摘 要:某站內采用不同廠商生產的不同型號的2套備自投裝置,在特定情況下,裝置的動作特性具有差異性,所以,出現了2套備自投裝置間的極差配合問題。簡要介紹了進線跳閘后,重新合閘后加速引起兩級備自投裝置動作異常的情況,分析了站內配備的許繼NSP-40B微機型裝置和南瑞RCS-9652Ⅱ微機型裝置的詳細情況。通過相關試驗明確了問題的原因,并根據分析結果最終提出了對應的排查和改進建議。
關鍵詞:重合閘;備自投裝置;進線故障;跳閘
中圖分類號:TM762.2 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.01.099
備用電源自投裝置(以下簡稱“備自投”)可在主供電源失電時依照預設邏輯自動投入備用電源,以提高供電可靠性。一般情況下,連云港地區(qū)110 kV變電站內配有“主變及10 kV母聯(lián)自投”和“110 kV進線及橋自投”2套裝置,以便在必要時提供多種備投方式。該裝置主要是由南瑞、南自、四方和許繼等廠家生產。
2套備自投間的極差配合問題發(fā)生的比較少,只在特定運行方式下特定型號的備自投裝置間出現。下面以110 kV某變電站為例,分析了110 kV進線故障側開關跳閘,重合閘后加速跳后導致2套不同廠家的備自投裝置動作順序出錯的問題。
1 主接線方式和備自投運行方式
1.1 110 kV母聯(lián)710備用電源自投
由圖1可知,733開關、744開關運行,710開關熱備用,投入110 kV母聯(lián)710開關備自投。110 kV母線無壓變,裝置接入10 kV母線TVⅠ段、Ⅱ段三相電壓作為母線電壓判據,接入110 kV線路壓變電壓作為進線電壓判據,裝置型號為許繼NSP-40B微機型。
1.1.1 充電條件
備自投投入工作后,無外部閉鎖開入,10 kVⅠ段、Ⅱ段母線均有壓,710開關跳位,733開關和744開關合位。
1.1.2 動作過程
當10 kVⅠ段母線失壓,733開關無流,并且1號主變保護未動作。自投啟動時,整定時限為3.6 s,跳開733開關,確認733開關跳開后,合閘延時0 s合橋710開關,自投完成。當10 kVⅡ段母線失壓時,動作邏輯同上。
1.2 主變和10 kV母聯(lián)自投
兩變運行,10 kV母聯(lián)110熱備用時,投入10 kV母聯(lián)備自投。裝置型號為南瑞RCS-9652Ⅱ微機型。
1.2.1 充電條件
Ⅰ段、Ⅱ段母線均有壓,無外部閉鎖開入,110開關跳位,101開關和102開關合位且處于合后。
1.2.2 動作過程
當10 kVⅠ段母線失壓,10 kVⅡ段母線有壓,1號主變101開關無流時,并且1號主變后備保護未動作,自投啟動。經過4.5 s延時,跳開1號主變101開關。確認101開關跳開后,延時0 s合10 kV母聯(lián)110開關。當10 kVⅡ段母線失壓時,動作邏輯同上。
1.3 說明
當110 kV母聯(lián)710開關自投和10 kV母聯(lián)110開關自投同時投運時,110 kV母聯(lián)710開關自投動作時限應比10 kV母聯(lián)110開關自投動作時限低一個級差。
2 故障分析
核對裝置定值整定無誤后,10 kV母聯(lián)110開關自投裝置動作正確,110 kV母聯(lián)710開關自投裝置未正確動作。裝置事件記錄如下:
許繼NSP-40B微機型裝置:2013-10-18T18:51:14.322,備自投啟動;2013-10-18T18:51:15.504,備自投啟動返回;2013-10-18T18:51:15.578,備自投啟動;2013-10-18T18:51:18.920,備自投啟動返回;2013-10-18T18:51:18.924,710開關接入異常;2013-10-18T18:51:37.506,備自投放電。
南瑞RCS-9652Ⅱ:2013-10-18T18:51:14.318,備自投啟動;2013-10-18T18:51:18.833,備自投動作;2013-10-18T 18:51:18.887,101開關跳開;2013-10-18T18:51:18.908,110開關合上。
檢修人員在校驗110 kV母聯(lián)710開關自投許繼NSP-40B微機型裝置時,使用“博電”系列PW31E型繼電保護試驗裝置,采用“狀態(tài)序列”方式模擬輸入備自投裝置動作時的二次電氣量。校驗結果如下:①模擬110 kV進線故障跳閘,對側線路保護不重合閘,則該裝置正確動作并出口。②模擬110 kV進線故障跳閘,進線開關重合閘,1.1 s后,在10 kVⅡ段PT輸入0.1 s,瞬間恢復電壓,幅值大于備自投無壓定值Udz。裝置啟動延時4.7 s后動作,初步判斷為裝置邏輯因恢復電壓導致延時中斷。這時,當電壓再次消失時,可重新計時。改變不同定值多次試驗后驗證了這一判斷。③重復上述模擬試驗,加長時限瞬間恢復電壓,模擬重合閘成功,備自投裝置在10 kVⅡ段PT電壓恢復后動作返回,邏輯正確。
校驗10 kV主變和母聯(lián)備自投南瑞RCS-9652Ⅱ微機型裝置,結果與上述3種模擬情況相同。從試驗結果中發(fā)現,所有動作邏輯和出口均正確。在模擬第二種情況時,南瑞RCS-9652Ⅱ微機型裝置延時不中斷,動作正確。
3 檢修結論
由相關分析和試驗論證結果可知,導致2套備自投裝置間配合出錯的主要原因是,當110 kV進線和橋自投所采用的許繼NSP-40B微機型裝置啟動延時后,沒有設置相關程序判斷瞬間出現的幅值高于無壓定值的恢復電壓,導致延時中斷并在電壓瞬間消失后重新計時,實際動作時限變?yōu)檎〞r限+進線重合閘時間定值+進線重合閘后加速時限。而10 kV母聯(lián)備自投采用的南瑞RCS-9652Ⅱ微機型裝置則在瞬間恢復電壓出現后不會中斷延時,使得110 kV母聯(lián)710開關自投動作實際時限比10 kV母聯(lián)110開關自投動作時限高一個級差,進而出現了備自投動作不正確的情況。
裝置利用“檢進線電壓投”功能采集兩路進線線路的壓變B相電壓作相應判定。由整定規(guī)則可知,110 kV進線和橋自投不判進線有壓,所以,現場裝置未接入,并且將此功能控制字至“0”,即許繼NSP-40B型裝置的延時中斷現象與“檢進線電壓投”功能設定無關。
4 措施和建議
由分析結果可知,為了使該站110 kV母聯(lián)710開關自投與10 kV母聯(lián)110開關自投正確配合,修改10 kV母聯(lián)110開關備自投動作時限,由4.5 s改為6.2 s,大于110 kV母聯(lián)710開關自投實際動作時限,滿足了“110 kV母聯(lián)710開關自投動作時限比10 kV母聯(lián)110開關自投動作時限低一個級差”的整定規(guī)則。
針對此問題,校驗、排查所有其他在役備自投裝置發(fā)現,長園深瑞繼保自動化有限公司的ⅠSA-358G備自投裝置也存在這個問題,即裝置啟動延時受重合閘恢復電壓的影響會重新計時。鑒于此,建議廠家升級裝置軟件。
新建或技改變電站備自投設備時,應考慮許繼NSP-40B和深瑞ⅠSA-358G備自投裝置中存在的問題,并在定值整定過程中考慮這方面的因素。
在今后校驗備自投裝置的工作中,建議增加模擬進線開關重合閘出現較高瞬間恢復電壓的情況,以驗證裝置的延時邏輯是否正確。如果有條件,例如某站2套備自投裝置使用了不同廠家生產的不同型號的產品,則建議進行裝置間的整體動作配合試驗。
參考文獻
[1]賀家李.電力系統(tǒng)繼電保護原理與實用技術[M].北京:中國電力出版社,2009.
作者簡介:孫濤(1990—),男,江蘇連云港人,助理工程師,主要從事電力系統(tǒng)二次系統(tǒng)檢修工作。
〔編輯:白潔〕