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循環(huán)水系統(tǒng)物料泄漏分析與應(yīng)急措施

2016-09-14 00:53:30鄧朝紅中國(guó)石油廣西石化公司動(dòng)力部廣西欽州535008
關(guān)鍵詞:余氯次氯酸鈉換熱器

鄧朝紅(中國(guó)石油廣西石化公司動(dòng)力部,廣西 欽州 535008)

循環(huán)水系統(tǒng)物料泄漏分析與應(yīng)急措施

鄧朝紅
(中國(guó)石油廣西石化公司動(dòng)力部,廣西 欽州 535008)

分析了循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生泄漏的原因和危害,提出了判斷物料泄漏及查找漏源的方法,并提出了物料泄漏期間的應(yīng)急處理措施。

循環(huán)水;泄漏;對(duì)策

1 循環(huán)水系統(tǒng)泄漏的判斷

循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生泄漏,一般均為從微量泄漏到泄漏量增大的過(guò)程。當(dāng)出現(xiàn)物料微量泄漏時(shí),循環(huán)水系統(tǒng)余氯下降、總鐵上升、濁度上升,當(dāng)漏點(diǎn)增大時(shí)COD及油含量會(huì)有明顯上升。泄漏期間必然會(huì)引起循環(huán)水水質(zhì)指標(biāo)發(fā)生變化,水冷卻器腐蝕加劇,循環(huán)水腐蝕速率上升。隨著泄漏時(shí)間延長(zhǎng),微生物隨之滋生,若使用磷系配方藥劑的水系統(tǒng)由于微生物消耗大量磷鹽,總磷會(huì)明顯下降,泄漏時(shí)間長(zhǎng),殺菌失敗后還會(huì)出現(xiàn)大量的微生物黏泥,水體顏色也會(huì)發(fā)生變化。以下是某石化公司循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生物料泄漏后幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)的變化情況。

1.1通過(guò)循環(huán)水余氯判斷

余氯是控制微生物的主要手段,在正常水體情況下加藥量不變時(shí)余氯的控制會(huì)相對(duì)比較穩(wěn)定,但當(dāng)水體中微生物的營(yíng)養(yǎng)源突然增加會(huì)大量消耗余氯,導(dǎo)致測(cè)不出余氯。

某石化公司水質(zhì)正常的情況下,投加次氯酸鈉的泵的沖程一般保持在7%~15%之間,而檢測(cè)出來(lái)的余氯在0.3mg·L-1左右。而出現(xiàn)異常情況后,投加次氯酸鈉的泵的沖程調(diào)高至18%~30%,所投加的次氯酸鈉幾乎是正常情況下的1倍,但是所檢測(cè)出的余氯卻一直低于0.1mg·L-1。

1.2通過(guò)循環(huán)水正磷判斷

循環(huán)水中投加緩蝕阻垢劑的主要作用是控制系統(tǒng)的腐蝕與結(jié)垢,而水中正磷是控制系統(tǒng)腐蝕的主要成分。出現(xiàn)異常情況尤其是泄漏發(fā)生時(shí),藥劑量消耗增大,正磷明顯降低。圖1顯示出異常情況前后的正磷及藥劑量變化。

圖1 水質(zhì)異常前后的正磷及緩蝕阻垢劑投加量變化情況

從圖1可見(jiàn),在循環(huán)水水質(zhì)異常變化之前緩蝕阻垢劑日均投加量為0.15t左右,水中正磷含量大于3mg·L-1,而在水質(zhì)發(fā)生異常后,即10月下旬開(kāi)始,緩蝕阻垢劑日均投加量提高至0.2t左右,但是在相應(yīng)的時(shí)間檢測(cè)出水中的正磷含量卻小于1mg·L-1。

由圖1可知,某石化公司在10月下旬循環(huán)水水質(zhì)出現(xiàn)異常后,雖然緩蝕阻垢劑的投加量大大增加了,但是正磷的含量卻依然提不上來(lái),一直處在較低的水平,究其原因,微生物生長(zhǎng)繁殖所需的營(yíng)養(yǎng)源主要為碳源和磷源,當(dāng)物料泄漏時(shí),有機(jī)物作為微生物生長(zhǎng)的碳源,正磷成為微生物生長(zhǎng)的磷源被消耗,導(dǎo)致水中的微生物滋生較為嚴(yán)重。此外,微生物形成的黏泥也會(huì)吸附部分正磷,導(dǎo)致正磷值低于正常值。正磷偏低也是有機(jī)物進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)的一個(gè)常見(jiàn)現(xiàn)象。

1.3通過(guò)循環(huán)水總鐵判斷

大多數(shù)微生物對(duì)金屬產(chǎn)生腐蝕,硫酸鹽還原菌會(huì)對(duì)金屬(鐵)產(chǎn)生較大的腐蝕,被腐蝕下來(lái)的鐵離子在氧氣作用下氧化生成氫氧化鐵沉淀物。氫氧化鐵為黃色或褐色沉淀物,會(huì)造成循環(huán)水顏色加深,導(dǎo)致濁度開(kāi)高。出現(xiàn)異常情況尤其是泄漏發(fā)生時(shí),循環(huán)水系統(tǒng)的總鐵變化較為明顯,圖2顯示出異常情況前后的變化。

圖2 水質(zhì)異常時(shí)總鐵的變化

由圖2可見(jiàn),某石化公司隨著水質(zhì)異常變化時(shí)間的持續(xù),系統(tǒng)的總鐵有變化。如從11月16日開(kāi)始,在循環(huán)水系統(tǒng)持續(xù)進(jìn)行較大量排污的情況下,尤其是11月29日至12月2日期間進(jìn)行大量的排污置換(排污量約為200t·h-1),而之后調(diào)小排污量后(排污量依然有約40t·h-1),系統(tǒng)水質(zhì)總鐵濃度出現(xiàn)上升的趨勢(shì),也從側(cè)面說(shuō)明了系統(tǒng)有物料泄漏。

1.4通過(guò)循環(huán)水微生物黏泥判斷

循環(huán)水系統(tǒng)細(xì)菌總數(shù)控制在1×105個(gè)·mL-1以下,黏泥量控制在3mL·m-3。當(dāng)發(fā)生物料泄漏時(shí),微生物指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出指標(biāo)值,在某石化公司發(fā)生物料泄漏期間微生物黏泥大量滋生,黏泥量最高達(dá)到50mL·m-3,塔底水池格柵堵塞嚴(yán)重。

1.5通過(guò)水體顏色判斷

當(dāng)有機(jī)物泄漏至循環(huán)水中,微生物大量繁殖,水就變得腥臭,顏色變成黃褐色或深褐色,且可以觀察到水中漂浮著許多絮狀或鵝毛片狀漂浮物。

2 循環(huán)水系統(tǒng)查漏方法

循環(huán)水系統(tǒng)出現(xiàn)泄漏后,通過(guò)水質(zhì)變化可以判斷出裝置出現(xiàn)泄漏,下面介紹在無(wú)在線監(jiān)測(cè)儀表的情況下通過(guò)人工如何準(zhǔn)確查找漏源。

2.1氣體泄漏查漏方法

當(dāng)發(fā)生氣體泄漏時(shí),通過(guò)化驗(yàn)分析水質(zhì)難以判斷泄漏裝置,可以通過(guò)兩種辦法來(lái)實(shí)現(xiàn)漏源的查找。

通過(guò)對(duì)各裝置界區(qū)采樣的方式,在界區(qū)采樣點(diǎn)排水,如果存在氣體泄漏會(huì)有較大的氣體噴出,從而判斷該裝置發(fā)生泄漏,進(jìn)一步排查該裝置內(nèi)部換熱器回水采樣點(diǎn)水質(zhì)情況,可判斷出精確的漏源。

當(dāng)裝置界區(qū)無(wú)采樣點(diǎn)時(shí),為了降低每臺(tái)換熱器排查的大工作量,可以通過(guò)收集循環(huán)水回水,制作一套氣水分離裝置,將循環(huán)水回水中的氣態(tài)成分進(jìn)行分離,通過(guò)氣相色譜分析混合氣體中各組分的含量可判斷漏源。

2.2液態(tài)物料泄漏查漏方法

液態(tài)物料泄漏查找方法主要通過(guò)對(duì)各裝置界區(qū)供、回水采樣點(diǎn)的余氯、水中油、濁度、COD進(jìn)行監(jiān)測(cè)。對(duì)供、回水進(jìn)行對(duì)比,對(duì)異常的裝置內(nèi)部換熱器進(jìn)行排查確認(rèn)漏點(diǎn)。

3 泄漏后應(yīng)急處理措施

由于碳?xì)浠衔锸俏⑸锏淖罴咽澄飦?lái)源之一,因此在溫度適宜的高油污染冷卻水環(huán)境下,由于次氯酸鈉被系統(tǒng)內(nèi)泄漏物料消耗,難以保證系統(tǒng)內(nèi)殘留余氯,微生物將會(huì)大量繁殖,產(chǎn)生大量生物黏泥,嚴(yán)重堵塞裝置換熱器管束及冷卻塔填料,造成換熱器換熱效果下降,長(zhǎng)期不處理會(huì)造成換熱器垢下腐蝕嚴(yán)重,冷卻塔冷卻效果下降。為了減低冷卻水系統(tǒng)所發(fā)生的種種問(wèn)題,避免其不良影響導(dǎo)致的非計(jì)劃停工,冷卻水在油污染期間必需進(jìn)行特別污染處理。

當(dāng)冷卻水系統(tǒng)遭受油污染時(shí),將產(chǎn)生以下問(wèn)題。當(dāng)金屬表面附著一層油膜,影響熱傳效果。油污染凝系住懸浮物質(zhì),造成沉積。油脂為碳?xì)浠衔?,提供微生物的營(yíng)氧來(lái)源,加速繁殖,造成微生物障礙。促使厭氧菌生長(zhǎng),造成點(diǎn)蝕。

干擾腐蝕抑制劑可在金屬表面形成保護(hù)膜,增加氧化性殺菌劑的需求量,并需改為非氧化性殺菌劑,來(lái)處理以上種種問(wèn)題。物料泄漏到循環(huán)水后,造成常用殺菌劑失效,而后微生物繁殖失控,生物黏泥大幅度增加,連帶導(dǎo)致碳鋼類水冷器和管線嚴(yán)重腐蝕。不僅縮短設(shè)備的使用壽命,也給生產(chǎn)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)重隱患。

依據(jù)系統(tǒng)污染的情況,有以下幾種處理方案:嚴(yán)重大量連續(xù)泄漏處理方案、連續(xù)泄漏處理方案及泄漏后深度除油滅菌剝離方案。

3.1嚴(yán)重大量連續(xù)泄漏處理

1)盡快找出泄漏源,將漏源切出系統(tǒng),防止泄漏物料持續(xù)污染冷卻水系統(tǒng)。

2)關(guān)閉旁濾,防止油污污染旁濾器濾料。

3)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行大排大補(bǔ),將泄漏物料盡快置換出循環(huán)水系統(tǒng)。大排大補(bǔ)期間需要特別注意,由于大排大補(bǔ)期間循環(huán)水的pH值會(huì)隨著補(bǔ)充水的大量補(bǔ)充而下降,無(wú)磷配方的藥劑(一般含鋅),其pH適用范圍較窄,容易在大排大補(bǔ)期間發(fā)生緩蝕性能下降、鐵離子持續(xù)上升的可能,因此在使用無(wú)磷配方時(shí),在大排大補(bǔ)期間需要根據(jù)pH值添加碳酸鈉,并添加部分磷酸鹽,以提高系統(tǒng)的緩蝕性能。某石化公司通過(guò)添加磷酸三鈉,在大排大補(bǔ)期間保證了腐蝕速率受控,鐵離子穩(wěn)定。

4)啟動(dòng)多臺(tái)循環(huán)冷水泵,保證循環(huán)量達(dá)到設(shè)計(jì)最大值,防止泄漏物料沉積在換熱器管束或封頭。

5)連續(xù)大量投加次氯酸鈉溶液,保持系統(tǒng)回水余氯在0.5×10-6~1.6×10-6,當(dāng)泄漏量過(guò)大,無(wú)法控制回水余氯時(shí),需要增加臨時(shí)管線加次氯酸鈉至冷卻塔配水系統(tǒng),保證冷卻塔填料能夠充分殺菌,防止微生物污堵。某石化公司由于泄漏量過(guò)大,回水余氯難以保證,造成冷卻塔填料堵塞,供水溫度無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)要求,后采用該方式冷卻塔性能得以恢復(fù)。

6)持續(xù)監(jiān)控水中COD值,待COD下降至穩(wěn)定數(shù)值,根據(jù)冷水池保有水量,投入足夠量的油脂分散劑、非氧化性殺菌劑及黏泥剝離劑。運(yùn)行24h后開(kāi)啟最大量排放至濁度平穩(wěn)。此操作在大量泄漏減少前每2周一次。水池中有浮油,以溢流方式排出或用吸油棉吸附油脂。每周注意觀察試片腐蝕情況,及時(shí)調(diào)整藥劑量的投入。持續(xù)以上操作直至泄漏源切除或減輕。

3.2小量連續(xù)泄漏處理

1)盡快找出泄漏源將其切出循環(huán)水系統(tǒng),防止泄漏物料持續(xù)污染冷卻水系統(tǒng)。

2)開(kāi)啟適量補(bǔ)水量及排放量,避免泄漏物質(zhì)持續(xù)濃縮。提高循環(huán)水量至設(shè)計(jì)最大值。

3)連續(xù)加大次氯酸鈉投入,保持回水余氯控制在0.5×10-6~1×10-6。持續(xù)監(jiān)控水中COD值,觀測(cè)泄漏情況。關(guān)閉排污,保持高流速運(yùn)行,根據(jù)保有水量投入足夠量的油脂分散劑、非氧化性殺菌劑及黏泥剝離劑。運(yùn)行8h后開(kāi)啟最大量排放至濁度平穩(wěn)。此操作在泄漏堵住或徹底隔離前每月1次。

4)水池中有浮油,以溢流方式排出或用吸油棉吸附油脂。每周注意觀察試片腐蝕情況,及時(shí)調(diào)整緩蝕劑的投入。持續(xù)以上操作直至泄漏源徹底切出系統(tǒng)。

3.3泄漏切除后深度處理

將系統(tǒng)循環(huán)量提高至設(shè)計(jì)最大值。加大次氯酸鈉投入量,保持回水余氯控制在0.5×10-6~1×10-6。關(guān)閉排污,投入足夠量的油脂分散劑、非氧化性殺菌劑及黏泥剝離劑,根據(jù)情況適當(dāng)投加消泡劑。運(yùn)行清洗1d后進(jìn)行大排大補(bǔ),直至濁度小于10NTU,進(jìn)行一次在線補(bǔ)膜,再轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行。

4 結(jié)語(yǔ)

水冷器是循環(huán)水系統(tǒng)的重要組成部分,水冷器泄漏會(huì)直接導(dǎo)致循環(huán)水水質(zhì)嚴(yán)重惡化,從而威脅企業(yè)的安全生產(chǎn)。因此,我們必須重視循環(huán)水系統(tǒng)的日常管理,包括循環(huán)水處理加藥管理、循環(huán)水管網(wǎng)管理及裝置換熱器的監(jiān)控。

[1] 周本省.工業(yè)水處理技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1997.

Material Leakage Analysis of Circulating Water System and Emergency Measures

DENG Zhao-hong
(Guangxi Petrochemical Company,CNPC, Qinzhou 535008, China)

TQ 085

B

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鄧朝紅,女,工程師,電話:15907773362,E-mail: 25493135@qq.com

2016-06-20

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