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孤東油田注采結(jié)構(gòu)一體化調(diào)整節(jié)能示范區(qū)實施效果與評價

2017-06-19 18:22朱益飛勝利油田孤東采油廠
石油石化節(jié)能 2017年5期
關(guān)鍵詞:四區(qū)口井產(chǎn)液

朱益飛(勝利油田孤東采油廠)

孤東油田注采結(jié)構(gòu)一體化調(diào)整節(jié)能示范區(qū)實施效果與評價

朱益飛(勝利油田孤東采油廠)

針對老油田后續(xù)水驅(qū)階段開發(fā)單元面臨著高含水井比例大、平面注采不均衡、生產(chǎn)參數(shù)不合理及地面電動機配套設(shè)備能耗高和單元產(chǎn)量自然遞減率大等問題,提出了采取限提并舉調(diào)整單元產(chǎn)液結(jié)構(gòu)、限制無效產(chǎn)液提升有效產(chǎn)液的注采一體化調(diào)整,以及配套更新地面拖動設(shè)備的優(yōu)化方案,介紹了孤東四區(qū)3—4開發(fā)單元注采結(jié)構(gòu)一體化調(diào)整節(jié)能示范區(qū)項目的主要內(nèi)容、實施情況,并對項目實施效果和綜合效益作了分析評價。實踐證明,該方案實施后注采比保持在0.9~1.0之間,保證了開發(fā)單元平面注采均衡,開發(fā)單元年自然遞減率下降了13.6%,單元油井系統(tǒng)效率達標率提高了24.7%,百米噸液單耗降低了0.1 k Wh,區(qū)域年節(jié)電能力達245.34×104kWh,它的實施對于高孔、高滲油藏注聚單元后續(xù)水驅(qū)開發(fā)調(diào)整具有典型示范作用和推廣價值。

孤東油田;注采結(jié)構(gòu);一體化;優(yōu)化調(diào)整;實施效果

引言

孤東油田是在中生界潛山背景上發(fā)育起來的近南北走向的第三系披覆背斜構(gòu)造[1]。四區(qū)位于孤東油田西南部,為一由斷層切割形成的自然區(qū)塊,自開發(fā)以來分Ng3-4和Ng5-6兩套層系開發(fā),其中四區(qū)Ng3-4含油面積4.1 km2,平均有效厚度8.7 m,石油地質(zhì)儲量726×104t。孤東油田四區(qū)Ng3-4開發(fā)單元自1984年11月投入開采以來,已開發(fā)30多年,先后經(jīng)歷產(chǎn)能建設(shè)、防砂轉(zhuǎn)注和注水見效、井網(wǎng)調(diào)整、綜合治理、二元復(fù)合驅(qū)、后續(xù)水驅(qū)等6個開發(fā)階段[2]。2013年1月進入后續(xù)水驅(qū)階段以來,單元面臨著高含水井比例大、平面注采不均衡、生產(chǎn)參數(shù)不合理及地面電動機配套設(shè)備能耗高的問題,單元遞減達28.1%等問題,嚴重影響了該區(qū)塊開發(fā)收益。面對低油價新常態(tài)以及油田節(jié)能減排工作的需要,孤東采油廠從系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整高度出發(fā),以注采結(jié)構(gòu)一體化調(diào)整為原則,提出實施孤東油田四區(qū)Ng3-4開發(fā)單元注采結(jié)構(gòu)一體化調(diào)整節(jié)能示范區(qū)項目,通過限提并舉調(diào)整單元產(chǎn)液結(jié)構(gòu),限制無效產(chǎn)液、提升有效產(chǎn)液,達到控水穩(wěn)油,減緩遞減的目的,配套更新地面拖動電動機設(shè)備,以達到節(jié)能降耗和提質(zhì)增效的目的。項目實施后,可為油田其它后續(xù)水驅(qū)開發(fā)單元提供開發(fā)優(yōu)化調(diào)整經(jīng)驗,對老油田開發(fā)單元整體穩(wěn)油、控液、提質(zhì)、增效工作具有十分重要的借鑒和指導意義。

1 孤東油田四區(qū)3-4單元能耗現(xiàn)狀

孤東油田四區(qū)3-4單元現(xiàn)有63口油井,單井平均日耗電量為247 k Wh,平均含水97.1%,單井日耗電量247 k Wh,油井系統(tǒng)效率達標率為65.1%。經(jīng)分析,其中13口高含水率油井存在嚴重的生產(chǎn)參數(shù)過高和無效產(chǎn)液問題,約占區(qū)塊油井總數(shù)的20.6%;6口油井因油井防砂工藝因素存在產(chǎn)液量過低、油井效率低和產(chǎn)能能力不足的問題,約占區(qū)塊油井總數(shù)的9.52%。水井20口,其中15口水井注水量存在不合理問題,10口水井注水量過大,造成對應(yīng)油井含水上升過快,存在無效注水問題,約占區(qū)塊水井總數(shù)的50%;5口水井因管柱結(jié)構(gòu)不合理(4口井)和防砂效果不佳(1口井)存在嚴重的欠注問題,約占區(qū)塊水井總數(shù)的25%。地面配電電動機全部為高能耗Y系列電動機,其中3臺55 k W電動機存在明顯的載荷過低現(xiàn)象,其中22口油井系統(tǒng)效率不達標需要進行優(yōu)化治理。

表1 四區(qū)3-4單元油井產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整效果對比

表2 四區(qū)3-4單元水井產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整效果對比

2 注采結(jié)構(gòu)一體化調(diào)整的主要內(nèi)容

針對單元目前轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)存在的問題,多措并舉分類治理,調(diào)整措施結(jié)合能耗優(yōu)化,提高系統(tǒng)效率,地面配套更新,降低耗電。其中針對高含水井,根據(jù)液量高低實施分級限液,控制含水上升;針對低液低含水井,根據(jù)儲層發(fā)育、出砂及能量狀況,合理控制產(chǎn)液量;利用能耗潛力評價分析系統(tǒng)對四區(qū)3-4生產(chǎn)參數(shù)進行優(yōu)化設(shè)計;實施均衡注水,注采比在0.9~1.0之間,保證平面注采均衡;采用高效電動機,淘汰落后、高能耗的Y系列電動機。

2.1 油水井一體化優(yōu)化調(diào)整措施

設(shè)計油井措施工作量19口井,每日共減少液量430 t,增加油量3.3 t。其中高含水無效益油井限液13口井,日減少液量530 t,影響油量5.2 t;低液低含水油井防砂提液6口,日增加液量100 t,增油8.5 t。設(shè)計水井措施工作量15口井,每日共減少注水430 m3。其中水井防砂1口井,換管柱4口井,日增加注水370 m3;調(diào)配10口井,日減少注水800 m3。

2.2 優(yōu)化配套地面設(shè)備措施

孤東四區(qū)3-4油井在用Y系列電動機63臺,全部更新為YE3系列高效三相異步電動機,其中功率22 k W電動機13臺,30 kW電動機33臺,37 k W電動機17臺。油井生產(chǎn)參數(shù)調(diào)整后原功率55 k W電動機3臺,更新為YE3系列電動機后降低功率至37 kW。

3 項目實施情況

示范區(qū)方案按照先易后難、油水并進的原則,對產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整設(shè)計的油水井工作量進行實施,共實施油井措施工作量19口井,水井措施工作量15口井。同時配套油井調(diào)參限液13口井,水井調(diào)配10口井,單元的開發(fā)效果得到了明顯改善。

3.1 高含水井區(qū)采取限液及注采調(diào)配工作,減少無效液量和注水量的能耗

單元轉(zhuǎn)水驅(qū)以來,含水快速上升,含水上升率高達2%,單元平均含水97.1%,部分井區(qū)油井高液高含水生產(chǎn),無效液量能耗高問題突出。考慮到上述問題,方案設(shè)計對高含水井區(qū)實施油井限液及對應(yīng)注水井調(diào)配,減少無效液量和注水量的能量,控制單元含水上升速度。方案共實施油井降參限液13口井,日減液525 t,影響油量5.0 t;對應(yīng)水井調(diào)配10口井,日降低注水量800 m3,從而實現(xiàn)單元平面及層間注采比的調(diào)整,減少提液和注水能耗。油井產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整前后對比效果見表1。

3.2 低含水井區(qū)采取防砂提液提注措施,提高油井產(chǎn)能

針對低含水井區(qū)局部出砂堵塞問題,開展油水井聯(lián)動、一體化治理。對于受地層出砂及泵管漏影響的低液油井,實施檢換繞、改變防砂方式等方法進行治理,產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整方案共計實施油井防砂6口井,單井日增液18.6 t,日增油1.1 t,累積增油1800 t,減緩了單元轉(zhuǎn)水驅(qū)以來產(chǎn)量遞減速度。水井產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整前后對比效果見表2。

3.3 推廣應(yīng)用YE3系列高效電動機

將Y系列異步油井電動機更換為YE3系列高效電動機,共更新電動機63臺,并根據(jù)油井抽油機負荷優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)。更換前油井電動機平均日耗電247 kWh,更換后平均日耗電215 k Wh,下降32 k Wh。示范區(qū)整體日耗電下降3749 k Wh。

表3 孤東四區(qū)3-4單元產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整方案前后指標對比

4 實施效果

4.1 合理調(diào)整注采結(jié)構(gòu),有效減緩單元自然遞減

通過限提并舉,合理調(diào)整注采結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)控水穩(wěn)油,有效限制無效產(chǎn)液、提升有效產(chǎn)液,提高單元開發(fā)水平。年自然遞減由28.1%下降到14.5%,下降13.6%。比同類后續(xù)水驅(qū)單元同期自然遞減低5.5%。

表3為孤東四區(qū)3-4單元產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整方案前后指標對比表。從表3中可以看出,目前單元日產(chǎn)油91.8 t,完成方案設(shè)計日產(chǎn)油88.0 t,含水保持穩(wěn)定,含水上升率下降4.3%,單元自然遞減率下降13.6%,比方案設(shè)計低1.5%,保證了單元轉(zhuǎn)水驅(qū)以來產(chǎn)量的穩(wěn)定運行。

4.2 優(yōu)化油井生產(chǎn)參數(shù),提高系統(tǒng)效率降低提液能耗

示范區(qū)措施前孤東四區(qū)3-4單元抽油機井中有22口油井系統(tǒng)效率不達標,達標率65.1%。通過綜合治理,以單井工況分析為基礎(chǔ),以PE office工況控制圖為依據(jù),對工況供液不足區(qū)按照“穩(wěn)油、控液、提效”三原則,以能耗最低潛力評價優(yōu)化設(shè)計為方法優(yōu)化油井生產(chǎn)參數(shù),在基本保持液量穩(wěn)定前提下,減少了無效排量,降低耗電。有16口井轉(zhuǎn)入系統(tǒng)效率達標區(qū),達標率達到89.8%,提高達標率24.7%,有效提高能源利用率,降低提液能耗。同時,做好日常維護,密切跟蹤油井工況變化,及時優(yōu)化調(diào)整配套電動機等設(shè)備。

表4為示范區(qū)調(diào)整方案前后能效指標對比表。從表4中可以看出示范區(qū)措施實施后,四區(qū)3-4單元機采系統(tǒng)平均百米噸液耗電由0.77 k Wh降低至0.68 k Wh;平均系統(tǒng)效率由33.8%提高至37.18%;注水單耗由5.30 k Wh/m3降低至5.14 kWh/m3。

表4 示范區(qū)調(diào)整方案前后能效指標對比

4.3 注采一體優(yōu)化調(diào)整保持油井高效運行

根據(jù)注采對應(yīng)變化,供液能力、開發(fā)動態(tài)變化及時調(diào)整運行參數(shù),跟蹤管理指標的變化。對分析為地層供液不足導致泵效低的油井,堅持“合理參數(shù)”生產(chǎn)的原則,優(yōu)化降低參數(shù),保持注采平衡,供排協(xié)調(diào),有效的減輕設(shè)備負荷,降低用電成本,提高泵效,優(yōu)化工況,能有效保持油井高效運行。

5 綜合效益評價

1)項目投入。6口油井防砂作業(yè)費用152.9萬元,水井防砂1口井費用17.4萬元,換管柱4口井作業(yè)費用33.3萬元,更新63臺電動機費用60.7萬元,合計總投入費用291.3萬元。

2)產(chǎn)出效益。據(jù)統(tǒng)計,該項目年累增油量達到990 t,按每噸油價格2100元計算,則全年增油效益為207.9萬元。年節(jié)約注水量10.57×104t,實現(xiàn)年注水節(jié)電76.89×104k Wh;年限液量達15.25 ×104t,實現(xiàn)提液節(jié)電168.45×104k Wh。若電價按0.632元/k Wh計算,則產(chǎn)生年節(jié)電效益為155.05萬元。

3)項目投資回收期為0.8年。

[1]朱益飛.稠油開采節(jié)能技術(shù)的降稠方式分析[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督.2010,26(7):56-58.

[2]朱益飛,石曉明,馬冬梅.提高孤東油田機采系統(tǒng)效率的途徑[J].電力需求側(cè)管理,2009,11(4):44-46.

10.3969/j.issn.2095-1493.2017.05.012

2017-02-10

(編輯 鞏亞清)

朱益飛,高級工程師,1989年畢業(yè)于華東石油學院(生產(chǎn)過程自動化專業(yè)),從事油田計量與節(jié)能新技術(shù)新工藝的研究開發(fā)與推廣應(yīng)用工作,E-mail:zhuyifei112.slyt@sinopec.com,地址:山東省東營市河口區(qū)仙河鎮(zhèn)勝利油田孤東采油廠技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督中心,257237。

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