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探討鍋爐氧量不足的原因及解決措施

2017-07-14 14:10劉華
山東工業(yè)技術 2017年13期
關鍵詞:氧量出力風機

劉華

摘 要:廣東省羅定電廠鍋爐氧量不足,導致機組出力受限,經(jīng)常需限負荷運行。本文分析了產(chǎn)生故障的原因及防范措施。

關鍵詞:氧量;風機;出力;限負荷;改造

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.13.050

0 前言

爐膛氧量是反映爐內(nèi)燃燒情況的一個重要參數(shù)。排除外擾,可以直接從氧量的變化判斷出機組負荷的變化情況。但如果爐內(nèi)氧量太大,入爐空氣太多,爐膛溫度將下降,煙氣量增多,風機電耗增加,廠用電率增加。如果氧量太小,燃料在爐內(nèi)燃燒不完全,飛灰可燃物增加,大量煤粉進入尾部煙道甚至會造成二次燃燒,威脅機組安全。因此,鍋爐運行中只有保持爐內(nèi)合理的氧量,才能保證鍋爐安全運行,提高鍋爐效率。

1 存在的問題

廣東省羅定電廠兩臺鍋爐均為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG420/13.7-Ⅱ2型鍋爐,該鍋爐為一次中間再熱Ⅱ型布置、超高壓自然循環(huán)汽包爐,單爐膛,燃燒器四角布置、切圓燃燒、平衡通風。于2004年投產(chǎn),先后進行了脫硫、煙煤、供熱、脫硝等改造。

近年來,羅定電廠兩臺機組高負荷運行時,經(jīng)常因鍋爐氧量不足,無法滿足額定負荷要求(兩臺機組額定總負荷為270MW),最高只能帶230MW負荷左右,(在供熱情況下,供熱機組最高負荷只能帶110MW左右,非供熱機組只能帶120MW左右),如表1,且此情況愈來愈嚴重,這嚴重降低了機組效率。

2 氧量不足的原因分析

2.1 燃燒器故障的影響

我廠自改燒煙煤后,煤的揮發(fā)分達到近30%,燃燒器經(jīng)常出現(xiàn)提前著火現(xiàn)象,下層燃燒器尤為突出。由于下層燃燒器故障多,轉(zhuǎn)速低,甚至堵塞停運,為滿足負荷要求,不得不提高中、上層給粉機轉(zhuǎn)速,這樣使得火焰中心上移,煤粉在爐內(nèi)停留時間縮短,燃燒不完全。因此,同樣負荷情況下,所需燃料量必然增加,風量也隨之增加,爐膛氧量反而降低。

2.2 制粉系統(tǒng)的影響

我廠制粉系統(tǒng)為中間儲倉式制粉系統(tǒng)。中間儲倉式制粉系統(tǒng)的缺點是系統(tǒng)復雜,漏風大,且?guī)в忻悍郏瑢﹀仩t燃燒有較大影響。高負荷時,我們對制粉系統(tǒng)停運前后參數(shù)進行了對比,發(fā)現(xiàn)制粉停運前,爐膛氧量嚴重偏低,一側(cè)氧量甚至到零,引風機出力已到極限,然而制粉系統(tǒng)停運后,同樣負荷情況下,爐膛氧量明顯升高,且兩側(cè)氧量趨于平衡,爐內(nèi)燃燒狀況明顯好轉(zhuǎn),引、送機出力也增加明顯。我們分析認為,主要是由于制粉系統(tǒng)漏風較大,木塊分離器、鎖氣器、冷風門等多處漏風。另外,三次風帶粉較多,且燃燒不完全,制粉停運后,給粉機轉(zhuǎn)速并未增加,但由于煤粉在爐內(nèi)燃燒更充分,更完全,所以不但帶負荷能力增加了,氧量也隨之上升了。

2.3 風機故障影響

我廠引風機高轉(zhuǎn)速運行時,經(jīng)常振動經(jīng)常超過規(guī)定值,轉(zhuǎn)速900轉(zhuǎn)以上,振動值都達到了10絲以上,均已超出規(guī)程規(guī)定值(規(guī)程規(guī)定值為1000轉(zhuǎn)振動不得超過10絲)。其中#1機組 #1引風機尤為突出,正常運行最高轉(zhuǎn)速只能在850轉(zhuǎn)運行,且振動已達到20幾絲,每次都要利用停機時間對其葉輪進行吹灰,并做動平衡試驗,然而效果不佳。為保證設備安全,不得不降低引風機轉(zhuǎn)速運行,從而使得爐膛風量受限。

2.4 鍋爐改造影響。

隨著國家環(huán)保的要求及市場形勢的變化,羅定電廠先后進行了煙煤、脫硫、脫硝改造。煙道布置與原來相比,發(fā)生了很大變化,增加了兩層脫硝催化劑,尾部煙道兩側(cè)還增加了低溫省煤器,且原省煤器、再熱器受熱面也增加許多,這樣使得煙氣在煙道內(nèi)的阻力大大增加,從而增加了引風機負擔,同樣工況下,引風機出力顯然與改造前差了許多。由表1看出,高負荷運行時,引風機已全力運行,仍無法滿足要求,可見,現(xiàn)有風機容量已完全不能滿足負荷要求。

2.5 受熱面積灰影響

煤粉爐燃燒產(chǎn)生的灰分如果不能及時排走,將導致受熱面積灰,從而增加煙道阻力。從每次停機檢查來看,水平煙道、脫硝催化劑積灰較多,空預器堵塞嚴重,由此可見,運行當中煙氣流出很不順暢,從而增加了引風機負擔,爐內(nèi)風量也隨之受限。

3 解決措施及建議

(1)運行調(diào)整措施:

a.適當提高下層給粉機轉(zhuǎn)速。將下層給粉機轉(zhuǎn)速提高,降低中、上層給粉機轉(zhuǎn)速,這樣可延長煤粉在爐膛內(nèi)的停留時間,使煤粉燃燒得更充分些。

b.適當提高一次風粉混合溫度,使煤粉在爐內(nèi)更易著火,燃燒更充分。

c.適當開大磨煤機再循環(huán)門。我廠制粉系統(tǒng)運行時,磨煤機再循環(huán)門均未全開,尤其#2制粉系統(tǒng),正常運行時再循環(huán)門開度僅為30%左右,將該門開大,可明顯提高爐膛負壓,從而可適當提高送風機轉(zhuǎn)速,提高爐內(nèi)風量。

d.停運一側(cè)制粉。當負荷較高時,在滿足安全粉位的前提下,可考慮停運一側(cè)制粉。制粉停運后,漏風明顯減少,爐膛負壓也得到提高,此時可適當增加送風量。由于三次風帶粉少了,爐膛風量提高了,使煤粉在爐內(nèi)燃燒更充分,鍋爐效率明顯提高。

e.為保證鍋爐安全運行,防止尾部煙道二次燃燒,禁止出現(xiàn)無氧燃燒現(xiàn)象,當爐膛氧量到零時,應及時減低機組負荷運行。

(2)嚴格控制氨逃逸。我廠脫銷系統(tǒng)采用尿素作為還原劑,投入的尿素過多時,逃逸的尿素將與煙氣中的SO3生成硫酸氫銨。液態(tài)的硫酸氫銨是一種粘性很強的物質(zhì),在煙氣中會黏附飛灰。嚴格控制氨逃逸,將大大減少硫酸氫銨的產(chǎn)生,防止空預器管道積灰堵塞。

(3)加強爐膛吹灰,沖灰。機組運行過程中,嚴格遵守定期吹灰制度,定期對爐膛、煙道進行蒸汽吹灰,防止積灰過多,影響引風機出力。同時要維護好吹灰系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理,保證其隨時能正常投入。另外,每次停爐都應對爐膛、煙道、空預器等進行沖灰。

(4)設備檢修或改造。利用機組停運期間,對引風機進行檢修,消除振動大缺陷。同時,建議對引、送風機進行改造或更換,增加其容量,徹底消除風機出力不足隱患,保證機組出力正常。

4 結束語

羅定電廠鍋爐氧量不足已經(jīng)嚴重影響了機組出力,雖然已經(jīng)采取了一定措施,但效果不佳,仍未能從根本解決問題。羅定電廠自投入生產(chǎn)至今,已經(jīng)經(jīng)過了多次大的改造,從機組現(xiàn)行運行情況來看,現(xiàn)有風機容量已經(jīng)無法滿足運行要求,只有對其進行改造或更換,才能從根本解決問題。

參考文獻:

[1]范劍峰,趙宏武.淺談低氧燃燒對鍋爐運行影響[J].華東科技,1993(02).

[2]尹君,劉恩生,尹民權,杜豐.鍋爐引風機出力不足原因分析[J].發(fā)電設備,2007(03).

[3]廣東省粵瀧發(fā)電有限責任公司鍋爐運行技術標準[S].內(nèi)部資料,2012(09):28.

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