李永權,姜海濤
(遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧 大連 116000)
核電汽輪發(fā)電機軸瓦頂軸油壓差大的原因分析
李永權,姜海濤
(遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧 大連 116000)
介紹了某核電廠4號機組調試期間汽輪發(fā)電機軸瓦頂軸壓差超標問題,根據(jù)大修工藝采取了應急措施并分析了超標原因。同時,針對機組季節(jié)性停機的特點,總結了汽輪發(fā)電機組關于潤滑油、盤車、頂軸油啟??刂品桨?,對同類型機組檢修、運行操作具有指導作用。
發(fā)電機軸瓦;頂軸油壓差;溫差
2016-05-26,某核電廠在4號機小修期間處理主、輔盤車故障后,啟動頂軸油泵驗證主、輔盤車功能,發(fā)現(xiàn)10號瓦頂軸油壓差達到7 MPa(廠家建議值≤5 MPa),具體數(shù)值如表1所示。
為了確保機組按照計劃節(jié)點開展168 h試運行,采取“當機組沖轉達到1 350 r/min時,不停運頂軸油泵;當機組達到1 500 r/min時,穩(wěn)定30 min后手動停運頂軸油泵”方案,機組滿功率時10號瓦溫差為11.4 ℃(汽端溫度103.6 ℃、勵端溫度92.2 ℃),直至168 h試運行完成。根據(jù)以往處理經驗,造成10號瓦頂軸油壓差及瓦溫差大的原因是軸瓦平行度超差。為了解決此問題,在168 h試運完成后,檢修人員重新進行平行度調整。
該核電廠汽輪發(fā)電機為東方電機有限公司引進法國ALSTOM公司的大型四極半速同步發(fā)電機(P4/N4技術),軸承由3塊能在支點上自由傾斜的弧形巴氏合金可傾瓦塊組成。
眾所周知,汽輪發(fā)電機軸承的安裝及檢修質量、軸瓦的運行參數(shù)對整個機組的安全運行,有著至關重要的作用。
發(fā)電機軸瓦為3塊可傾瓦結構,直徑800 mm,寬度510 mm,正常工作時油量為880 L/min,比壓為2.85 MPa,摩擦損失288 kW。軸瓦背面支撐方式是球面形式,與汽輪機軸瓦支撐方式不同。
發(fā)電機軸瓦通過瓦室固定在發(fā)電機端蓋上,與發(fā)電機定子形成一個整體。這種結構決定了軸瓦會隨著發(fā)電機端蓋變化而產生位移(如發(fā)電機充排氫過程,發(fā)電機兩側端蓋會受內部氫壓變化而產生變形),軸瓦受發(fā)電機端蓋影響比較大。
為了克服這個結構缺陷,滿足核電機組各種運行狀況的要求,廠家將軸瓦背部設計為球面形式,如圖1所示。
表1 發(fā)電機軸瓦頂軸油壓差 MPa
圖1 發(fā)電機軸瓦球面結構
發(fā)電機頂軸油的具體設計如下:
(1) 可傾瓦支持軸承的主支撐瓦塊和側瓦塊設有頂軸油囊,其主支撐瓦塊在支點軸向方向設有4個頂軸油囊,側瓦塊在支點軸向方向設有2個頂軸油囊,上瓦塊沒有頂軸油囊;
(2) 主支撐瓦塊的4個頂軸油囊的頂軸油中間為單獨油管供油,兩側頂軸油囊共用1根頂軸油管,側瓦的2個頂軸油囊共用1根頂軸油管;
(3) 頂軸油系統(tǒng)通過軸承箱里的分油器分成多路頂軸油管路,其中3路頂軸油管路接到主支撐瓦塊,1路接到側瓦塊;
(4) 升速時,機組沖轉到1 350 r/min后,停頂軸油泵;降速時,轉速降至1 350 r/min后,自動啟頂軸油泵;
(5) 頂起高度:下瓦為0.08—0.13 mm,側瓦為0.05—0.10 mm。
按照發(fā)電機EOMM手冊要求,在發(fā)電機外置頂軸油分配器內臨時測量點測量機組啟動前的頂軸油壓。根據(jù)廠家建議的標準,即9號瓦611YP(前)/631YP(后)壓差、10號瓦602YP(前)/622YP(后)壓差不大于5 MPa,當9號瓦611YP(前)/631YP(后)壓差、10號瓦602YP(前)/622YP(后)壓差大于標準值時,建議采取干預措施,防止啟機后軸瓦溫差偏大。
(1) 瓦溫溫差達到20 ℃,報警。
(2) 瓦溫達到130 ℃,立即打閘。
(3) 瓦溫大于115 ℃,當溫差達到20 ℃時,立即打閘。
(4) 瓦溫小于115 ℃,當溫差達到25 ℃時,立即打閘。
3號機組安裝后進入調試期間,10號瓦發(fā)生頂軸壓差超標,運行后引起10號瓦溫差過大(見表2)。
表2 3號機組調試期間頂軸油壓差與溫差
4號機組在首次沖轉前發(fā)生頂軸油壓差過大現(xiàn)象 (見表 3)。
表3 4號機組首次轉頂軸油壓差及溫差
由表2,3數(shù)據(jù)可知,在3,4號機組工程安裝后的調試期間,多次出現(xiàn)發(fā)電機軸瓦頂軸油壓差過大、啟機后軸瓦溫差偏大的問題。
在機組大修期間,發(fā)電機軸瓦平行度調整合格后,頂軸油壓差都處于合格范圍;啟機后,軸瓦溫差比較小。為了便于分析原因,現(xiàn)采取某大修后的數(shù)據(jù)進行比較。
如表4所示,大修后的9,10號瓦頂軸油壓差分為1.6 MPa,2.3 MPa,機組啟動至滿功率,溫差分別為0.9 ℃,3.3 ℃。
在大修后,2號機組經過3次啟停,在11月份冬季進行了發(fā)電機充排氫工作,并在機組各個狀態(tài)下持續(xù)對發(fā)電機軸瓦頂軸油壓力進行監(jiān)測,頂軸油壓差均未出現(xiàn)超標現(xiàn)象,直至2016年7月機組滿功率期間,發(fā)電機軸瓦溫差一直保持比較小的范圍,分別為1 ℃,0.8 ℃。
表4 2號機組9,10號瓦頂軸油壓差與溫差
機組在啟動過程中,發(fā)電機軸瓦溫度變化趨勢為:溫度逐漸升高,隨著機組功率的提高及運行時間的增加,溫度及溫差逐漸減少并趨于穩(wěn)定。
從溫度曲線變化過程可知,隨著汽輪發(fā)電機組軸系的膨脹變化,發(fā)電機軸瓦也隨著產生緩慢的位移,但變化速度小于轉子膨脹速度。隨著功率及運行時間增加,軸瓦位移調整滿足了設備狀態(tài)變化,平行度趨于前后平行,溫差也呈現(xiàn)減少趨勢,最終穩(wěn)定在很小的范圍內。
通過分析軸瓦結構原理以及工程安裝調試期間和商運機組大修后數(shù)據(jù)比對分析,找出了產生頂軸油壓差超出標準的原因,并采取了相應的處理措施。
由發(fā)電機軸瓦結構可知,發(fā)電機采用端蓋式軸承。當充排氣體時,端蓋會產生微小的變化,這時球面會隨著端蓋變化進行微小的位移,以滿足這個變化;當軸瓦緊力不足時,球面位移量變化大,超出調整范圍,引起平行度超出標準而無法恢復。
針對4號機組168 h試運前10瓦頂軸油壓差達到7 MPa的問題,在168 h試運結束后,檢修人員進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)軸瓦端蓋螺栓緊力存在不足,這也是10號瓦在工程2次調整后壓差出現(xiàn)2次嚴重超出標準的原因。目前,已經完成10號瓦平行度及軸瓦緊力調整工作,啟機后驗證結果良好。
發(fā)電機在充排氫過程中,如果速率因控制不好而過快時,會造成發(fā)電機端蓋發(fā)生較大變形,導致球面軸承位移不能及時補償端蓋變形;當超出軸瓦壓蓋緊力時,就會使軸瓦平行度惡化。
根據(jù)經驗反饋,發(fā)電機充排氫時速率控制在2 h以上,可避免軸瓦平行度變差現(xiàn)象。目前,運行部門已將該程序升版,控制發(fā)電機充排氫速率,通過各機組多次充排氫驗證,已經滿足要求。
在機組停機后,當軸系統(tǒng)溫度高于室溫時,如果此時停止頂軸油泵,軸系還在持續(xù)冷卻收縮中,軸與軸瓦金因沒有潤滑油而產生干摩擦,就會拉動軸瓦產生位移變化,使軸瓦變化超出球面補償范圍,導致平行度惡化。
為了避免以上問題,采取了如下操作:(1) 在機組臨停期間,當軸系溫度接近室溫時,停止頂軸油泵運行;(2) 在2015年冬季停機期間,2,3號機組控制缸溫在50 ℃以下,停止頂軸油泵運行,未出現(xiàn)頂軸油壓力差超出標準的現(xiàn)象。
綜上所述,按照程序要求控制好檢修工藝、充排氫速率、頂軸油泵停運時間,完全可以避免頂軸油壓差超出標準導致的軸瓦溫差過大的問題。運行機組按照規(guī)定執(zhí)行后,再未出現(xiàn)頂軸油壓差超標現(xiàn)象,運行中發(fā)電機軸瓦溫度及溫差都控制在很小的范圍內,從而徹底解決了這個問題。
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2017-04-06。
李永權(1968—),男,工程師,主要從事核電站維修領域的統(tǒng)一管理工作,email:liyongquan@cgnpc.com.cn。
姜海濤(1989—),男,助理工程師,主要從事核電汽輪機設備的檢修工作。