王俊杰
(中韓(武漢)石油化工有限公司)
基于HORIZONE氣相法反應(yīng)器下料程序優(yōu)化①
王俊杰
(中韓(武漢)石油化工有限公司)
介紹某聚丙烯(JPP)裝置因下料系統(tǒng)中氣鎖器料位儀表故障,致使氣鎖器發(fā)生爆聚,導(dǎo)致裝置停工處理的事故經(jīng)過,以及針對此次事故對程序做出的優(yōu)化和修改,及其優(yōu)化后的效果。
核料位儀表 程序優(yōu)化 聚丙烯(JPP)裝置 氣鎖器 爆聚
中韓(武漢)石油化工有限公司聚丙烯(JPP)裝置采用HORIZONE氣相法聚丙烯工藝技術(shù)。其反應(yīng)器R201、R251之間采用3組氣鎖器隔離。此外,氣鎖器還參與反應(yīng)器R201的下料控制。在氣鎖器下料控制中,進(jìn)出料主要分別依據(jù)氣鎖器進(jìn)料時間和料位。
2016-11-20 00:28:13氣鎖器D243放射性核料位計LT24032出現(xiàn)壞值,導(dǎo)致下料順控UK201C處于等待狀態(tài)。00:35:21工藝手動停止順控UK201C。00:41:36對LT24032給假值20%,00:42:08再次啟動順控UK201C;00:43:25排料程序執(zhí)行,隨后氣鎖器D243溫度TI24031急劇升高;00:43:49停止順控UK201C,通過手動加壓排料,氣鎖器料位沒有變化,確認(rèn)氣鎖器已發(fā)生爆聚,隨后裝置停工處理。筆者針對該設(shè)計缺陷,從自控方面進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化。
中韓(武漢)石油化工有限公司聚丙烯(JPP)裝置的第一反應(yīng)器R201與第二反應(yīng)器R251之間有3組氣鎖器(圖1),氣鎖器運(yùn)行流程如圖2所示。
3組氣鎖器可以同時啟動或者啟動其中的任意一組,由工藝操作人員依據(jù)需要啟動順控。順控的關(guān)鍵步序閥位如下:
a. 等待。UV24032打開,UV24031關(guān)閉,UV24034關(guān)閉;UV24033關(guān)閉;UV24036關(guān)閉;UV24035關(guān)閉;FC24032手動,MV=0%。
圖1 R201與R251之間順控部件示意圖
圖2 氣鎖器運(yùn)行流程
b. 收料。打開UV24031,其他閥門保持不變。收料完成標(biāo)識——收料時間到(反應(yīng)器R201料位測量值PV和設(shè)定值SP的偏差賦值)或氣鎖器D243料位計LT24031高報(大于70%)。
c. 反吹。關(guān)閉UV24031,打開UV24034,F(xiàn)V24032MV=80%,吹掃30s后,進(jìn)入排料步序。
d. 排料。關(guān)閉UV24032、關(guān)閉UV24034、打開UV24033,F(xiàn)V24032手動模式,MV=50%;打開UV24036、5s后打開UV24035;當(dāng)氣鎖器D243料位計LT24032料位低報(低于40%)或循環(huán)時間到(180s),則排料完成,順控進(jìn)入等待狀態(tài),繼續(xù)下一個循環(huán)。
通過查看事件記錄,00∶28∶11程序已執(zhí)行排料步序。排料完成條件判斷邏輯如圖3所示。其中,邏輯通路①因LT24032出現(xiàn)壞值,導(dǎo)致程序無法進(jìn)行比較,條件不成立;邏輯通路②雖然時間到,但是由于LT24032 為壞值無法比較,即使時間到,邏輯條件“與”不成立,程序也無法進(jìn)入下一步序,長期處于該閥位可能會導(dǎo)致第二反應(yīng)器R251中的乙烯反竄至第一反應(yīng)器R201。
圖3 排料完成條件判斷邏輯
程序進(jìn)入排料步序,條件判斷LT24032料位是否小于40%或料位不低于40%且程序循環(huán)時間TMA04到;當(dāng)條件滿足后,進(jìn)入下一步序,關(guān)閉閥門UV24033、UV24035。
因在啟動順控前,對LT24032已經(jīng)給假值20%,故判斷條件LT24032料位是否小于40%成立。等待時間TMA06為0s,導(dǎo)致UV24035和UV24036打開的瞬間立即關(guān)閉(圖4中LT24031凸點(diǎn)),程序直接由排料進(jìn)入等待,使得氣鎖器中的物料沒有排出,繼續(xù)在氣鎖器中反應(yīng),導(dǎo)致溫度急劇上升(圖4中TI24031)發(fā)生爆聚。
圖4 氣鎖器D243相關(guān)部分趨勢截圖
針對此次氣鎖器爆聚事故,將下料程序進(jìn)行優(yōu)化的方案為:
a. 方案一。當(dāng)液位計LT24032出現(xiàn)壞值時,由程序自動賦正常值,讓程序可以以時間為控制參考依據(jù)進(jìn)行控制(圖5);并發(fā)出高級別報警提醒,由工藝人員通知儀表專業(yè)處理。該方案的可執(zhí)行性強(qiáng),前期該儀表維修時通過手動賦值50%程序能夠正常運(yùn)行。相當(dāng)于前期已經(jīng)通過驗證。風(fēng)險是當(dāng)儀表發(fā)生故障時,如果輸出不是壞值,而是0~100%區(qū)間中的任一定值,假設(shè)當(dāng)儀表出現(xiàn)故障后,且在某一固定值(假定該值為n)時不再改變,則當(dāng)n>40%時順控會以時間為依據(jù)進(jìn)行控制,短期不會對生產(chǎn)造成影響,但可能存在二反R251中的乙烯氣體反竄入R201;當(dāng)n<
圖5 自動賦值優(yōu)化程序
40%,程序運(yùn)行至排料步序后,馬上會對排料是否完成進(jìn)行判斷,而判斷依據(jù)就是料位低報(即低于40%),故而剛執(zhí)行到排料程序時就終止排料程序,導(dǎo)致氣鎖器內(nèi)粉料無法排出,致使氣鎖器內(nèi)的粉料繼續(xù)反應(yīng),堵塞氣鎖器。
b. 方案二。將下料順控“排料”步序完成邏輯條件優(yōu)化為“料位低報”或“時間到”,邏輯關(guān)系“與”更改為“或”。可避免壞值無法參與比較的弊端。
c. 方案三。當(dāng)輸入通道出現(xiàn)壞值時,將通道輸出設(shè)置更改為保持最后一個有效值。該方案的優(yōu)點(diǎn)是變更量少、修改簡單且容易實(shí)現(xiàn)。缺點(diǎn)是當(dāng)儀表出現(xiàn)故障時不易發(fā)現(xiàn),不利于故障出現(xiàn)后問題的處理。
針對以上3種方案,經(jīng)技術(shù)管理部討論后決定采用方案一,當(dāng)儀表出現(xiàn)壞值時,由程序給定50%料位,并發(fā)出高級別報警,由工藝人員通知儀表專業(yè)緊急處理。
王俊杰(1987-),技術(shù)員,從事聚丙烯裝置儀表專業(yè)日常管理及維護(hù)工作,junjie709@126.com。
TH816
B
1000-3932(2017)12-1170-03
在裝置停工檢修期間,對邏輯進(jìn)行優(yōu)化修改并下裝,測試正常。經(jīng)過此次程序優(yōu)化,再未出現(xiàn)同類故障引發(fā)的裝置生產(chǎn)波動和事故。
化工生產(chǎn)中,現(xiàn)場有很多不可預(yù)知的突發(fā)故障和潛在隱患,只有對每個隱患進(jìn)行深入排查,合理地對控制方案進(jìn)行完善優(yōu)化,方能使企業(yè)利潤最大化,為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2017-08-02,
2017-10-18)