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食品斗式提升機電控無油化制動方式研究

2017-11-16 13:38:17靳華偉陳清華徐少洋
食品與機械 2017年9期
關(guān)鍵詞:力矩電機斗式絲杠

靳華偉 - 張 新 陳清華 - 徐少洋 - 王 賽

(1. 安徽理工大學(xué)機械工程學(xué)院,安徽 淮南 232001;2. 安徽理工大學(xué)機械工程學(xué)院實驗中心,安徽 淮南 232001) (1. School of Mechanical Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China; 2. Experimental Center of Mechanical Engineering, Anhui Universityof Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

食品斗式提升機電控無油化制動方式研究

靳華偉1,2JINHua-wei1,2張 新1,2ZHANGXin1,2陳清華1,2CHENQing-hua1,2徐少洋1XUShao-yang1王 賽1WANGSai1

(1. 安徽理工大學(xué)機械工程學(xué)院,安徽 淮南 232001;2. 安徽理工大學(xué)機械工程學(xué)院實驗中心,安徽 淮南 232001) (1.SchoolofMechanicalEngineering,AnhuiUniversityofScienceandTechnology,Huainan,Anhui232001,China; 2.ExperimentalCenterofMechanicalEngineering,AnhuiUniversityofScienceandTechnology,Huainan,Anhui232001,China)

設(shè)計食品斗式提升機電控無油化制動裝置,以傳統(tǒng)液壓制動效能為基礎(chǔ),進行“電機+行星齒輪減速器+螺旋變向”機構(gòu)的選型計算,完成了運動轉(zhuǎn)換裝置、直流力矩電機和減速增矩機構(gòu)的分析,并采用相似原理進行了試驗研究。結(jié)果表明:設(shè)計的食品斗式提升機電-機械制動裝置制動力穩(wěn)定可靠且振動較小,制動塊制動迅速,部件運行正常,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,實現(xiàn)了食品無油化、無菌化生產(chǎn),能夠滿足食品斗式提升機的制動需要和食品衛(wèi)生要求。

斗式提升機;制動裝置;電控

斗式提升機是食品加工常用的固體輸送設(shè)備,常密封運行,不易產(chǎn)生粉塵等外部污染,在食品領(lǐng)域有著重要的地位[1]。近些年,斗式提升機的設(shè)備水平逐漸提高,中國一些大型食品加工企業(yè)的技術(shù)裝備水平達到或接近國際先進水平。但傳統(tǒng)提升機在長期運行中存在著機油泄漏的隱患,泄漏的機油被誤食后會對人體消化系統(tǒng)帶來危害,嚴重影響人體健康[2]。2014年,中國曾出現(xiàn)因機油泄漏致饅頭中毒的事件。發(fā)達國家早已立法禁止在食品加工中使用非食品級潤滑油,但對于如食品斗式提升機制動系統(tǒng)這些需要高性能液壓油運行部件的操作存在瓶頸,故對其提出了新的要求,期望實現(xiàn)無油化操作[3-5]。

斗式提升機制動系統(tǒng)作為提升機的重要部件,在密封條件下,采用電控制動方式,是實現(xiàn)無油化、無菌化操作的有效途徑[6]。歐美國家對以無油化為目標的電控制動減速變矩機構(gòu)研發(fā)較早, Frank[7]設(shè)計了以電機帶動錐齒輪加滾珠絲杠副機構(gòu);Chih等[8]設(shè)計了電磁離合器加二級減速齒輪機構(gòu);Atia等[9]設(shè)計了“內(nèi)置電機+齒輪減速器+滾珠絲杠+棘爪鎖”機構(gòu)等。中國對電控機械制動的研究起步較晚,但發(fā)展較快,李伯全等[10]以汽車為研究對象進行了無油化制動系統(tǒng)研究,田甜等[11]以農(nóng)用機械為研究對象進行了電控制動研究。上述成果的研究多集中在工程機械領(lǐng)域,針對食品機械領(lǐng)域的研究較少,且在制動穩(wěn)定性和控制振動方面需進一步研究。本研究以食品斗式提升機制動執(zhí)行器為對象,采用電控無油化制動方式,變液壓為電控,研發(fā)“電機+行星齒輪減速器+螺旋變向”機構(gòu)?;谙嗨圃淼脑囼灡砻髌渲苿有阅芸煽俊T趯崿F(xiàn)設(shè)備無油化、無菌化操作的同時,滿足了食品斗式提升機在食品加工相關(guān)領(lǐng)域中的食品衛(wèi)生要求。

1 總體方案設(shè)計

“電機+行星齒輪減速器+螺旋變向”結(jié)構(gòu)見圖1。微型力矩電機4在行星齒輪減速器1、2、3的作用下運轉(zhuǎn),絲杠10隨電機轉(zhuǎn)動;鉗體7在平動的螺母5帶動下,推動內(nèi)側(cè)制動塊6移動;內(nèi)側(cè)制動塊6完成消除制動間隙作業(yè),完成夾緊命令。

1、2、3、9. 行星齒輪減速器 4. 微型力矩電機 5. 螺母 6. 內(nèi)側(cè)制動塊 7. 鉗體 8. 保護罩 10. 絲杠 11. 軸承 12. 銷 13. 斗式提升機本體 14. 斗式提升機摩擦件

圖1 制動執(zhí)行器結(jié)構(gòu)

Figure 1 Structure of brake actuator

2 關(guān)鍵零部件設(shè)計

2.1 電-機械制動裝置的目標制動力

以食品斗式提升機傳統(tǒng)液壓制動為研究對象進行選型設(shè)計,取其制動間隙0.1~0.3 mm,制動間隙消除時間0.05~0.15 s。目標對象的參數(shù)為:直徑40 mm,液壓力12 MPa,得最大制動壓力:

Nmax=P×1/4πd2=15.08 kN。

(1)

式中:

Nmax——單個制動器最大制動壓力,kN;

P——制動管路最大液壓力,MPa;

d——液壓活塞直徑,mm。

故在設(shè)計時新型電機制動執(zhí)行器目標夾緊力取16 kN,摩擦系數(shù)取0.4,得摩擦力和力矩:

Ff=Nmax×0.4=6.4 kN,

(2)

Tμ=2×Ff×R=2×6.4×103×97×10-3=1 241.6 N·M。

(3)

式中:

Tμ——制動盤與摩擦塊的摩擦力矩,N·m;

R——制動盤與摩擦塊的距離,m。

制動器制動力為:

Fμ=Tμ/r=1 241.6/0.288=4 311 N,

(4)

式中:

Fμ——裝置能提供的最大制動力,N;

r——制動器到裝置外沿距離,m。

FXbmax=Fz·φ=1 120×9.8×0.85=9 329.6 N。

(5)

式中:

FXbmax——所需的最大制動力,N;

Fz——給定預(yù)壓力,N;

Φ——摩擦系數(shù)。

2.2 運動轉(zhuǎn)換裝置的設(shè)計

以中等制動強度的食品斗式提升機為對象,設(shè)計滾珠絲杠副變轉(zhuǎn)動為移動,此時,絲杠承受的最大載荷約為液壓的1/2。根據(jù)式(1)得,平均載荷Fm為7.54 kN。制動間隙參數(shù)為0.2 mm,若要求在0.01 s夾緊,則Vmax=2 mm/s。由于絲杠導(dǎo)程L0為5 mm,外徑dm為20 mm,則絲杠特定間隙行程內(nèi)的轉(zhuǎn)速、軸向載荷和容許轉(zhuǎn)速為:

n=vmax/L0=24 r/min,

(6)

F=Nmax=16 kN,

(7)

(8)

式中:

N1——絲杠軸的容許轉(zhuǎn)速,r/min;

lb——安裝間距,m;

d1——絲杠軸溝槽谷徑,m;

λ2——安裝方法相關(guān)參數(shù)。

其額定壽命(總轉(zhuǎn)數(shù))為:

(9)

無預(yù)緊時的正傳動效率為:

η=tanφ/tan(φ+ρ)=96%,

(10)

(11)

得有預(yù)緊時正傳動效率為:

(12)

一般Fp取F的1/3,則驅(qū)動力矩為:

(13)

2.3 直流力矩電機的選擇

在食品斗式提升機布置空間有限的條件下,選擇轉(zhuǎn)矩為3.2 N·m 的力矩電機,其主要參數(shù)見表1。

2.4 減速增矩機構(gòu)的設(shè)計

選擇NGW型行星齒輪減速器作為減速增矩機構(gòu),機構(gòu)示意見圖2。由圖2知,固定內(nèi)齒圈2,動力傳輸路線為“太陽輪1+行星架4”,齒輪都為標準齒輪,得傳動比:

(14)

imin=Tmax/Ta=4.3,

(15)

imax=nmax/n=7.9。

(16)

表1 電機性能參數(shù)Table 1 Motor performance parameter

1. 太陽輪 2. 內(nèi)齒圈 3. 行星輪 4. 行星架n1. 太陽輪輸入轉(zhuǎn)速n4.行星架輸出轉(zhuǎn)速

圖2 減速增矩機構(gòu)示意圖

Figure 2 Schematic diagram of slow increase torque

式中:

Tmax——絲杠驅(qū)動力矩,N·m,取13.69 N·m;

Ta——電機堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩,N·m,取3.2 N·mm;

nmax——電機最高轉(zhuǎn)速,r/min,取190 r/min;

Z1-4——太陽輪、內(nèi)齒圈、行星輪和內(nèi)齒圈齒數(shù)。

取Z1=25,i=4.8,則Z3和Z2為:

Z3=Z1×(i-2)/2=35,

(17)

Z2=Z1×(i-1)=95。

(18)

3 試驗與結(jié)果

3.1 試驗方案

以食品斗式提升機制動盤為對象,對堵轉(zhuǎn)制動力和間隙消除時間參數(shù)進行測試研究,采用相似原理搭建試驗方案見圖3。通過上述“電機+行星齒輪減速器+螺旋變向”結(jié)構(gòu),設(shè)置在移動導(dǎo)軌5上的力矩電機4和減速器3,傳遞動力使?jié)L軸絲杠副6平動;制動鉗體1在滾軸絲杠副6的帶動下作用于制動塊7,進而使壓力傳感器11和位移傳感器12動作。壓力傳感器11壓頭設(shè)置制動盤外側(cè),位移傳感器12設(shè)置在兩制動塊的內(nèi)側(cè),制動盤8的動力由動力電機9提供。

1. 制動鉗體 2. 聯(lián)軸器一 3. 減速器 4. 力矩電機 5. 移動導(dǎo)軌 . 滾軸絲杠副 7. 制動塊 8. 制動盤 9. 動力電機 10. 聯(lián)軸器二 11. 壓力傳感器 12. 位移傳感器 13. 加速度傳感器

圖3 試驗方案

Figure 3 Experimental scheme

3.2 試驗結(jié)果分析

3.2.1 制動壓力測試試驗 在試驗臺架上,分別對力矩電機施加2,4,6,8,10,12 V的電壓值,進行對比試驗,結(jié)果見表2。

由表2可知,制動夾緊力的試驗值、理論值與仿真值相差不大,說明仿真及試驗效果較為理想,制動夾緊力與電壓呈線性關(guān)系,仿真值略大于試驗值和理論值,這是由于簡化執(zhí)行器和傳動部件模型、安裝誤差以及外界環(huán)境變化等多種因素作用的結(jié)果。

表2 制動夾緊力試驗結(jié)果Table 2 Experimental results of braking clamping force

3.2.2 制動間隙消除時間及穩(wěn)定性測試試驗 制動間隙消除時間測試試驗中,在制動間隙已知的情況下,通過多次測量2個位移傳感器運動2,3,4,5 mm所用時間,取平均值,得到間隙消除速度。在間隙為0.1 mm時,制動間隙消除時間很小,采用直接方法測量難度較大,故采用增加間隙進而增大運動時間的方法間接地測試速度。試驗結(jié)果顯示測試速度為2.48 mm/s,間隙消除時間為0.10 s,與理論的最大速度(2 mm/s)和仿真時間(0.087 5 s)較為接近。

以制動塊靜摩擦系數(shù)為0.6,0.7,0.8的制動盤角速度穩(wěn)定性對比分析見圖4。從徑向和軸向振動分析可知,機構(gòu)只

圖4 角速度及角減速度變化Figure 4 Changes with angular velocity and angle acceleration

在徑向出現(xiàn)小的振動,且振動與靜摩擦系數(shù)有關(guān):當靜摩擦系數(shù)為0.8時,電控化制動2.18 s后,食品斗式提升機速度降到9 km/h;當靜摩擦系數(shù)為0.7時,電控化制動2.23 s后,食品斗式提升機速度降到7.5 km/h時;當靜摩擦系數(shù)為0.6時,食品斗式提升機制動盤速度減少得較為明顯,且徑向出現(xiàn)平緩振動。

4 結(jié)論

(1) 設(shè)計了食品斗式提升機電-機械制動裝置,選用最大驅(qū)動力矩13.69 N·m、轉(zhuǎn)速24 r/min的絲杠螺母副,轉(zhuǎn)矩3.2 N·m的力矩電機和太陽輪、內(nèi)齒圈、行星輪齒數(shù)為25、95、35的標準行星齒輪,傳動精確、可靠,完全滿足液壓制動的參數(shù)要求。

(2) 基于相似原理進行了試驗研究,試驗結(jié)果表明食品斗式提升機電-機械制動裝置運行正常,剎車駐車等安全可靠,穩(wěn)定性較好。

(3) 食品斗式提升機制動平穩(wěn),振動較小,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理。但電-機械制動裝置僅做了特定制動工況下的試驗,還需進行多工況多動載試驗,使其滿足食品斗式提升機的工況和性能要求。

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Researchofbrakingwaywithelectriccontrolandoilfreeoffoodbucketelevator

The electrical-mechanical brake device with food bucket elevator was designed, based on the traditional hydraulic braking effectiveness. The calculation of "motor + planetary gear reducer + spiral" was conducted, and the movement conversion device, dc torque motor and deceleration moment were analyzed. Moreover, the test was studied by using the similarity principle. The results showed that brake equipment operation of the electrical-mechanical brake device with food bucket elevator was stable and reliable, and brake disc vibration was small. The brake block was quickly, with the parts running normally, and structure design was reasonable. Finally, the food oil free, and the sterile productions were realized. The design could satisfy the food bucket elevator normal brake job needs and the food hygiene requirements.

food bucket elevator; electrical-mechanical brake device; electric brake

安徽省高等學(xué)校自然科學(xué)研究重點項目(編號:KJ2017A082)

靳華偉(1986—),男,安徽理工大學(xué)講師,在讀博士研究生。E-mail: jinhuawei.love@163.com

2017—06—02

10.13652/j.issn.1003-5788.2017.09.023

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