法,并予以實(shí)施。濾液通過(guò)收集盒流入濾液桶,經(jīng)濾液泵送至重堿MⅠ沉淀稠厚器進(jìn)行稠厚分離,稠厚液體直接進(jìn)入出堿槽,溢流液一部分返回MⅠ桶,另一部分繼續(xù)返回濾液桶,作調(diào)節(jié)濾液使用。采用此流程后有以下幾方面好處:
1)MⅠ屬于系統(tǒng)母液不屬于外來(lái)水,不會(huì)造成母液膨脹問(wèn)題。
2)借用稠厚器溢流液母液可將濾液固液比降低至5%以下,徹底解決濾液固液比高,外送困難的問(wèn)題。
3)稀釋后的濾液再次注入稠厚器進(jìn)行二次稠厚,可有效減少濾液中的產(chǎn)品損失(固含量約1.5%wt)。
圖1 改造后的濾液流程圖
我公司四臺(tái)SZ1000/2型離心機(jī)配備有洗水噴淋裝置,用以進(jìn)一步降低重堿鹽分,由于使用此項(xiàng)功能會(huì)導(dǎo)致洗水進(jìn)入母液系統(tǒng),造成系統(tǒng)母液上漲,且加洗水會(huì)導(dǎo)致重堿水分相對(duì)于不加洗水偏高,所以在使用過(guò)程中并未添加洗水,僅用于脫水,下述數(shù)據(jù)也是在不加洗水狀態(tài)下進(jìn)行的收集。
表1 重堿離心分離生產(chǎn)數(shù)據(jù)
由上表數(shù)據(jù)分析得出數(shù)據(jù),通過(guò)離心機(jī)后,重堿水分下降約為4.5%。鹽分相比進(jìn)料下降約0.095%,效果明顯。我公司目前開(kāi)兩臺(tái)離心機(jī),重堿處理能力80 t/h,約占公司總產(chǎn)量的65%。進(jìn)煅燒爐混合重堿水分降低約為3%,因重堿水分下降產(chǎn)生的效益計(jì)算如下。
通過(guò)查表得以下數(shù)據(jù):
ig——3.0 MPa、280 ℃中壓蒸汽焓值 2941.8 kJ/kg;
i0——240 ℃水蒸氣液體焓值1 034.6 kJ/kg(一閃前溫度240 ℃);
∑Q——煅燒制造1 t純堿需要的熱量 2 720 MJ。
即單爐能力提升約為8%(上述計(jì)算不包括因返堿量減小帶來(lái)的爐氣生產(chǎn)能力的提高,實(shí)際要高于8%),四臺(tái)爐全年增加生產(chǎn)能力為1 600×0.08×330=4.2萬(wàn)t。
兩臺(tái)離心機(jī)總裝機(jī)容量(含皮帶)為E=(75+45+4)×2+5.5+3+26=282.5 kW,按照電機(jī)運(yùn)行功率因數(shù)0.8計(jì)算,功率為226 kW。
每年電費(fèi)為226×330×24×0.8×0.7=125.29萬(wàn)元。(電價(jià)0.7元/kWh)
人工費(fèi)用以及三臺(tái)離心機(jī)維修費(fèi),按照100萬(wàn)元/年估算。
離心機(jī)濾液帶走的重堿結(jié)晶損失。
通過(guò)近一段時(shí)間的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行驗(yàn)證,改造后的重堿離心機(jī)濾液?jiǎn)栴}得到了徹底解決,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量均明顯提高。通過(guò)上述粗略分析可知,離心機(jī)作為提高煅燒爐生產(chǎn)能力的重要手段是非常有必要的,對(duì)煅燒乃至整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)都產(chǎn)生深遠(yuǎn)而積極的影響。
[1] 韓行治.聯(lián)合制堿工藝[M].沈陽(yáng):遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989
[2] 劉光啟.化學(xué)化工物性數(shù)據(jù)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002
[3] 韓光琨.利用離心機(jī)對(duì)粗重堿二次脫水工藝經(jīng)濟(jì)效益分析[J].純堿工業(yè),1996(4)
[4] 宋宗亮,王秉鈞.離心機(jī)在重堿二次過(guò)濾中的應(yīng)用及效益分析[J].純堿工業(yè),1998(6)