張記福
(大連大化集團合成氨廠 ,遼寧 大連 116000)
氣化爐烘爐升溫中反火因素分析及處理
張記福
(大連大化集團合成氨廠 ,遼寧 大連 116000)
針對氣化爐烘爐升溫時反火因素進行了詳細的分析,并提出了相應的解決辦法及預防措施。
烘爐升溫; 反火; 抽負; 處理
大連大化集團合成氨廠采用GE水煤漿氣化工藝,從2009年9月開車至今,已將近8個年頭。遇到了很多問題,也解決了很多出現的問題。本文針對氣化爐烘爐時反火的問題進行分析,并總結經驗,以便同行們參閱,少走彎路。
氣化爐烘爐升溫反火危害很大,而且發(fā)生概率很大。氣化爐反火輕則燒壞儀表線路,燒壞設備,重者燒傷人員,甚至導致死亡,并帶來恐慌情緒等不良影響,因此,應及時的發(fā)現和處理,最好的情況就是避免氣化爐反火。怎么發(fā)現反火很好解決,在升溫燒嘴旁裝一攝像頭,將其信號拉至總控實時監(jiān)控既能解決。下面就如何避免氣化爐反火及反火后如何處理進行敘述和總結。
氣化爐烘爐流程見圖1。
圖1 氣化爐烘爐流程
在抽負狀態(tài)下,預熱水加給激冷環(huán)循環(huán)降溫,整個系統(tǒng)氣只有從升溫燒嘴處進系統(tǒng),氣流經爐膛、激冷室下降管、激冷室、工藝氣管線、由抽負排出,其他都是密閉狀態(tài)。氣化爐爐膛在負壓作用下,空氣和可燃氣在升溫燒嘴處混合,火焰向下為氣化爐烘爐和升溫。
經過歸納總結發(fā)現氣化爐反火的因素有三個:
(1)抽負停;
(2)激冷室液位高,液位高于下降管下邊緣;
(3)洗滌塔內存水,帶壓。水在壓力推動下,反串至工藝氣管,堵塞抽負而導致反火。
對于氣化爐烘爐反火,通用的處理方式為切斷可燃氣,熄火停止烘爐。防止明火燒壞設備,避免事故的進一步擴大。而對于爐內高溫氣流逆流而上的影響就相對有限了。下面針對每個反火因素進行分析,及針對事故原因進行處理。
3.1 抽負停
抽負停止,可燃物和空氣組成的氣流在爐內正壓、高溫及相對低的密度下會逆流而上,從升溫燒嘴爐口噴出。我們總控操作員在攝像頭畫面發(fā)現此種問題應立即?;?,檢查抽負蒸汽壓力和抽負線路。檢查蒸汽壓力是否降低,檢查抽負蒸汽調節(jié)閥是否關閉及抽負線路手閥是否誤關閉。
3.2 激冷室液位高,液位高于下降管下邊緣
此種問題從激冷室液位上面能看出來,激冷室液位顯示會突然升高而導致抽負流路堵塞,爐膛為正壓而反火。總控遇到此種情況也是立即?;?,再查激冷室液位高的原因。激冷室液位高的原因無外乎激冷室進水多于排水。檢查預熱水是不是過大,是不是有其他地方的水進入激冷室;檢查排水管線是不是通暢,檢查兩道鎖渣閥有沒有關閉。
3.3 洗滌塔內存水,帶壓
水在壓力推動下,反串至工藝氣管,堵塞抽負而導致反火氣化爐一般都有備爐,備爐升溫是這鐘工況反火最常見的方式,而且危險性很大。氣化爐處于備車狀態(tài),系統(tǒng)的高壓水難免會漏進洗滌塔,洗滌塔液位就會逐漸升高。洗滌塔既然能漏進去水,那從變換向塔內也能漏氣就不以為怪了。變換的可燃氣漏進洗滌塔,會頂著塔內的存水反倒流至工藝氣管,進而堵塞抽負流路影響抽負而反火。這種情況從洗塔液位可以看出,洗滌塔液位倒流時,洗滌塔液位趨勢呈下降狀態(tài)。發(fā)現此種情況總控首先?;穑缓蟠蜷_放空至火炬手閥,給洗滌塔泄壓。至火炬放空閥一般都保持關閉狀態(tài),在關閉放空閥狀態(tài)下,打開激冷水泵入口導淋同樣能解決激冷水倒流問題。
針對氣化爐烘爐升溫反火問題,無外乎此三種原因,發(fā)現了反火,首先?;?,然后按此三種原因逐個排查及處理,氣化爐烘爐升溫反火問題就能迎刃而解。
(本文文獻格式:張記福.氣化爐烘爐升溫中反火因素分析及處理[J].山東化工,2017,46(08):123,125.)
2017-03-03
張記福(1979—),河南周口人,工程師,現任大連大化集團有限責任公司合成氨廠生產科副科長。
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