(湖南省懷芷高速公路建設開發(fā)有限公司,湖南 懷化 418000)
連拱隧道與單洞隧道的最大區(qū)別是中隔墻,在連拱隧道中中隔墻部位最為關鍵。國內(nèi)許多連拱隧道在后期運營過程中,中隔墻頂部出現(xiàn)開裂、滲水現(xiàn)象,這對隧道結構不利,給行車安全帶來隱患。劉庭金等[1]對云南省連拱隧道襯砌開裂及滲漏水進行了調查分析,結果顯示襯砌開裂滲水往往是施工、設計、地質等綜合因素導致的;夏才初等[2]對相思嶺連拱隧道中隔墻應力進行了研究,研究表明中隔墻頂部容易產(chǎn)生應力集中,給中隔墻開裂造成隱患;申玉生[3]對軟弱圍巖雙連拱隧道設計施工關鍵技術進行研究,表明中隔墻與初期支護連接部分是施工關鍵所在。國內(nèi)對連拱隧道研究得較多,但連拱隧道中隔墻部分的設計、施工不夠完善。本文依據(jù)具體的工程實例,結合施工的便捷性,對連拱隧道中隔墻進行優(yōu)化設計,并通過數(shù)值計算,論述了設計的合理性。
懷芷高速公路毛里坡連拱隧道主洞初期支護外輪廓半徑為6.69 m,中隔墻頂部圍巖采用Ф42小導管進行注漿,見圖1,中隔墻高6 m,中隔墻頂部為R=3.2 m的圓弧,寬2.18 m,見圖2,初期支護工字鋼與中隔墻通過高強螺栓進行連接,見圖3。
圖1 原設計襯砌
圖2 中隔墻(單位: cm)
圖3 高強螺栓連接
上述連拱中隔墻部分的設計存在著一些不足之處,與中隔墻頂部連接段,初期支護半徑偏小,這容易導致初期支護及中隔墻頂部應力集中,且主線左右兩側的初期支護沒形成一整體,對結構受力不利;中隔墻頂部為圓曲面,這不利于與初期支護的工字鋼進行連接;高強膨脹螺栓一般是通過風鎬在中隔墻頂部進行鉆孔,然后埋設,而中隔墻頂部周圍施工空間狹小,這無疑增加了高強螺栓施工的難度,高強螺栓鉆孔會對混凝土產(chǎn)生損傷及打入高強螺栓會產(chǎn)生局部應力,這是中隔墻開裂的重要原因之一;另外中隔墻底部沒有進行相關設計。
針對上述問題,本文對連拱隧道進行優(yōu)化設計,與中隔墻頂部連接段,擴大初期支護半徑,見圖4,范圍為45°,半徑增大至8.76 m,且主洞左右兩側初期支護之間設置Ф25水平拉桿,拉桿與工字鋼進行焊接;中隔墻頂部兩側采用直面,見圖5,能與初期支護工字鋼充分連接;初期支護工字鋼與中隔墻頂部采用鋼板進行焊接,見圖6,中隔墻澆筑混凝土之前,墻頂通長埋設鋼板B,并預埋Ф22鋼筋(縱向間距30 cm),初期支護工字鋼通過鋼板A與中隔墻頂部鋼板B進行焊接(滿焊),這大大增加了施工的便捷性,同時也避免了高強螺栓的施工對混凝土產(chǎn)生的損傷;中隔墻底部設置Ф22錨桿,使中隔墻與地基形成一整體。
圖4 優(yōu)化后襯砌設計
圖5 優(yōu)化后中隔墻(單位: cm)
圖6 鋼板焊接(單位: mm)
上文對連拱隧道進行了優(yōu)化設計,下文通過數(shù)值計算,從第1主應力、位移等兩個方面,對原設計與優(yōu)化設計進行對比,計算軟件為Midas gts-NX。
采用地層結構法,圍巖設定為強風化砂巖,初期支護、中隔墻、強風化巖均采用實體單元進行模擬,錨桿采用植入式桁架進行模擬,二次襯砌采用梁單元進行模擬,初期支護及圍巖承擔35%的圍巖壓力,二次襯砌承擔65%的圍巖壓力。材料參數(shù)見表1,計算模型見圖7。
主要分析中隔墻頂部初期支護的第1主應力,見圖8、圖9。
從圖8、圖9中可以看出,原設計中隔墻頂部初期支護最大應力值為4.01 MPa,優(yōu)化設計中隔墻頂部初期支護最大應力值為2.3 MPa,初期支護擴大拱腳之后最大壓應力有所減小,避免了應力集中。
表1 材料參數(shù)表材料單元類型模型類型彈性模量E/(106kN·m-2)初期支護實體單元彈性31錨桿植入式桁架單元彈性100中隔墻實體單元彈性31二次襯砌梁單元摩爾庫倫31強風化砂巖實體單元摩爾庫倫1泊松比v容重(γ)/(kN·m-3)容重(飽和)/(kN·m-3)粘聚力c/MPa摩擦角?/(°)0.2250.2580.2260.2260.352.1210.130
圖7 計算模型
圖8 原設計初期支護第1主應力
圖9 優(yōu)化設計初期支護第1主應力
主要分析中隔墻頂部的第1主應力,見圖10、圖11。從中可以看出,原設計中隔墻頂部最大應力為3.43 MPa,優(yōu)化設計中隔墻頂部最大應力為1.74 MPa,墻頂最大應力值均發(fā)生在與初期支護連接的部位,優(yōu)化設計后的應力有所減小。
圖10 原設計中墻第1主應力
圖11 優(yōu)化設計中隔墻第1主應力
主要分析墻頂豎向位移,見圖12、圖13。
圖12 原設計中墻應力
圖13 優(yōu)化設計中隔墻應力
從圖中可以得知,原設計墻頂最大豎向位移為2.68 mm,發(fā)生在頂部兩側,優(yōu)化設計墻頂豎向位移均衡布置,最大值為1.52 mm,有所減小。
針對目前連拱隧道中隔墻部分設計的不足,本文對連拱隧道中隔墻部分進行了優(yōu)化設計,主要有以下結論:
1) 與中隔墻頂部連接段,擴大初期支護半徑,范圍為45°,主洞左右兩側初期支護之間設置Ф25水平拉桿,拉桿與工字鋼進行焊接;中隔墻頂部兩側采用直面;墻頂通長埋設鋼板,初期支護工字鋼與中隔墻頂部采用鋼板進行焊接,中隔墻底部設置Ф22錨桿。
2) 通過數(shù)值計算可以得出:與原設計進行比較,中隔墻頂部初期支護最大應力值、中隔墻頂部最大應力值、中隔墻頂部豎向位移等均有所減小,表明優(yōu)化設計更合理。
[1] 劉庭金,朱合華,夏才初,等.云南省連拱隧道襯砌開裂和滲漏水調查結構及分析[J].中國公路學報,2004 ,17(2) :64-67.
[2] 夏才初,劉金磊.相思嶺連拱隧道中墻應力研究[J].巖石力學與工程學報,2000 ,19 (S):1115-1119.
[3] 申玉生.軟弱圍巖雙連拱隧道設計施工關鍵技術研究[D].成都:西南交通大學,2005.