齊羿+朱洪磊+高波
摘要:文章從STR重型汽車10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿熱處理方向出發(fā),討論了熱處理工藝、網(wǎng)帶熱處理爐對(duì)10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿內(nèi)在質(zhì)量和外觀質(zhì)量的影響,并針對(duì)目前生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題逐一提出改善或解決方案,使10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿熱處理質(zhì)量得到大幅提升,降低不合格率和廢品率,為企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:STR重型汽車;10L發(fā)動(dòng)機(jī);連桿;熱處理;質(zhì)量提升 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TG213 文章編號(hào):1009-2374(2016)35-0129-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.35.062
1 概述
連桿是汽車與船舶等發(fā)動(dòng)機(jī)中的重要零件,它連接著活塞和曲軸,其作用是將活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)榍S的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),并把作用在活塞上的力傳給曲軸以輸出功率。連桿在工作中,除承受燃燒室燃?xì)猱a(chǎn)生的壓力外,還要承受縱向和橫向的慣性力。連桿的工作條件要求連桿具有較高的強(qiáng)度和抗疲勞性能,又要求具有足夠的鋼性和韌性。
2 項(xiàng)目背景
10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿是我公司STR重型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中的重要部件,在服役過(guò)程中承受較大的應(yīng)力和沖擊,是關(guān)系到車輛行駛安全的關(guān)鍵部件。對(duì)于STR重型汽車10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿,鋼材成分40Cr熱軋圓鋼[技術(shù)要求:材料成分:C為0.40%~0.45%、Si為0.17%~0.37%、Mn為0.70%~1.00%、Cr為1.05%~1.25%、S為0.020%~0.035%、Mo≤0.10%、P≤0.025%、Al為0.020%~0.045%、H≤0.0002%、O≤0.0015%;非金屬夾雜:A+B+C+D≤5.0級(jí),晶粒度5~8級(jí)、極差≤3級(jí),脫碳層單邊深度≤公稱直徑1%;低倍組織:疏松≤2級(jí)、偏析≤2級(jí)、不允許:白點(diǎn)、皮下氣泡、裂紋、縮孔殘余等;淬火硬度(離開(kāi)淬火端下列距離mm處的HRC):J9≥55、J15≥50、J30≥35(端淬溫度:850±5℃)],供貨方石家莊鋼鐵有限公司,重汽技術(shù)中心要求我公司鍛造成型后首先進(jìn)行調(diào)質(zhì)熱處理,使鍛件基體金相組織達(dá)到少量鐵素體和細(xì)晶?;鼗鹚魇象w均勻分布、等級(jí)1~3級(jí),晶粒度5~8級(jí)、級(jí)差≤3級(jí),最小屈服強(qiáng)度RP0.2≥540N/mm2,抗拉強(qiáng)度Rm~780~930N/mm2,延伸率A5≥14%,收縮率Z≥45%,沖擊功Aku2≥47J,非加工表面單邊脫碳層深度不大于0.3mm、全脫碳層深度不大于0.1mm,鍛件表面布氏硬度為233~276HB,淬火后布氏硬度為415~601HB,同時(shí)10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿產(chǎn)品交貨時(shí)外觀質(zhì)量也有嚴(yán)格要求:表面磕碰、硌傷等凹缺陷深度≤0.5mm、翹曲≤0.5mm、對(duì)稱度≤0.8mm等。
3 項(xiàng)目目的
我公司使用網(wǎng)帶熱處理爐對(duì)STR重型汽車10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿調(diào)質(zhì)熱處理,產(chǎn)品主要供給中國(guó)重汽濟(jì)南動(dòng)力部和杭州發(fā)動(dòng)機(jī)中心。根據(jù)近期濟(jì)南動(dòng)力部和杭州發(fā)動(dòng)機(jī)中心多次質(zhì)量信息反饋,產(chǎn)品存在如下問(wèn)題:(1)10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿表面磕碰傷較多,所占比例約20%,雖滿足后續(xù)加工要求,但表面磕碰硌傷等凹缺陷深度和面積達(dá)到鍛件圖工藝參數(shù)要求臨界值,存在超差不合格的隱患,引起客戶抱怨;(2)10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿表面布氏硬度在鍛件圖工藝要求范圍內(nèi)呈現(xiàn)較大離散,造成后續(xù)切削加工時(shí)嚙合變形較大,甚至部分產(chǎn)品嚙合度不符合機(jī)械加工工藝參數(shù)要求,判定為不合格品,被要求退貨。根據(jù)濟(jì)南動(dòng)力部2016年1月至今加工統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿機(jī)加工后一次嚙合合格率為70%,另有22%通過(guò)技術(shù)質(zhì)量評(píng)審后讓步接收,其余8%不合格退貨并索賠工時(shí)費(fèi)用。
經(jīng)過(guò)對(duì)磕碰硌傷等凹缺陷的多次驗(yàn)證和分析,磕碰缺陷主要源自淬火池內(nèi)傳送系統(tǒng)處,產(chǎn)生于工件出熱處理淬火爐時(shí),在下料口內(nèi)翻轉(zhuǎn)砸傷以及落入淬火油槽中時(shí)碰撞輸送帶鋼板所致,在進(jìn)入回火爐入料口前及由回火爐出爐落入回火水池時(shí)也有部分磕碰;經(jīng)過(guò)對(duì)硬度分布離散大和嚙合變形大問(wèn)題的多次驗(yàn)證和分析,在相同調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)質(zhì)時(shí)間、相似淬火油溫度、相同擺料方式等條件下,對(duì)不同批次30組數(shù)據(jù)、每組數(shù)據(jù)30個(gè)連續(xù)淬火硬度值進(jìn)行測(cè)定和分析,淬火硬度處于中線值即477~539HB占整體比例約60%,處于中線至下線值即415~477HB占15%,處于中線至上線值即539~601HB占25%,原因主要為淬火不穩(wěn)定,淬火油池循環(huán)性能較差,同時(shí)對(duì)于淬火油池性能穩(wěn)定性監(jiān)控水平低,造成出現(xiàn)異常情況時(shí)不能及時(shí)解決,影響產(chǎn)品的調(diào)質(zhì)熱處理內(nèi)在質(zhì)量。
4 項(xiàng)目方案
4.1 網(wǎng)帶熱處理爐升級(jí)改進(jìn)
4.1.1 淬火爐落料口改造:將落料口改造成雙排通道,實(shí)現(xiàn)前后側(cè)同時(shí)落料,使工件落料分散,避免堆料,提高淬火均勻性和穩(wěn)定性;將落料坡度降低,減慢落料速度,同時(shí)減少下料口折彎,降低工件在下料口內(nèi)翻轉(zhuǎn)磕碰次數(shù)和程度。
4.1.2 淬火冷卻循環(huán)系統(tǒng)改造:將噴射裝置進(jìn)行改造,重新設(shè)計(jì)尺寸,增大循環(huán)和噴射流量;重新設(shè)計(jì)噴射方向,由豎直改為斜向,增大接觸面積,避免僅單側(cè)噴射,且延長(zhǎng)接觸時(shí)間,從而提高系統(tǒng)的淬火冷卻均勻性和穩(wěn)定性,提升產(chǎn)品質(zhì)量。
4.1.3 對(duì)淬火油槽內(nèi)的輸送帶進(jìn)行改造,首先提升輸送帶高度,降低下料口和輸送帶間距離;其次在下料口下端擋板和輸送帶之間增加二級(jí)傳送網(wǎng)帶,減少工件直接與輸送帶鋼板間接觸造成的磕碰傷。
4.1.4 對(duì)淬火槽輸送帶鋼板進(jìn)行改造,尤其是鋼板上焊接的防滑凸起,進(jìn)一步降低工件接觸時(shí)的磕碰程度;在淬火槽內(nèi)增設(shè)自動(dòng)控溫裝置,固定測(cè)量位置和深度,更靠近工件入淬位置,提高數(shù)據(jù)的真實(shí)性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
4.1.5 回火爐爐門改造:在回火爐進(jìn)料口和出料口設(shè)置尺寸匹配的專用保溫爐門,以減少不必要的熱耗散,同時(shí)提高爐體加熱穩(wěn)定性和保溫均勻性。
4.1.6 回火爐爐頂保溫層改造:重做爐頂保溫層,增大保溫層厚度,并增加保溫導(dǎo)流罩,從而提高爐體的整體加熱和保溫性能。
4.1.7 回火爐出料口滑道改造:重新設(shè)計(jì)出料口滑道的長(zhǎng)度、坡度以及滑道最前端落料口寬度,保證工件出回火爐后能夠順利及時(shí)地沿滑道進(jìn)入水池中,避免滯留現(xiàn)象。
4.1.8 回火爐水冷系統(tǒng)的改造:增設(shè)履帶傳送裝置,并配合回火池中轉(zhuǎn)運(yùn)料箱的改造,達(dá)到工件能夠由出爐、落料、水冷、出水空冷的自動(dòng)化循環(huán)操作。
4.2 熱處理工藝設(shè)計(jì)優(yōu)化
當(dāng)網(wǎng)帶熱處理爐按照項(xiàng)目實(shí)施方案改造完畢后,爐體加熱、保溫、淬火冷卻等方面性能得到大幅提升,并結(jié)合40Cr材料性能特點(diǎn)和使用特性,按照10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿參數(shù)要求對(duì)熱處理工藝進(jìn)行設(shè)計(jì)和優(yōu)化,滿足實(shí)際生產(chǎn)需求,即:淬火880±10℃,淬火油溫75℃~90℃,淬火時(shí)間>3min,淬火時(shí)間150min,回火時(shí)間180min,回火溫度650℃±20℃,出爐后入水,隨履帶出回火水池空冷。
4.3 網(wǎng)帶熱處理爐升級(jí)改進(jìn)及熱處理工藝設(shè)計(jì)優(yōu)化完成后
4.3.1 選取同一爐號(hào)鍛造成型的連桿,分三組每組各500件。
4.3.2 原材料成分檢驗(yàn),保證該爐號(hào)原材料成分滿足技術(shù)要求。
4.3.3 每組嚴(yán)格執(zhí)行熱處理工藝進(jìn)行生產(chǎn),產(chǎn)品出爐后做好標(biāo)識(shí)單獨(dú)存放。
4.3.4 每組連桿鍛件調(diào)質(zhì)過(guò)程中按照10%比例對(duì)淬火后硬度進(jìn)行抽檢。
4.3.5 每組連桿鍛件調(diào)質(zhì)熱處理后進(jìn)行表面布氏硬度20%抽檢,同時(shí)對(duì)該3組連桿鍛件各送金相和性能檢驗(yàn),對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果。
5 項(xiàng)目過(guò)程和結(jié)果分析
第一,原材料檢驗(yàn),結(jié)果如下:(1)材料成分:C為0.42%、Si為0.24%、Mn為0.82%、Cr為1.15%、S為0.026%、Mo為0.020%、P為0.014%、Al為0.032%、H≤0.0002%、O≤0.0015%;(2)非金屬夾雜:A+B+C+D=4級(jí)、晶粒度7級(jí)、全脫碳層0.20mm;(3)低倍組織:疏松1級(jí);偏析1級(jí);無(wú)白點(diǎn)、皮下氣泡、裂紋、縮孔殘余等;(4)淬火硬度(離開(kāi)淬火端下列距離mm處的HRC):J9~58、J15~53、J30~42(端淬溫度:850℃±5℃);經(jīng)分析,連桿原材料成分符合技術(shù)要求,檢驗(yàn)合格。
第二,每組連桿鍛件按照熱處理工藝參數(shù)設(shè)定并生產(chǎn)試驗(yàn),即:淬火880℃,淬火油溫75℃~90℃,淬火時(shí)間4.5min,淬火時(shí)間150min,回火時(shí)間180min,回火溫度655℃,出爐后入水,隨履帶出回火水池空冷。
第三,對(duì)該150個(gè)淬火后布氏硬度數(shù)據(jù)進(jìn)行離散型分析發(fā)現(xiàn):淬火硬度處于中線值占整體比例由原約60%提升至95.8%,處于中線至下線值占1.9%,處于中線至上線值占2.3%,離散度大幅降低,淬火后硬度均勻性和穩(wěn)定性得到極大提升。
第四,對(duì)調(diào)質(zhì)熱處理后三組連桿鍛件分別送金相檢驗(yàn),結(jié)果如下:(1)第1組X500倍顯微鏡下金相組織F+S回2級(jí),晶粒度7級(jí),最小屈服強(qiáng)度RP0.2為580N/mm2,抗拉強(qiáng)度Rm877N/mm2,延伸率A5為15%,收縮率Z為47%,桿部單邊脫碳層深度0.20mm、全脫碳層深度0.06mm,沖擊功Aku2為62J;(2)第2組X500倍顯微鏡下金相組織F+S回2.5級(jí),晶粒度7級(jí),最小屈服強(qiáng)度RP0.2為566N/mm?,抗拉強(qiáng)度Rm868N/mm?,延伸率A5為15.2%,收縮率Z為48.2%,桿部單邊脫碳層深度0.22mm、全脫碳層深度0.07mm,沖擊功Aku2~57J;(3)第3組X500倍顯微鏡下金相組織F+S回2級(jí),晶粒度6.5級(jí),最小屈服強(qiáng)度RP0.2為582N/mm2,抗拉強(qiáng)度Rm901/mm2,延伸率A5為16.4%,收縮率Z為49.7%,桿部單邊脫碳層深度0.26mm、全脫碳層深度0.05mm,沖擊功Aku2~68J。經(jīng)分析,三組連桿金相組織和性能檢驗(yàn)均符合鍛件熱處理工藝技術(shù)要求,合格率100%。
第五,每組按照20%數(shù)量各抽取100件連桿做表面布氏硬度檢驗(yàn),三組連桿抽檢表面布氏硬度均符合工藝要求,合格率100%。
第六,對(duì)每組10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿按照外觀質(zhì)量要求進(jìn)行100%檢測(cè),翹曲和對(duì)稱度5%抽檢。經(jīng)檢測(cè)數(shù)據(jù)匯總,磕碰硌傷等凹缺陷比例明顯下降,由原20%下降至約2.7%,同時(shí)翹曲、對(duì)稱度抽檢均符合工藝要求,合格率100%。
6 結(jié)語(yǔ)
經(jīng)網(wǎng)帶熱處理爐和熱處理工藝的共同優(yōu)化和改進(jìn)后,10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿的表面磕碰硌傷等凹缺陷比例明顯下降,由原20%下降至2.7%,同時(shí)淬火均勻性和穩(wěn)定性得到極大提升,處于中值區(qū)域比例由60%提升至95.8%。
該批分組實(shí)驗(yàn)10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿發(fā)往濟(jì)南動(dòng)力部進(jìn)行后續(xù)試加工,反應(yīng)良好,表面磕碰傷問(wèn)題得到根本解決,客戶不再抱怨,同時(shí)產(chǎn)品外觀質(zhì)量也得到保證。經(jīng)濟(jì)南動(dòng)力部加工后數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),一次嚙合合格率由原70%提升至96%,其他4%經(jīng)技術(shù)質(zhì)量評(píng)審后可做讓步接收,不合格率和廢品率得到極大降低,產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量得到極大提升。
綜上所述,濟(jì)南鑄鍛中心生產(chǎn)的STR重型汽車10L發(fā)動(dòng)機(jī)連桿熱處理質(zhì)量通過(guò)設(shè)備改造和技術(shù)改進(jìn)后,得到顯著提升,不僅符合連桿產(chǎn)品工藝技術(shù)要求,同時(shí)滿足收貨方需要,整體提升中國(guó)重汽STR重型汽車產(chǎn)品質(zhì)量,為中國(guó)重汽集團(tuán)在汽車行業(yè)作為龍頭做出貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn)
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(責(zé)任編輯:王 波)