柴油加氫聯(lián)合車間克服困難采取多重措施確保物料平衡
柴油加氫裝置是石化企業(yè)的重點裝置,在催化裝置、連續(xù)重整裝置及汽油加氫等多套裝置停工狀態(tài)下,柴油加氫聯(lián)合車間克服柴油加氫精制裝置檢修末期高壓換熱器內(nèi)漏、裝置反應系統(tǒng)壓差高等諸多困難,承擔起加工高汽油組分的生產(chǎn)原料任務,通過降低反應器入口溫度、降低F-101出口溫度,通過開大E-203副線,提高C-201進料溫度,保證C-201汽提效果等優(yōu)化操作手段,在保證全廠物料平衡上起到了較好的效果,7月份生產(chǎn)汽油量比6月份多5493 t,提高了經(jīng)濟效益。
7月份以來,隨著蘭州石化公司煉油廠300×104t/a催化裝置、80×104t/a連續(xù)重整裝置、180×104t/a汽油加氫等多套裝置的停工,給煉廠汽油生產(chǎn)平衡帶來了諸多困難。
針對這一實際困難,柴油加氫聯(lián)合車間克服300×104t/a柴油加氫精制裝置檢修末期高壓換熱器內(nèi)漏、裝置反應系統(tǒng)壓差高等諸多困難,承擔起加工高汽油組分的生產(chǎn)原料任務。
在煉油廠生產(chǎn)技術(shù)科大力支持下,這個車間開展了專題討論會,就裝置加工高汽油組分的生產(chǎn)困難展開專題研究。同時,成立了以車間主任、書記為組長、生產(chǎn)工藝主任和設(shè)備主任為副組長、各專業(yè)組及班長為組員的攻關(guān)小組,開展技術(shù)專題攻關(guān)。針對反應器床層溫度上升,耗氫量大幅上升,操作員工在技術(shù)人員指導下調(diào)整操作工藝,及時通過降低反應器入口溫度,控制其在335~337℃,開大高壓換熱器副線,降低F-101出口溫度,另外通過打急冷氫,控制反應器出口溫度不高于380℃。針對分餾系統(tǒng)汽提塔C-201進料溫度下降,分餾塔C-202石腦油出裝置量大幅上升,精柴出裝置量減少影響精柴泵等因素,班組通過開大E-203副線,提高C-201進料溫度,保證C-201汽提效果。同時提高F-201出口溫度,控制塔底溫度在290~300℃。為避免精柴出裝置控制閥開度過小,導致低壓換熱器E-203出現(xiàn)憋壓,引起換熱器泄露,當精柴量小于200 t/h,車間要求崗位員工及時聯(lián)系調(diào)度,進行原料調(diào)整,增加常三線或焦化柴油進料量,確保裝置安全生產(chǎn)。
柴油加氫聯(lián)合車間管理層深入了解裝置現(xiàn)狀,全面開展技術(shù)攻關(guān),優(yōu)化操作,最大限度的提高加工汽油比例,7月份生產(chǎn)汽油量18 199 t,比6月份12 706 t多生產(chǎn)5493 t,有效平衡了煉廠汽油平衡。
胡海蘭 楊芳 陳慧珍