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廢液除砂裝置的應(yīng)用改進

2017-02-22 03:25
純堿工業(yè) 2017年1期
關(guān)鍵詞:內(nèi)襯溢流廢液

代 張

(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇連云港 222042)

廢液除砂裝置的應(yīng)用改進

代 張

(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇連云港 222042)

通過對我廠廢液除砂裝置改造后生產(chǎn)情況進行分析,認為改造是相當(dāng)成功的。廢液中含砂量從改造前2.85%降至0.5%以下,降低了裝置區(qū)內(nèi)管線沖刷磨損,極大的提高了廢液壓濾裝置的出力率,降低了廢液壓濾裝置的運行成本。

廢液除砂;旋液分離器;螺旋分砂機;變頻控制;內(nèi)襯鑄石;水平管傾角

1 總 述

氨堿廢液壓濾裝置是我廠重要的環(huán)保項目,自2003年投人使用以來。先后安裝了三臺轉(zhuǎn)篩用于除砂,原有的裝置在使用過程中由于蒸餾來蒸氨廢液特性,廢液粘性大、含砂多,設(shè)備對使用物料的適應(yīng)性較差,除砂篩網(wǎng)經(jīng)常結(jié)疤損壞,平均每月需更換一次,且由于篩網(wǎng)網(wǎng)眼只能控制在1.5 mm×2 mm,小于1.5 mm的砂粒無法清除,因此除砂產(chǎn)量低每天約6 t左右,因各種原因造成的設(shè)備運行故障率偏高,經(jīng)常影響整個壓濾裝置系統(tǒng)運行,為此我們作了一些實踐研究并去相關(guān)單位進行了學(xué)習(xí),通過改造取得了很好效果,除砂處理能力提高了20倍,周期可提高到5個月以上連續(xù)運行無故障。

2 原有除砂轉(zhuǎn)篩基本構(gòu)造及工藝流程

2.1 除砂轉(zhuǎn)篩設(shè)備構(gòu)造

轉(zhuǎn)篩式除砂機是由轉(zhuǎn)筒、篩網(wǎng)、外殼及傳動裝置組成。

設(shè)備規(guī)格 φ1500×2500

單臺處理廢液能力 440 m3/h

轉(zhuǎn)篩轉(zhuǎn)速 17 r/min

配用電機功率 7.5 kW

設(shè)計臺數(shù) 3臺

轉(zhuǎn)篩篩網(wǎng) 1.5 mm×2 mm

1.支架 2.電機、減速機組 3.轉(zhuǎn)篩軸 4.轉(zhuǎn)篩 5.轉(zhuǎn)篩上蓋 6.導(dǎo)液槽 7.廢液分配槽 A.廢液進口 B.出汽口 C.沖洗管接口 D.出砂口 E.出液口 F.入門口圖1 安裝于分配槽之上的廢液除砂機

2.2 工藝流程

氨堿廢液來料后經(jīng)轉(zhuǎn)篩分離直徑大于2 mm粗砂,經(jīng)中心套筒進入澄清桶、澄清后的清液自桶上部連續(xù)溢流出澄清桶,泥漿自桶底間歇排放(現(xiàn)每桶約一小時排泥一次),底流濃度6%~9%。

3 改造方案及改造后運行情況及分析

3.1 方案設(shè)想

通過對青島堿業(yè)的廢液除砂裝置的考查,他們的除砂工藝是采取用旋液分離器先分離出含砂較多的泥漿,然后進入螺旋分砂機將砂與水分離出來,推出的砂落入皮帶上輸送至8 m外圍堰內(nèi),螺旋分砂機尾部溢流出的泥漿自流進入地槽用泵打入澄清桶。這種流程比我廠轉(zhuǎn)篩除砂系統(tǒng)的除砂效果明顯優(yōu)越,處理能力高出5倍左右。

我們在具體設(shè)計時將此流程進行再次優(yōu)化。優(yōu)化方案為將旋液分離器抬高至25 m標(biāo)高,位置高于澄清桶,螺旋分砂機尾部溢流出的泥漿通過管線自流入澄清桶,此方案取消了地槽及地坑泵、皮帶機等設(shè)備,一方面減少了設(shè)備故障機率、又減少整個裝置的功率節(jié)能效果顯著,還容易保持現(xiàn)場清潔生產(chǎn)。

3.2 改造后運行情況及分析

我廠共二套除砂裝置共采用5臺φ1500×3800的旋液分離器,配套5臺螺旋分砂機,在整套系統(tǒng)試運行期間運行不穩(wěn)定故障率高具體表現(xiàn)在以下幾個方面,通過針對性攻關(guān)及不斷實驗完善最終解決了問題。

1)因蒸餾廢液中含有大量砂粒對旋液分離器沖刷較嚴(yán)重,已超過6 mm,所以原設(shè)計內(nèi)襯陶瓷板磚進行防護,但在使用過程中旋液分離器內(nèi)襯頻繁脫落造成下砂口堵塞,無法正常生產(chǎn)運行。

經(jīng)研究檢查發(fā)現(xiàn)陶瓷板磚適用于氧化性酸、無機酸、無機鹽溶液場合,不適合熱磷酸、熱堿液等溫差較大的場合,針對該情況我們考慮到內(nèi)襯主要是耐磨,改成內(nèi)襯異型鑄石板進行襯里,粘合劑將原有水玻璃改為呋喃膠泥,填料為鑄石粉。經(jīng)過處理過的旋液分離器內(nèi)襯運行8個月以來沒有一次脫落影響生產(chǎn)。

2)螺旋分砂機安裝角度與轉(zhuǎn)速不匹配,造成出料口帶廢液。

為了解決這一問題我們反復(fù)進行模擬試驗,通過將原有設(shè)計斜角14°改成18.6°,原有轉(zhuǎn)速從工頻50 Hz、20 r/min,電機改為變頻控制在16~19 Hz、螺旋分砂機轉(zhuǎn)速控制在7~8 r/min,出料砂粒不帶水且出砂產(chǎn)量依然保持較高效率。

另外我們發(fā)現(xiàn)螺旋分砂機靠近出砂口處3~4個中空螺旋葉片一旦被砂積死,馬上就會將分砂機內(nèi)水位抬高直至從出砂口溢出。所以必須每月一次周期性進行清理,減少除砂帶水情況發(fā)生。

3)螺旋分砂機溢流管位差低經(jīng)常堵塞,造成廢液冒槽。

原有溢流管由于現(xiàn)場條件限制位差較低,只有1.5 m。在前半年期間,20 m長水平管經(jīng)常堵塞造成廢液冒槽,我們加裝了沖洗水進行沖洗,但是沒有從根本上解決問題,3個月后管線淤積板結(jié)至2/3,最后用高壓合金沖洗水鉆石才能疏通管線,經(jīng)試驗改造發(fā)現(xiàn)將水平溢流管角度從5°加大傾角改為10°時效果顯著,至此溢流管堵塞問題徹底解決。

3.3 工藝流程

工藝流程簡述如下:由生產(chǎn)廠區(qū)排出的廢液,經(jīng)管線直接引至標(biāo)高25 m的旋液分離器進行初步分離,分離的清液匯集流入澄清桶,含砂混合濁液從旋液分離器底部流入下道工序螺旋分砂機進行除砂。分砂機將固體廢砂用螺旋刮刀分離出來,掉落至廢砂堆場;分離出的混合液溢流匯集至澄清桶。

圖2 改造后的流程

4 結(jié) 論

現(xiàn)在兩套除砂裝置運行穩(wěn)定,每天除去重堿蒸餾廢液所夾帶大部分砂約在160 t。

原有裝置在使用轉(zhuǎn)篩除砂時因進料回流管線長期受泥漿含砂對管道沖刷影響,每月因經(jīng)常檢修管線漏點,造成停機檢修時間多達40 h,新裝置運行以來平均每月維修管線時間6 h左右,大大的提高了裝置運行時間。

經(jīng)過數(shù)據(jù)對比除砂后廢液壓濾機單臺單月生產(chǎn)運行時間469.5 h,運行率65.2%;累計運行循環(huán)數(shù)1466,出力率55.6%。較改造前壓濾機平均運行時間364 h,運行率48.9%;累計運行循環(huán)數(shù)975,出力率35.8%,廢液壓濾機運行率提高了16.3%,出力率提升了19.8%。且原來因積砂造成的備件損壞的程度大大降低, 5臺壓濾機每年節(jié)約維護檢修費用在200萬元左右,該除砂裝置的正??煽康倪\行,為純堿行業(yè)廢液壓濾前期工序處理提供了良好的借鑒經(jīng)驗。

[1] 陳雷雷,韓成才.新型螺旋除砂器的設(shè)計與應(yīng)用研究[J].鉆井液與完井液,2015(4)

[2] 楊豐,張錦國.旋液分離技術(shù)在污水處理中的應(yīng)用[J].石油化工與環(huán)境保護,2012(4)

TQ114.15

B

1005-8370(2017)01-25-03

2016-11-24

代張(1985—),本科學(xué)歷,工程師,現(xiàn)任連云港堿業(yè)公司機動處設(shè)備主管。

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