郭凱++穆翔
摘 要
斗輪堆取料機(jī)電氣系統(tǒng)性能優(yōu)化,采用西安奧宇A(yù)YDLK-701斗輪機(jī)無(wú)線通信系統(tǒng)提升系統(tǒng)性能,減少拖纜控制電纜,保證系統(tǒng)可靠性。非標(biāo)制作拖纜架及拖纜小車,提升系統(tǒng)自動(dòng)工況變換功能,使操作更安全、更方便,有效提高了工作效率。
【關(guān)鍵詞】斗輪堆取料機(jī) 無(wú)線通信 電氣控
1 概況
斗輪堆取料機(jī)是現(xiàn)代化工業(yè)大宗散狀物料連續(xù)裝卸的高效設(shè)備,目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于港口、碼頭、冶金、水泥、鋼鐵廠、焦化廠、儲(chǔ)煤廠、發(fā)電廠等散料存儲(chǔ)料場(chǎng)的堆取作業(yè)。華電淄博熱電有限公司2×145MW循環(huán)流化床熱電機(jī)組,日耗煤2546噸,年耗煤88.66萬(wàn)噸。#3、4機(jī)組斗輪堆取料機(jī)(簡(jiǎn)稱斗輪機(jī))運(yùn)行在設(shè)計(jì)存煤8.3萬(wàn)噸的煤場(chǎng),在整個(gè)輸煤系統(tǒng)承擔(dān)重要角色。如圖1,斗輪機(jī)實(shí)拍相片。
2 現(xiàn)狀
斗輪機(jī)于2002年投產(chǎn),電氣系統(tǒng)主要分為:走行機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、俯仰機(jī)構(gòu)、懸臂皮帶機(jī)構(gòu)、斗輪機(jī)構(gòu)、尾車升降機(jī)構(gòu)、脫鉤掛鉤,頭車尾車采用移動(dòng)拖纜進(jìn)行供電和控制。經(jīng)過(guò)多年使用,主要電氣元器件出現(xiàn)嚴(yán)重老化,PLC運(yùn)行不穩(wěn)定,輸入、輸出信號(hào)經(jīng)常出現(xiàn)無(wú)法正常通訊故障,外部限位缺失,在設(shè)備運(yùn)行時(shí)不能起到正常的保護(hù)功能。
電纜橋架腐朽嚴(yán)重,導(dǎo)致內(nèi)部電纜防護(hù)降低,多處電纜出現(xiàn)破損情況。移動(dòng)拖纜軌道嚴(yán)重變形,拖纜小車軸承損壞,導(dǎo)致拖纜小車經(jīng)常卡軌,在設(shè)備工作中,移動(dòng)拖纜反復(fù)拖拉出現(xiàn)開(kāi)裂、斷芯,移動(dòng)拖纜更換不方便,設(shè)備故障率隨之增高,維護(hù)成本增加且維護(hù)時(shí)間長(zhǎng)。斗輪機(jī)工況變換部分功能缺失,工況變換過(guò)程需人為干預(yù),存在安全隱患。斗輪機(jī)電氣系統(tǒng)生產(chǎn)效率降低,已不能滿足安全生產(chǎn)要求。
3 優(yōu)化方案
3.1 斗輪機(jī)電氣控制系統(tǒng)性能優(yōu)化
更新整個(gè)電氣控制系統(tǒng),使用的電氣元器件均為目前市場(chǎng)主流,且技術(shù)參數(shù)滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。司機(jī)室PLC采用西門子S7-300系列產(chǎn)品,尾車電氣室子站選用西門子從站模塊,主站和子站采用西安奧宇公司的AYDLK-701型無(wú)線控制系統(tǒng)和專業(yè)機(jī)器人柔性光纜,兩種傳輸方式互為冗余,系統(tǒng)硬件組態(tài)不發(fā)生變化,有效的減少經(jīng)過(guò)移動(dòng)拖纜的控制信號(hào)電纜數(shù)量。如圖2所示的斗輪機(jī)系統(tǒng)配置簡(jiǎn)圖。
3.2 在司機(jī)室外部裝AYWM-3000 /Z無(wú)線模塊
使用220V專用UPS電源模塊供電,將模塊網(wǎng)口連接至交換機(jī),通過(guò)交換機(jī)連接PLC自帶網(wǎng)口。在尾車電氣室外部裝AYWM-3000/C無(wú)線模塊,同樣使其連接至從站模塊的網(wǎng)口。光纖兩端接入交換機(jī)光口,實(shí)現(xiàn)冗余控制。
3.3 更新拖纜架及拖纜小車
制作非標(biāo)拖纜架,采用內(nèi)導(dǎo)軌,拖纜小車在導(dǎo)軌內(nèi)移動(dòng),如圖3所示,根據(jù)拖纜小車尺寸,經(jīng)過(guò)計(jì)算,制作拖纜小車架。通過(guò)在10號(hào)槽鋼內(nèi)嵌2根6號(hào)槽鋼,內(nèi)嵌傾斜角度小于15°,保證其開(kāi)縫面的縫隙不大于10mm,滿足拖纜小車正常移動(dòng)。
3.4 斗輪機(jī)尾車工況變換功能優(yōu)化
尾車工況選擇主要工作于斗輪機(jī)堆料取料切換時(shí),從操作上分為自動(dòng)變換和手動(dòng)變換,從操作位置上分為司機(jī)室遠(yuǎn)程變換和現(xiàn)場(chǎng)就地變換。如圖4所示的程序流程圖。
3.5 斗輪機(jī)不銹鋼電纜橋架布置和電纜敷設(shè)
布置時(shí)考慮環(huán)境、皮帶等設(shè)備落煤等情況,結(jié)構(gòu)緊湊,保證長(zhǎng)期使用。外部限位安裝合理位置,方便維護(hù)。其連接部分采用防爆軟管,接頭使用外絲接頭和自固接頭連接,連接口使用防水膠密封,如圖5所示。
4 改造效果
斗輪堆取料機(jī)電氣控制系統(tǒng)性能優(yōu)化后,控制結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,系統(tǒng)控制信號(hào)通過(guò)無(wú)線通信和光纖冗余,解決了斗輪機(jī)系統(tǒng)控制信號(hào)及通信存在的干擾問(wèn)題,減少拖纜中的電纜數(shù)量,所選數(shù)字無(wú)線設(shè)備,低能耗,無(wú)干擾。
斗輪機(jī)拖纜架及拖纜小車部分改造后,解決了長(zhǎng)期以來(lái)存在的電纜拉斷,故障率高,維護(hù)時(shí)間長(zhǎng)問(wèn)題。外部限位及電纜橋架重新布局后,結(jié)構(gòu)統(tǒng)一緊湊,降低了環(huán)境對(duì)電氣設(shè)備的損耗,使維護(hù)更加快捷方便。
斗輪機(jī)尾車工況自動(dòng)變換功能更新后,可通過(guò)多種操作進(jìn)行工況變換,消除了改造前存在的安全隱患,有效的提高了工況變換時(shí)的工作效率。
5 結(jié)束語(yǔ)
本文針對(duì)華電淄博熱電有限公司#3、4機(jī)組斗輪堆取料機(jī)電氣系統(tǒng)性能優(yōu)化進(jìn)行了闡述,通過(guò)西安奧宇電力科技有限責(zé)任公司AYDLK-701型無(wú)線控制系統(tǒng)在設(shè)備上應(yīng)用,以及采用先進(jìn)的控制理念,完美的實(shí)現(xiàn)了本次電氣系統(tǒng)性能優(yōu)化的預(yù)期。本次斗輪堆取料機(jī)電氣系統(tǒng)性能優(yōu)化后,從試用到系統(tǒng)的正式投運(yùn),各項(xiàng)系統(tǒng)性能運(yùn)行安全、可靠,降低了維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度和維護(hù)成本。
參考文獻(xiàn)
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電子技術(shù)與軟件工程2016年18期