12×104t/a重催裝置多管齊下能耗創(chuàng)歷史最好水平
120×104t/a重油催化裂化裝置歷時74天的單系列運行,共加工原料245 331 t,采用多種措施優(yōu)化操作,綜合能耗二度刷新20年來單月最高紀錄,創(chuàng)下49.03 kg/t(標油)的歷史最好水平。
9月27日,蘭州石化公司煉油廠催化一聯合車間順利完成120×104t/a重油催化裂化裝置歷時74天的單系列運行特護任務,用實際行動打贏了一場轟轟烈烈的效益保衛(wèi)戰(zhàn)。
自7月16日起,隨著蘭州石化公司煉油廠多套裝置“升改修”拉開戰(zhàn)幕,120×104t/a重油催化裂化裝置進入單線運行特護期。據統(tǒng)計,三季度重油催化裂化裝置加工原料245 331 t,綜合能耗二度刷新20年來單月最高紀錄,創(chuàng)下49.03 kg/t(標油)的歷史最好水平。
在此次單系列運行中,120×104t/a重油催化裂化裝置克服了原料種類繁雜、性質變化大、操作難度大等生產瓶頸,實現高負荷安全生產。
由于單系列運行條件所限,催化裝置原料在過去拔頭油和重化物基礎上又增加了后續(xù)液態(tài)烴和焦化液態(tài)烴,而這種復雜的原料性質,大大提高了裝置的操作難度,直接影響到產品質量和高負荷運行。裝置技術人員根據原料變化情況,提出通過加大各段回流取熱量,增加塔內回流降低塔頂溫度的解決方案,成功解決了原料種類繁雜引起的分餾系統(tǒng)操作難度大的問題,有效保證了單系列運行期間產品質量的合格。
為提升裝置單系列運行期間裝置運行水平,降低能耗,裝置管理與技術人員根據生產情況,精心調節(jié)細挖深摳,實行增效動態(tài)優(yōu)化。
為保證再生器床溫,提高裝置摻煉比,同時對反再系統(tǒng)進行優(yōu)化操作,車間及時根據加工原料的性質變化情況,采用低反應溫度,大劑油比的方法,降低了焦炭產率。
同時,隨著裝置摻煉比增加,會導致二再床溫升高的情況,為保證反再系統(tǒng)正常的熱量平衡,反再系統(tǒng)增加了外取熱器的取熱量,使蒸汽產率上升,增加蒸汽產量。分餾系統(tǒng)則根據產品質量情況,合理控制的各中段溫度,提高低溫熱系統(tǒng)的熱輸出量,使裝置能耗大大降低。
8月份,120×104t/a重油催化裂化裝置綜合能耗達到49.03 kg/t(標油),實現本年度內二度突破股份公司創(chuàng)標值,再創(chuàng)單月最好歷史紀錄。
“不好,晃電了!”催化一聯合車間中控室傳來急電。
9月1日中午12:00,電網突然晃電,車間兩套單系列運行裝置受到沖擊。車間領導和管理技術人員第一時間趕赴現場,一邊安排做緊急停車處理;一邊密切關注現場設備機泵狀況,做好泄漏應急準備,確保安全。
一時間,中控室里人來人往,對講機聲此起彼伏,異常繁忙。在操作室通往裝置的路上、在裝置里,技術人員和崗位員工來回跑進跑出。天雖然不熱,可他們的工作服上卻汗跡斑斑,還有一些崗位員工因開關閥門次數太多,以至于磨破了手皮。大家的努力沒有白費,12:30分裝置退守至安全狀態(tài)。
在單系列運行期間,只要一套裝置停,就會直接影響上下游裝置,所以必須以最快的速度讓裝置復工,才能確保單線運行。在這場與時間賽跑的戰(zhàn)斗中,催化一聯合車間員工沒有絲毫松懈,堅持在現場查安全、開機泵、調閥門、調參數、通管線,全力投入裝置復工中。終于,在忙碌了8個小時后,120×104t/a重油催化裂化裝置在20:30分順利噴油,恢復了正常生產,保證了單系列運行的正常運行。
胡海蘭