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TBM主軸承外密封擋圈故障診斷及洞內(nèi)修復(fù)技術(shù)

2016-04-09 13:32趙大鵬張守偉馬長(zhǎng)復(fù)
水利技術(shù)監(jiān)督 2016年2期
關(guān)鍵詞:擋圈

趙大鵬,張守偉,馬長(zhǎng)復(fù)

(1.遼寧省水利廳,遼寧沈陽(yáng)110003;2.遼寧省葠窩水庫(kù)管理局遼寧遼陽(yáng)111000)

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TBM主軸承外密封擋圈故障診斷及洞內(nèi)修復(fù)技術(shù)

趙大鵬1,張守偉1,馬長(zhǎng)復(fù)2

(1.遼寧省水利廳,遼寧沈陽(yáng)110003;2.遼寧省葠窩水庫(kù)管理局遼寧遼陽(yáng)111000)

摘要:文章分析了敞開式TBM施工過(guò)程中主軸承外密封擋圈突然斷裂脫落的嚴(yán)重事故原因及其洞內(nèi)修復(fù)技術(shù)。對(duì)故障的診斷方法、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件制定的修復(fù)技術(shù)及該部位的預(yù)防措施進(jìn)行了分析與說(shuō)明,希望能夠?yàn)轭愃芓BM機(jī)型的使用管理提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。

關(guān)鍵詞:擋圈;主軸承外密封;分段焊接

0 引言

遼寧某重點(diǎn)水利工程一段四標(biāo)采用了兩臺(tái)羅賓斯公司敞開式TBM掘進(jìn),兩臺(tái)設(shè)備編號(hào)分別為TBM3、TBM4,開挖直徑8.53m,其中TBM3開挖總長(zhǎng)15340m,第一掘進(jìn)段8833m,第二掘進(jìn)段6507m。2015年7月31日凌晨03:11,在第二掘進(jìn)段掘進(jìn)了370m時(shí),發(fā)現(xiàn)機(jī)頭架處存在異響,隨即停機(jī)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)頭架左上部隔塵板損壞,主軸承外密封擋圈從中穿出。

1 事故排查與原因分析

1.1 事故排查

事故發(fā)生后,施工人員立即割除機(jī)頭架兩側(cè)隔塵板以拆除擋圈,技術(shù)人員進(jìn)入刀盤后方分別檢查了主軸承外密封及其壓環(huán)、主軸承潤(rùn)滑油脂質(zhì)量并對(duì)主軸承腔內(nèi)進(jìn)行了打壓試驗(yàn)。檢查結(jié)果認(rèn)為主軸承外密封及其壓環(huán)無(wú)損壞痕跡,油樣分析未發(fā)現(xiàn)雜質(zhì),綜合判斷主軸承外密封及密封壓環(huán)無(wú)損傷。

在將擋圈分段切割運(yùn)出洞外后施工人員對(duì)擋圈進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。擋圈斷口共3處,其中2處為擋圈吊裝孔位置、另一處為把合螺栓安裝孔位置。斷口截面顯示一處吊裝孔內(nèi)外側(cè)均為脆性斷裂;另一處吊裝孔外側(cè)為脆性斷裂、內(nèi)側(cè)母材因受外力強(qiáng)制拉伸導(dǎo)致斷裂;合螺栓孔處因內(nèi)側(cè)薄弱,內(nèi)側(cè)母材出現(xiàn)脆性斷裂,外側(cè)母材受外力強(qiáng)制拉伸導(dǎo)致斷裂。初步判斷第一處吊裝孔位置是由于脆性變形而最先發(fā)生斷裂,并導(dǎo)致其余2處先后發(fā)生斷裂。擋圈共計(jì)30個(gè)螺絲孔,其中18個(gè)螺栓孔螺紋完好,7個(gè)螺栓孔螺桿斷裂在螺栓孔內(nèi)的,另有5個(gè)螺栓孔螺桿斷裂脫落。

1.2 事故原因分析

(1)由于本機(jī)型設(shè)計(jì)缺陷造成施工人員日常維護(hù)過(guò)程中受空間局限性因素影響無(wú)法對(duì)外密封擋圈和壓環(huán)螺栓進(jìn)行檢查,只能每月定期從底支撐下側(cè)的“U形孔”進(jìn)入機(jī)頭架前方觀察擋圈局部是否發(fā)生移位和螺栓松動(dòng)、損壞,無(wú)法全面準(zhǔn)確判斷該部位是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。加之設(shè)備掘進(jìn)過(guò)程中刀盤、機(jī)頭架部分振動(dòng)較大,擋圈與轉(zhuǎn)接座連接螺栓松動(dòng)或斷裂后脫落,擋圈局部松動(dòng)、振動(dòng)加大,最終導(dǎo)致自身薄弱位置出現(xiàn)疲勞斷裂。由于無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)擋圈斷裂,在擋圈隨刀盤旋轉(zhuǎn)過(guò)程中擋圈斷裂缺口處一旦與某異物接觸、卡住即在主驅(qū)動(dòng)強(qiáng)大的扭矩下變形、斷裂。

(2)在制造過(guò)程中擋圈為分段下料并焊接為一個(gè)正圓后進(jìn)行車削、鉆孔等機(jī)加工工序,該擋圈吊耳孔處材質(zhì)與周邊材質(zhì)存在區(qū)別,可能由于吊耳孔正好處于兩段擋圈焊縫位置,且焊接過(guò)程中焊縫未熔透或后期熱處理未能較好的釋放焊接熱應(yīng)力,隨著擋圈振動(dòng)而應(yīng)力釋放導(dǎo)致螺栓孔處突然斷裂。在擋圈隨刀盤旋轉(zhuǎn)過(guò)程中擋圈斷裂缺口處一旦與某異物接觸、卡住即在主驅(qū)動(dòng)強(qiáng)大的扭矩下變形、斷裂。

1.3 現(xiàn)場(chǎng)情況

首先,由于掌子面后部約20m范圍內(nèi)地質(zhì)條件較差,均為Ⅳ類圍巖,支護(hù)方式為支設(shè)全環(huán)鋼拱架并配合鋼筋排支護(hù),現(xiàn)場(chǎng)不具備安全固定刀盤條件,且刀盤固定后施工人員更換擋圈作業(yè)過(guò)程中安全風(fēng)險(xiǎn)極大。其次,羅賓斯備件庫(kù)刀盤連接螺栓儲(chǔ)備數(shù)量不足,刀盤拆卸后無(wú)足夠數(shù)量的新螺栓可供更換。而且,擋圈加工后整體運(yùn)輸,需長(zhǎng)距離開挖導(dǎo)洞,工期過(guò)長(zhǎng),嚴(yán)重影響整體的工程進(jìn)度。轉(zhuǎn)接座設(shè)計(jì)共30個(gè)螺栓孔與擋圈裝配把合,此次事故導(dǎo)致12個(gè)螺孔損壞,新加工的擋圈不再適合采用螺栓連接的安裝方式。

2 事故處理方案

為徹底解決TBM3外密封擋圈斷裂問(wèn)題,盡快恢復(fù)設(shè)備掘進(jìn)并確保剩余約6km隧洞開挖的順利完成,必須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況制定切實(shí)可行的處理方案。處理方案主要有3種方法:拆卸刀盤法、切割刀盤分段焊接安裝法、切割防塵板分段焊接安裝法。

2.1 拆卸刀盤法

拆卸刀盤并將其固定于掌子面上,拆除刀盤雙頭螺柱,后退TBM以留出足夠作業(yè)空間。取出轉(zhuǎn)接座螺栓孔內(nèi)已經(jīng)斷掉的螺栓,并對(duì)已損壞螺栓孔絲扣進(jìn)行處理。長(zhǎng)距離開挖導(dǎo)洞以便將新?lián)跞\(yùn)至機(jī)頭架處,然后安裝新的擋圈,再將設(shè)備復(fù)原。

2.2 切割刀盤分段焊接安裝法

在不拆卸刀盤的情況下,根據(jù)擋圈半徑選擇在刀盤背板半徑5.3m處每隔45°人工切割邊長(zhǎng)為500mm的方孔,將加工好的新?lián)跞η懈畛?段由機(jī)頭架防塵板處運(yùn)至安裝位置后使用千斤頂使其與轉(zhuǎn)接座緊密結(jié)合,在刀盤與擋圈之間每隔30°~45°焊接安裝1根鋼支撐,然后在擋圈內(nèi)圈與轉(zhuǎn)接座通過(guò)角焊縫焊接,最后將分段擋圈焊接成整圓。焊接過(guò)程中焊接人員可通過(guò)刀盤背部割開的方孔進(jìn)行焊接施工。

2.3 切割防塵板分段焊接安裝法

將加工好的新?lián)跞η懈畛?段,由機(jī)頭架防塵板處運(yùn)至安裝位置,將設(shè)計(jì)螺栓切掉尾部后,擰緊在原螺栓孔上,將其焊接于轉(zhuǎn)接座上進(jìn)行栽絲固定。分段安裝擋圈,使用千斤頂使其與轉(zhuǎn)接座緊密結(jié)合,將螺栓與擋圈上螺栓孔封焊固定,然后在擋圈內(nèi)圈與轉(zhuǎn)接座通過(guò)角焊縫焊接,在刀盤與擋圈之間每隔30°~45°焊接安裝1根鋼支撐,然后在擋圈內(nèi)圈與轉(zhuǎn)接座通過(guò)角焊縫焊接,18個(gè)螺紋完好的螺栓孔仍使用螺栓固定;7個(gè)螺桿斷裂在螺栓孔內(nèi)的,根據(jù)斷裂螺桿長(zhǎng)度安裝長(zhǎng)度適合的螺栓,并在螺帽處焊接固定;5個(gè)螺桿斷裂在螺栓孔外的,將螺桿打磨平,采用塞焊的方式固定。最后將分段擋圈焊接成整圓。焊接過(guò)程中焊接人員可通過(guò)防塵板處割開方孔進(jìn)行施工。

2.4 優(yōu)缺點(diǎn)的對(duì)比分析

2.4.1 優(yōu)點(diǎn)

(1)方案一:整體安裝方案

外密封擋圈整體性好,易保證設(shè)計(jì)間隙。作業(yè)空間大,便于安拆外密封擋圈及第一道密封,質(zhì)量易保證。容易取出所有斷裂的螺栓并與設(shè)計(jì)一致。

(2)方案二:防塵板開孔后分段安裝方案

采用分段安裝方案,無(wú)需固定刀盤及開挖導(dǎo)洞,施工工程量小、周期短、造價(jià)低。

(3)方案三:刀盤開孔后分段安裝方案

采用分段安裝方案,不需要固定刀盤,不需要開挖導(dǎo)洞,工程量小、周期短、造價(jià)低。刀盤背部開孔后作業(yè)空間增加,擋圈定位及焊接質(zhì)量均可控制。

2.4.2 缺點(diǎn)

(1)方案一:整體安裝方案

需要將刀盤與機(jī)頭架脫離,對(duì)掌子面巖石穩(wěn)定性要求較高。需要85套刀盤雙頭螺柱,供貨周期3個(gè)月。為了擋圈整體運(yùn)輸,需要長(zhǎng)距離開挖導(dǎo)洞,工程量大。方案所需修復(fù)工期長(zhǎng),影響工程進(jìn)度。方案造價(jià)高,雙頭螺栓需約100萬(wàn)元,開挖導(dǎo)洞需約150萬(wàn)元。

(2)方案二:防塵板開孔后分段安裝方案

由于安裝空間狹小,安裝質(zhì)量難以控制。采用分段安裝,在機(jī)頭震動(dòng)大的環(huán)境下可靠性有待檢驗(yàn)。

(3)方案三:刀盤開孔后分段安裝方案

由于刀盤背部鋼板被割開,施工后重新焊接,改變了刀盤應(yīng)力分布,對(duì)后期掘進(jìn)過(guò)程中刀盤壽命造成一定影響。采用分段安裝,在機(jī)頭震動(dòng)大的環(huán)境下可靠性有待檢驗(yàn)。

綜合現(xiàn)場(chǎng)情況,根據(jù)該工程特點(diǎn),選擇采用方案二,即防塵板開孔后分段安裝方案。

3 處理方案的實(shí)施

3.1 重點(diǎn)難點(diǎn)

由于該方案在未拆卸刀盤情況下既進(jìn)行了擋圈的焊接更換,施工過(guò)程中存在諸多不便,其重點(diǎn)難點(diǎn)如下:

(1)嚴(yán)格控制焊接變形,防止外密封壓環(huán)和擋圈間的出水、出油縫隙消失;

(2)嚴(yán)格控制焊接溫度,防止焊接時(shí)的高溫?fù)p傷外密封;

(3)焊接電流有燒傷主軸承接合面的可能;(4)無(wú)法徹底的檢查外密封情況。

3.2 應(yīng)對(duì)措施

(1)將擋圈外圈加工為錐面補(bǔ)償焊接變形,焊接完成后再用塞尺檢查縫隙大小;

(2)采取小電流焊接,先段焊既每段長(zhǎng)3~5cm、間隔3~5cm,最后逐一填補(bǔ)間隔的方法控制焊接時(shí)間。經(jīng)試驗(yàn)證明,焊接處周圍溫度不超過(guò)45℃;

(3)采取就近搭接地線,防止電流經(jīng)過(guò)主軸承;

(4)在現(xiàn)有條件下已通過(guò)油樣化驗(yàn)、主軸承打壓試驗(yàn)、目測(cè)觀察等方法對(duì)密封進(jìn)行了全面的檢查,結(jié)論為外密封密封并未污染及破損;

(5)焊接前及焊接過(guò)程中施工人員需多次測(cè)量擋圈與壓環(huán)之間的間隙,確認(rèn)符合設(shè)計(jì)間隙要求后方可繼續(xù)實(shí)施焊接;

(6)在完成擋圈全部焊接、安裝工作后,需在機(jī)頭架上方防塵板10點(diǎn)~11點(diǎn)方向制作了一個(gè)可開閉的觀察孔,以便在后續(xù)掘進(jìn)后可定期對(duì)擋圈進(jìn)行檢查。

4 結(jié)語(yǔ)

上述外密封擋圈修復(fù)方案相比其他方案而言為項(xiàng)目節(jié)省了上百萬(wàn)元的費(fèi)用支出,極大的縮短了設(shè)備修復(fù)周期。設(shè)備修復(fù)完成后目前已掘進(jìn)1475m,目前外密封及其擋圈工作狀態(tài)良好。

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中圖分類號(hào):U455.3+1

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

文章編號(hào):1008-1305(2016)02-0105-03

DOI:10.3969/j.issn.1008-1305.2016.02.042

收稿日期:2016-02-18

作者簡(jiǎn)介:趙大鵬(1988年—),男,助理工程師。

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