尹萍 劉有聰 馮敬雯 閔超 黃和榮
摘 要:烘絲是卷煙廠制絲車間生產(chǎn)的一項重要工藝,其主要作用是保證烘絲機(jī)出口煙絲達(dá)到符合卷煙工藝要求的含水量,提改變煙絲物理性能。本文詳細(xì)分析了我廠冷凝水系統(tǒng)存在的問題,并圍繞如何控制蒸汽冷凝水含量開展了一系列改造措施,成功解決了制絲車間烘絲水分異常的問題。
關(guān)鍵詞:烘絲機(jī);煙絲帶水;蒸汽疏水閥;改造
一、現(xiàn)狀分析
烘絲工序是制絲生產(chǎn)流程中的一個重要工序,烘后煙絲水分的穩(wěn)定性卷煙質(zhì)量的重要指標(biāo)之一,紅煙易地技改項目自2020年12月正式投入生產(chǎn)以來,制絲車間烘絲機(jī)出口煙絲水分頻繁出現(xiàn)異常波動,含水量最高達(dá)20%,烘絲機(jī)出口煙絲工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為13.5%-14%(±0.5%)。該問題導(dǎo)致制絲線多次停車查修,嚴(yán)重影響了制絲車間的帶料調(diào)試乃至整個新工廠設(shè)備調(diào)試的進(jìn)度。(圖1為2021年1月制絲C線烘絲機(jī)進(jìn)汽流量波動)
二、原因分析
三、制絲目前配備5臺烘絲機(jī),A、B、C三條線烘絲機(jī)蒸汽入口各安裝有一套蒸汽流量計,并通過蒸汽流量大小實時反饋調(diào)節(jié)進(jìn)汽開度。運(yùn)行時蒸汽流量設(shè)定值為500kg/h,生產(chǎn)工況下(蒸汽溫度130-150℃)水的比容遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于蒸汽的比容,在蒸汽帶水時,蒸汽流量計測出的體積流量受到干擾,測量值要遠(yuǎn)小于實際值,于是反饋調(diào)節(jié)自動增大進(jìn)汽開度,進(jìn)入烘絲機(jī)的蒸汽流量突然增大。大量高溫蒸汽進(jìn)入烘絲機(jī)后煙絲水分降低,進(jìn)汽開度又大幅減小,蒸汽流量小于需求值500kg/h,熱量不足夠加熱烘絲機(jī)內(nèi)的煙絲,導(dǎo)致烘絲機(jī)內(nèi)煙絲水分高于工藝標(biāo)準(zhǔn)值。于是,項目攻關(guān)小組以蒸汽為源頭,梳理制絲熱力站分汽缸至烘絲機(jī)蒸汽和冷凝水系統(tǒng),直至冷凝水回收到鍋爐一整個閉環(huán)流程,確定了以下三個導(dǎo)致制絲烘絲機(jī)蒸汽帶水的原因。
1.蒸汽管網(wǎng)鋪設(shè)長度長,在管網(wǎng)尾部易產(chǎn)生冷凝水
制絲熱力站分汽缸到制絲C線用汽點(diǎn)管道長度約500m左右,管道長,熱損失大,在蒸汽管道尾部位置就產(chǎn)生了冷凝水。而制絲C線用汽點(diǎn)恰好位于蒸汽管網(wǎng)主管的尾部位置,烘絲機(jī)蒸汽主管、烘絲機(jī)蒸汽管道、氣流烘絲機(jī)蒸汽管道、膨絲機(jī)蒸汽管道都未設(shè)置自動疏水閥,而是設(shè)計了一個尾部機(jī)械閥排放冷凝水,但因冷凝水量過多、機(jī)械閥操作不便,冷凝水積聚管道尾部這一情況并未得到很好的改善。
2.用汽輸送管道布局不合理
制絲用汽管道原先是從蒸汽主管下端直接連接到用汽設(shè)備上,由于鍋爐間斷運(yùn)行和蒸汽管網(wǎng)鋪設(shè)長度長的原因,蒸汽主管尾部積聚的冷凝水就順勢隨著蒸汽從管道輸送到了膨絲機(jī)和烘絲機(jī)內(nèi),導(dǎo)致了烘絲機(jī)內(nèi)部煙絲水分高于工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3.制絲用汽點(diǎn)蒸汽疏水閥選型不合理
制絲烘絲機(jī)蒸汽疏水閥型號為浮球式FT14-10,當(dāng)蒸汽壓力高于10bar時,蒸汽壓力大于冷凝水給浮球的浮力,浮球主閥完全關(guān)閉。聯(lián)合工房蓄熱器減壓閥設(shè)定減壓壓力為10bar,輸送至制絲用汽點(diǎn)壓力在9bar左右,但因用汽量波動,蓄熱器減壓閥時常出現(xiàn)穩(wěn)不住壓力失效的情況,減壓閥出口壓力在8bar-13bar之間波動,導(dǎo)致制絲用汽點(diǎn)壓力不穩(wěn)定。當(dāng)蒸汽壓力升高大于10bar,制絲浮球式疏水閥內(nèi)蒸汽壓力高過冷凝水給浮球的壓力,浮球閥疏水功能失效,冷凝水隨著飽和蒸汽一起進(jìn)入用汽點(diǎn),造成進(jìn)汽流量計收到干擾,無法正常控制烘絲機(jī)進(jìn)汽流量,嚴(yán)重影響了烘絲機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。
三、解決措施
項目小組成員集思廣益,全面分析問題的源頭,對癥下藥,一是分別在烘絲機(jī)蒸汽主管、烘絲機(jī)蒸汽管道、氣流烘絲機(jī)蒸汽管道、膨絲機(jī)管道分別加裝疏水閥;二是對烘絲機(jī)原有蒸汽進(jìn)汽管道布局進(jìn)行改造,解決設(shè)計缺陷;三是從烘絲機(jī)冷凝水疏水閥選型入手,更換疏水閥型號。多措并舉,嚴(yán)格控制烘絲機(jī)進(jìn)口蒸汽管道冷凝水含量,從而控制烘絲機(jī)蒸汽進(jìn)汽流量,最終達(dá)到改善烘絲機(jī)出口煙絲水分波動的目的。
1.加裝蒸汽疏水閥組
本項目問題的源頭主要是飽和蒸汽遠(yuǎn)距離輸送過程中的壓力損失,管路、彎頭、閥門等管路損失產(chǎn)生的冷凝水。為了及時排出管道冷凝水,避免蒸汽進(jìn)制絲用汽點(diǎn)時蒸汽帶水,如圖所示,此次項目改造在烘絲機(jī)蒸汽主管、烘絲機(jī)蒸汽管道、氣流烘絲機(jī)蒸汽管道、膨絲機(jī)蒸汽管道段分別加裝蒸汽疏水閥對蒸汽輸送管道冷凝水進(jìn)行疏水。經(jīng)過選型計算,最終確定蒸汽疏水閥型號為全不銹鋼倒吊桶DN20 2011 IS2LF,共四組。
2.烘絲機(jī)進(jìn)汽管道焊接上翻彎頭
烘絲機(jī)進(jìn)汽管道原先是從蒸汽主管直接連接到用汽設(shè)備上,冷凝水容易順著管道直接進(jìn)入用汽點(diǎn),經(jīng)過改造后在烘絲機(jī)進(jìn)汽管道入口處焊接上翻彎頭。飽和蒸汽從蒸汽主管進(jìn)入烘絲機(jī)進(jìn)汽管道時大部分冷凝水受到彎頭阻攔,在彎頭處無法跟隨蒸汽一起進(jìn)入烘絲用汽點(diǎn),此處存積的冷凝水再通過疏水閥組回收到冷凝水主管,有效地降低了烘絲機(jī)進(jìn)汽含水量。
3.烘絲機(jī)蒸汽疏水閥合理選型
為了解決由于供汽壓力不穩(wěn)定導(dǎo)致烘絲機(jī)蒸汽疏水閥工作失效的問題,項目根據(jù)供汽壓力波動情況將烘絲機(jī)原有的浮球式FT14-10疏水閥更換為浮球式FT14-14,△Pmax 14bar,使用壓力范圍為0.01-1.4MPa,制絲熱力站供汽壓力最高達(dá)1.3MPa,更換疏水閥型號后保證了烘絲機(jī)疏水閥在供汽壓力波動情況下也能正常工作,順利排出冷凝水。
四、實施效果
項目措施實施后解決了烘絲機(jī)進(jìn)汽帶水的問題,進(jìn)汽流量穩(wěn)定控制在500kg/h左右,確保了蒸汽品質(zhì)和冷凝水正常排放,烘絲機(jī)正常穩(wěn)定運(yùn)行,筒壁能快速有效達(dá)到工藝要求的溫度,有效解決了烘絲水分不合格的問題,烘絲水分合格率達(dá)到100%。(圖4和圖5分別為項目改造后進(jìn)汽流量和烘絲水分實時曲線)
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