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自身返堿蒸汽煅燒爐加熱系統(tǒng)改造

2017-02-22 03:25何承軍秦文彪曹海燕
純堿工業(yè) 2017年1期
關(guān)鍵詞:管架管程套管

何承軍,秦文彪,曹海燕

(青海鹽湖鎂業(yè)有限公司純堿廠,青海格爾木 816000)

自身返堿蒸汽煅燒爐加熱系統(tǒng)改造

何承軍,秦文彪,曹海燕

(青海鹽湖鎂業(yè)有限公司純堿廠,青海格爾木 816000)

輕灰煅燒爐是純堿生產(chǎn)行業(yè)中主要的耗能設(shè)備之一,其生產(chǎn)原理是用中壓2.5 MPa蒸汽作為熱源,通過間接換熱的方式,將碳化生產(chǎn)的NaHCO3通過煅燒,分解為純堿產(chǎn)品Na2CO3及CO2和水。提高煅燒爐的單臺設(shè)備生產(chǎn)能力,改善工藝控制指標(biāo)可有效的節(jié)能降耗,提高產(chǎn)值。

自身返堿蒸汽煅燒爐;加熱系統(tǒng);換熱面積;間接換熱;改造

輕灰煅燒爐是純堿生產(chǎn)行業(yè)中主要的耗能設(shè)備之一,有效的提高單臺煅燒爐的生產(chǎn)能力,改善操作控制指標(biāo)可達到節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)單位產(chǎn)品產(chǎn)值的目的。鹽湖鎂業(yè)純堿廠在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上對煅燒爐進行了相應(yīng)的改造,改造后煅燒能力得到了極大的提高,現(xiàn)就相關(guān)改造情況論述如下:

1 改造前設(shè)備情況及運行相關(guān)數(shù)據(jù)

青海鹽湖鎂業(yè)有限公司純堿項目于2014年竣工。輕灰工序6臺φ3000×30000自身返堿蒸汽煅燒爐均由成都天保公司制造。純堿項目經(jīng)過近一年的投料試運行,輕灰煅燒爐實際生產(chǎn)能力在550 t/d左右。

輕灰煅燒爐主要參數(shù):

規(guī)格 φ3000×30000

換熱面積 3 800 m2

設(shè)計壓力 3.53 MPa(管程)

工作壓力 3.2 MPa(管程)

設(shè)計溫度 290 ℃(管程)

工作溫度 280 ℃(管程)

主電機 280 kW(高原型)

2 改造內(nèi)容

2.1 改變加熱管連接方式

更換制約疏水的彎頭,更換內(nèi)圈加熱管,使各加熱管連接方式為一一對應(yīng),減小爐內(nèi)疏水阻力,提高換熱效率,有利于提高爐頭出氣溫度,加大單爐負(fù)荷(見圖1)。

2.2 加高后擋灰圈

后擋灰圈加高50~100 mm,現(xiàn)在是φ1100,保證存灰量。

2.3 設(shè)備改造部分

2.3.1 新制件

1)爐體部分:新制爐頭管架2、爐中管架2、擋灰圈2各1件;新制管架板256件。

圖1 加熱管改造示意圖

2)加熱管部分:新制作42根內(nèi)排加熱管(整根發(fā)運到現(xiàn)場)、彎頭5+套管組件、彎頭6+套管組件、彎頭7、補強圈1、固定板4各42件;新制堵板124件、堵板24件。

2.3.2 去除件

1)爐體部分:留適當(dāng)余量割原爐頭管架、爐中管架、擋灰圈、管架板。

2)加熱管部分:原加熱系統(tǒng)爐頭端,割下彎頭2(28件)、彎頭3(42件)、彎頭4(42件)及過渡節(jié)(42件)。原加熱系統(tǒng)爐尾端,留適當(dāng)余量割下彎頭1(24件)、加熱管5(4件)、固定板3(28件)。

2.3.3 加熱管部分現(xiàn)場改造

1)組對、焊接彎頭5與加熱管3;彎頭5、套管1與加熱管2。焊后對接接頭進行100%RT,按JB4730Ⅱ級合格;彎頭5、套管1與加熱管2接頭進行100%PT,按JB4730Ⅰ級合格。

2)組對、焊接彎頭1與堵板1,共24件;組對、焊接加熱管5與堵板2,共4件。焊后各接頭進行100%PT,按JB4730Ⅰ級合格。

3)組對、焊接爐體部分擋灰圈與擋灰圈2、爐中管架與爐中管架2。

4)組對、焊接爐體部分爐頭管架2及管架板2,穿入爐頭管架、爐中管架及管架板中的套管4及固定板4。

5)組對、焊接加熱管6與彎頭7,焊后進行100%RT,按JB4730Ⅱ級合格,共42件。

6)在加熱管3上開孔,在彎頭7劃相貫線并配割。組對焊接彎頭7與加熱管3、補強圈。焊后進行進行100%PT,按JB4730Ⅰ級合格。

7)組對、焊接彎頭6與加熱管6、彎頭6、套管2與加熱管1。焊后彎頭6與加熱管6接頭進行100%RT,按JB4730Ⅱ級合格;彎頭6、套管2與加熱管1接頭進行100%PT,按JB4730Ⅰ級合格。

8)組對、焊接套管4與擋灰圈組件、爐頭管架組件、爐中管架組件、管架板組件;組對、焊接卡板與爐頭管架組件、爐中管架組件、管架板組件、套管4;組對焊接固定板4與擋灰圈。

9)可根據(jù)實際情況調(diào)整組對、焊接順序。

10)按總裝工藝對管程進行5.2 MPa水壓試驗,合格后將水排凈,用壓縮空氣吹干。

3 改造后的成果

改造后比改造前,減小了爐頭換熱管內(nèi)疏水阻力,提高了換熱效率,同時換熱面積提高了150~200 m2,有利于提高爐頭出氣溫度,提高單爐負(fù)荷,目前,單爐生產(chǎn)能力由550 t/d提高至650 t/d。

弊端:在單臺煅燒爐煅燒能力提高的前提下,出氣與下堿設(shè)備需與之增加的產(chǎn)能相匹配。

4 改造后的經(jīng)濟效果評價

改造前單爐生產(chǎn)能力550 t/d,6臺爐年產(chǎn)110萬t,現(xiàn)單爐生產(chǎn)能力提升至650 t/d,可使用5臺爐,備用一臺,僅電費一項便可節(jié)約280×0.32×8 000=71.68萬元/年。另外,設(shè)備折舊、維護保養(yǎng)、人工操作等費用約10萬元/年,共計81.68萬元/年。

輕灰煅燒爐是純堿生產(chǎn)行業(yè)中主要的耗能設(shè)備之一,提高單臺煅燒爐的生產(chǎn)能力有效的提高了設(shè)備運行的效率。備用一臺煅燒爐,增強了生產(chǎn)穩(wěn)定性,并節(jié)約了生產(chǎn)成本。

TQ114.15

B

1005-8370(2017)01-41-02

2016-10-19

何承軍(1971—),冶金機械專業(yè),本科,工程師,青海鹽湖鎂業(yè)純堿廠廠長。

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