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彬長發(fā)電公司干渣機系統(tǒng)改造

2016-08-09 00:50:30周星華
大科技 2016年6期
關(guān)鍵詞:排渣積灰擋板

周星華

(大唐彬長發(fā)電有限責(zé)任公司 咸陽市長武縣 713201)

彬長發(fā)電公司干渣機系統(tǒng)改造

周星華

(大唐彬長發(fā)電有限責(zé)任公司 咸陽市長武縣 713201)

1 前言

陜西大唐彬長發(fā)電有限責(zé)任公司總裝機容量2×630MW,機組配備鍋爐為SG2084/25.4型630MW超臨界參數(shù),單爐膛,半露天布置,固態(tài)排渣鍋爐。干排渣機型號為GPZS14型,碎渣機型號為GDGS1200型碎渣機。兩臺機組分別于2009年9月、2009年10月投運。自投運以來,干排渣系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生堵渣、堵灰故障。為了消除故障使彬長發(fā)電公司消耗了大量的人力和物力。

2 原因分析

2.1 干渣機系統(tǒng)的最初設(shè)計依據(jù)是根據(jù)鍋爐設(shè)計的燃煤量以及排渣運行工況所設(shè)計

鍋爐設(shè)計的燃煤量:(BMCR工況)

設(shè)計煤種:254.33t/h

校核煤種:265.64t/h

2.2 鍋爐排渣運行工況

鍋爐運行額定連續(xù)排渣量:10t/h(每臺爐)

鍋爐運行最大出力:25t/h(每臺爐)

進口渣溫:850℃

出口渣溫:出力 10t/h,<100℃

出力 25t/h,<150℃

2.3 公司鍋爐實際燃煤量經(jīng)常超過300t/h,鍋爐連續(xù)排渣量也遠超過設(shè)計值,設(shè)備出力明顯不足,通過對系統(tǒng)的檢查、分析,逐漸找出堵灰、堵渣的原因如下:

(1)干渣機清掃鏈出力小,干渣機斜坡段坡度大,導(dǎo)致除灰力度不夠,造成清掃鏈過渡段堵灰。

(2)干渣機頭部冷風(fēng)門吸入的冷風(fēng)在清掃鏈頭部形成負壓渦流,負壓渦旋將清掃鏈灰吹回,致使清掃鏈失去除灰能力,不斷增加的積灰最終導(dǎo)致堵灰。

(3)2號爐存在結(jié)焦問題,焦塊多、硬,且有流焦,易發(fā)生二次結(jié)焦。碎渣機無法破碎超過300mm以上的焦塊和過硬的焦塊,導(dǎo)致碎渣機上部焦塊累計,最終造成頭部高料位,同時也造成碎渣機齒板磨損速度加快。

3 解決方案

(1)根據(jù)干渣機清掃鏈積灰多小,干渣機斜坡段坡度大,導(dǎo)致除灰力度不夠造成堵灰的情況,我公司根據(jù)現(xiàn)場的情況采取了縮短提升距離的方案,在清掃鏈斜升段2/3處安裝下料口(入口部設(shè)有篦子),下料口直接進入緩沖斗,由斗提機提升至渣倉。

(2)干渣機頭部存在負壓渦流。首先,縮短提升距離,使清掃鏈提升的灰渣不至頭部,減少了負壓渦流將灰吹回的可能。其次用擋板擋住干排渣頭部手動調(diào)節(jié)風(fēng)門,減少漏風(fēng),降低負壓渦流的強度。

(3)將碎渣機頭部重新設(shè)計,在碎渣機上方安裝擋板門,在碎渣機側(cè)部設(shè)有事故排渣通道,一旦碎渣機發(fā)生故障,關(guān)閉擋板便可進行事故排渣,以實現(xiàn)干排渣系統(tǒng)連續(xù)運行。

4 解決方案的實施

4.1 解決干渣機清掃鏈積灰方案的執(zhí)行

2012年6月04日我公司2號鍋爐C級檢修時,在距清掃鏈出口處2m位置重新開孔,利用廢舊物資重新設(shè)計、制作下灰管,并在入口處安裝篦子,以避免雜物堵塞出料口,將新的下料口與緩沖斗相連接,清掃鏈行程不變。經(jīng)過改造后,干渣機清掃鏈的工作情況明顯得到改善,但偶爾還是會發(fā)生堵灰的故障,而且經(jīng)過改造后,電機的出力明顯增大,2號鍋爐干渣機清掃鏈鏈條被拉長的速度明顯超過1號鍋爐干渣機。

2012年10月03日我公司1號鍋爐C級檢修時,在距清掃鏈出口處2m位置重新開孔,利用廢舊物資重新設(shè)計、制作下灰管,并在入口處安裝篦子,以避免雜物堵塞出料口,將新的下料口與緩沖斗相連接,清掃鏈行程不變。經(jīng)過改造后,干渣機清掃鏈的工作情況明顯得到改善,經(jīng)過改造后,電機的出力明顯增大,清掃鏈鏈條被拉長的速度明顯提高。

圖1

4.2 解決干渣機存在負壓漏風(fēng)方案的執(zhí)行

早在2010年6月我公司就對1、2號鍋爐干渣機各密封面連接處進行了封堵處理,調(diào)整了電動風(fēng)門的開度至50%,并用擋板封堵了干排渣頭部手動調(diào)節(jié)風(fēng)門,大量的減少了漏風(fēng)點,使干渣機系統(tǒng)漏風(fēng)得到了明顯的改善。

4.3 計劃在2013年實施碎渣機頭部改造,改造方案和圖紙如下

在原有碎渣機上方,重新設(shè)計、改造鋼帶機頭部料斗,增加緊急出料口和隔絕擋板。將原有系統(tǒng)改為兩路,一路正常出口,一路緊急出口。

圖2

5 結(jié)果分析

干渣機清掃鏈經(jīng)過改造后,1、2號爐干渣機清掃鏈運行穩(wěn)定,運行至今2號爐只發(fā)生過一次因積灰造成的清掃鏈故障,故障率明顯減少,但還是未能徹底消除積灰問題。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),每次積灰的主要原因為大負荷下吹灰造成清掃鏈灰量過大,超出清掃鏈的工作出力,導(dǎo)致積灰。

6 遺留問題的處理

為了保證干排渣機的連續(xù)運行。我公司經(jīng)過招標(biāo),決定由北京國電富通公司對碎渣機頭部進行重新設(shè)計、改造,在碎渣機上方安裝擋板門,在碎渣機側(cè)部設(shè)有事故排渣通道,一旦碎渣機發(fā)生故障,關(guān)閉擋板便可進行事故排渣。具體改造施工將在2013年起實施。再次項工程未實施前,為了保證除渣系統(tǒng)穩(wěn)定運行,我公司通過專題會議研究決定,在低負荷時對碎渣機進行定期清理,以減少積焦。

經(jīng)過對干渣機清掃鏈積灰的觀察,我公司通過專題會議研究決定,在大負荷運行時,盡可能減少吹灰。此外在大負荷下進行吹灰后,由運行人員將清掃鏈過渡段下部的檢修門打開,將部分積灰先行排出,以減輕清掃鏈除灰的壓力。以上制度實施后,清掃鏈積灰請況明顯減少。

7 結(jié)論

干排渣實施改造之后檢修次數(shù)明顯減少,除渣系統(tǒng)的連續(xù)運行時間大幅度延長,減少了因除渣系統(tǒng)檢修造成的機組減負荷,同時因為檢修次數(shù)減少,提高了檢修的安全性,降低了維護成本。同時我公司除渣系統(tǒng) 的改造對系統(tǒng)未有大的改動,。同其他電廠的改造相比,我公司的改造成本極低,清掃鏈的改造還實現(xiàn)了密封排放,沒有出現(xiàn)其他廠改造后對環(huán)境造成污染的情況,值得其他電廠借鑒。

TM621.2

A

1004-7344(2016)06-0224-02

2016-2-10

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