陳躍軍
(寶武集團八鋼佳域工貿(mào)總公司, 新疆 烏魯木齊 830022)
鋼渣是在冶煉過程中由造渣材料、吹煉反應(yīng)產(chǎn)物、侵蝕脫落的耐火材料、金屬料帶入的雜質(zhì)等所組成的固體顆粒,經(jīng)過磁選將鐵塊、鐵珠及含鐵較高的鋼渣回收后的固體渣稱為鋼渣尾渣。新疆八一鋼鐵股份第一煉鋼廠(以下簡稱第一煉鋼廠)有容量150 t轉(zhuǎn)爐1座,其年產(chǎn)鋼渣約15.6萬t,其中鋼渣尾渣量約為12.5萬t。為實現(xiàn)煉鋼鋼渣尾渣的循環(huán)利用,擬將鋼渣尾渣替代部分渣料進行轉(zhuǎn)爐造渣試驗,進一步探究鋼渣尾渣在轉(zhuǎn)爐造渣的應(yīng)用。
第一煉鋼廠鋼渣尾渣主要含CaO,為堿性,其熔點、強度較低。理化指標詳見表1。
表1 鋼渣尾渣理化指標
在轉(zhuǎn)爐吹煉初期加入鋼渣尾渣,由于尾渣中含氧化鐵,增加了渣中的FeO含量。渣中FeO的提升可以有效改善初渣的流動性,加快初期渣的形成。改善石灰溶解過程的傳質(zhì),加速了CaO的溶解速度[1];同時渣中較高的FeO能在鋼渣界面加速形成乳化渣利于前期脫磷反應(yīng)的進行。
前、中期配加鋼渣尾渣能加快成渣速度,減少前期渣還未化好,C-O反應(yīng)突顯的現(xiàn)象,能改善吹煉金屬“返干”和脫磷效果不佳現(xiàn)狀。
鋼渣尾渣在冶煉中后期的化渣作用:冶煉中期為碳氧反應(yīng)期,其反應(yīng)限制環(huán)節(jié)為供氧。中后期階段渣中的FeO含量呈下降趨勢[2],選擇鋼渣尾渣作為調(diào)渣劑改善流動性;同時后期渣中FeO含量穩(wěn)定保持能實現(xiàn)減少鋼水回P現(xiàn)象。
1)工藝路線。150 t倒罐站—150 t轉(zhuǎn)爐—150 t LF—連鑄方坯。
2)冶煉條件。鐵水成分條件:w(Si)為0.30% ~1.00%,w(P)≤0.130%,w(S)≤0.070%。冶煉鋼種:HRB400E。
鋼渣尾渣以頭批渣料加入,加入量控制在8~12 kg范圍內(nèi),冶煉中、后期視化渣況可小批量加入,同時主要渣料石灰減少與鋼渣尾渣CaO對等的量。根據(jù)初渣熔化時間、脫P、S效果比對、渣樣理化成分驗證鋼渣尾渣對轉(zhuǎn)爐造渣的影響。
表2可以看出,試驗爐次的初渣熔化時間由正常爐次3 min38 s縮短8 ~14 s范圍,鋼渣尾渣可以實現(xiàn)加速初渣熔化及快速成渣。
表2 試驗冶煉數(shù)據(jù)統(tǒng)計(均值)
通過脫硫、脫磷率對比看出:試驗鋼渣尾渣爐次的脫硫率與正常爐次基本保持在33%左右,轉(zhuǎn)爐脫磷率由85.26%提高至87.14%,轉(zhuǎn)爐脫磷率有較為明顯的提高。
表3 脫硫、脫磷率對比
圖1 脫硫率、脫磷率比對
表4 終渣渣樣理化成分(均值)
渣樣對比分析表明:試驗爐次的渣樣堿度略低于正常爐次渣樣堿度,但偏差不大,基本維持在2.7 ~2.8范圍內(nèi),滿足工藝要求;配加鋼渣尾渣爐次的MgO含量較正常爐次略為偏高,利于渣系中MgO含量的保持,同時渣中FeO的含量較正常爐次的含量偏低,利于轉(zhuǎn)爐鋼鐵料控制。綜上所述,試驗爐次的渣樣理化指標滿足工藝要求,同時更有利于爐況穩(wěn)定和鋼鐵料消耗控制。
將煉鋼過程產(chǎn)生的鋼渣尾渣用于轉(zhuǎn)爐造渣,通過試驗得知,鋼渣尾渣加入量控制在8~12 kg/t范圍內(nèi),石灰消耗可以降低3 kg/t,降低了轉(zhuǎn)爐渣料中石灰成本。
通過對鋼渣尾渣理化分析及試驗論證,鋼渣尾渣替代部分渣料進行轉(zhuǎn)爐造渣可行:配加鋼渣尾渣能快速成渣,縮短初期渣熔化時間8 ~14 s,轉(zhuǎn)爐脫磷率提高1.88%,冶煉渣樣指標滿足工藝要求,能節(jié)約3 kg/t的石灰,利于爐況穩(wěn)定和鋼鐵料消耗控制。同時也為后續(xù)鋼渣尾渣的高效利用提供了思路和途徑。