劉祁 黃金萍(中國石油管道公司沈陽調(diào)度中心)
東北管網(wǎng)新管線優(yōu)化運(yùn)行研究
劉祁 黃金萍(中國石油管道公司沈陽調(diào)度中心)
東北管網(wǎng)各條新建管線逐步投用后,管道自然情況與運(yùn)行方式也發(fā)生了一定的變化。通過對管線沿線的溫度場、總傳熱系數(shù)以及管道運(yùn)行壓力等影響管線運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)的跟蹤與分析,總結(jié)相應(yīng)運(yùn)行規(guī)律,并對管道的運(yùn)行方式不斷進(jìn)行優(yōu)化。2016年,東北管網(wǎng)共輸送原油4 454.9×104t,實(shí)現(xiàn)周轉(zhuǎn)里程287.37×108km。消耗燃料油32 459 t,與業(yè)績指標(biāo)相比節(jié)油6473 t;消耗天然氣4375×104m3,與業(yè)績指標(biāo)相比節(jié)氣358×104m3;耗電5.71×108kWh,與業(yè)績指標(biāo)相比節(jié)電1121×104kWh。
管網(wǎng)新管線;優(yōu)化運(yùn)行;運(yùn)行參數(shù);節(jié)約能源
東北管網(wǎng)始建于上世紀(jì)70年代,先后建成慶鐵一、二線(林源—鐵嶺)、鐵秦線(鐵嶺—秦皇島)、鐵大線(鐵嶺—大連)、鐵撫線(鐵嶺—撫順)等輸油管道。經(jīng)過40多年的連續(xù)運(yùn)行,管線出現(xiàn)了嚴(yán)重的老化、腐蝕,對安全生產(chǎn)造成了很大的威脅。為了從根本上消除老管線運(yùn)行帶來的安全風(fēng)險(xiǎn),近年來東北管網(wǎng)進(jìn)行大幅度改造,對部分老管線進(jìn)行了掃線封存,新管線逐條投產(chǎn)運(yùn)行。新管線的投運(yùn),提高了管線的安全系數(shù),資源配置發(fā)生改變,打破了原有的優(yōu)化運(yùn)行方式,需要重新跟蹤運(yùn)行參數(shù),在理論的指導(dǎo)下,實(shí)踐中不斷調(diào)配運(yùn)行工況,逐步完善運(yùn)行方式,摸索新管線不同運(yùn)行臺階下的優(yōu)化方式[1],已達(dá)到“降本、增效”目的。
2.1 鐵錦線的優(yōu)化運(yùn)行及節(jié)能效果
鐵錦線2015年9月投產(chǎn),管線全長430 km,全線為保溫管道。設(shè)計(jì)時(shí)管線按各站加熱輸送方式配置設(shè)備(熱媒爐、直接爐共13臺)。2016年初,通過對管線K值的跟蹤計(jì)算[2-4],K值在0.5~0.75 W/(m2·℃)之間;各站過泵溫升為1.5℃/臺。利用特有的熱力條件,再加上管道全線為保溫管道,輸送排量大、運(yùn)行壓力高、各站過泵溫升較大、沿程熱損失小的特點(diǎn),并結(jié)合鐵嶺儲罐油溫較高的優(yōu)勢,提出了對管線進(jìn)行不加熱輸送。
當(dāng)運(yùn)輸量大于1100 m3/h時(shí),并利用鐵嶺慶油罐區(qū)儲罐35~38℃的儲油溫度,鐵錦線全線采用不加熱輸送方案運(yùn)行。在確保管線運(yùn)行安全的前提下,逐步停運(yùn)各站加熱爐,并對運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行跟蹤。當(dāng)全線各站加熱爐均停運(yùn)后,管線運(yùn)行平穩(wěn)、溫度場穩(wěn)定,各站管線進(jìn)站溫度均滿足要求,見表1。
表1 鐵錦線運(yùn)行工況
2016年鐵錦線完成原油輸量920×104t,全線累計(jì)耗油量為2290 t,單耗為14.7 kg/104km;2015年鐵秦線完成輸量990×104t,全線累計(jì)耗油量為24 908 t,油單耗為65.01 kg/104km。
另外,設(shè)計(jì)中鐵錦線各站調(diào)節(jié)閥最大開度為85%,這使得管線在實(shí)際運(yùn)行中存在一定的節(jié)流損失,造成了電力能耗的浪費(fèi)。經(jīng)相關(guān)部門溝通后,將調(diào)節(jié)閥最大開度調(diào)整為100%。通過對管線運(yùn)行情況的跟蹤,管線及調(diào)節(jié)閥運(yùn)行平穩(wěn)。這一定值的改變,使得全線平均每天節(jié)電3531 k Wh,電能單耗下降了21.8 k Wh/104t·km。
2.2 鐵撫線優(yōu)化運(yùn)行及節(jié)能效果
鐵撫線2015年9月全線貫通投產(chǎn)。管線改造后,管段為保溫管線,且取消了柴家堡加熱站。
通過長時(shí)間的運(yùn)行數(shù)據(jù)分析:管道在輸量相對較小的情況下,利用管線保溫及儲罐原油溫度較高的熱力條件,停運(yùn)鐵嶺站加熱爐,就能滿足撫順站進(jìn)站溫度。與此同時(shí),啟運(yùn)撫順站加熱設(shè)備來滿足東洲站進(jìn)站溫度要求。雖然只是1臺加熱設(shè)備在運(yùn)行,因配置的調(diào)整,使得燃料油的日消耗由鐵嶺站的8 t降至撫順站的4 t,全月可節(jié)約燃料油32 t。
在動力方面,撫順輸油站換熱器進(jìn)出口壓差較大,對全線的輸量有一定的影響。在全線只運(yùn)行鐵嶺1臺輸油泵的情況下,撫順站冷熱摻混閥開度為45%時(shí),全線最大輸量為1050 m3/h,當(dāng)任務(wù)輸量大于該輸量時(shí),需要撫順站啟運(yùn)輸油泵。當(dāng)全線輸量較大時(shí),撫順站利用管線的熱力優(yōu)勢,停運(yùn)加熱設(shè)備,并將冷、熱摻混閥的開度調(diào)整為83%,在保證換熱器油流流動的同時(shí),減少了換熱器前后壓差。經(jīng)測試,全線最大輸量提升至1200 m3/h,不僅提高了管線的輸送力能,而且避免了撫順站在運(yùn)輸量為1050~1200 m3/h工況下啟運(yùn)輸油泵,這一設(shè)置參數(shù)的改變,每日可節(jié)約用電約12 000 k Wh,見表2。
2.3 慶鐵四線的優(yōu)化運(yùn)行及節(jié)能分析
慶鐵四線2014年投產(chǎn)以來,不同輸量的最優(yōu)化運(yùn)行工況一直處于摸索中。對于輸送介質(zhì)為俄油的慶鐵四線,探討了3種運(yùn)行方式:
1)間歇輸送:在庫容允許情況下,全線最大量運(yùn)行,完成計(jì)劃后,全線停輸。
2)不同輸量梯度差輸送。
3)利用調(diào)速電動機(jī)全線輸量按計(jì)劃量輸送。通過對能耗情況的對比、分析、得到以下運(yùn)行規(guī)律,見表3。
表2 鐵撫線運(yùn)行工況
表3 不同輸量對應(yīng)的輸送方式
以輸量1750 m3/h為例,對不同運(yùn)行方式的能耗進(jìn)行對比,見表4。
表4 不同運(yùn)行方式能耗對比
通過對比可以看出,采用不同運(yùn)行方式,管線運(yùn)行能耗相差較大。差量輸送比均量輸送,全月節(jié)約耗電量為46.4×104kWh,差量輸送比間歇輸送全月節(jié)約電量264.14×104kWh。
2.4 調(diào)整不合理資源配置,控制庫區(qū)儲油罐的溫度
鐵嶺14#、15#罐,原來儲備大慶油。受伴熱管網(wǎng)末端伴熱回水循環(huán)不好的影響,需要經(jīng)常排水,使能源浪費(fèi)。因俄油不需要伴熱,可以規(guī)避這個(gè)缺點(diǎn)。在運(yùn)行中,將14#、15#罐儲存油品改為俄油,有效提高了冷凝水的回收率,根據(jù)季節(jié)變化及下游運(yùn)行方式的安排,對儲油罐溫度進(jìn)行有效控制與調(diào)節(jié),例如利用慶油儲油溫度參與保溫管線系統(tǒng)運(yùn)行;2016年控制儲油罐在37℃左右,比2015年下降3℃。2016年鐵嶺庫區(qū)鍋爐燃料油消耗比上年減少728.3 t,耗氣減少105.77×104m3。
[1]許景偉,孟振虎,張時(shí)良.熱油管道運(yùn)行優(yōu)化技術(shù)研究進(jìn)展[J].油氣儲運(yùn),2010,29(3):161-164.
[2]楊筱蘅.輸油管道設(shè)計(jì)與管理[M].東營:中國石油大學(xué)出版社,2006:30-35.
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[4]蔣紅,朱聰,雷利.土壤導(dǎo)熱系數(shù)法測定魏荊輸油管道總傳熱系數(shù)[J].油氣儲運(yùn),2006,25(6):48-51.
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.05.015
2016-12-25
(編輯 杜麗華)
劉祁,工程師,2005年畢業(yè)于遼寧石油化工大學(xué)(油氣儲運(yùn)專業(yè)),從事長輸原油管線調(diào)度控制與運(yùn)行工作,E-mail:liuqi3000@163.com,地址:遼寧省沈陽市皇姑區(qū)岐山中路39號東油大廈12樓,110031。