程繼強(qiáng),余天笠,劉 衛(wèi),叢 明,吳會忠
(陜西延長石油集團(tuán)橡膠有限公司,陜西 咸陽 712000)
全鋼載重子午線輪胎胎體簾布層是保證輪胎承載性能、行駛安全性和耐久性的關(guān)鍵。胎體簾線間距是載重子午線輪胎的關(guān)鍵控制點(diǎn),而胎體接頭開是輪胎胎體簾線間距異常的主要缺陷,它不僅影響輪胎的制造成本,更重要的是影響輪胎使用性能。2015年9月,市場反饋我公司生產(chǎn)的成品輪胎頻繁出現(xiàn)早期實(shí)鼓現(xiàn)象。經(jīng)過對市場返回輪胎的分析,發(fā)現(xiàn)胎體接頭開是造成成品輪胎出現(xiàn)早期實(shí)鼓的主要原因之一。我公司經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,將胎體接頭開的X光檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)收嚴(yán),解決了市場緊急問題。但標(biāo)準(zhǔn)的收嚴(yán)使得胎體接頭開廢次品率急劇上升,從2015年1—9月的平均0.38‰上升到2015年10—12月的平均0.89‰,嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)成本。為解決上述問題,公司技術(shù)部門組織成立了專項(xiàng)課題攻關(guān)小組,主要從調(diào)整和改善裁斷工藝出發(fā),降低成品輪胎胎體接頭開廢次品率,現(xiàn)將工藝整改情況介紹如下。
為保證胎體在90°裁斷接頭時(shí)的邊部截面粘性,胎體簾布壓延時(shí)在簾布邊部預(yù)留出6~10 mm的膠邊,裁斷時(shí)將膠邊修掉,從而保證胎體邊部截面粘性,利于胎體接頭的牢固性。修邊質(zhì)量對胎體接頭質(zhì)量的控制至關(guān)重要。
我公司90°裁斷修邊裝置采用的是重錘式控制方式(見圖1),其工作原理是通過調(diào)整重錘的質(zhì)量控制各種簾布的修邊量,這種控制方式雖操作簡單,但在頻繁更換簾布規(guī)格的情況下很難保證修邊量的穩(wěn)定。因此選擇了目前比較先進(jìn)的扭矩電動(dòng)機(jī)控制方式(見圖2),這種方式可通過扭矩電動(dòng)機(jī)精確地控制修邊量,且調(diào)節(jié)方便。
圖1 重錘式修邊形式
圖2 扭矩式修邊形式
修邊裝置的扭矩電動(dòng)機(jī)能否穩(wěn)定工作直接關(guān)系到修邊質(zhì)量,我公司對修邊裝置的要求如下:運(yùn)行必須穩(wěn)定,不允許修邊裝置異常晃動(dòng);修邊刀要求鋒利,保證修邊后斷面齊整。
修邊操作對操作人員的操作經(jīng)驗(yàn)以及操作手法要求較高,在生產(chǎn)換卷時(shí)由操作主手完成修邊啟動(dòng)工作并在生產(chǎn)過程中隨時(shí)觀察修邊狀況,有異常則及時(shí)停機(jī)調(diào)整。我公司對接頭縫合裝置的要求如下:修邊后簾布邊部必須是直角邊,不能露鋼絲,斜面或者圓弧均不符合要求(見圖3);修邊后余膠邊控制為0<d≤1/2D(見圖4)。操作主手必須時(shí)刻關(guān)注修邊裝置運(yùn)行情況,有不穩(wěn)定情況立即反饋調(diào)整。
圖3 修邊后簾布邊部要求示意
圖4 修邊后余膠邊控制示意
接頭縫合是將裁斷后的單片胎體簾布借助專用設(shè)備連接成為可連續(xù)卷取的供成型直接使用的胎體部件,是90°裁斷工藝中最為重要的一個(gè)操作環(huán)節(jié),直接影響整個(gè)胎體部件以及輪胎質(zhì)量。
胎體接頭縫合由錐形齒合輪在壓力作用下完成(見圖5),縫合輪的左右輪嚙合情況以及上下輪間隙直接影響接頭縫合質(zhì)量。我公司要求接頭縫合裝置的接頭擋板與聯(lián)動(dòng)方向垂直(見圖6)??p合接頭時(shí),前后簾布必須與左右擋板的間隙一致。若出現(xiàn)間隙不一致要及時(shí)調(diào)整;縫合輪兩輪必須平齊且緊密嚙合;上下縫合輪必須保證在同一垂直線上,且與簾布垂直。
圖5 胎體接頭縫合器
圖6 接頭縫合器擋板位置
在操作中,主操作手的主要工作是隨時(shí)監(jiān)控接頭拼接質(zhì)量,有異常時(shí)要及時(shí)判斷是修邊問題還是縫合器問題,并進(jìn)行解決。我公司對胎體接頭縫合操作要求如下:縫合輪與簾布縫合界面的中心對中度小于0.5 mm(見圖7);縫合后簾布縫合處要有凸起,平面或者凹陷均不合格,突起量在0~1 mm之間(見圖8),且刮開膠料后接頭兩鋼絲間距不大于正常連續(xù)間距;縫合后的合格接頭實(shí)物及示意分別見圖9和10。
圖7 縫合輪與簾布縫合界面的中心對中度要求示意
圖8 簾布縫合處凸起示意
圖9 合格接頭實(shí)物
圖10 合格接頭示意
經(jīng)過以上控制要求的嚴(yán)格實(shí)施,我公司的全鋼載重子午線輪胎胎體接頭開廢次品率得到了預(yù)期的下降。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),我公司成品輪胎胎體接頭開廢次品率由2015年10—12月的平均0.89‰降低至2016年1—7月的平均0.36‰。按照年產(chǎn)150萬套產(chǎn)能計(jì)算,為公司節(jié)約廢次品輪胎795條,降低成本約80萬元。通過工藝參數(shù)及工藝過程的調(diào)整與細(xì)化,不僅解決了市場急需問題,提升了我公司輪胎的品牌形象,同時(shí)降低了輪胎制造成本。
第19屆中國輪胎技術(shù)研討會論文