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電站鍋爐屏式再熱器爆管原因分析及優(yōu)化

2017-10-19 07:16薛澤海孫國通周義剛
電力安全技術(shù) 2017年9期
關(guān)鍵詞:煙溫壁溫熱器

薛澤海,王 森,孫國通,周義剛

(1.國網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院,天津 300010;2.天津市電力科技發(fā)展公司,天津 300022)

電站鍋爐屏式再熱器爆管原因分析及優(yōu)化

薛澤海1,王 森1,孫國通2,周義剛1

(1.國網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院,天津 300010;2.天津市電力科技發(fā)展公司,天津 300022)

對天津某電站1期工程330 MW機組鍋爐屏式再熱器發(fā)生爆管部位進行了金相檢驗及化學(xué)成分分析,得出了導(dǎo)致爆管的主要原因是管壁超溫引起金屬機械性能下降。在機組檢修期間,發(fā)現(xiàn)了燃燒器擺角調(diào)整失靈及存在風速偏差等問題。結(jié)合鍋爐熱態(tài)調(diào)整試驗,解決了屏式再熱器兩側(cè)壁溫偏差大的問題,對部分屏式再熱器管屏的材質(zhì)等級進行了升級改造,提高了機組運行的安全性及可靠性。

鍋爐;屏式再熱器;爆管風速偏差;燃燒器

0 引言

天津某電站1號機組鍋爐屏式再熱器發(fā)生泄漏,導(dǎo)致機組非計劃停運,造成較大經(jīng)濟損失。宏觀檢查后,采用金相檢驗技術(shù)對屏式再熱器(簡稱“屏再”)爆管部位進行檢測,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致爆管的主要原因是管壁超溫引起金屬機械性能下降。

在機組檢修期間,該電站進行了冷態(tài)下的空氣動力場試驗及屏再區(qū)域流速場測試,發(fā)現(xiàn)燃燒器擺角失靈、屏再區(qū)域存在兩側(cè)風速偏差大的問題。在不同運行工況下進行鍋爐燃燒優(yōu)化、SOFA(separated over-fire air,分離燃燼風)擺角調(diào)整試驗,通過調(diào)整使鍋爐兩側(cè)出口煙溫基本趨于平衡,再熱器兩側(cè)壁溫偏差較大的問題得到了有效控制,并依據(jù)鍋爐廠對爆管前爐內(nèi)壁溫核算結(jié)果,對部分屏再管屏進行了管材升級改造。

1 設(shè)備簡介

1號鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責任公司(簡稱“哈鍋廠”)制造的HG1102/17.5-YM型亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、平衡通風,固態(tài)排渣汽包爐,設(shè)計燃用神華煤,于2009年8月份投入商業(yè)運行。

2012年,為完成“十二五”節(jié)能減排目標的要求,對鍋爐燃燒系統(tǒng)進行了整體改造,采用龍源電力技術(shù)股份有限公司研制的雙尺度低氮燃燒器。改造后四角射流形成的假想切圓有所變化,即1,3號角由Φ864變?yōu)棣? 181,2,4號角未變,主燃燒器上下擺角不變,高位SOFA風由3層改為4層,左右擺角由12°變?yōu)?5°。

鍋爐主要設(shè)計參數(shù)如表1所示,改造后的燃燒器布置示意如圖1所示。

表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)

鍋爐再熱器系統(tǒng)由墻式再熱器、屏再和末級再熱器組成。在墻式再熱器入口兩側(cè)管道上設(shè)置有事故噴水減溫器。屏再布置在爐膛出口后屏過之后,位于水平煙道中順流布置,由進出口聯(lián)箱及U形管束組成,材料由外至內(nèi)依次采用SA-213TP304H,SA-213T91和l2Cr1MoVG,共計30屏。

圖1 改造后燃燒器布置示意

2012-10-18T14:37,鍋爐300 MW負荷運行,運行參數(shù)穩(wěn)定,運行人員檢查發(fā)現(xiàn)B側(cè)折焰角上方人孔門處有大量蒸汽冒出,隨即再熱蒸汽運行參數(shù)出現(xiàn)波動,判斷為屏再有泄漏,申請停爐處理。停爐檢查,發(fā)現(xiàn)鍋爐屏再B側(cè)數(shù)第1屏第3根及第4根管子發(fā)生不同程度的泄漏。

2 原因分析

2.1 金屬檢驗分析

2.1.1 宏觀檢查

泄漏管管材為12Cr1MoVG,規(guī)格為Φ63×4 mm,累計運行時間約20 000 h。對泄漏管進行宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)泄漏點有2處且漏點如下:第3根管的泄漏點周圍外壁光滑無損傷,管壁無減薄現(xiàn)象,內(nèi)外壁氧化腐蝕不明顯,如圖2所示;第4根管2處泄漏點的外壁均有明顯的吹損痕跡。這說明是第3根管先發(fā)生泄漏,吹損了相鄰的第4根管,如圖3所示。

圖2 第3根距下彎頭200 mm漏點

圖3 第4根下彎頭的2處漏點

2.1.2 外徑及壁厚測量

經(jīng)測量,第3根管的平均外徑為63.5 mm,第4根管的平均外徑為63.1 mm,2根管均無明顯壁厚減薄現(xiàn)象。

2.1.3 成分分析試驗

用ARL3460 ADVANTAGE臺式直讀光譜儀對第3,4根管材進行化學(xué)成分分析。測試結(jié)果表明,管材成分均符合GB/T 5310—2008標準對12Cr1MoVG的要求,如表2所示。

2.1.4 常溫下的拉伸試驗

在第3根管的直管段上取樣,并進行常溫拉伸試驗。測試結(jié)果表明:管材的伸長率符合標準要求,但抗拉強度低于標準GB/T 5310—2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》中對12Cr1MoVG的要求。測試結(jié)果如表3所示。

表2 管材的化學(xué)成分分析試驗結(jié)果 %

表3 管材的拉伸試驗測試數(shù)據(jù)

2.1.5 金相試驗

分別對第3根及第4根管泄漏處的管材進行金相組織檢測。測試結(jié)果表明:第3根為鐵素體+少量珠光體+碳化物,珠光體完全球化,球化評級4級,如圖4所示;第4根為鐵素體+碳化物,珠光體完全球化,球化評級4—5級,如圖5所示。

圖4 第3根試樣金相(200×)

圖5 第4根試樣金相(200×)

試驗結(jié)果表明:該處管材強度嚴重降低,已低于標準下限;組織中珠光體完全球化,材質(zhì)老化劣化現(xiàn)象明顯;熱態(tài)高負荷下部分屏再壁溫監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示已高出560 ℃,嚴重的部分甚至超過了570 ℃,已接近12Cr1MoVG溫度極限(≯580 ℃)。因此,該爐的屏再部分管屏材質(zhì)已無法滿足運行要求,需要對其進行升級改造。

經(jīng)過論證,認為SA-213T9l管材價格適中,并且耐高溫等級高,完全能滿足該區(qū)域工作環(huán)境要求,可作為12Cr1MoVG的替代管材。

2.2 冷態(tài)下的屏再區(qū)域流速場測試及分析

2.2.1 冷態(tài)下的空氣動力場試驗

2.2.1.1 燃燒器擺動角度校驗

在機組停爐檢修期間,對4角主燃燒器及4層SOFA噴口的擺動角度進行校核。檢查主燃燒器噴口時,發(fā)現(xiàn)2號角主燃燒器中BC層二次風噴口擺角定位銷折斷,3,4號角主燃燒器擺角定位銷全部斷裂,燃燒器一直處于下傾30°位置固定不動,已不能隨同主控指令同步擺動。燃燒器擺動角度嚴重紊亂,引起爐內(nèi)風粉氣流組織混亂無序,導(dǎo)致煤粉不完全燃燒,爐膛出口煙溫偏差變大,影響了鍋爐的安全經(jīng)濟運行。

2.2.1.2 燃燒器飄帶示蹤試驗

試驗前,調(diào)整四角主燃燒器同步擺動且方向一致;調(diào)整一、二次風速達到模擬風速值,對四角主燃燒器進行飄帶示蹤試驗。測試結(jié)果表明:四角射流無偏斜,動態(tài)切圓大小及旋轉(zhuǎn)方向與設(shè)計方向一致,貼壁風剛度明顯,符合設(shè)計意圖。調(diào)整SOFA風噴口左右擺角至反切最大刻度±10°(1,3號角為+10°;2,4號角為-10°),觀測SOFA風噴口射流基本呈對沖態(tài)勢,反切不明顯。

2.2.2 屏再區(qū)域流速場測試

為查清屏再超溫爆管的主因,基于原始運行狀態(tài)下一、二次風門開度,主燃燒器及SOFA噴口擺角水平位置,調(diào)整鍋爐總風量為100 %和75 %負荷工況對應(yīng)的風量,對鍋爐屏再區(qū)域進行流速場測試。測試結(jié)果表明:B側(cè)煙氣流速明顯高于A側(cè),說明屏區(qū)仍然存在殘余旋轉(zhuǎn),且屏區(qū)下部水平煙道入口B側(cè)50 %的屏再區(qū)域氣流速度偏高,2種工況下A,B兩側(cè)的平均速度偏差分別為40 %和62 %,這也和熱態(tài)運行煙溫分布狀態(tài)趨于一致,并且也完全符合煙氣能量的分布規(guī)律。實測的屏再區(qū)域入口斷面流速場趨勢如圖6所示。

2.2.3 流速偏差分析

由于爐膛出口的煙氣具有一定的旋轉(zhuǎn)速度,它和引風機的抽吸速度疊加后,造成兩側(cè)速度存在偏差,煙速高的區(qū)域,其煙溫也高,這是煙氣流沖刷A,B兩側(cè)屏再的區(qū)域不同造成的。由于殘余旋轉(zhuǎn)的慣性作用在B側(cè)區(qū)域,總有一部分氣流不受折焰角的影響,直接沖刷屏再下部區(qū)域。在A側(cè)區(qū)域,煙氣流通過折焰角的導(dǎo)流作用后,向前流動進入屏區(qū),同時受到吸風機的抽吸作用,從而經(jīng)歷了一個速度衰減、滯止及反向加速過程,在屏區(qū)形成了較強的氣流擾動,沖刷屏再的整體區(qū),如圖7所示。由于煙氣沖刷B側(cè)屏區(qū)的總面積小于A側(cè)屏區(qū)的總面積,造成B側(cè)的對流換熱面積小于A側(cè),因此煙氣流入水平煙道后,B側(cè)的煙氣速度和煙氣溫度均高于A側(cè)。

圖6 屏再入口斷面流速場趨勢

圖7 煙氣流沖刷受熱面示意

結(jié)合測試數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,表明應(yīng)加大4角SOFA噴口反切角度,提高氣流動量,消除水平煙道入口煙氣的殘余旋轉(zhuǎn),使爐膛出口兩側(cè)的煙氣溫度趨于平衡。

3 整改措施

3.1 屏再管材升級改造

結(jié)合哈鍋廠的熱力和壁溫計算以及流速場測試結(jié)果,以哈鍋廠原圖F001DDL001E061出口水平標高48.136 m為起點,沿介質(zhì)流向豎直向上9 m段,在檢修期間對屏再外數(shù)第3—15圈,將原有的12Cr1MoVG更換為SA-213T9l。總計更換10屏,即A側(cè)數(shù)第1—2屏,B側(cè)數(shù)第1—8屏。

3.2 熱態(tài)下燃燒調(diào)整

基于修前原始運行狀態(tài)下的主燃燒器及SOFA擺角開度,將SOFA左右擺動角度在原基礎(chǔ)上做適當反切調(diào)整,即由正切“5°”移至對沖位置“0°”。在負荷330 MW,280 MW,250 MW 3個工況下進行熱態(tài)測試,主要運行參數(shù)如表4所示。

表4 鍋爐熱態(tài)調(diào)整試驗數(shù)據(jù)

由表4可知,3個試驗工況下的高溫過熱器出口煙溫B側(cè)高于A側(cè)20—30 ℃,DCS顯示的屏過入口汽溫B側(cè)也明顯高于A側(cè),與煙溫成對應(yīng)關(guān)系;而實測的爐膛火焰溫度也表明采用分級燃燒后,燃燼區(qū)火焰溫度明顯偏高,如表5所示,說明低氮燃燒器經(jīng)改造后,火焰中心上移也是造成屏再超溫的主要原因之一。

表5 采用分級燃燒方式前/后爐膛溫度測量數(shù)據(jù) ℃

在低氮燃燒器改造前,煤粉在主燃燒器區(qū)域集中燃燒,溫度峰值出現(xiàn)在爐膛中下部,爐膛出口溫度低于灰的軟化溫度,灰粒經(jīng)過屏過、屏再時變硬,就不會產(chǎn)生粘性粘接。低氮燃燒器改造后,采用分級燃燒方式,燃料在主燃燒器區(qū)域燃燒強度減弱,在SOFA燃燼區(qū)燃燒份額明顯增多,溫度峰值出現(xiàn)在主燃燒器上部區(qū)域,如在運行中出現(xiàn)短時間缺氧燃燒,控制不及時就會使火焰中心快速上移,大量煤粉在SOFA燃燼風區(qū)域集中燃燒,爐膛出口溫度升高,使氣溫和大屏管壁溫度急速升高。

結(jié)合上述測試結(jié)果,在330 MW負荷下對4層SOFA左右擺角進行針對性調(diào)整,將其左右擺動角度由原刻度顯示的“0°”調(diào)整至反切“5°”,高溫過熱器兩側(cè)的煙溫偏差明顯減小,屏再第2屏(靠A側(cè))的壁溫下降了6—7 ℃,第26屏(靠B側(cè))壁溫下降了約10 ℃。鑒于此,再將3,4號角(B側(cè))SOFA風的反切角度調(diào)整至最大“10°”,測試數(shù)據(jù)表明高過出口兩側(cè)煙溫偏差減小了,且兩側(cè)屏再壁溫均有一定幅度的降低。

調(diào)整前后的屏再壁溫變化曲線如圖8所示。

圖8 330 MW工況下調(diào)整前后的屏再壁溫變化曲線

330 MW工況下的SOFA燃燒器反切角度調(diào)整數(shù)據(jù)表明:合理的SOFA風反切角度可有效抑制和消除爐膛出口煙速和煙溫偏差,提高再熱器系統(tǒng)運行的安全性和可靠性。

3.3 運行控制方法

依據(jù)熱態(tài)調(diào)整試驗結(jié)果,為合理控制屏再管壁溫度,熱態(tài)運行中應(yīng)做好以下幾項調(diào)整工作。

3.3.1 嚴格控制氧量

采用低氮燃燒方式后,要嚴格控制氧量在規(guī)定范圍內(nèi),確保任何情況下空預(yù)器入口氧量不要低于2 %。目前,機組投入AGC運行方式,負荷變化較為頻繁,應(yīng)提高燃燒自動調(diào)節(jié)品質(zhì)。尤其是330 MW負荷時,實測CO含量達到2 000 ppm,建議適當增加氧量運行,既能消除還原性氣體,又能降低火焰高度,防止發(fā)生屏再超溫現(xiàn)象。

3.3.2 制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整

對煤粉細度進行取樣測量,保證R90在20 %以下,R200在1 %以下。在保證磨煤機出力穩(wěn)定、磨煤機出口溫度不低于60 ℃的前提下,最大限度降低磨煤機一次風量,有利于延長煤粉在爐內(nèi)燃燒時間,降低火焰中心高度。

3.3.3 褐煤摻燒

褐煤的揮發(fā)分含量較高,在相同煤粉細度下較煙煤提前著火,有利于煤粉在爐內(nèi)的燃燒和NOX的降低。如摻燒褐煤時,應(yīng)上煤至與D,E磨煤機對應(yīng)的原煤倉。

3.3.4 保持二次風箱與爐膛差壓在0.4 kPa以上

保持二次風箱與爐膛差壓在0.4 kPa以上運行,使參與燃燒的二次風具有足夠剛性,實現(xiàn)與煤粉摻混的及時、有效。

3.3.5 SOFA燃燼風上下擺角在50 %水平位置

SOFA燃燼風上下擺角在50 %水平位置為最佳開度,此時SOFA燃燼風能夠以最大強度射入火焰中心,及時補充火焰中心極度缺氧狀況,促進煤粉迅速燃燼。

4 結(jié)論

通過對1號鍋爐屏再爆管部分管圈材質(zhì)的檢驗分析以及冷態(tài)下燃燒器擺角的調(diào)整及屏再區(qū)域流速場測試,找到了導(dǎo)致屏再超溫爆管的原因。結(jié)合熱態(tài)下3個工況的優(yōu)化試驗以及SOFA風反切角度調(diào)整,基本消除了屏再入口煙氣的殘余旋轉(zhuǎn),均衡了兩側(cè)的煙氣溫度,解決了屏再壁溫超溫問題,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化運行措施,為提高電站鍋爐的安全運行奠定了基礎(chǔ)。

1 韓建偉.大型電站鍋爐過熱器、再熱器超溫問題分析及設(shè)計優(yōu)化[J].電站系統(tǒng)工程,2004,20(3):7-8.

2 王春昌.煙氣殘余旋轉(zhuǎn)與煙道能量分布規(guī)律研究[J].熱力發(fā)電,2006,35(7):21-23.

3 吳 英,林顯敏,陳林國.600 MW四墻切圓燃燒超臨界鍋爐爐膛出口煙溫偏差試驗研究[J].電站系統(tǒng)工程,2012,28(11):32-34.

4 何伯述,王麗俐,魏國強,等.大港電廠3號鍋爐再熱器管屏超溫的數(shù)值診斷[J].北京交通大學(xué)學(xué)報,2007,31(1):31-36.

5 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,中國國家標準化管理委員會.GB/T 5310—2008高壓鍋爐用無縫鋼管[S].北京:中國標準出版社,2008.

2016-12-11;

2017-03-11。

薛澤海(1967—),男,高級工程師,主要從事電站鍋爐技術(shù)監(jiān)督工作,email:xuezehai1976@126.com。

王 森(1987—),男,工程師,主要從事電站鍋爐調(diào)試及熱力試驗工作。

孫國通(1982—),男,工程師,主要從事電站鍋爐調(diào)試及熱力試驗工作。

周義剛(1965—),男,高級工程師,主要從事電站鍋爐調(diào)試及熱力試驗工作。

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