薛洪得/烏魯木齊環(huán)鵬有限公司礦業(yè)分公司二井田煤礦
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綜放工作面采空區(qū)自然發(fā)火防治
薛洪得/烏魯木齊環(huán)鵬有限公司礦業(yè)分公司二井田煤礦
【摘 要】二井田煤礦1403綜放工作面所在4煤層具有自燃傾向性,工作面及上隅角發(fā)生瓦斯超限問題,為避免形成自然發(fā)火事故,運用注氮及噴灑阻化劑措施防滅火,并取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟效益,實現(xiàn)了1403綜放工作面的安全回采。
【關(guān)鍵詞】綜放工作面;采空區(qū);自然發(fā)火;防滅火
二井田煤礦現(xiàn)主要開采煤層為4煤,煤層有自燃傾向性,自然傾向性等級為Ⅱ類自然發(fā)火期為5~ 6個月?,F(xiàn)正在回采的1403工作面采用綜采放頂煤開采方式,煤層平均厚度為10.5m,平均傾斜長度90m,平均走向長度1130 m,容重為1.4 t/m3。
1403綜放工作面所在采區(qū)采用抽出式通風(fēng)方法,工作面采用“U”型通風(fēng)方式。礦井開采方式、放煤工藝以及煤層賦存條件的影響,放煤后采空區(qū)的遺煤量較大,且煤層本身具有自燃傾向性,使處于氧化自燃帶的遺煤氧化后產(chǎn)生CO;同時礦井采用負(fù)壓通風(fēng),采空區(qū)漏風(fēng)造成CO涌出,使工作面CO與瓦斯?jié)舛瘸瑯?biāo),對工作面的安全生產(chǎn)造成了嚴(yán)重影響[1,2]。
1403綜放工作面采2.5m,采放比為1:3,采用單輪順序放頂煤。放煤未見矸石停放,致使采空區(qū)過多殘煤,同時煤體具有自然傾向性,為煤體自燃提供了可燃物。工作面兩端頭大多采用不放煤來提高端頭巷道圍巖的穩(wěn)定性,在采空區(qū)邊緣殘留較多殘煤,此時更容易產(chǎn)生熱量積聚,熱量不容易擴散發(fā)生自燃現(xiàn)象。
該煤層自燃期自燃發(fā)火期較短,5 ~ 6個月,當(dāng)工作面發(fā)生漏風(fēng)時,新鮮風(fēng)流為煤體自燃提供了氧氣條件。
根據(jù)1403綜放工作面實際情況,采用向采空區(qū)注入氮氣方法來防治采空區(qū)自然發(fā)火為主,同時采取減少工作面漏風(fēng)的措施保證工作面的安全回采[3,4]。
氮氣為惰性氣體,向采空區(qū)內(nèi)注入的氮氣后降低了氧氣濃度,溫度較低的氮氣吸收了煤體自然發(fā)熱的熱量,減緩了煤體升溫的速度。同時修建各種密封設(shè)施防治漏風(fēng),減少漏風(fēng)量,增加工作面采空區(qū)空氣的滯留時間,減少采空區(qū)氧氣含量,尤其是容易產(chǎn)生瓦斯積聚的工作面上隅角的管理。
3.1參數(shù)的確定
注氮量按噸煤注氮量計算:
式中 QN——注氮流量 m3/min;
A—年產(chǎn)量,t;
K—工作面回采率,取97%。
采用制氮機產(chǎn)氮量為300m3/h,為5m3/min,制氮機的壓力為6 MPa,管路輸出端的壓力為6 MPa,制氮機滿足要求。
輸?shù)苈钒惭b線路為,制氮機房、主平硐、運輸石門、采區(qū)進風(fēng)巷,進風(fēng)巷接到工作面下出口采空區(qū),管路總長度1482 m,管路直徑150 mm。
圖1 注氮管路示意圖
3.2工作面注氮安全措施
(1)注氮方式采用開放式注氮方式,注氮方法采用不間斷注氮方法。
(2)注氮機及1403工作面進風(fēng)巷及以外的注氮管路由機電工區(qū)維護,注氮機及注氮管路必須保持完好,保證注氮機及注氮管路能隨時投入使用,同時并保證回采過程中保證管路的完好。
(3)由通風(fēng)工區(qū)每天安排人員對綜放工作面回風(fēng)巷一氧化碳濃度進行檢測,當(dāng)工作面回風(fēng)流中監(jiān)測出一氧化碳或有自燃征兆時,及時將進風(fēng)巷注氮管路埋入采空區(qū),當(dāng)埋管深度達(dá)到28m時,開始向采空區(qū)注入氮氣。
(4)向采空區(qū)注入氮氣后,通風(fēng)工區(qū)每天安排人員對輸?shù)苈返獨膺M、出氣端的氮氣濃度、流量及壓力進行檢測,氮氣濃度不得低于97%,氮氣出口端壓力不得低于5 MPa。
(5)注氮期間,由通風(fēng)工區(qū)安排人員每天對工作面回風(fēng)巷的氣體情況進行檢查,檢查CH4、CO2、CO、空氣溫度、氧氣濃度及氮氣濃度?;仫L(fēng)流中的一氧化碳濃度不得大于24 ppm,回風(fēng)流中的溫度不得超過26℃,氧氣濃度不得低于20%。
3.3輔助防滅火措施
在1403采空區(qū)、工作面上下出口、上隅角采用噴霧泵噴灑阻化劑(濃度為10%的氯化鈣)阻止采空區(qū)遺煤氧化,有利于預(yù)防自燃發(fā)火。
灑阻化劑量的計算:
式中 V—日噴灑量,m3/d;
K1—加量系數(shù),取1.2;
K2—每噸煤噴灑氣霧量,濃度為10%時,為0.02 m3/t;
D—工作面丟煤率,取3%;
R—煤的容重:1.40 t/m3;
A—日產(chǎn)量:3000噸;
R—轉(zhuǎn)化率,取90%。
在正常推采情況下,每天應(yīng)灑氯化鈣240Kg。工作面回風(fēng)巷需保證有3天的用量,即回風(fēng)巷附近有不少于0.72噸的氯化鈣,當(dāng)氯化鈣少于0.72噸時,必須及時進行補充,不得影響工作面正常推采。工作面灑氯化鈣時,灑在上隅角采空區(qū)及上隅角往下20m的工作面,每天噴灑量不少于0.24噸。氯化鈣溶液配好后,用噴霧泵噴灑于整過工作面支架之間及支架后尾梁。
3.4實施效果
在工作面采用上述技術(shù)措施后,為了檢測該方案實施效果,對工作面瓦斯一氧化碳及瓦斯?jié)舛冗M行了采樣分析,注氮氣后,工作面一氧化碳濃度迅速降低且有維持穩(wěn)定的趨勢,如圖2所示。同時工作面上隅角未發(fā)生瓦斯積聚現(xiàn)象。
圖2 防滅火技術(shù)實施后一氧化碳濃度監(jiān)測統(tǒng)計
(1)綜采放頂煤采空區(qū)遺煤較多時,破碎煤體容易產(chǎn)生熱量積聚,且煤層具有沖擊傾向性時,采空區(qū)容易發(fā)生自然發(fā)火災(zāi)害,尤其是加強工作面兩端頭防滅火工作。
(2)注氮減少了采空區(qū)氮氣含量,噴灑阻化劑減少了煤與氧氣的接觸面積,結(jié)合工作面生產(chǎn)實際,對注氮量、阻化劑用量及工藝措施進行了合理的設(shè)計,上下隅角沒有出現(xiàn)一氧化碳超限現(xiàn)象,工作面沒有發(fā)生自然發(fā)火現(xiàn)象。
(3)針對二井田煤礦煤層地質(zhì)及開采條件,采取注氮、噴灑阻化劑措施,保證了1403綜放工作面的安全回采,取得了良好的防滅火效果。
參考文獻:
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