張玉娟
摘要:小型汽輪機軸封抽汽系統(tǒng)配置軸封換熱器及射汽抽汽器。軸封換熱器冷凝水,射汽抽汽器動力蒸汽以及引射出的軸封汽通常是直排,造成了蒸汽冷凝水的熱能浪費和噪音環(huán)境污染。通過對軸封抽汽系統(tǒng)進行技術(shù)改造,將射汽抽氣器更換咸水汽引射器,水源替代汽源。在節(jié)省熱能消耗,降低生產(chǎn)運行成本方面,取得良好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:汽輪機;軸封抽汽;射汽抽汽器;水汽引射器;熱能回收
1軸封抽汽系統(tǒng)概況
某公司熱電聯(lián)產(chǎn)4 500 kw小型汽輪發(fā)電機組,主要設(shè)備3#汽輪機型號:B3—2.35/0.49,前軸封中設(shè)有兩個抽汽口,高壓段抽汽直接通到背壓排汽口內(nèi),低壓段抽汽與后汽封接通,合并后被引入軸封換熱器內(nèi),一部分汽被冷凝成凝結(jié)水,另一部分尚沒被凝結(jié)的汽體通過射汽抽汽器抽出排至大氣。
2運行中存在的問題
3樣汽機是公司的發(fā)電和供汽主要設(shè)備,機組長期保持連續(xù)運行,汽封抽汽系統(tǒng)改造前的工藝流程如圖1所示,射汽抽汽器工作蒸汽源取自鍋爐的新蒸汽:2.3MPa、390℃。
工作蒸汽經(jīng)射汽抽汽器將低壓力的汽封汽引射排至大氣,汽封換熱器經(jīng)過循環(huán)冷卻水冷卻后的凝結(jié)水由u形水封管排入地溝。系統(tǒng)改造前抽汽系統(tǒng)汽、水消耗,這兩部分熱能白白的浪費并伴有噪聲。由于市場重油價格不斷攀升,蒸汽成本也在不斷上漲,企業(yè)在節(jié)能減排中不斷探尋新的渠道,因此軸封抽汽系統(tǒng)的優(yōu)化改造勢在必行。
3軸封抽汽系統(tǒng)技改方案
為了降低蒸汽運行成本,提高經(jīng)濟效益,制定了軸封抽汽系統(tǒng)技術(shù)改造方案,采用水汽引射器代替射汽抽汽器運行,節(jié)省消耗在射汽式抽汽器的蒸汽量;增加冷凝水回收裝置,回收軸封換熱器凝結(jié)水進除氧器用于鍋爐補給水。汽封抽汽系統(tǒng)改造后的工藝流程如圖2所示。
汽輪機軸封換熱器的抽氣器工作特點:一是抽吸的真空度不要求很高,為了維持軸封換熱器在多種工況下正常工作,其抽吸負(fù)壓一般在0.005~0.01 MPa;二是抽氣速率和抽氣量較大,且抽出的介質(zhì)為汽氣混合物。
射汽抽汽器工作蒸汽是從新蒸汽節(jié)流而來,因此產(chǎn)生節(jié)流損失,不經(jīng)濟;而水汽引射器能夠節(jié)省該部分蒸汽,且不需要冷卻器,提高了熱電站的經(jīng)濟性。
水汽引射器是以水為動力實現(xiàn)工程需要的器件,無需電力,也沒有移動與轉(zhuǎn)動機件,系統(tǒng)簡單,工作可靠。主要由入口水室、噴嘴、混合室、擴散管和逆止閥等部件組成。水汽引射器工作原理:一定壓力的軟化水進入進口水室,經(jīng)噴嘴射流降壓增速,由于射流質(zhì)點橫向紊動擴散,噴嘴通過對水施加壓力增加其動能以高速射出,在混合室形成真空,使軸封換熱器的氣、汽混合物吸入混合室加熱軟化水,被吸的氣流速度增大,水流速度減少,壓力逐漸升高,動能轉(zhuǎn)化為壓力,最后在擴散管出口壓力略高于大氣壓力,加熱的軟化水排至鍋爐疏水箱,從而減少了鍋爐除氧自用蒸汽。
水汽引射器的軟化水來自軟化水車間,經(jīng)過生產(chǎn)部門吸熱再向鍋爐供水的管路上接一支路供給;噴嘴前水壓0.45 MPa,溫度42~52℃,負(fù)壓0.005 MPa,水
汽引射器以此參數(shù)作為設(shè)計依據(jù),選取型號WSJ10.2/65—65,特性參數(shù)如表1所示。水汽引射器利用高速水流的引射作用,對軸封換熱器產(chǎn)生負(fù)壓5~10 kPa??紤]汽機運行要求汽液隔離,在水汽引射器入口增加逆止閥。同時為了抽汽系統(tǒng)運行的穩(wěn)定安全,確保抽汽系統(tǒng)及時投入,在射汽抽汽器的引射口增加逆止閥,并保留射汽抽汽器及旁路作運行備用,這樣既可以做到安全可靠,又能經(jīng)濟運行。
4改造效果
4.1改造后運行方式
(1)機組冷態(tài)(或溫態(tài))啟動時,利用水汽引射器對軸封換熱器抽真空,將軸封汽引射出加熱軟化水,將軸封汽熱量在水汽引射器中加熱鍋爐軟化水。隨著汽輪機負(fù)荷逐漸提高,同時將水汽引射器進口閥開度逐漸增大∞。71。正常運行時水汽引射器投入運行,射汽抽汽器備用。軸封換熱器故障也可通過汽封旁路閥排汽。
(2)正常運行時關(guān)閉換熱器U形管上截止閥,將軸封換熱器冷凝水,引入自制集水箱緩沖后再進入疏水回收裝置,通過壓縮空氣壓入除氧器。若疏水回收裝置及管閥故障,冷凝水可通過打開u形水封管上直排。
4.2改造后運行效果
汽輪機組啟動后,投入水汽引射器高壓水,軸封換熱器調(diào)整負(fù)壓至5~10 kPa,觀察汽輪機機頭汽封排氣管有微量冒汽,汽輪機運行參數(shù)在設(shè)備規(guī)程范圍,說明水汽引射器能夠滿足軸封系統(tǒng)運行要求。采用水汽引射器后,蒸汽被軟化水取代,現(xiàn)場消除了蒸汽的外排及噪聲污染現(xiàn)象。由于增加一套水汽引射器與射汽抽汽器互為備用,軸封抽汽系統(tǒng)的運行安全更有保障。冷凝水回收裝置調(diào)整好壓縮空氣壓力0.5 MPa,將U型管上截止閥關(guān)閉,軸封換熱器凝結(jié)水即可自動排入除氧器,減少鍋爐燃料消耗,降低鍋爐水質(zhì)處理費用。
改造后年節(jié)約蒸汽2 184 t,按359元/t計算,加上冷凝水回收,年節(jié)約運行成本近百萬元。
5結(jié)語
(1)該技改方案簡單易行,結(jié)構(gòu)緊湊,操作、維
護方便;
(2)僅需要添置水汽引射器及疏水回收裝置,改造成本低,具有投資少,見效快,回收周期短的特點,且能有效降低企業(yè)成本,提高經(jīng)濟效益;
(3)從改進后的運行情況看,既可以確保汽輪機安全運行,又能夠滿足蒸汽、冷凝水的熱能回收,節(jié)能減排效果顯著,對同類機組軸封系統(tǒng)改造具有參考意義。
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