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超壓爆炸

2016-01-04 02:30:11秦運巧
勞動保護 2015年11期
關鍵詞:冶煉廠蒸氣精餾塔

由于精餾塔熔池安全設計存在缺陷,過熱的液體鋅積聚在陶瓷精餾塔內,終造成超壓爆炸,導致2名工人死亡,1名工人重傷,整個馬頭公司Monaca冶煉廠永久關閉。

2010年7月22日,馬頭控股公司位于美國賓夕法尼亞州的Monaca鋅冶煉廠發(fā)生爆炸和火災事故。事故造成2名工人死亡,1名工人嚴重受傷,無法返崗工作。2014年4月,馬頭公司宣布Monaca冶煉廠永久關閉。

事故經過

調查組從事故發(fā)生時起,追溯了之前的一些作業(yè)記錄:

2010年7月2日,精餾塔底部熔池燃燒器引燃,記錄顯示熔池溫度遠低于目標溫度,熔池需要徹底加熱。

7月6日,記錄溫度為380?C。

7月10日,向精餾塔內加料。

7月12日,第一次鎘鋅合金冷凝,狀態(tài)正常。

7月14日,熔池泄漏修復。修復過程使用了空氣吹塵槍。

7月15日,熔池再次發(fā)生泄漏,但未進行修復。

7月19日,熔池泄漏再次修復。

很明顯,熔池存在問題。

根據現場記錄查看,精餾塔填料率這一時期處于增加狀態(tài),填料越多意味著需要排出熔池的流量越大。

7月22日12時10分,回流溫度(冷凝點)顯示正常。

15時10分,在燃燒室底部出現不正常現象,廢氣入口處與燃燒室底部溫度,從低于精餾塔底部、頂部以及中部的平均溫度到逐漸高于三者平均溫度。Monaca冶煉廠1993年12月精餾塔爆炸前3個小時也曾出現過廢氣和燃燒室底部溫度緩慢上升的情況。

隨著溫度的升高,燃燒室內產生了振動,可能由于吸力器未能奏效,阻尼器啟動了。

16時,控制室內警報響起,指示精餾塔內底部的廢氣變化急速,操作工人立即切斷了輸氣流。

隨后,精餾塔中部的警報也響了,操作工人切斷了向上的輸氣流。

16時10分,精餾塔發(fā)生爆炸。

類似事故

調查人員發(fā)現,世界其他地方也發(fā)生過類似事故10多起。

澳大利亞一家鋅冶煉廠在1973年精餾塔發(fā)生爆炸,造成1名工人死亡。

1993年印度冶煉廠發(fā)生了一場爆炸,燒毀了燃燒室并造成1名操作工死亡。

1993年與1994年在法國努瓦耶爾戈多分別發(fā)生過精餾塔爆炸,共導致11名工人死亡和許多工人嚴重燒傷。

馬其頓一家冶煉廠1994年同樣發(fā)生精餾塔爆炸事故,1名工人死亡。

Monaca冶煉廠本身也經歷了多次重大事件。1993年12月,發(fā)生過鉛精餾塔爆炸;1994年7月,有一處精餾塔遭遇過嚴重泄漏事件后被及時關閉、摧毀;還有五次記錄的鋅精餾塔爆炸事件,其中1997年和2007年發(fā)生的爆炸事件與熔池堵塞有關; 2010年7月22日,再次發(fā)生爆炸和火災事故,終造成2人死亡,1人嚴重受傷。

事故原因

美國化學安全委員會(CSB)技術分析指出,事故可能是由于過熱液體鋅積聚在陶瓷精餾塔內,造成高溫、超壓,導致“超壓爆炸”。

當時,精餾塔破裂釋放出大量的鋅蒸氣,在空氣的作用下發(fā)生高溫燃燒。事故發(fā)生時,2名工人正在從事另一個精餾塔的維修工作。第三個操作工是嚴重受傷,無法返回工作崗位。

精餾塔采用專用砂漿堆砌,由48個碳化硅塔盤與頂部的回流塔組成。精餾塔的底部被一個磚砌的燃燒室圍住,天然氣和一氧化碳廢氣作為燃料。這座精餾塔是在舊的精餾塔銷毀之后重新建造的,Monaca冶煉廠僅使用了500天。

調查人員指出,精餾塔用于從塔底液體混合物中提取純鋅。一些沸點較低的雜質如鎘,達到沸點之后就會以氣體的形式排出,留下純鋅液體。精餾塔溫度通常會升到高于871.1℃,這種情況下只有少量的液體金屬會出現在不同的塔盤上,但精餾塔的流態(tài)化焙燒卻導致了一種非常危險的情況。這也就導致了2010年7月22日的爆炸和火災事故。

在極限壓力下會沖破燃燒室,并向外界釋放大量的鋅蒸氣和過熱液體鋅。鋅在高溫下很容易被引燃。鋅在被引燃的情況下跟空氣中的氧氣接觸,極易發(fā)生爆炸和火災。

檢查所有的數據之后,調查人員確定引起爆炸的原因可能是因為精餾塔熔池局部堵塞。熔池位于精餾塔的底部,一個排水管道樣式的磚砌結構。2010年精餾塔重建時,熔池沒有檢修。分析發(fā)現,先前的精煉塔發(fā)生泄漏事件時及早關停,就是由于熔池排液存在問題。在2010年7月重啟精餾塔時,就已經注意到了熔池的各種問題,但這些問題從未得到糾正。在爆炸前至少一個小時,DCS(即分布式控制系統(tǒng))數據顯示精餾塔底部逐漸升溫,底部混合物呈現液化,逐漸淹沒了較低的塔盤,而本應向上面的冷凝器排出的蒸氣也無法排出了。

爆炸前10分鐘,控制室的警報響起是由于精餾塔里的廢氣出現了高速率的溫度變化,而此時鋅可能已從精餾塔泄漏處流進了燃燒室,但已經太晚了,爆炸已無法避免。

控制室操作員聽到警報后,切斷了流向精餾塔的燃氣,但無法控制鋅流入精餾塔。精餾塔的不安全狀態(tài)沒能及時被發(fā)現,控制室的操作員也沒有意識到迫在眉睫的危險。

按照操作規(guī)程的規(guī)定:如果發(fā)現廢氣溫度迅速上升,氧化燃燒單元冒出蒸氣,此時要求操作人員需通過精餾塔燃燒器旁邊的窺視孔檢查精餾塔。

但是,當時并沒有人遵循窺視孔檢查程序。相反,爆炸前工人報告說一切正常。

技術分析確定,這種精餾塔的熔池結構存在一個潛在的設計缺陷,也就是被稱為“下溢”的溢流口——類似U型存水管。該溢流口的排液口徑僅為65mm,極易被渣子或其他固體堵塞。正常情況下,溢流口沒有發(fā)生堵塞,過量的鋅液可以正常排出精餾塔熔池。一旦堵塞,鋅液不能順暢排出,就會逐漸積累在精餾塔內。當過量的鋅液和蒸氣積累到一定數量,就會導致精餾塔內壓力上升,壓力上升到一定數值就會引發(fā)爆炸燃燒。而這也是世界上其他鋅精餾塔曾經爆炸的直接原因。

分析本次事故發(fā)現,精餾塔內過量的液體鋅因無法正常排出精餾塔熔池,在底部產生了一種危險的壓力積聚,影響了蒸氣正常排出,并使燃燒室底部溫度過熱,過熱的燃燒室造成精餾塔內壓力過大,造成精餾塔“爆炸減壓”。

報告也指出,這種精餾塔的熔池結構也曾使用于其他不同類型的精餾塔,但通過熔池的液體流量低得多,而本次事故中的精餾塔熔池的液體流量增加了4~5倍,使得熔池排液口徑過于窄小的缺陷更加突出,導致堵塞、超壓、爆炸。

調查人員分析,世界上發(fā)生的這幾起類似事故,在提煉鋅工藝中都采用了美國新澤西鋅公司于20世紀20年代發(fā)明的連續(xù)豎罐蒸餾法,包括烘焙、蒸鋅和冷凝三個部分,采用豎罐的形式,實現了加排料的連續(xù)性和機械化操作。2000年以前,這一提煉鋅技術不僅在美國,很多海外公司也在采用,但目前美國已經停止使用。

據了解,我國的一些煉鋅廠目前仍在使用該方法,盡管從工藝上有所改良,但仍然需要增加安全控制裝置,時刻警惕安全隱患。

(本文譯自http://www.csb.gov/,圖片來源于《馬頭事故調查最終報告》)

實習編輯 秦運巧

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