(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)
我公司采用機(jī)械化豎窯進(jìn)行石灰石的生產(chǎn),每臺(tái)窯均配有1臺(tái)星型出灰機(jī)進(jìn)行物料的排放。現(xiàn)公司純堿產(chǎn)量較高,使得該出灰機(jī)長期處于高負(fù)荷運(yùn)行,轉(zhuǎn)鼓襯板和殼體襯板以及軸和軸承均磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致設(shè)備密封性下降,設(shè)備停車檢修頻繁,不但大幅增加設(shè)備維護(hù)成本,而且嚴(yán)重影響了化工生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。由于密封能力的下降,導(dǎo)致窯內(nèi)風(fēng)壓外泄,增加工藝操作難度;同時(shí),也使得窯內(nèi)石灰粉塵自軸端處持續(xù)泄漏,給環(huán)境造成了較大污染。經(jīng)過近30年的使用和維修,發(fā)現(xiàn)該設(shè)備因結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不盡合理,已不能適應(yīng)高負(fù)荷生產(chǎn)要求,檢修頻次過高,對化工安全生產(chǎn)和環(huán)境治理具有較大隱患。因此,對其進(jìn)行結(jié)構(gòu)改型,以便更好地適應(yīng)生產(chǎn)需要,降低設(shè)備維護(hù)成本。
目前,國內(nèi)氨堿法純堿生產(chǎn)企業(yè)均采用星型出灰機(jī)作為石灰石卸料裝置, 由電機(jī)減速機(jī)驅(qū)動(dòng)進(jìn)行工作。該設(shè)備自上個(gè)世紀(jì)70年代中期完成結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)定型以來,在純堿企業(yè)的石灰石卸料工藝中得到了廣泛應(yīng)用。我公司自1989年投產(chǎn)以來,也一直使用該型出灰設(shè)備。星型出灰機(jī)結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示。
1.端蓋 2.軸 3.殼體 4.殼體襯板 5.轉(zhuǎn)鼓 6.轉(zhuǎn)鼓襯板 7.石墨填料 8.填料壓圈 9.滑動(dòng)軸承圖1 星型出灰機(jī)簡圖
設(shè)備主要由殼體、端蓋、填料壓圈、殼體襯板、轉(zhuǎn)鼓襯板和安裝在軸上的料斗式轉(zhuǎn)鼓等部件組成。殼體襯板與殼體、轉(zhuǎn)鼓襯板與轉(zhuǎn)鼓采用螺栓(釘)連接,殼體襯板與轉(zhuǎn)鼓襯板間留有0.75~1.0 mm的縫隙,用以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)鼓的旋轉(zhuǎn)及窯氣的密封;在端蓋與轉(zhuǎn)鼓間安裝有方形油浸石墨盤根,用鋼制填料壓圈壓住,阻擋未進(jìn)入料斗內(nèi)的物料竄入端蓋上的軸承內(nèi);端蓋上安裝有銅質(zhì)的滑動(dòng)軸承,用以支撐主軸及其安裝在主軸上的轉(zhuǎn)鼓進(jìn)行旋轉(zhuǎn)。當(dāng)出灰機(jī)轉(zhuǎn)鼓在電機(jī)減速機(jī)的驅(qū)動(dòng)下轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),石灰石通過下料溜管連續(xù)進(jìn)入5個(gè)料斗內(nèi),隨轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)動(dòng)將物料通過出料口送至鏈板機(jī)上。該設(shè)備的主要特點(diǎn)就是在連續(xù)卸料的同時(shí),鎖住窯內(nèi)氣體,確保窯內(nèi)風(fēng)壓穩(wěn)定,同時(shí)避免窯內(nèi)粉塵自滑動(dòng)軸承處溢出,對生產(chǎn)環(huán)境造成污染。
該設(shè)備的結(jié)構(gòu)雖然能滿足石灰石卸料及鎖風(fēng)要求,但在生產(chǎn)過程中,隨著轉(zhuǎn)鼓的旋轉(zhuǎn),大量物料不間斷地與轉(zhuǎn)鼓襯板及殼體襯板發(fā)生劇烈摩擦,使轉(zhuǎn)鼓襯板及殼體襯板產(chǎn)生了快速磨損,并越來越嚴(yán)重。雖然襯板采用了硬度較高的16Mn鋼板,但其耐磨性能在石灰石高負(fù)荷連續(xù)摩擦下,仍顯不足。同時(shí),經(jīng)多次拆檢發(fā)現(xiàn),殼體內(nèi)的石墨填料在出灰機(jī)運(yùn)行初期就已磨損殆盡,根本起不到對物料的密封作用,并導(dǎo)致小塊物料直接進(jìn)入到殼體和轉(zhuǎn)鼓間形成的腔體內(nèi),使腔體內(nèi)轉(zhuǎn)鼓和端蓋的榫槽配合處因物料磨損,均產(chǎn)生很大的縫隙。由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的原因,在該部位沒有設(shè)置阻擋粉塵的部件,使得腔體內(nèi)的粉塵經(jīng)榫槽處直接竄入滑動(dòng)軸承內(nèi),與軸承內(nèi)的潤滑脂相混合,造成軸承潤滑質(zhì)量急劇下降,加速了軸及軸承的磨損。如遇窯況惡化時(shí),石灰石出料溫度高達(dá)150~200 ℃,軸承內(nèi)潤滑脂在高溫下迅速液化流失,使得軸在無潤滑狀態(tài)下轉(zhuǎn)動(dòng),并喪失了潤滑脂的密封作用,窯內(nèi)風(fēng)壓及石灰粉塵自軸承處持續(xù)泄露,惡化了工藝參數(shù),不但導(dǎo)致生產(chǎn)的波動(dòng),又造成了環(huán)境污染,只能停車對其進(jìn)行拆檢。但因生產(chǎn)負(fù)荷過大,磨損過快,經(jīng)檢修后的出灰機(jī)平均每1~2個(gè)月就需檢修,導(dǎo)致設(shè)備維護(hù)成本高昂。綜上所述,該型出灰機(jī)在設(shè)計(jì)上存在著較大的缺陷,亟需改進(jìn)設(shè)計(jì)。
現(xiàn)有星型出灰機(jī)磨損后,一般采用對轉(zhuǎn)鼓襯板和殼體襯板同時(shí)進(jìn)行更換的檢修工藝。首先,要將拆下的出灰機(jī)自窯底運(yùn)至裝置區(qū)樓板邊緣處,利用30 t吊車將其吊運(yùn)到地面后,再使用叉車將其運(yùn)送到我公司的制修車間,然后,將出灰機(jī)拆解,并利用氧乙炔氣割拆除轉(zhuǎn)鼓及殼體的襯板,完成后,再包覆和焊接新的襯板。將包覆和焊接好襯板的殼體使用鏜床進(jìn)行襯板內(nèi)孔鏜削,并根據(jù)鏜削尺寸在立車上車削轉(zhuǎn)鼓襯板外徑,并確保二者的尺寸偏差控制在0.75~1.5 mm之間。同時(shí),還對軸及軸承進(jìn)行更換和修配,最后進(jìn)行設(shè)備總裝??傃b后的設(shè)備經(jīng)盤車檢驗(yàn)合格后,再將其吊運(yùn)到裝置區(qū)進(jìn)行回裝。經(jīng)測算,每臺(tái)出灰機(jī)的檢修耗時(shí)10~12天,涉及到起重運(yùn)輸、裝配、車削、鉆削等多個(gè)工藝程序,人力資源消耗、原材料消耗、動(dòng)力(能源)消耗非??捎^。由此可見,出灰機(jī)檢修工藝復(fù)雜,周期長,加工及運(yùn)輸費(fèi)用高。粗略計(jì)算,每臺(tái)出灰機(jī)檢修費(fèi)用近5 000元,以每年20臺(tái)計(jì)算,檢修費(fèi)用超過10萬元,設(shè)備維護(hù)經(jīng)濟(jì)性非常差。
針對該星型出灰機(jī)在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上的不足,依據(jù)設(shè)備使用環(huán)境及使用要求,擬在原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)行改型。改型后的設(shè)備除了必須具備原設(shè)備的基本功能外,通過創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),優(yōu)化設(shè)備性能,解決原設(shè)備存在的磨損嚴(yán)重、密封效果差、維修工藝復(fù)雜、耗時(shí)長、成本高等諸多問題。因此改型后的設(shè)備必須能滿足高負(fù)荷生產(chǎn)需要,具有密封效果好、耐用度高、高效檢修、維修成本低、對生產(chǎn)影響小的特點(diǎn)。
經(jīng)多次分析和研究,結(jié)合我公司及其他純堿企業(yè)的維修和改造經(jīng)驗(yàn),擬將其改型為分體式可拆卸結(jié)構(gòu),其設(shè)備結(jié)構(gòu)簡圖如圖2所示。
分體式可拆卸結(jié)構(gòu)的出灰機(jī)由軸、軸套、上下端蓋、上下殼體、可拆卸式料斗、滾動(dòng)軸承、骨架油封等部件組成,取消了石墨填料及填料壓圈,簡化了設(shè)備結(jié)構(gòu)。殼體采用鑄鋼材質(zhì),分為上下兩部分,利用螺栓進(jìn)行連接,且在其內(nèi)壁上加工出12個(gè)直線凹槽,利用螺釘安裝12塊凸臺(tái)式弧形襯板;殼體兩側(cè)的端蓋也均分為上下兩部分,鑄鋼材質(zhì),利用螺栓相互連接并與殼體進(jìn)行組裝。同時(shí),將原一體式料斗改為可拆卸的分體結(jié)構(gòu),5個(gè)料斗分別利用螺釘安裝到鑄鋼軸套上,相互之間再利用螺栓進(jìn)行連接,便于料斗的拆裝更換。為消除原設(shè)計(jì)材質(zhì)為16Mn的襯板磨損過快的缺陷,提高其使用性能,將殼體內(nèi)的凸臺(tái)式弧形襯板及料斗的材質(zhì)改為奧氏體高錳鋼(ZGMn17),其硬度值為HBS185—220,具有很高的耐磨性,水韌處理后還具有較好的塑形和韌性,能滿足切削加工的要求。針對原設(shè)計(jì)中粉塵易竄入軸承、軸承及軸易磨損的不足,將端蓋內(nèi)滑動(dòng)軸承改為滾動(dòng)軸承,加注耐高溫的二硫化鉬鋰基脂,并在軸承兩端設(shè)置耐350 ℃高溫的氟橡膠骨架油封,既可阻止粉塵的進(jìn)入,又可阻滯潤滑脂的外溢流失,確保軸及軸承良好的潤滑效果。軸承使用圓螺母定位,上下端蓋安裝后,使用軸承壓蓋進(jìn)行連接并達(dá)到密封軸承孔的作用。
1.軸 2.軸承壓蓋 3.端蓋 4.格斗 5.螺栓 6.螺栓 7.上殼體 8.螺栓 9.襯板 10.沉頭螺釘11.下殼體 12.軸套 13.骨架油封 14.軸承 15.圓螺母 16.骨架油封圖2 分體式可拆卸出灰機(jī)簡圖
出灰機(jī)結(jié)構(gòu)改型后,既簡化了結(jié)構(gòu),又可大幅提升襯板及料斗的耐磨性,顯著改善設(shè)備密封性能,延長設(shè)備使用周期。同時(shí),還因采用了分體式可拆卸結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),出灰機(jī)的檢修無需拆下后再使用吊車及運(yùn)輸車輛多次進(jìn)行倒運(yùn),送至維修單位進(jìn)行檢修,只需要將加工制作好的襯板及料斗作為備件置于現(xiàn)場備用即可。檢修時(shí),拆除端蓋后,利用出灰機(jī)上方的起重滑車,將上蓋及轉(zhuǎn)鼓吊起運(yùn)至開闊處放于樓板后,依次將上下殼體的襯板和料斗、軸承和油封逐一更換即可,無需進(jìn)行焊割作業(yè),在3~4小時(shí)內(nèi)即可完成設(shè)備檢修,快捷高效,對生產(chǎn)影響小,并可顯著減低施工人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
該出灰機(jī)進(jìn)行結(jié)構(gòu)改型后,將不僅切實(shí)提高設(shè)備性能,更顯著縮短檢修工藝流程,實(shí)現(xiàn)設(shè)備的現(xiàn)場檢修。同時(shí),還能節(jié)省設(shè)備運(yùn)輸及部件的切削加工過程,大幅壓縮了檢修耗時(shí),將我公司制修車間從繁重的檢修任務(wù)中解放出來,并有效降低了設(shè)備檢修費(fèi)用。因此,針對原星型出灰機(jī)在使用和檢修過程中存在的問題和不足,根據(jù)延長使用周期、消除環(huán)境污染的總體要求,通過優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu),從而達(dá)到降低設(shè)備維護(hù)成本、穩(wěn)定工藝操作的效果。
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