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X公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)改善

2016-11-05 18:46王巧
企業(yè)導(dǎo)報(bào) 2016年20期

王巧

摘 要:本論文主要利用魚刺圖結(jié)合企業(yè)自身的具體情況和具體的案例分析了阻礙物流發(fā)展的因素。能夠在一定程度上引起人們的關(guān)注和思考,讓更多的企業(yè)意識(shí)到自身發(fā)展存在的問題,從而能夠采取有效的措施解決這些問題,以期從一定程度上促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)改善。

關(guān)鍵詞:魚刺圖;現(xiàn)場(chǎng)改善;ECRS法

一、現(xiàn)狀分析

X公司作為電子產(chǎn)品制造企業(yè),擁有著先進(jìn)精湛的制造加工工藝,相對(duì)良好的生產(chǎn)環(huán)境,嚴(yán)格的管理體系,是國(guó)內(nèi)名列前茅的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。但在生產(chǎn)車間內(nèi)部仍舊存在不良問題,如生產(chǎn)效率、線平衡率偏低、layout布局不合理、室內(nèi)物流路線設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)葐栴},這些不良問題都將是提高生產(chǎn)成本,降低公司利潤(rùn)率的主要因素。本文將主要針對(duì)生產(chǎn)效率,線平衡率偏低的問題做案例分析。

二、案例分析

(一)生產(chǎn)線改善前狀況分析。以下案例敘述均為X北五廠區(qū)四層車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),此生產(chǎn)車間的固定客戶是微軟,近兩年來生產(chǎn)的產(chǎn)品多數(shù)為鍵盤,同樣我工作期間所接觸的生產(chǎn)線體主要也是生產(chǎn)制造鍵盤。本節(jié)案例中所談到的生產(chǎn)線平衡是機(jī)種名稱為SHAW的生產(chǎn)線。SHAW為2014年八月份接下的新訂單,從商談接訂單,到確定制程再到投產(chǎn)經(jīng)歷了6個(gè)月的時(shí)間,由于訂單量較大,經(jīng)過生管部門及IE部門計(jì)算后確定了生產(chǎn)線數(shù)量,在進(jìn)入到正式進(jìn)行量產(chǎn)之前,需要經(jīng)過試生產(chǎn),稱為

PRE-PV,即按照量產(chǎn)的形式少量生產(chǎn),用以檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,下面將對(duì)SHAW機(jī)種PRE-PV階段的生產(chǎn)線平衡作分析。

根據(jù)PRE-PV階段的試生產(chǎn),可以得出初步的生產(chǎn)線生產(chǎn)狀況,根據(jù)實(shí)測(cè)各站工時(shí)可以總結(jié)如下:計(jì)算生產(chǎn)線平衡率:平衡率(L/B)=(各工序時(shí)間總和/(工站數(shù)*瓶頸工序時(shí)間))*100%=(∑ti/(工站數(shù)*CT))*100%,得出目前生產(chǎn)線線平衡率L/B=78%,CT=46s。可以從中觀察到整條產(chǎn)線工時(shí)嚴(yán)重不均衡,出現(xiàn)了高峰低谷的形狀,也可以說是木桶效應(yīng),以至于造成L/B偏低,產(chǎn)能降低,效益下降的后果。

總結(jié)目前的產(chǎn)線面臨的主要問題是:產(chǎn)能偏低,線平衡較差。根據(jù)生產(chǎn)線的實(shí)際情況,下面來分析造成目前問題的原因。原因分析:現(xiàn)場(chǎng)主要存在的生產(chǎn)因素為人(man)機(jī)(machine)料(material)法(method)環(huán)(environment)五大因素,除以上五個(gè)主要因素外,還有其他例如信息、制度等因素影響著生產(chǎn)工時(shí),這里我們主要從4M1E五大因素來分析影響產(chǎn)能和線平衡率的原因。具體如下:(1)從人(M)方面分析:可以觀察到工時(shí)偏高的站別大多為人力組裝站。(2)從機(jī)器(M)方面分析:山積表中同樣觀察到有些機(jī)臺(tái)運(yùn)作站別工時(shí)也存在偏高現(xiàn)象。(3)從原料

(M)方面分析:可以分析是否由于組裝材料存在問題,影響組裝工時(shí),所以造成工時(shí)過高。(4)從組裝方法(M)方面分析:是否由于組裝工序及組裝方法有問題。(5)從生產(chǎn)環(huán)境(E)方面來分析:是否是由于生產(chǎn)線5S環(huán)境較差,物料擺放位置不妥,因此影響員工操作,造成組裝工時(shí)過高。從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)生產(chǎn)要素分析問題產(chǎn)生原因后繪出魚骨圖,使問題的產(chǎn)生原因更加鮮明的呈現(xiàn)在眼前。

(二)改善方案。由于人員操作熟練度及動(dòng)作規(guī)范度改變速度相對(duì)較慢,所以先解決運(yùn)行機(jī)臺(tái)、組裝工序方法及工作環(huán)境產(chǎn)生的不利因素。如下為改善方案:針對(duì)運(yùn)行機(jī)臺(tái)方面,實(shí)際測(cè)量機(jī)臺(tái)運(yùn)行時(shí)間,計(jì)算出機(jī)臺(tái)的無效運(yùn)行時(shí)間,根據(jù)情況來進(jìn)行機(jī)臺(tái)改善,如有的機(jī)臺(tái)內(nèi)部零件老化,需要及時(shí)更換新的零件。針對(duì)人員操作的熟練度及動(dòng)作的規(guī)范程度對(duì)工時(shí)產(chǎn)生的影響,需要分兩步來進(jìn)行改善,第一上崗前對(duì)操作人員進(jìn)行操作培訓(xùn),嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè),保證產(chǎn)品的組裝質(zhì)量,正式開始到崗位工作后,定期進(jìn)行崗位培訓(xùn),糾正操作問題,形成規(guī)范化產(chǎn)線組裝。第二在操作過程中員工會(huì)受實(shí)際的操作環(huán)境影響,組裝過程中按照自己的習(xí)慣或是方便來操作,并不是按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè),這種情況下需要考慮員工的操作是否會(huì)影響組裝的產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)范作業(yè)是否不便于操作,重新對(duì)該站別的組裝動(dòng)作進(jìn)行動(dòng)作分析,找出不當(dāng)、多余操作,再根據(jù)ECRS四大原則來進(jìn)行相應(yīng)改善。

(三)改善效果分析。如下為改善前后的效果對(duì)比:改善前狀況:(1)人員手動(dòng)組裝治具壓合,人力需求1人。(2)人員作業(yè)、治具壓合現(xiàn)場(chǎng)5S雜亂。(3)人員需每天搬放載具一千次左右。改善后狀況:(1)人員動(dòng)作與前站合并,改善機(jī)器做自動(dòng)壓合,無需人力。(2)人員動(dòng)作與前站合并,改善機(jī)器做自動(dòng)壓合,無需人力。改善后產(chǎn)能分析:改善后產(chǎn)線CT=40S,L/B=83%,CT時(shí)間下降6S,線平衡率提升到83%,SHAW共有10條生產(chǎn)線,每天工作時(shí)間為10H,改善前的單位產(chǎn)能UPH=3600/46*10=782pcs,一天的總產(chǎn)能為7820pcs,改善后的單位產(chǎn)能UPH=3600/40*10=900pcs,一天的總產(chǎn)能為9000pcs,總產(chǎn)能提高了1180pcs,相應(yīng)的生產(chǎn)效率提高,工廠效益提升。

結(jié)論:本改善案例為主要針對(duì)SHAW生產(chǎn)線體產(chǎn)能較低,線平衡率較低所作出的改善方案,改善后產(chǎn)能明顯提高,L/B也顯著提升,生產(chǎn)效率的提升也是顯而易見。

參考文獻(xiàn):

[1] 裝配生產(chǎn)線平衡的研究