王亞林
摘要:本文主要介紹CC12-35/16/5雙抽凝汽式汽輪機(jī)通流部分結(jié)垢低壓飽和蒸汽清洗方法及清洗效果。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)結(jié)垢;安全;增效;飽和蒸汽清洗
前言
由于蒸汽品質(zhì)原因,從機(jī)組運(yùn)行參數(shù)分析判斷,熱電公司三臺(tái)汽輪機(jī)通流部分均出現(xiàn)不同程度的結(jié)垢現(xiàn)象,并且已造成機(jī)組復(fù)速級(jí)壓力升高,效率降低、出力下降,同時(shí)給機(jī)組安全運(yùn)行帶來較大隱患。按慣例需停機(jī)清理。
一、低壓飽和蒸汽清洗汽輪機(jī)的可行性分析
1.1依據(jù)以前機(jī)組單體大修化驗(yàn)分析,機(jī)組通流部分結(jié)垢為質(zhì)地松散含鈉鹽,依據(jù)蒸汽溶鹽的特性和專家意見,采用低壓飽和蒸汽低負(fù)荷吹掃清洗可達(dá)到去除積垢的目的。
1.2采用低壓飽和蒸汽清洗汽輪機(jī)通流部分結(jié)垢,與設(shè)備廠家說明書規(guī)定相符;經(jīng)調(diào)研,遷安勝科熱電12MW及山東?;療犭?5MW的汽輪機(jī)清洗有成熟經(jīng)驗(yàn),安全可靠、清洗效果明顯。
1.3利用傳統(tǒng)方法解決以上問題,采用機(jī)組單體大修的方法,時(shí)間長、耗資大、影響公司的效益。
二、對(duì)低壓飽和蒸汽清洗汽輪機(jī)的具體要求
2.1整個(gè)過程要嚴(yán)密組織、分工明細(xì)、統(tǒng)一指揮。在整個(gè)沖洗過程中,嚴(yán)格做好蒸汽壓力、溫度的調(diào)整,堅(jiān)決避免汽溫急劇變化或停爐。要嚴(yán)密監(jiān)視汽輪機(jī)差脹、振動(dòng)、上下缸溫差、軸向位移、推力瓦溫度等參數(shù),發(fā)現(xiàn)異常按規(guī)程規(guī)定處理。
2.2整個(gè)沖洗過程,應(yīng)控制進(jìn)汽溫度必須有一定過熱度,且不低于汽機(jī)上缸溫度55℃,防止因驟然冷卻、收縮使機(jī)組振動(dòng)或造成更嚴(yán)重后果。
2.3清洗時(shí),可適當(dāng)調(diào)整電負(fù)荷,盡量保持調(diào)速汽門全開,確保沖洗效果。
2.4發(fā)生下列情況之一者,要立即打閘停機(jī)。①出現(xiàn)水沖擊現(xiàn)象時(shí)。②沖洗過程中,任何參數(shù)超保護(hù)動(dòng)作值而保護(hù)未動(dòng)作或某一參數(shù)突然變化較大時(shí),應(yīng)立即打閘停機(jī)。③機(jī)組發(fā)生劇烈振動(dòng)時(shí)。④突然甩負(fù)荷時(shí)。
三、低壓飽和蒸汽清洗汽輪機(jī)的過程
3.1準(zhǔn)備階段,包括降電負(fù)荷至額定負(fù)荷的30%(4000KW左右);主汽溫度以 3℃/2分鐘的速度由額定420℃降至 390℃,注意汽溫低于400℃時(shí)適當(dāng)開啟汽輪機(jī)本體、汽缸結(jié)合面、管道等疏水;以每分鐘0.1 MPa的速度降低主蒸汽壓力至額定負(fù)荷30%時(shí)的額定壓力;將凝結(jié)水倒為排地溝運(yùn)行,通知化學(xué)每隔10分鐘化驗(yàn)一次凝結(jié)水電導(dǎo)度值、PH値、二氧化硅,鈉離子濃度,并將結(jié)果詳細(xì)記錄。(整個(gè)時(shí)間大約40-50分鐘)
3.2沖洗階段,聯(lián)系鍋爐保持主汽壓力2.6MPa不變,以每分鐘1℃的速度將主汽溫度降至360℃(此溫度為正常運(yùn)行時(shí),規(guī)程規(guī)定零負(fù)荷點(diǎn));檢查機(jī)組無異常,再聯(lián)系鍋爐以每分鐘1℃的速度降低主蒸汽溫度,繼續(xù)進(jìn)行汽輪機(jī)的清洗,但必須確保有20℃以上的過熱度,調(diào)速汽門盡量開大(實(shí)際機(jī)組負(fù)荷控制在5000KW左右),按規(guī)定做好化驗(yàn)分析。 (時(shí)間約120-150分鐘)
3.3效果鞏固階段,據(jù)化驗(yàn)分析,如果沖洗效果不好,可進(jìn)行負(fù)荷小范圍調(diào)整,決定汽溫控制及沖洗時(shí)間。允許汽溫降至230℃, 汽壓力最低2.3MPa。待凝結(jié)水導(dǎo)度合格后,結(jié)束沖洗,回收凝結(jié)水。如果機(jī)組恢復(fù),按每分鐘1-2℃、0.1-0.15MPa的速度將主蒸汽汽溫、汽壓升至額定值?;虬瓷霞?jí)命令停機(jī)。
四、低壓飽和蒸汽汽輪機(jī)清洗效果分析
4.1 22:06開始至22:38隨著主蒸汽溫度下降至279℃,凝結(jié)水導(dǎo)電度、SiO2和Na+驟然上升至140us/cm、4000ug/L、
7270μg/L,說明汽輪機(jī)通流部分鹽垢被濕蒸汽大量沖洗帶出;23:07至01:10,雖然主蒸汽溫度繼續(xù)從275℃逐漸下降至240℃,但凝結(jié)水導(dǎo)電度、SiO2和Na+分別穩(wěn)定在 45-72 us/cm、1400-2500ug/L、 1980-3240μg/L,還屬超標(biāo)較高狀態(tài),說明汽輪機(jī)通流部分鹽垢一直被濕蒸汽大量沖洗帶出。
4.2經(jīng)過近3h低負(fù)荷清洗,01:35開始凝結(jié)水導(dǎo)電度、SiO2和Na+開始下降并逐漸恢復(fù)至正常值,這種現(xiàn)象說明汽輪機(jī)通流部分鹽垢逐漸減少,趨于正常,這次清洗結(jié)束。
五、低壓飽和蒸汽對(duì)12MW汽輪機(jī)通流部分結(jié)垢清洗的總結(jié)
5.1可以肯定的說,這次低壓飽和蒸汽對(duì)12MW汽輪機(jī)通流部分結(jié)垢清洗取得明顯的效果。首先,從凝結(jié)水采樣分析數(shù)據(jù)可以證明。其次,機(jī)組帶負(fù)荷能力提升了,發(fā)電汽耗下降了(約0.05kg/kwh),額定負(fù)荷下,調(diào)節(jié)級(jí)壓力降低了0.2MPa左右,汽輪機(jī)各級(jí)抽汽口壓力、溫度不同程度恢復(fù)。
5.2 在清洗過程中,汽輪機(jī)缸差脹、機(jī)組振動(dòng)、上下缸溫差、軸向位移、推力瓦溫度等參數(shù)均控在正常范圍內(nèi),可以說是安全的。
5.3從整個(gè)沖洗過程凝結(jié)水采樣分析,可以看出汽輪機(jī)通流部分結(jié)垢主要集中在調(diào)節(jié)級(jí)后中壓缸部位,與以往揭缸檢修發(fā)現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象完全相符。
參考文獻(xiàn):
[1]設(shè)備說明書endprint