楊 強(qiáng)
廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司韶關(guān)卷煙廠,廣東 韶關(guān) 512000
滾筒烘絲機(jī)煙絲含水率控制系統(tǒng)的改進(jìn)
楊 強(qiáng)
廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司韶關(guān)卷煙廠,廣東 韶關(guān) 512000
滾筒烘絲機(jī)是控制煙絲含水率的重要設(shè)備,本文基于烘絲機(jī)出口煙絲含水率不穩(wěn)的現(xiàn)象,提出改進(jìn)滾筒烘絲機(jī)控制系統(tǒng)的具體方法,以此通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝等提高煙絲生產(chǎn)質(zhì)量。通過改進(jìn)控制系統(tǒng)烘絲機(jī)出口煙絲含水率的穩(wěn)定性得了明顯的提高,標(biāo)準(zhǔn)誤差由原來的0.14倍提高到了0.10以內(nèi)。
烘絲機(jī);含水率;改進(jìn)
滾筒烘絲機(jī)是卷煙制絲生產(chǎn)線中的重要設(shè)備,烘絲機(jī)的工作模式主要由:生產(chǎn)啟動(dòng)、正常生產(chǎn)和尾料生產(chǎn)構(gòu)成。在具體的生產(chǎn)中為了保證物理質(zhì)量需要盡可能提高烘絲機(jī)出口煙絲含水率的穩(wěn)定性,以此提高產(chǎn)品質(zhì)量。然而基于工作實(shí)踐在車間生產(chǎn)過程中,每批次開始或者結(jié)束時(shí),烘絲機(jī)會(huì)殘留低于標(biāo)準(zhǔn)含水率的煙絲,而且還存在煙絲含水率波動(dòng)較大的問題,因此基于針對烘絲機(jī)含水率控制系統(tǒng)所存在的不足,提出相應(yīng)的改進(jìn)以此提高含水率波動(dòng)較大的問題。
滾筒烘絲機(jī)控制模式為封閉控制,在具體的工作中首先需要對烘絲機(jī)進(jìn)行預(yù)熱,將筒壁和熱風(fēng)系統(tǒng)加熱到預(yù)定的溫度。然后在煙絲烘干的過程中,恒定流量的煙絲進(jìn)入滾筒內(nèi),經(jīng)過熱傳導(dǎo)方式不斷給煙絲進(jìn)行加熱,以此將煙絲中的水分蒸發(fā)掉。結(jié)合相關(guān)理論研究與實(shí)踐操作,影響烘絲機(jī)煙絲含水率的因素:(1)外部變量主要有:來料煙絲含水率、來料煙絲流量、環(huán)境溫度以及煙絲的物理特性等;(2)內(nèi)部變量主要有,滾筒壓力、工藝氣流溫度以及出料罩壓等等。由于外部變量在具體的生產(chǎn)中影響比較小,例如對于外部變量中的煙絲流量完全可以通過恒流型電子皮帶控制,以此實(shí)現(xiàn)煙絲流量的穩(wěn)定,因此本文忽視外部變量因素對于煙絲含水率的影響。
滾筒烘絲機(jī)控制系統(tǒng)主要是通過調(diào)節(jié)筒壁壓力或工藝氣流的風(fēng)量實(shí)現(xiàn)對煙絲含水率的控制,但是由于烘絲機(jī)工作是通過預(yù)定設(shè)定好的參數(shù)值進(jìn)行的,采取的是PID封閉反饋控制模式,其具有一定的滯后性。具體的控制系統(tǒng)工作模式見圖1:
圖1 烘絲機(jī)含水率控制示意圖
基于采取封閉式控制系統(tǒng)所導(dǎo)致的煙絲含水率波動(dòng)較大的問題,需要對控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)?;诠ぷ鲗?shí)踐在煙絲脫水作業(yè)中,影響煙絲烘絲機(jī)質(zhì)量的重要因素就是烘絲機(jī)的脫水速度與煙絲的脫水效率不協(xié)調(diào)造成,從而造成出口煙絲的含水率不穩(wěn)定。例如當(dāng)烘絲機(jī)滾筒內(nèi)的轉(zhuǎn)速小于煙絲脫水所需要的轉(zhuǎn)速之后就會(huì)出現(xiàn)脫水不穩(wěn)定的現(xiàn)象。所以基于種種因素的考慮,需要計(jì)算脫水轉(zhuǎn)速與烘絲機(jī)滾筒之間的關(guān)系,以此更好的對設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié),從而達(dá)到合理控制煙絲的目的。
(一)增加料頭工作溫度自動(dòng)修正環(huán)節(jié)。由于入口煙絲的含水率對于出口煙絲含水率波動(dòng)影響比較大,在傳統(tǒng)的生產(chǎn)中操作人員往往憑借工作經(jīng)驗(yàn)調(diào)整烘絲機(jī)的工作溫度,尤其是在烘絲機(jī)預(yù)熱階段此種問題較為突出,因此需要增加料頭工作溫度的自動(dòng)修正環(huán)節(jié),這樣可以保證烘絲機(jī)可以快速穩(wěn)定的進(jìn)入到符合系統(tǒng)預(yù)定的工作狀態(tài)。
(二)控制烘絲機(jī)預(yù)熱溫度。實(shí)踐證明主要合理控制烘絲機(jī)預(yù)熱溫度有助于提高煙絲含水率。由于烘絲機(jī)在啟動(dòng)后滾筒需要經(jīng)過20min的預(yù)熱,預(yù)熱溫度就會(huì)通過空氣的傳導(dǎo)作用在滾筒內(nèi)形成高溫環(huán)境,實(shí)現(xiàn)對煙絲的脫水作業(yè)。因此在某種程度上預(yù)熱溫度的高低影響出絲含水率,而根據(jù)相關(guān)理論研究計(jì)算,當(dāng)預(yù)熱溫度在130℃時(shí)煙絲的含水率波動(dòng)最小,出現(xiàn)干頭干尾的現(xiàn)象最少,因此在具體的生產(chǎn)中需要嚴(yán)格控制預(yù)熱溫度。
(三)優(yōu)化滾筒溫度控制方式。由于烘絲機(jī)蒸汽疏水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與溫度存在對應(yīng)的關(guān)系,因此通過檢測烘絲機(jī)蒸汽壓力可以獲取滾筒內(nèi)的溫度,從而實(shí)現(xiàn)對煙絲含水率的穩(wěn)定控制。具體的改建措施是:在當(dāng)前管板式烘絲機(jī)設(shè)備中增加壓力檢測裝置,以此實(shí)現(xiàn)對烘絲機(jī)管路蒸汽壓力的檢測,實(shí)現(xiàn)對滾筒內(nèi)壓力的實(shí)時(shí)監(jiān)測。當(dāng)然壓力檢測器要安裝在烘絲機(jī)的主蒸汽管路上。結(jié)合運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),輸出蒸汽質(zhì)量對溫控系統(tǒng)閉環(huán)控制的擾動(dòng)量/擾動(dòng)因素,復(fù)合運(yùn)算后參與筒溫調(diào)節(jié),可以對筒溫控制過程進(jìn)行補(bǔ)償校正,減少蒸汽質(zhì)量波動(dòng)等干擾因素引起的筒溫控制不穩(wěn)定性。優(yōu)化后的筒溫控制原理框圖如圖2所示:
圖2 改進(jìn)后的筒溫控制原理框圖
(四)優(yōu)化料頭噴蒸時(shí)間。在烘絲機(jī)工作中料頭噴蒸的主要目的就是對煙絲進(jìn)行增溫、增濕,以此提高滾筒內(nèi)的溫度,達(dá)到最優(yōu)的脫水作業(yè)效果,然而基于傳統(tǒng)的控制系統(tǒng),料頭噴蒸的時(shí)間控制存在不合理的現(xiàn)象,這樣容易造成干頭干尾現(xiàn)象。因此具體的改進(jìn)措施:一方面要在控制系統(tǒng)中增設(shè)料頭噴蒸開始時(shí)間和停止點(diǎn)2個(gè)參數(shù);另一方面要優(yōu)化噴蒸控制工藝。例如適當(dāng)增加尾料階段的加蒸汽量,并且延長停止蒸汽噴吹。
將改進(jìn)的控制系統(tǒng)方案應(yīng)用到具體的烘絲機(jī)生產(chǎn)過程中,通過改進(jìn)有效解決了工藝氣流風(fēng)量隨出口煙絲含水率變化而變化的現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了在入口煙絲含水率發(fā)展變化,工藝氣流風(fēng)量通過預(yù)定的調(diào)節(jié)功能實(shí)現(xiàn)了對出口煙絲含水率的穩(wěn)定控制,有效解決了烘絲機(jī)出口煙絲水分檢測滯后而導(dǎo)致含水率波動(dòng)較大的問題。本次控制系統(tǒng)改進(jìn)最大的特點(diǎn)就是增加了前饋控制調(diào)節(jié)系統(tǒng),這樣通過系統(tǒng)的計(jì)算,烘絲機(jī)出口煙絲的含水率的標(biāo)準(zhǔn)誤差由過去的0.14倍提高到了0.10以內(nèi),大大增強(qiáng)了煙絲的品質(zhì)與質(zhì)量。
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