袁世通
(大唐華中電力試驗(yàn)研究所,鄭州 450000)
超(超)臨界機(jī)組低負(fù)荷時(shí)MFT動(dòng)作原因分析及優(yōu)化策略
袁世通
(大唐華中電力試驗(yàn)研究所,鄭州 450000)
針對(duì)兩臺(tái)超臨界機(jī)組低負(fù)荷變工況運(yùn)行中由于給水泵再循環(huán)閥開啟,造成機(jī)組給水流量低,觸發(fā)主燃料跳閘(MFT)信號(hào)的非停事件進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)了階梯式比例-積分-微分(PID)控制策略:給水泵入口流量較高時(shí),再循環(huán)閥由PID自動(dòng)控制;給水泵入口流量降至保護(hù)開啟定值時(shí),再循環(huán)閥由流量閥位函數(shù)綜合控制。大大降低了再循環(huán)閥對(duì)給水流量的影響,提高了機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行的安全性。
超(超)臨界機(jī)組;低負(fù)荷;主燃料跳閘;給水泵再循環(huán)閥;比例-積分-微分控制
近幾年,受我國(guó)用電量增速放緩和發(fā)電總裝機(jī)容量(包括火電、水電、風(fēng)電、光伏等)迅速增長(zhǎng)的雙重影響,火電機(jī)組發(fā)電小時(shí)數(shù)不斷降低。由于電網(wǎng)運(yùn)行中的負(fù)荷峰谷差不斷增大,作為發(fā)電主力的火電廠,其深度調(diào)峰的作用凸顯,各區(qū)域電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”的實(shí)施,更是加大了火電廠的調(diào)峰壓力。機(jī)組長(zhǎng)期低負(fù)荷調(diào)峰,對(duì)運(yùn)行設(shè)備的性能和控制系統(tǒng)的品質(zhì)提出了更高的要求。本文對(duì)兩臺(tái)超臨界機(jī)組低負(fù)荷變工況運(yùn)行中由于給水泵再循環(huán)閥開啟,造成機(jī)組給水流量低,觸發(fā)主燃料跳閘(MFT)信號(hào)的非停事件進(jìn)行分析。
1.1 事件經(jīng)過
該機(jī)組鍋爐為北京巴布科克·威爾科克斯有限公司引進(jìn)美國(guó)B&W 公司技術(shù)生產(chǎn)的B&WB-1900/25.4-M 型超臨界參數(shù)“W”火焰鍋爐。
2015-11-01 T 04:47:00,機(jī)組負(fù)荷為270 MW,鍋爐給水流量為698.00 t/h,主蒸汽溫度為565.00 ℃,選擇后中間點(diǎn)溫度為360.60 ℃,設(shè)定值為364.20 ℃。給水控制在自動(dòng)方式正常調(diào)節(jié),A,B側(cè)分離器出口溫度偏差為15.00 ℃左右。
04:49:42,選擇后中間點(diǎn)溫度為369.88 ℃,運(yùn)行人員將中間點(diǎn)設(shè)定值的偏置由-3.85 ℃調(diào)整為-7.05 ℃,中間點(diǎn)溫度設(shè)定值變?yōu)?57.43 ℃,設(shè)定值和測(cè)量值偏差為12.45 ℃,給水控制切手動(dòng)(邏輯為偏差大于10.00 ℃,延時(shí)10 s給水控制切手動(dòng)),此時(shí)給水統(tǒng)操指令為55.26%,鍋爐給水流量為731.50 t/h,此后運(yùn)行人員開始手動(dòng)操作給水指令。
04:51:47,鍋爐燃料量為118.00 t/h,運(yùn)行人員手動(dòng)將給水統(tǒng)操指令增加至57.05%,將鍋爐給水流量調(diào)整為992.92 t/h,控制邏輯中給水流量參考值為797.45 t/h,中間點(diǎn)溫度設(shè)定值為375.67 ℃,選擇后中間點(diǎn)溫度為377.59 ℃,運(yùn)行人員將給水控制投入自動(dòng)調(diào)節(jié),此時(shí)A,B側(cè)分離器出口溫度偏差為25.00 ℃左右。
04:52:07,給水統(tǒng)操指令為56.40%,鍋爐給水流量為999.20 t/h,中間點(diǎn)溫度設(shè)定值為376.00 ℃,選擇后中間點(diǎn)溫度為372.50 ℃,運(yùn)行人員將給水控制切手動(dòng),開始手動(dòng)減小給水流量,此時(shí)A,B側(cè)分離器出口溫度偏差為29.00 ℃左右。
04:52:47,運(yùn)行人員手動(dòng)將給水統(tǒng)操指令減為48.83%,鍋爐給水流量為763.00 t/h,控制邏輯中給水流量參考值為808.49 t/h。此時(shí)A汽動(dòng)給水泵(以下簡(jiǎn)稱汽泵)轉(zhuǎn)速指令為3 402.69 r/min,實(shí)際轉(zhuǎn)速為3 804.72 r/min,B汽泵轉(zhuǎn)速指令為3 470.63 r/min,實(shí)際轉(zhuǎn)速為3 878.67 r/min,兩臺(tái)汽泵的轉(zhuǎn)速指令和實(shí)際轉(zhuǎn)速相差400.00 r/min左右,此時(shí)運(yùn)行人員投入給水自動(dòng),給水統(tǒng)操指令在48.83%的基礎(chǔ)上開始增加。
04:53:06,給水統(tǒng)操指令增至53.27%,鍋爐給水流量為541.90 t/h,此時(shí)A汽泵轉(zhuǎn)速指令為3 612.37 r/min,實(shí)際轉(zhuǎn)速為3 745.32 r/min,B汽泵轉(zhuǎn)速指令為3 675.37 r/min,實(shí)際轉(zhuǎn)速為3 802.70 r/min,運(yùn)行人員將給水控制切手動(dòng),開始增加給水統(tǒng)操指令。
04:53:09,給水統(tǒng)操指令增至53.84%,A汽泵轉(zhuǎn)速指令為3 662.37 r/min,實(shí)際轉(zhuǎn)速為3 746.80 r/min,B汽泵轉(zhuǎn)速指令為3 725.40 r/min,實(shí)際轉(zhuǎn)速為3 800.80 r/min,鍋爐給水流量為522.90 t/h,B汽泵進(jìn)口流量為296.52 t/h(低于300.00 t/h),B汽泵最小流量閥超馳開啟。
04:53:37,鍋爐給水流量為424.80 t/h,給水流量低MFT保護(hù)動(dòng)作。
1.2 事件分析
給水控制切手動(dòng)后,由于運(yùn)行人員手動(dòng)大幅增減鍋爐給水流量,導(dǎo)致B汽泵最小流量閥因?yàn)锽汽泵入口流量低于300.00 t/h而超馳聯(lián)開,鍋爐給水流量下降,最終導(dǎo)致給水流量低MFT保護(hù)動(dòng)作,具體過程分析如下。
04:49:42,給水統(tǒng)操指令為55.26%,鍋爐給水流量為731.50 t/h。
04:52:07,手動(dòng)增加給水統(tǒng)操指令至56.40%,鍋爐給水流量為999.20 t/h。
04:52:47,運(yùn)行人員手動(dòng)減小給水統(tǒng)操指令至48.83%,鍋爐給水瞬時(shí)流量為763.00 t/h,此時(shí)由于給水統(tǒng)操指令降速過快,且汽泵正常轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)需要一定時(shí)間,兩臺(tái)汽泵的轉(zhuǎn)速指令比實(shí)際轉(zhuǎn)速低400.00 r/min左右,給水指令對(duì)應(yīng)的給水流量遠(yuǎn)低于763.00 t/h。此后,雖然給水指令開始增加,但轉(zhuǎn)速指令仍然低于汽泵當(dāng)前轉(zhuǎn)速,因此汽泵出力繼續(xù)下降,鍋爐給水流量繼續(xù)降低。
04:53:09,由于此前給水統(tǒng)操指令降得太低,雖然給水統(tǒng)操指令已增至53.84%,但此時(shí)對(duì)應(yīng)的汽泵轉(zhuǎn)速指令仍低于汽泵實(shí)際轉(zhuǎn)速(A汽泵轉(zhuǎn)速指令為3 662.37 r/min,實(shí)際轉(zhuǎn)速為3 746.80 r/min; B汽泵轉(zhuǎn)速指令為3 725.40 r/min,實(shí)際轉(zhuǎn)速為3 800.80 r/min),因此汽泵出力并無增加,此時(shí)B汽泵進(jìn)口流量降為296.52 t/h(低于300.00 t/h),B汽泵最小流量閥超馳開啟。此后,雖然給水統(tǒng)操指令繼續(xù)增加,但由于B汽泵最小流量閥超馳全開,鍋爐給水流量繼續(xù)降低。
最終在04:53:37,鍋爐給水流量降為424.80 t/h,給水流量低MFT保護(hù)動(dòng)作。
2.1 事件經(jīng)過
該機(jī)組使用上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的SG-2000/26.15-M625 型鍋爐,為國(guó)產(chǎn)超超臨界參數(shù)變壓直流爐,一次再熱、固態(tài)排渣、全鋼結(jié)構(gòu)、Π型布置,采用平衡通風(fēng)以及四角切圓燃燒方式。
2016-07-15 T 01:37:02,鍋爐跳閘,跳閘首出為鍋爐給水流量低低。鍋爐跳閘前,機(jī)組負(fù)荷為330 MW,主給水流量約為920.0 t/h,A汽泵進(jìn)口流量為560.0 t/h,B汽泵進(jìn)口流量為520.0 t/h,但主給水流量波動(dòng)較大。查詢現(xiàn)場(chǎng)歷史趨勢(shì),B汽泵的低壓調(diào)節(jié)閥伺服閥存在卡澀現(xiàn)象,造成伺服指令與線性可變差動(dòng)變壓器(LVDT)反饋存在較大遲延,從而產(chǎn)生伺服指令與LVDT反饋交替變化的正弦波振蕩,造成主給水流量波動(dòng)較大。
01:25:12,由于給水流量波動(dòng),運(yùn)行人員將B汽泵切手動(dòng)調(diào)整,B汽泵實(shí)際轉(zhuǎn)速與指令存在偏差。
01:28:54,將B汽泵重新投入自動(dòng),A汽泵指令在40%~37%之間波動(dòng),B汽泵指令在41%~37%之間波動(dòng),給水流量在920.0~850.0 t/h之間波動(dòng),A汽泵入口流量在490.0~440.0 t/h之間波動(dòng),B汽泵入口流量在520.0~440.0 t/h之間波動(dòng)。
01:34:00,運(yùn)行人員將A汽泵切手動(dòng),A汽泵實(shí)際指令為38%,A汽泵入口流量穩(wěn)定在530.0 t/h左右;B汽泵自動(dòng),指令自動(dòng)由41%逐漸下減。
01:35:55 ,A,B汽泵入口流量分別為566.0,556.0 t/h,A,B汽泵轉(zhuǎn)速分別為4 115,4 126 r/min,此時(shí)運(yùn)行人員再次將B汽泵切至手動(dòng)控制,B汽泵指令為32%。
01:36:41,鍋爐給水流量下降至785.0 t/h,B汽泵入口流量降至358.0 t/h,低于設(shè)定值360.0 t/h, B汽泵再循環(huán)閥逐漸開啟。
01:36:42,B汽泵再循環(huán)流量降至348.6 t/h,B汽泵再循環(huán)閥全開,01:36:48主給水流量低于500.0 t/h,延時(shí)15 s后,鍋爐因給水流量低低跳閘。
2.2 原因分析
(1)因B汽泵伺服閥卡澀造成給水泵汽輪機(jī)伺服系統(tǒng)的遲緩率增大,伺服指令發(fā)出后,約30 s后LVDT反饋才動(dòng)作,造成控制不及時(shí),導(dǎo)致給水流量波動(dòng)大。
(2)運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)給水流量波動(dòng)后,由于操作不當(dāng)造成給水流量波動(dòng)加大,導(dǎo)致B汽泵的入口流量低于350.0 t/h,B汽泵再循環(huán)閥快速打開,從而使主給水流量快速降至跳閘值。
(3)B汽泵運(yùn)行時(shí)B汽泵再循環(huán)閥投入自動(dòng),再循環(huán)閥根據(jù)B汽泵入口流量設(shè)定值(360.0 t/h)與B汽泵入口流量偏差進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),逐漸開啟閥門。但是,B汽泵再循環(huán)調(diào)節(jié)閥的邏輯中有超弛開B汽泵再循環(huán)閥邏輯,超弛開的定值為350.0 t/h;01:36:42,B汽泵入口流量降至348.6 t/h,超弛信號(hào)起作用,再循環(huán)閥瞬間打開,從而使主給水流量降至跳閘值,所以該超弛邏輯是不合理的[1-2]。
3.1 控制策略分析
這兩次機(jī)組非停的直接原因是給水流量波動(dòng)時(shí),達(dá)到汽泵入口流量低限,觸發(fā)給水泵再循環(huán)閥動(dòng)作,快速開至100%,導(dǎo)致給水流量進(jìn)一步降低,最終觸發(fā)MFT信號(hào)。給水泵再循環(huán)閥控制邏輯如圖1所示(圖中:DPU為分散處理單元)。
圖1 給水泵再循環(huán)閥控制邏輯
圖2 階梯式PID控制策略
3.2 控制策略優(yōu)化方案
針對(duì)上述問題,設(shè)計(jì)了階梯式比例-積分-微分(PID)控制策略[3-4],該策略主要包括PID控制部分和流量閥位函數(shù)控制部分。給水泵入口流量較高時(shí),再循環(huán)閥由PID自動(dòng)控制;給水泵入口流量降至保護(hù)開啟定值時(shí),再循環(huán)閥由流量閥位函數(shù)綜合控制;另外,該控制邏輯保留原有邏輯的超馳保護(hù)部分(適當(dāng)降低流量低限設(shè)定值),控制邏輯如圖2所示。
在PID控制部分,通過給水泵出口壓力設(shè)定給
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水泵入口最小流量定值,壓力-流量函數(shù)關(guān)系見表1,然后再通過PID自動(dòng)調(diào)節(jié)給水泵再循環(huán)閥開度。
在流量閥位函數(shù)控制部分,通過給水泵的最小流量安全運(yùn)行區(qū)域,確定給水泵轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)的再循環(huán)閥指令,轉(zhuǎn)速-開度函數(shù)關(guān)系見表2。
3.3 運(yùn)行效果
按照階梯式PID控制策略對(duì)兩臺(tái)機(jī)組進(jìn)行優(yōu)化,機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),給水泵再循環(huán)閥可以平穩(wěn)開啟、關(guān)閉,大大降低了再循環(huán)閥對(duì)給水流量的影響,同時(shí)也降低了給水泵的電耗,提高了給水泵的經(jīng)濟(jì)性和機(jī)組的安全性。
表1 壓力-流量函數(shù)關(guān)系
表2 轉(zhuǎn)速-開度函數(shù)關(guān)系
針對(duì)兩臺(tái)超臨界機(jī)組在低負(fù)荷變工況運(yùn)行中,由于給水泵再循環(huán)閥開啟,造成機(jī)組給水流量低,觸發(fā)MFT信號(hào)的非停事件,提出了階梯式PID控制給水泵再循環(huán)閥的解決方案,經(jīng)過控制系統(tǒng)的改進(jìn)優(yōu)化,取得了良好的效果。
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(本文責(zé)編:劉芳)
2017-05-12;
2017-06-21
TM 621
B
1674-1951(2017)07-0048-04
袁世通(1985—),男,河北武邑人,工程師,工學(xué)博士,從事發(fā)電廠復(fù)雜系統(tǒng)建模與控制方面的工作(E-mail:yst.19@163.com)。