鮑宇
摘 要:作為力學(xué)的一個分支,目前,振動監(jiān)測與分析技術(shù)無論是在應(yīng)用還是實踐方面,均取得較為快速的發(fā)展。本文從核安全保障、核電經(jīng)濟運行水平提升、預(yù)測性維修與重大問題解決等四大方面,對振動監(jiān)測與分析技術(shù)在核電站中的實踐與應(yīng)用進行探究,并以大亞灣核電站為例,來對振動監(jiān)測與分析技術(shù)具體應(yīng)用做出探究與分析。
關(guān)鍵詞:振動監(jiān)測;分析技術(shù);核電站
中圖分類號: TM623.7 文獻標(biāo)識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)18-154-2
1 振動分析在核安全保障中起到的作用
自從核電站誕生以來發(fā)生的種種事故表明,核的安全使用,需做到充分重視起來。大亞灣核電站在對核的使用,是在國家核安全局的監(jiān)督下進行的,同時,在大亞灣核電站,凡是與核安全存在聯(lián)系的設(shè)備,均在相關(guān)要求規(guī)定下,定期來開展切換試驗。在定期試驗開展時,借助振動頻譜分析技術(shù),能夠?qū)鋮s水系統(tǒng)、安全殼事故噴淋系統(tǒng)等決定核安全的系統(tǒng)存在問題做到及時發(fā)現(xiàn),進而對水泵、管道裂紋等隱患做到及時處理。筆者借助實例分析,來對振動分析在核安全保障中起到的作用,作出分析。
安全殼事故噴淋系統(tǒng)作為大亞灣核電站三大核安全系統(tǒng)中的一種,該系統(tǒng)對核的安全使用,起到重大作用,當(dāng)這個系統(tǒng)當(dāng)中,任何一個回路出現(xiàn)破損時,系統(tǒng)便向安全殼內(nèi)進行噴淋水,從而使得安全殼當(dāng)中的壓力與溫度得以減少,從而使核安全屏障完整性得到保證。因為當(dāng)處于安全運行階段時,不會對安全殼中噴淋水,因此安全殼事故噴淋系統(tǒng)按照運行導(dǎo)則的要求,定期完成試驗時,將泵出口含硼水利用細小的試驗管路輸送到含硼水箱循環(huán)回路中。在核電站運行以來,在試驗管道上小支管和母管焊縫焊接熱影響區(qū)域內(nèi),出現(xiàn)過很多次裂紋。對于每一次裂紋的出現(xiàn)措施,均是利用相同尺寸與型號的管子來對其進行更換,同時對支管重新進行焊接。然而,單純憑靠定期檢查焊縫,并完成母管更換的措施,難以對根本問題做出解決,因此需要對管道出現(xiàn)裂紋的根本原因做出研究。
一是,被檢查的為焊縫質(zhì)量與管道壁厚,檢查得到的結(jié)果沒有任何異常問題,然而對系統(tǒng)管道、水泵,實施振動與噪音測量之后,便得出了不一樣結(jié)果。水泵振動水平較為良好,然而振動水平卻存在巨大偏差。根據(jù)噪音測出來的數(shù)據(jù)顯示,管系最高噪音值達到120dB,該值已經(jīng)大大超出在系統(tǒng)設(shè)計當(dāng)中所要求的105dB。并且,不管是從振動還是噪音分析的結(jié)果來看,均說明管系測點6是出現(xiàn)劇烈振動與噪音的位置。
管道在出現(xiàn)劇烈振動之后,為了能夠?qū)φ裨醋龀鰧ふ?,需要對管系工作狀態(tài)與停運狀態(tài)時的第6點頻譜、激振譜進行采集,從采集得到的圖可以看出,當(dāng)工作狀態(tài)下的頻譜處于220Hz頻譜時,是管道發(fā)生振動的關(guān)鍵部位,處于停運狀態(tài)時,管道自身共振頻率也為220Hz。這就能夠得出,管道上裂紋的產(chǎn)生,與劇烈振動存在緊密的聯(lián)系,同時振動與噪音的源頭,都是從管道產(chǎn)生的。但是,試驗管道中,水流產(chǎn)生頻率的220Hz,會對管道自激共振造成干擾,這種干擾便是管道焊口出現(xiàn)破損的內(nèi)在原因。管道共振措施的應(yīng)用,為系統(tǒng)試驗管道的再次設(shè)計,提供了依據(jù)。
在這個案例當(dāng)中,我們也能夠得知,振動測量與分析在運用時,能夠有效發(fā)現(xiàn)故障來源,也對振動分析與診斷能夠成為核安全保障與設(shè)備安全保障的有效措施做出了證明。
2 能夠提升核電機組經(jīng)濟穩(wěn)定運行水準(zhǔn)
根據(jù)國家電網(wǎng)公司要求,當(dāng)前已經(jīng)完成網(wǎng)廠分家,在電價上,也實現(xiàn)了競爭上網(wǎng)的機制。而對于核電站來說,在該背景下,應(yīng)當(dāng)對怎樣降低成本,降低電價問題做出有效解決。對于大亞灣核電站來講,由于早就投入使用,因此,維修時間與費用的控制,是其成本降低的重要措施。然而,振動監(jiān)測與分析技術(shù)的運用,可以對核電站機組旋轉(zhuǎn)機械所處的工作狀態(tài)做到實時監(jiān)控,并能夠發(fā)現(xiàn)機組設(shè)備存在的問題,并對問題做到有效處理,讓核電站能夠安全運行,這一舉措,為核電站經(jīng)濟效益的提升,起到至關(guān)重要的作用。
3 能夠?qū)穗娬局卮蠹夹g(shù)問題做出解決
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計可以看出,旋轉(zhuǎn)機出現(xiàn)劇烈振動的原因在于摩擦、不對中、質(zhì)量不均衡等方面造成的。而質(zhì)量不均衡又是造成旋轉(zhuǎn)機械振動超標(biāo)的關(guān)鍵影響因素。然而,振動監(jiān)測與分析技術(shù)在應(yīng)用時,能夠確定,振動超標(biāo)是否以為質(zhì)量不均衡造成的,并能夠?qū)Τ霈F(xiàn)的問題做到有效處理,而單機容量較大的核電機組,當(dāng)旋轉(zhuǎn)機械出現(xiàn)故障之后,機組便可能停止工作,從而導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失的出現(xiàn)。對于大亞灣核電站來說,也出現(xiàn)過反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)主泵振動較高,循環(huán)水冷卻系統(tǒng)電機振動較高等一系列問題,但是在運用振動頻譜進行分析來看,這些問題都是質(zhì)量不均衡所導(dǎo)致的。然而立即運用動平衡技術(shù),經(jīng)過有效處理,便能夠?qū)υO(shè)備故障做出有效解決,從而有效防止由于設(shè)備故障造成的停機問題出現(xiàn)。
在每一臺機組當(dāng)中,均配置了兩臺循環(huán)水冷卻循環(huán)水泵,而該水泵的主要功能,是讓核電站中的冷源海水得到流動。通過定期試驗?zāi)軌虻贸觯?號機組上的1號循環(huán)水泵電機,所對應(yīng)的非驅(qū)動端,其振動位移峰值為140μm,該值已經(jīng)超出120μm的極限,因此,循環(huán)水泵振動高的問題,也成為了核電站安全運行的重大威脅,需做出有效處理。
4 完成旋轉(zhuǎn)機械預(yù)測性維修
通過對振動監(jiān)測與故障診斷技術(shù)的運用,來對旋轉(zhuǎn)機械振動數(shù)據(jù)與頻譜做出分析,能夠?qū)C械設(shè)備的工作狀態(tài)做出有效評價,進而使故障的問題得到及時發(fā)現(xiàn),并對其做到及時安排與維修。這些工作,在旋轉(zhuǎn)機械預(yù)測性修為當(dāng)中,發(fā)揮了極為重要的作用。從實際角度來看,之前所提到的一些實際案例。例如,對于核反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)中主泵振動問題的處理,同時也是對旋轉(zhuǎn)機械預(yù)測性維修要求的一種反饋。對于這一案例,當(dāng)機組換料大修完成之后,向核反應(yīng)堆的臨界狀態(tài)實施過渡時,當(dāng)看到主泵振動水平,與警報值十分接近時,就需要對主泵頻譜做出分析,同時運用現(xiàn)場的動平衡,來使主泵產(chǎn)生的振動,得到很好的降低,讓主泵能夠以正常的狀態(tài),在下一燃料循環(huán)運行當(dāng)中,得以運用,避免功率在運行時,由于主泵出現(xiàn)問題,而影響正常工作。
旋轉(zhuǎn)機械故障預(yù)測工作在開展中,要想對振動監(jiān)測與分析技術(shù)做好更好的運用,就需要利用以往數(shù)據(jù)與先進儀器做出分析。而對于大亞灣核電站來講,早就將機械設(shè)備的振動狀態(tài)記錄在檔案當(dāng)中。同時振動測量軟件與硬件設(shè)備,均是使用美國進口的。核電站機組在工作時,需按月、按季度發(fā)布核電站機械設(shè)備工作狀態(tài)與發(fā)展趨勢報告,從而為核電站的管理者,提供參考依據(jù)。機組換料大修之前,對機組在一年工作當(dāng)中,出現(xiàn)設(shè)備故障與可能存在的問題進行提出,同時給出維修意見,來對大修活動提供參考。由此可見,診斷檢測與分析,目前,已是旋轉(zhuǎn)機械預(yù)測性維修當(dāng)中的一大關(guān)鍵措施,對核電站安全運行有著不可磨滅的貢獻。
5 總結(jié)
近年來,在對核電站的安全進行維護,對核電站設(shè)備利用率進行提升等過程中,通過對振動監(jiān)測與分析技術(shù)的有效運用,使相關(guān)問題得到了有效解決。未來,對該技術(shù)進行運用時,仍需在實踐過程中,對經(jīng)驗做到不斷積累,同時,在該技術(shù)運用時,也可與溫度測量等技術(shù)做到結(jié)合使用,從而對核電站存在的問題,做到全面分析與解決。
參 考 文 獻
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