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西門子S7—200系列PLC改造車床電氣控制系統(tǒng)

2017-02-17 17:45:28田忠賀
關(guān)鍵詞:臥式車床接觸器

田忠賀

摘 要:隨著我國工業(yè)化的發(fā)展,在車床方面的需求量增加,使用量比較大的為西門子S7-200系列車床,但是由于對(duì)加工效率的要求提高,對(duì)加工精度要求的提高,普通的臥式車床電氣控制系統(tǒng)已經(jīng)不能適應(yīng)加工要求,針對(duì)這一情況,相關(guān)技術(shù)人員在原有機(jī)床基礎(chǔ)上,對(duì)其電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行PLC改造,改造后零件加工精度得到提高,工作效率提高,降低了故障率。下面就對(duì)這些方面進(jìn)行分析,希望給有關(guān)人士一些借鑒。

關(guān)鍵詞:S7-200系列;PLC改造;電氣控制系統(tǒng)

中圖分類號(hào): TM571 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1673-1069(2017)04-188-2

0 引言

通過對(duì)很多工廠現(xiàn)實(shí)情況調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其現(xiàn)有的西門子S7-200系列PLC都處于閑置狀態(tài),技術(shù)人員通過對(duì)其繼電器控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),不僅改裝費(fèi)用低,而且達(dá)到很好的效果,提高機(jī)床加工的自動(dòng)化水平,還可以有效利用一部分的西門子S7-200系列PLC,有效節(jié)約企業(yè)的資源,將資源合理化利用,下面就以C650普通臥式車床電氣控制系統(tǒng)改造為例進(jìn)行分析。

1 分析車床改造在電力拖動(dòng)方面的需求

C650普通臥式車床電氣控制中,有一個(gè)主動(dòng)控制功能,動(dòng)力來源于三相鼠籠型異步電動(dòng)機(jī)M1拖動(dòng),設(shè)計(jì)應(yīng)用功率是30KW,而且該裝置還可以在完全空載狀態(tài)下啟動(dòng)。對(duì)于刀架橫向移動(dòng)而言,需要進(jìn)行左右移動(dòng)的精確控制,進(jìn)而保證刀具進(jìn)給量在一個(gè)可以控制的范圍內(nèi),完成這一項(xiàng)工作不僅需要運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng),還需要掛輪箱傳給溜板箱的配合,這樣才能對(duì)刀架進(jìn)行拖動(dòng)。車床在車削螺紋的時(shí)候,主軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)和刀架移動(dòng)有一個(gè)合理的比例關(guān)系,因此設(shè)計(jì)人員使用了一臺(tái)電動(dòng)機(jī)進(jìn)行拖動(dòng),主軸箱產(chǎn)生動(dòng)力,動(dòng)力依靠機(jī)械傳動(dòng)鏈進(jìn)行傳遞,這樣才能很好的拖動(dòng)刀架。對(duì)于選用的主軸電動(dòng)機(jī)而言,其可以正向旋轉(zhuǎn)和反向旋轉(zhuǎn),在進(jìn)行零件加工時(shí),會(huì)產(chǎn)生非常大轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,因此必須應(yīng)用速度繼電器對(duì)設(shè)備停車進(jìn)行控制,為了調(diào)整和加工零件方便,使用主軸電動(dòng)機(jī)還配備了電動(dòng)功能。

2 分析主動(dòng)電動(dòng)機(jī)的控制特點(diǎn)

對(duì)于主軸電動(dòng)機(jī)而言,在對(duì)其進(jìn)行有效控制時(shí),需要KM1、KM2、KM3接觸器的共同控制,電動(dòng)機(jī)的接線主要由三部分組成,第一部分是KM1、KM2兩個(gè)觸點(diǎn)組成的,這樣電動(dòng)機(jī)就可以進(jìn)行正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)的調(diào)整,第二部分是互感器和電流表組成,都和主電動(dòng)機(jī)的回路連通,通過時(shí)間繼電器就可以進(jìn)行延時(shí)操作,在短路時(shí)間范圍內(nèi)電流表會(huì)暫時(shí)短接,第三部分是通過交流接觸器主觸點(diǎn)對(duì)電阻進(jìn)行控制。

除此之外,在原有的C650型臥式車床電氣控制系統(tǒng)中,還設(shè)置了輔助控制裝置,電動(dòng)機(jī)單獨(dú)拖動(dòng)溜板箱移動(dòng),這樣拖動(dòng)的速度會(huì)更快,提高整體的工作效率,一線工作人員的強(qiáng)度也得到大幅度降低。結(jié)合實(shí)際需求,還可以轉(zhuǎn)換為手動(dòng)控制,因此設(shè)計(jì)的M3屬于點(diǎn)動(dòng),KM5接觸器對(duì)其進(jìn)行控制。

3 西門子S7-200系列PLC改造車床電氣控制系統(tǒng)的實(shí)施

3.1 分析設(shè)計(jì)的改造方案

技術(shù)人員通過全面了解C650型臥式車床電氣控制電路,確定了以下基本改造方案,第一點(diǎn),對(duì)于原車床工藝、加工方法等都不需要進(jìn)行改變,可以提高改造進(jìn)度,降低改造成本。第二點(diǎn),在改造過程中,將主電路的原有元件都予以保留,不對(duì)其電氣的操作方法進(jìn)行改變。第三點(diǎn),電氣控制系統(tǒng)控制元件主要有接觸器、熱繼電器、按鈕、行程開關(guān)等,這些元件的作用和之前的作用相同,因此不需要進(jìn)行改變。第四點(diǎn),主軸的進(jìn)給啟動(dòng)、變速?zèng)_動(dòng)、低速、制動(dòng)、高速等操作方法不需要進(jìn)行改變,第五點(diǎn),對(duì)于原油設(shè)備的繼電器控制硬件連接方式進(jìn)行改變,變?yōu)镻LC編程模式,提高工作效率,第六點(diǎn),在之前的線路中短接了一個(gè)時(shí)間繼電器KT,在改造時(shí)將其用KA進(jìn)行替換,這樣就可以使用內(nèi)部時(shí)間繼電器進(jìn)行控制,KA完成動(dòng)斷觸點(diǎn)之后,就可以對(duì)主電機(jī)進(jìn)行正反轉(zhuǎn)的控制。

3.2 分析具體的改造內(nèi)容

3.2.1 分析對(duì)I/O地址分配的改造方法

對(duì)于車床的電氣控制系統(tǒng)而言,不需要過多的復(fù)雜功能,只需要邏輯運(yùn)算等一些簡單的控制功能,對(duì)于需要改造的車床而言,單機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)非常適合,不僅改造成本低,而且現(xiàn)有控制功能就可以滿足實(shí)際的元件加工。表1是I/O地址分配情況,對(duì)于該車床的電氣控制系統(tǒng)而言,共需要六個(gè)輸出信號(hào),十個(gè)外部輸入信號(hào),結(jié)合PLC現(xiàn)有的輸出點(diǎn)和輸入點(diǎn),比改造后需要的有30%的冗余,這一為了以后的擴(kuò)展,或者對(duì)該控制系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)的完善工作,使用的PLC型號(hào)為SIEMENSS7-200CPU224[1],使用供電系統(tǒng)為AC220V,輸入點(diǎn)是DC24V14,對(duì)于繼電器型在交流10點(diǎn)輸出,具體的分配情況如下所示[3]。

3.2.2 對(duì)主軸電動(dòng)機(jī)的控制措施分析

技術(shù)人員對(duì)基床的各個(gè)部分進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)線路沒有問題后,就可以進(jìn)行正常的通電操作,先將電動(dòng)機(jī)的正轉(zhuǎn)按鈕按下,讓動(dòng)合觸點(diǎn)處于一個(gè)閉合狀態(tài),然后接通Q0.2,當(dāng)PLC在通電狀態(tài)下,I1.1和I0.1都處于閉合狀態(tài),那么整個(gè)線路就處于閉合狀態(tài),這樣主軸電動(dòng)機(jī)就開始正向轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到120r/min時(shí),繼電器的正轉(zhuǎn)動(dòng)觸點(diǎn)開始閉合,為正向旋轉(zhuǎn)反向制動(dòng)做好了準(zhǔn)備,T37進(jìn)行計(jì)時(shí),在5s之后就開始動(dòng)作,T37動(dòng)合點(diǎn)觸點(diǎn)閉合,然后將Q0.5連通,電流表對(duì)主軸電動(dòng)機(jī)運(yùn)行電流進(jìn)行檢測(cè),保證其工作的正常。

3.2.3 分析對(duì)快速移動(dòng)的改造

電動(dòng)機(jī)在快速移動(dòng)時(shí),將SQ位置開關(guān)壓下,接通Q0.4電動(dòng)機(jī)就會(huì)啟動(dòng)運(yùn)行,將開關(guān)SQ.I1.0釋放,動(dòng)合觸點(diǎn)開始復(fù)位,電動(dòng)機(jī)就會(huì)停止運(yùn)行,當(dāng)停電的時(shí)候,或者電壓不足的時(shí)候,KM5就開始復(fù)位,就可以對(duì)電機(jī)進(jìn)行欠壓和失壓保護(hù)。

3.2.4 改造后故障情況分析

經(jīng)過改造之后,車床故障有了明顯降低。

4 總結(jié)

通過以上對(duì)西門子S7-200系列PLC車床電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,雖然改造整體投入很大,但是設(shè)備運(yùn)行的故障率有效降低,設(shè)備運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性都有很大提高,日常維護(hù)成本降低,降低了操作故障。

參 考 文 獻(xiàn)

[1] 邱利軍,王凱,李勇.西門子S7-200系列PLC改造車床電氣控制系統(tǒng)[J].國外電子測(cè)量技術(shù),2010,29(11):63-67.

[2] 孫紹晟.西門子S7-200PLC改造半軸殼液壓外圓車床電氣系統(tǒng)[J].中小企業(yè)管理與科技,2010(33):279-280.

[3] 高安邦,石磊,高曉輝.德國西門子S7-200PLC版機(jī)床電氣與PLC控制技術(shù)理實(shí)一體化教程[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2012(3):132-134.

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