鐘斌成,單 揚,徐秋偉
(1.上海交通大學(xué),上海 200040;2.上海電氣電站設(shè)備有限公司電站輔機廠,上海 200090;3.華能南京金陵發(fā)電有限公司,江蘇 南京 210034)
近年來,中國核電工業(yè)的發(fā)展迅速,核能發(fā)電在國家能源結(jié)構(gòu)上所占的比重也越來越高。由于核電行業(yè)的特殊性,控制核電設(shè)備的制造質(zhì)量是重中之重。20HR-B是核電壓力容器常用的材料,該類材料拼接、焊縫性能,對壓力容器制造質(zhì)量的影響是至關(guān)重要的,所以,要求拼接焊縫具有良好的拉伸、沖擊性能,均勻的化學(xué)成分和金相組織,不能有氣孔、夾渣、裂紋、未融合、未焊透等缺陷。若出現(xiàn)這些缺陷,則必須停工整修或者報廢。
某型核電設(shè)備采用了20HR-B材料,根據(jù)要求,需對埋弧焊的焊接見證件進行-20℃和0℃狀態(tài)下的沖擊試驗。試驗中,焊接見證件的沖擊值多次出現(xiàn)達不到要求的情況。為此,通過對材質(zhì)和加工工藝的分析和研究,制定了相應(yīng)的整改措施。通過多次對焊縫金屬沖擊不合格的埋弧焊焊絲和焊劑進行不同焊接工藝參數(shù)的試板焊接,并對試板焊縫金屬進行-20℃和0℃沖擊試驗,宏觀分析了試板焊道的組成,并對正反面最后焊道進行金相組織分析,查清了引起焊縫金屬沖擊不合格的原因。經(jīng)過數(shù)月實踐和試驗參數(shù)的積累,探索了影響埋弧焊焊縫金屬沖擊性能的各項因素。
試驗采用的材料為20HR-B,試板規(guī)格為18 mm×300mm×(400~800)mm,V型坡口為65°,坡口鈍邊為6mm,焊接材料的牌號為H09MnHR焊絲和SJ18HR焊劑。
為找出焊縫金屬沖擊不合格的原因,采用因果圖繪制了焊縫沖擊性能及其影響因素之間的關(guān)系,如見圖1所示。分析了各影響因素的重要程度,最終確定產(chǎn)生不合格的原因并提出整改措施。
圖1 影響焊縫沖擊性能的因果圖
對20HR-B試板進行焊接試驗,通過改變焊接工藝參數(shù),先后焊接了15塊試板,進行了一系列化學(xué)成分、力學(xué)性能及金相試驗,最終通過圖片與數(shù)據(jù)的對比,獲知了埋弧焊焊縫金屬沖擊性能的影響因素。
批號為F09HC29和F09HC30的H09MnHR焊絲和SJ18HR焊劑,原材料驗收為合格。為了排除原材料性能對焊縫金屬沖擊性能的影響,再次對同批號焊絲和焊劑進行了入廠復(fù)驗試板的焊接,并做了焊態(tài)力學(xué)性能試驗,試驗結(jié)果見表1。試驗結(jié)果顯示,試板焊態(tài)力學(xué)性能試驗為合格,排除了原材料對焊縫金屬沖擊性能帶來的影響。
除了對原材料性能存在疑問,對焊絲和焊劑是否含有混料也有一定懷疑,因而對焊絲和試板進行了化學(xué)成分分析,分析檢驗的結(jié)果,如表2所示。從表2的檢驗結(jié)果可知,各盤焊絲及焊縫金屬的化學(xué)成分都在合格范圍內(nèi),且比較均勻,因此不存在焊絲、焊劑混料的情況。
焊接時線能量的大小,對焊縫性能的影響頗大。試驗時,先模擬了極端大線能量的情況,即通過大電流、高電壓、較慢速度的不同組合,以大于40kJ/cm的線能量進行試板焊接,試板編號為S1和S2,焊后對試板進行了沖擊試驗,數(shù)據(jù)見表3。試驗結(jié)果表明,S1試板不合格,S2試板雖然合格,但數(shù)據(jù)的裕量不大,且沖擊數(shù)值的波動幅度較大。
表1 焊縫金屬的力學(xué)性能
表2 對焊絲、焊縫金屬化學(xué)成分的分析結(jié)果
?項目 編號 Cr Ni Mo V Cu庫存焊絲1-1 0.03 1.09 0.004 ﹤0.009 /1-2 0.02 1.08 0.002 ﹤0.001 /2-1 0.005 1.12 0.001 ﹤0.001 /2-2 0.005 1.11 0.001 ﹤0.001 /3-1 0.004 1.09 0.001 ﹤0.001 /3-2 0.003 1.07 0.001 ﹤0.001 /試板用焊絲 0.011 1.04 0.023 ﹤0.001 0.010焊縫金屬 正面 0.065 0.84 0.005 ﹤0.001 0.046反面 0.063 0.87 0.005 ﹤0.001 0.041
表3 極端大線能量焊接試板S1、S2沖擊數(shù)值
隨后的焊接試驗中,將線能量下調(diào)至30~40 kJ/cm,主要通過減小焊接電流及焊接速度,電壓基本不變,同時選擇同批號不同盤的焊絲、焊劑進行試板焊接,試板編號為S3~S6,對其進行沖擊試驗,數(shù)據(jù)見表4。試驗結(jié)果表明,試板S4、S5、S6的沖擊值不合格,且數(shù)值很低,S3試板雖然合格,但裕量不大。
表4 焊接試板S3~S6沖擊數(shù)值
為此,繼續(xù)降低線能量至20~30kJ/cm,主要通過下降焊接電壓、提高焊接速度,進行試板焊接,試板編號為S7~S10,并進行了沖擊試驗,數(shù)據(jù)見表5。試驗結(jié)果表明,試板S7、S8、S9的沖擊值仍有不合格,但整體的數(shù)據(jù)有所提高,S10試板用的是從一級庫中取出的同一批號的焊絲和焊劑,焊接工藝參數(shù)與試板S3~S6相同,試板S10的沖擊值不合格,而且普遍偏低。
表5 焊接試板S7~S10沖擊數(shù)值
綜合試驗數(shù)據(jù)后,繪制了不同焊接參數(shù)下焊縫金屬沖擊性能的變化曲線,如圖2所示。從圖2可知,試板S2焊縫的正面數(shù)據(jù)表現(xiàn)異常,可能是由于取樣位置或其它原因所致。排除此異常數(shù)據(jù)后,可看出當(dāng)焊接線能量降低至20~30kJ/cm時,試板S7~S9的焊縫正面沖擊性能有明顯提高,焊縫反面的沖擊性能值則對線能量的變化不太敏感。調(diào)整焊接線能量的大小,主要通過改變焊接電流、電弧電壓以及焊接速度來實現(xiàn),其中電弧電壓的影響較大,電弧電壓高,焊劑中的氧化硅會過多的熔入焊縫金屬中,使焊縫金屬的硅含量增加,這將降低焊縫金屬的沖擊性能,降低電弧電壓的同時,焊接電流與焊接速度要匹配,電流大則焊接速度也要相應(yīng)提高。
圖2 不同焊接參數(shù)下焊縫金屬沖擊性能的變化
焊道的排列對中薄板的焊縫金屬有一定影響,為此,選擇了4塊較典型的試板(S5、S7、S8、S9),利用試驗剩余的試板,在焊縫上加一層單道焊,再對焊縫金屬進行-20℃沖擊試驗,重點檢測焊縫反面的沖擊性能數(shù)據(jù),所測的結(jié)果,如表6、圖3所示。測試結(jié)果顯示,追加焊道后試板的焊縫金屬,其反面的沖擊性能均有所提高。
表6 焊接試板加焊前后焊縫反面沖擊數(shù)據(jù)
圖3 焊道排列對焊縫金屬沖擊性能的影響
鑒于低熔點成分對于焊縫金屬沖擊性能的影響,對S5焊縫金屬進行了低熔點成分分析,試驗后得出的數(shù)據(jù),如表7所示。表7的數(shù)據(jù)表明,S5焊縫金屬沒有明顯的低熔點成分異常,同時,還請上海交通大學(xué)材料學(xué)院進行了沖擊試樣斷口的低熔點成分分析,也沒有發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。
母材厚度的變化對焊縫沖擊性能存在一定程度的影響。根據(jù)焊接經(jīng)驗,當(dāng)母材厚度小于16mm時,通常采用一層焊道進行焊接,厚度大于20mm時,通常采用多層焊道焊接的方式,介于兩者厚度之間的焊縫,若采用一層焊道焊接其焊接性能可能會有所下降。
根據(jù)實際試驗情況,采用低線能量焊接參數(shù),對S11~S13試板進行焊接,選用焊接工藝參數(shù)與焊接試板S7~S9的焊接參數(shù)相近,電弧電壓下降了2V,另外增加了焊道并采取了加一層一道焊或兩道焊等措施,即多層多焊道的操作工藝。焊后進行了沖擊試驗,試驗結(jié)果如表8所示。從表8可知,試板的焊縫金屬沖擊值有明顯的提高。
表8 焊接試板S11~S13沖擊數(shù)值
圖4 試板S8及S11金相組織
分別對S8和S11焊接試板進行了宏觀檢驗和微觀金相組織分析,如圖4所示。圖4中顯示,焊接參數(shù)改變前的S8試板晶粒粗大,局部有少量魏氏組織,而焊接參數(shù)改變后,S11試板的晶粒明顯縮小,晶粒組織已恢復(fù)成正常狀態(tài),也未發(fā)現(xiàn)魏氏組織。圖4中,顯示了S8試板接頭的橫截面,可見焊道的熔深較大,焊道表面較寬,焊道橫截面呈蘑菇狀。在S11試板接頭的橫截面中,可見焊道的熔深較淺,焊道恢復(fù)了正常狀態(tài)。
根據(jù)試驗結(jié)果,對試板焊接工藝參數(shù)、沖擊試驗數(shù)據(jù)、焊縫金屬成分進行了綜合分析,獲得了母材焊接方面的主要參數(shù),并分析了影響金屬沖擊性能的各種因素。
(1)焊縫金屬沖擊值不達標(biāo)與焊接參數(shù)的選擇有很大關(guān)系,過大的線能量會影響焊縫金屬的沖擊性能。
(2)追加焊道的施焊方法,有助于提高焊縫金屬的沖擊性能,且采用多層多焊道的方法,會使效果更加明顯。
(3)在選擇了合適的焊接電流和焊接速度的同時,降低電弧電壓對提高焊縫金屬的沖擊性能是有利的。