陸遠(yuǎn)新 管京城 柏 樂(淮南礦業(yè)集團(tuán)朱集東煤礦,安徽 淮南 232001)
煤礦立井提升機(jī)安全高效技術(shù)改造
陸遠(yuǎn)新管京城柏樂
(淮南礦業(yè)集團(tuán)朱集東煤礦,安徽淮南232001)
摘要:本文通過對立井提升系統(tǒng)存在的安全性能和提升能力上的缺陷,進(jìn)行安全、高效技術(shù)改造,保證了礦井提升系統(tǒng)的安全性與礦井生產(chǎn)的有序性。
關(guān)鍵詞:煤礦提升系統(tǒng);安全設(shè)計;高效
朱集東煤礦目前設(shè)有立井提升機(jī)5臺,絞車隊(duì)負(fù)責(zé)日常使用及檢修工作。我隊(duì)在日常工作中,在提高提升機(jī)安全性與高效性方面做了相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新與改造,取得了良好的實(shí)用效果。
在提高提升機(jī)安全性能方面,絞車隊(duì)主要完成了以下4個方面創(chuàng)新改造。
提升機(jī)天輪檢修主要內(nèi)容包括:天輪軸承加油及換油、天輪游動輪及固定輪檢查、天輪軸承、摩擦襯墊、輪轂偏擺檢查等。在檢修過程中,天輪檢修信號傳輸主要由檢修負(fù)責(zé)人在天輪平臺持對講機(jī)與井口聯(lián)系,信號工所發(fā)信號一切聽從井口檢修負(fù)責(zé)人指揮?,F(xiàn)場存在檢修期間信號交叉?zhèn)鬏敾蛘邔χv機(jī)傳輸信號不清晰或者通訊中斷的安全隱患。通過在上、下天輪檢修平臺上增設(shè)了兩個檢修閉鎖箱,將上、下檢修平臺閉鎖按鈕硬接點(diǎn)串接入車房220V控制安全回路中去。改進(jìn)后,檢修人員在天輪平臺按下檢修閉鎖箱按鈕,車房安全回路斷電,絞車無法復(fù)位開車。天輪閉鎖的設(shè)計消除了因?yàn)闄z修期間對講機(jī)傳輸通訊故障、信號不清晰、信號工誤發(fā)信號等原因引起的安全隱患。
朱集東礦副井、矸石井絞車采用電樞換向的直流可逆系統(tǒng)拖動方案。為減少交流電源的諧波,采用兩組晶閘管整流橋并聯(lián)??刂齐娐凡捎梦靼嘌繡30A全數(shù)字調(diào)速裝置。電樞柜是傳動系統(tǒng)的核心部件,而電樞柜內(nèi)冷卻風(fēng)扇為柜內(nèi)核心電器元件進(jìn)行散熱,防止過溫。在日常檢修過程中發(fā)現(xiàn)由于廠家設(shè)計存在缺陷,電樞柜內(nèi)風(fēng)機(jī)不啟動,絞車仍然可以正常運(yùn)轉(zhuǎn),可能導(dǎo)致電樞柜核心部件過溫,存在極大的安全隱患。針對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,為了保證電樞柜的安全運(yùn)行將電樞柜風(fēng)機(jī)控制空開F1的一對常開點(diǎn)加在安全回路中,F(xiàn)1開關(guān)如不送電,安全回路報緊急停車及一次提升故障,絞車將無法啟動。上位機(jī)上顯示的故障信息及時提醒檢修人員查找原因,避免出現(xiàn)重大安全隱患和經(jīng)濟(jì)損失。
朱集東礦主井采用ACS6000傳動系統(tǒng),該套傳動系統(tǒng)硬件主要包括整流單元,逆變單元,電容單元,電壓限幅單元,控制與動力電纜的連接單元,勵磁單元。在大功率開關(guān)電路中,由于負(fù)載往往是感性負(fù)載,因此,在開通-關(guān)斷過程中會產(chǎn)生較大的感應(yīng)電動勢,為了保護(hù)開關(guān)器件不損壞,往往需要一只續(xù)流二極管來泄放產(chǎn)生的反向電動勢,續(xù)流二極管要有較高的開關(guān)速度。每一個IGCT元件反并聯(lián)一只續(xù)流二極管。當(dāng)上橋臂上的IGCT關(guān)斷時,通過下面的續(xù)流二極管續(xù)流,以保證電流的連續(xù)。對于上述的三相全控橋整流電路而言,直流分量在理想狀態(tài)下往往是不會存在的,但在實(shí)際的運(yùn)行過程中往往存在直流分量,具體原因主要是:(1)上下橋臂的開關(guān)元器件IGCT的導(dǎo)通壓降不同,關(guān)斷時間存在實(shí)際的誤差,導(dǎo)致變壓器副邊的波形幅值不等;(2)系統(tǒng)在動態(tài)調(diào)制過程中,調(diào)制解調(diào)電路如出現(xiàn)輸出波形不對稱的情況,就會導(dǎo)致系統(tǒng)不平衡,從而產(chǎn)生直流分量。直流分量的存在會導(dǎo)致DTC變壓器鐵芯磁路飽和,加大了變壓器的損耗,使DTC變壓器發(fā)熱,造成變壓器繞組間的匝間隙短路或相間短路,引發(fā)事故。針對直流分量設(shè)計的預(yù)防方法主要有以下幾點(diǎn):(1)增加變壓器的鐵芯氣隙,簡單的說就是通過這種方法增加鐵芯的磁阻。(2)在變壓器原邊繞組串聯(lián)一個電容,通過電容的隔直通交作用限制直流分量。(3)減小控制電路的脈沖失真和驅(qū)動延時,檢測變壓器副邊電壓的周期變化,利用PI調(diào)節(jié)延時調(diào)整觸發(fā)脈沖的寬度。(4)將直流分量經(jīng)光纖送到接口板,由有軟件判斷直流磁化的程度,從而采取相應(yīng)的處理措施,達(dá)到控制的目的。
傳統(tǒng)設(shè)計中,尾繩擋梁擋塊采用方鋼作為主體結(jié)構(gòu),外側(cè)澆注塑性耐磨材料,由螺栓固定在尾繩擋梁上,位置固定,對尾繩起到限位和保護(hù)的作用。但由于尾繩單位質(zhì)量大、擺動頻率高、方向不確定性,傳統(tǒng)擋塊與尾繩之間為滑動摩擦力,磨損情況嚴(yán)重,且塑性耐磨材料磨損后,由于檢修不便,如不及時更換該尾繩擋梁,尾繩與方鋼之間產(chǎn)生剛性滑動摩擦,尾繩磨損加快,嚴(yán)重影響尾繩的使用壽命及提升安全。同時,尾繩擋梁位于井筒裝備最下部,上下不便,傳統(tǒng)尾繩擋梁質(zhì)量大,體積大,檢修不便,更換難度大。新型滾筒式尾繩擋輥的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是采用塑性耐磨材料包裹的滾筒式擋輥,所述滾筒式擋輥是在可轉(zhuǎn)動的滾筒上外裹塑性耐磨材料作為擋塊,所述滾筒通過軸承設(shè)置在滾軸上;設(shè)置所述滾筒式擋輥布置在尾繩的四周,以相對設(shè)置的一對上擋輥和一對下?lián)踺佇纬煞忾]的呈矩形的尾繩防護(hù)空間。與已有技術(shù)相比,新型設(shè)計有益效果體現(xiàn)在:
(1)新型的結(jié)構(gòu)設(shè)置使尾繩與擋塊之間由剛性滑動摩擦改為柔性滾動摩擦,減少了尾繩所受的摩擦力,在起到傳統(tǒng)設(shè)計同樣效果的同時,大大提高了尾繩使用壽命。
(2)新型中擋輥結(jié)構(gòu)簡單,體積小、質(zhì)量輕,檢修方便,降低了勞動強(qiáng)度及檢修成本。
(3)新型設(shè)計的擋塊可更換使用,大大提高擋塊的利用效率,降低了使用成本。
朱集東礦主井配備兩臺多繩摩擦式提升機(jī),年設(shè)計提升能力400萬t。2013年以來主井既要保證礦井提煤產(chǎn)量又要保證掘進(jìn)出矸石任務(wù),為保證礦井生產(chǎn)任務(wù)的完成對主井提升機(jī)循環(huán)時間進(jìn)行優(yōu)化。提升機(jī)初始運(yùn)行方式下爬行距離為20m,速度0.5m/s,耗時42s,通過修改主控程序?qū)⑴佬芯嚯x縮短至15m,爬行時間縮短10s,一臺提升機(jī)運(yùn)行工況按一天20h,每鉤25t計算,則修改爬行距離之后兩臺提升機(jī)每年可增加產(chǎn)量T=2×340×(3600÷158-3600÷168)×25×20=450000t。
經(jīng)過一系列技術(shù)改造和創(chuàng)新,朱集東礦立井提升系統(tǒng)在安全性能和提升能力上都有了很大的提高,保證了礦井采煤、掘進(jìn)需要,避免了提升系統(tǒng)事故的發(fā)生,為朱集東礦安全高效生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
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