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火電機組中速磨煤機排渣系統(tǒng)研究與應用

2014-03-10 02:22:18羅先鐸
環(huán)球市場信息導報 2014年12期
關鍵詞:排渣門板漏風

羅先鐸

某電廠1、2號機組采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),兩臺機組共配置10臺型號為ZGM95(N)中速輥盤式磨煤機,每臺磨煤機獨立配置一套排渣系統(tǒng)。兩臺機組自2009年8月投產(chǎn)以來,排渣系統(tǒng)頻繁發(fā)生漏風、漏灰、卡澀現(xiàn)象,門板磨損嚴重,不僅維護工作量大、費用高,而且嚴重影響現(xiàn)場文明生產(chǎn)和磨煤機的安全運行。為了有效的解決排渣系統(tǒng)故障,某電廠技術人員積極進行原因分析,,將現(xiàn)有排渣系統(tǒng)改為全封閉式排渣系統(tǒng),有效解決排渣系統(tǒng)存在的問題,實現(xiàn)磨煤機安全穩(wěn)定運行,提高現(xiàn)場安全文明產(chǎn)生環(huán)境。

某電廠磨煤機排渣系統(tǒng),自2009年8月投產(chǎn)以來,磨煤機排渣系統(tǒng)年故障累計發(fā)生150次,因為排渣系統(tǒng)故障導致磨煤機退出運行年累計多達30次,漏風、漏灰現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn),嚴重影響文明生產(chǎn)和磨煤機安全運行,同時使維護成本和工作量增大。

二、改造的必要性

改造必要性簡述。中速磨煤機石子煤排放系統(tǒng)漏風、漏灰是造成制粉系統(tǒng)粉塵污染的最大來源,某電廠原有磨煤機排渣方式是采用中間緩沖箱和移動渣箱排渣系統(tǒng),人工操作清運。由于石子煤排渣入口門、出口門頻繁開啟,排渣門磨損嚴重,門板變形,形成卡塞關不到位,造成嚴重漏風、漏灰,嚴重污染周邊環(huán)境,多次由于磨煤機排渣系統(tǒng)問題,導致磨煤機多次非正常退出運行,影響機組負荷率和運行穩(wěn)定性。

改造前排渣系統(tǒng)簡述。某電廠1、2號爐共安裝十臺正壓直吹式ZGM95N中速磨煤機,每臺磨煤機配置一套排渣系統(tǒng),排渣系統(tǒng)由排渣一、二次液壓門、中間緩沖渣箱、移動渣箱、排渣油泵組成。

改造前存在的主要問題。原設計上就是開放式排渣,特別是從中間緩沖渣箱向移動渣箱排渣時,中間緩沖渣箱為正壓,當排渣二次門打開時,使揚塵加劇,人工清理移動渣箱時,造成了環(huán)境二次污染,從現(xiàn)有排渣系統(tǒng)無法徹底改變粉塵污染。

排渣方式加劇了排渣門門板變形。該文原載于中國社會科學院文獻信息中心主辦的《環(huán)球市場信息導報》雜志http://www.ems86.com總第577期2014年第45期-----轉載須注名來源磨煤機運行時,排渣一次門開啟,二次門關閉,二次門相當于中間緩沖渣箱的底板,起到封閉緩沖渣箱和承擔石子煤的重量,隨著運行時間延長,排渣二次門由于長期在高溫環(huán)境下工作,導致門板變形,無法完全起到密封作用。

排渣門門板材質易磨損,門板材質為16Mn鋼,耐磨性能比較差,基本運行不到一個月,門板都有不程度的磨損,由于中間緩沖渣箱為正壓,所以頻繁發(fā)生漏風、漏灰現(xiàn)象。

排渣門布置方式導致排渣門容易出現(xiàn)開關不到位現(xiàn)象,當排渣二次門開啟,石子煤由中間緩沖渣箱排至移動渣箱時,石子煤容易卡在門板軌道時,排渣二次門就很容易出現(xiàn)無法正常關閉。

中間緩沖渣箱石子煤料位缺乏監(jiān)控手段,運行人員基本是根據(jù)經(jīng)驗判斷石子煤量確認排渣時間,當煤質變化時,石子煤量增大時,有可能造成中間緩沖渣箱滿倉,使一次門不能正常關閉,同時石子煤時,使大量石子煤落入磨盤碳精密封與傳動盤之間的縫隙,容易使碳精密封和傳動盤磨損,導致磨盤漏風,同時還可能引起自燃,嚴重時影響磨煤機的安全運行。

原有排渣系統(tǒng)故障率過高,使維護成本和維護工作量較大。

改造前排渣系統(tǒng)如下圖:

三、排渣系統(tǒng)改造實施

改造思路及目標。對排渣系統(tǒng)設備、結構、控制方式等進行系統(tǒng)的改造,增加料位報警。通過改造,將原有正壓排渣開放系統(tǒng)改為全密封排渣方式,徹底解決排渣過程中漏灰、漏風等現(xiàn)象,改善設備安全文明生產(chǎn)環(huán)境,提高機組運行的可靠性。

改造方案。對每臺排渣系統(tǒng)進行全面改造,全封閉排渣系統(tǒng)主要是由有2個專用氣動排渣門、2個移動石子煤箱、1套頂起定位裝置、控制箱等組成。

改造后的排渣系統(tǒng)如下圖

實施過程。普通排渣門改為專用氣動排渣門。該排渣門從結構設計上根本解決了排渣過程中出現(xiàn)的卡塞等問題,門板采用耐磨合金,能有效解決門板受熱和石子煤燃燒引起的門板變形問題,并能達到較高的使用壽命,密封填料采用耐高溫專用石墨盤根,有效解決目前其它各類產(chǎn)品出現(xiàn)的內漏、外漏等各種問題,提高設備使用周期。

普通移動石子煤箱改造為可移動、升降、自密封的石子煤箱。移動石子煤箱不再是單一的臨時儲存石子煤的容器,而是同時具備了儲存和轉移石子煤兩項功能的容器。每臺磨煤機配備2臺移動石子煤箱,在一臺石子煤箱物料盛滿時可立即更換閑置的另外一臺石子煤箱,然后可從容轉移已盛滿石子煤的箱子。

石子煤箱改為自密封全封閉裝置。為保證移動石子煤箱工作時密封嚴密可靠,地面上配置輔助的定位裝置及密封提升裝置。箱體下設一整體鋼板,箱體前面及側面設定位擋板,保證小車準確定位。提升裝置為電動提升機構上升及下降都設有行程限位開關,頂起裝置將渣箱頂起后,渣箱與蓋板之間通過耐高溫橡膠密封圈密封,由于密封圈具有彈性,可以保證磨煤機運行時,渣箱內的風粉不外漏。

石子煤箱自密封和頂起裝置如下圖

頂起裝置絲杠

排渣系統(tǒng)動力控制電源改為雙路電源。使用雙電源控制,實現(xiàn)一用一備,電源取自不同間隔,可以避免只有一路動力電源故障時,導致機組所有磨煤機排渣系統(tǒng)無法正常運行,嚴重時造成機組降負荷、或非停事故的發(fā)生。

增加料位開關報警裝置。通過增加報警裝置,可有效解決人為判斷石子煤箱是否滿,減少操作,提高設備運行可靠性。

三、改造前后效果對比分析

某電廠1、2號爐磨煤機排渣系統(tǒng)改造后,排渣系統(tǒng)運行正常,未出現(xiàn)門板漏風、漏粉及卡澀現(xiàn)象,未發(fā)生渣箱滿倉,設備運行環(huán)保、穩(wěn)定。

排渣系統(tǒng)改造前后對照表

序號 改造內容 改造前 改造后 效果比較

1 渣箱密封方式 中間緩沖渣箱依靠排渣二次門板密封 渣箱與蓋板之間采用耐高溫橡膠密封 改造前門板磨損時,緩沖渣箱容易出現(xiàn)漏風、漏粉,改造后,有效解決磨煤機運行時,渣箱漏風、漏灰問題

2 排渣門布置方式 一二次門原來布置在中間緩沖渣箱前后,

一二次門都布置在密封渣箱前面,

改造前磨煤機排渣時,一二次門都需要操作,增加了門板的開關次數(shù),加劇了門板磨損,改造后實現(xiàn)一用一備,減少了門板操作次數(shù),減少了門板磨損。

3 排渣門板材質改變 改造前門板材質16Mn鋼 改造后耐磨合金鋼 增加了門板的耐磨性和壽命

4 排渣方式改變 改造前排渣系統(tǒng)運行方式:1、未排渣時,排渣一次門開啟,二次門關閉,石子煤進入中間緩沖渣箱。2、排渣時,排渣一次門關閉,二次門開啟,石子煤通過中間緩沖渣箱落入移動渣箱,人工清理移動渣箱 改造后排渣系統(tǒng)運行方式:1、未排渣時,排渣工作門開啟,備用門開啟,石子煤進入封閉渣箱。2、排渣時, 排渣工作門關閉,備用門開啟,人工更換渣箱 改造后排渣系統(tǒng)操作比較簡單

5 判斷渣箱料位方式改變 改造前無料位開關報警裝置

改造后增加料位報警開關 改造前運行人員根據(jù)運行經(jīng)驗判斷渣箱料位高低,改造后可以根據(jù)料位開關是否報警,及時排渣。

四、經(jīng)濟性及安全性評價

10臺磨煤機排渣系統(tǒng)改造前后直接經(jīng)濟對比表(按年進行統(tǒng)計)

名稱 技改前更換備件數(shù)量 技改前經(jīng)濟損失

(萬元) 技改后 技改后經(jīng)濟損失(萬元)

門板費 更換60個 60×0.3=18 0 0

油缸密封圈費 更換密封圈20套 20×0.2=4 0 0

油缸費 更換油缸5臺 5×0.5=2.5 0 0

合計經(jīng)濟損失 24.5 0

改造后年節(jié)約直接費用24.5萬元。由于排渣系統(tǒng)故障,導致磨煤機退出運行年平均30次,每次停運檢修時間平均約4小時,每次每小時少發(fā)電量約6萬KWh,全年累計少發(fā)電量:30×4×6=720萬KWh,間接損失:720×0.35=252萬元。而且改造磨煤機排渣系統(tǒng)運行穩(wěn)定,未發(fā)生漏灰、漏風及設備故障等現(xiàn)象。

通過對1、2號爐磨煤機排渣系統(tǒng)的改造,改造后設備運行穩(wěn)定,安全文明生產(chǎn)得到了極大的改善,不僅降低了維護費用,改善了設備運行環(huán)境,而且提高的設備的運行可靠性,為機組多發(fā)、穩(wěn)發(fā)提供了保障。建議其它火電廠制粉系統(tǒng)為中速磨采用開放式排渣系統(tǒng)單位對排渣系統(tǒng)改造為全封閉式系統(tǒng),提高設備的管理水平。

(作者單位:大唐寶雞熱電廠)

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