◆ 朱 淵 / 文
寶鋼股份基于提升產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備功能精度管理實(shí)踐
◆ 朱淵 / 文
質(zhì)量管理是企業(yè)管理永恒的主題,公司產(chǎn)品的質(zhì)量直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展,直接關(guān)系到產(chǎn)品市場競爭力,也直接反映了企業(yè)管理能力和市場主導(dǎo)能力。本文從設(shè)備管理角度入手,論述了設(shè)備功能精度管理在公司產(chǎn)品質(zhì)量保障方面的有益實(shí)踐。
質(zhì)量管理;設(shè)備原因;廢次降;功能精度
寶山鋼鐵股份公司(以下簡稱“寶鋼股份”)自1985年9月投產(chǎn)以來,質(zhì)量管理先后經(jīng)歷了引進(jìn)、消化、吸收、移植、改進(jìn)、創(chuàng)新等過程,并逐步形成了具備自身特色的質(zhì)量管理體系。從“合同評審”到“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃”,從“產(chǎn)品檢驗(yàn)”到“預(yù)防控制”,公司秉承嚴(yán)格苛求的精神;從“標(biāo)準(zhǔn)+α”到“大規(guī)模定制”,堅(jiān)持學(xué)習(xí)創(chuàng)新的道路;從“滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”到“追求產(chǎn)品零缺陷”,樹立爭創(chuàng)一流的目標(biāo)。
自寶鋼股份成立后,公司明確了“建成全球最具競爭力的鋼鐵企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)和“追求企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營理念,以“質(zhì)量異議為零”為抓手,降低內(nèi)部質(zhì)量缺陷發(fā)生率,深化“不斷滿足用戶需求”的理念,持續(xù)追求產(chǎn)品質(zhì)量“零缺陷”。近年來,公司產(chǎn)品質(zhì)量損失持續(xù)下降,產(chǎn)品穩(wěn)定性不斷提高,滿足了國內(nèi)外用戶的需求。
2.1定義
2.1.1功能(不投入)
功能是指設(shè)備原設(shè)計(jì)或經(jīng)修復(fù)、改造、改善后應(yīng)具備的功效、作用。
功能不投入是指設(shè)備技術(shù)狀態(tài)不良,性能、功效不能完全發(fā)揮作用或喪失。凡納入管理的功能類項(xiàng)目,因一項(xiàng)或幾項(xiàng)技術(shù)狀態(tài)不良,性能、功效不能完全發(fā)揮作用或喪失,導(dǎo)致不能滿足生產(chǎn)要求,而影響產(chǎn)品的質(zhì)量、品種、成材率、產(chǎn)量等主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)或影響當(dāng)月合同完成的,稱之為功能不投入。
2.1.2精度(未達(dá)標(biāo))
精度是指設(shè)備原設(shè)計(jì)或經(jīng)修復(fù)、改造、改善后必須達(dá)到的量化目標(biāo)值。
精度未達(dá)標(biāo)是指設(shè)備精確程度未完全達(dá)到原設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)。凡納入管理的精度類項(xiàng)目,因一項(xiàng)或幾項(xiàng)控制精確程度未完全達(dá)到原設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致不能滿足生產(chǎn)要求,而影響產(chǎn)品的質(zhì)量、品種、成材率、產(chǎn)量等主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)或影響當(dāng)月合同完成的,稱之為精度未達(dá)標(biāo)。
2.2建立設(shè)備功能精度管理推進(jìn)機(jī)制
生產(chǎn)是設(shè)備的“第一用戶”,設(shè)備是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵因素之一,其狀態(tài)的穩(wěn)定與否對產(chǎn)線(機(jī)組)運(yùn)行的穩(wěn)定性及產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性,都會帶來一定的影響,也是設(shè)備管理有效性的全面體現(xiàn)。設(shè)備功能精度管理作為設(shè)備管理的重要組成部分, 也是公司預(yù)防性維護(hù)體系的主要內(nèi)容之一,涵蓋了點(diǎn)檢管理與狀態(tài)管理的核心內(nèi)容, 其功能投入(精度保持)水平會直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量各項(xiàng)指標(biāo)的完成。
因此,寶鋼股份從1996年開始就以“用戶需求”為驅(qū)動,以“質(zhì)量控制點(diǎn)”為維護(hù)對象,建立了設(shè)備功能精度管理推進(jìn)體制,并配套制訂了相應(yīng)的管理文件。同時,以降低內(nèi)部質(zhì)量缺陷為切入點(diǎn),以過程中的問題與不足為聚焦點(diǎn),不斷優(yōu)化完善管理模式和推進(jìn)手段,為公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定受控提供了強(qiáng)有力的支撐。
設(shè)備功能精度管理對于提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少設(shè)備故障、提高現(xiàn)場設(shè)備管理以及增強(qiáng)全員質(zhì)量意識都有著深遠(yuǎn)的意義,因此,近年來公司設(shè)備系統(tǒng)以功能精度為切入點(diǎn),以提升公司產(chǎn)品質(zhì)量為導(dǎo)向,以“PDCA+認(rèn)真”為管理原則(見圖1),結(jié)合設(shè)備狀態(tài)管理及點(diǎn)檢管理,不斷摸索和嘗試了多種設(shè)備功能精度管理模式和推進(jìn)方法,并形成了一套以“三推進(jìn)+兩開展”為主的管理辦法,取得了良好的效果。
3.1系統(tǒng)策劃,建立設(shè)備功能精度管理績效評價體系
隨著企業(yè)對績效管理的關(guān)注度越來越高,作為績效管理過程中一個實(shí)用而有效的工具,關(guān)鍵績效指標(biāo)已經(jīng)越來越受到企業(yè)各級管理人員的關(guān)注和重視。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(key perfo rm ance ind icato r,KPI)是通過對組織內(nèi)部某一流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析,衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo),是把企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為可運(yùn)作的遠(yuǎn)景目標(biāo)的工具,是企業(yè)績效管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
圖1 設(shè)備功能精度管理原則
為充分發(fā)揮指標(biāo)體系的引導(dǎo)作用,經(jīng)公司運(yùn)營改善部、財務(wù)部、制造部、設(shè)備部等部門多次商討研究后,決定從2011年開始以“設(shè)備原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量損失發(fā)生率”指標(biāo)作為設(shè)備功能精度管理的績效評價指標(biāo)[設(shè)備原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量損失發(fā)生率=(設(shè)備原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量損失量/商品材量)×100%],并于每年年初由公司統(tǒng)一制定下達(dá),再由設(shè)備部分解到各相關(guān)廠部。同時,本著持續(xù)改進(jìn)的管理理念,由設(shè)備部按季度對指標(biāo)實(shí)績進(jìn)行評價考核。經(jīng)過四年多的推行實(shí)踐,設(shè)備原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量損失發(fā)生率呈逐年下降趨勢(2011年為0.61%,2014年為0.38%,2015年1-8月為0.34%),全體員工的質(zhì)量意識較以前也有了明顯的提升。
3.2緊密配合,建立設(shè)備功能精度管理項(xiàng)目
一流的產(chǎn)品,要有一流的管理予以保證,而一流的管理,必須由過程受控予以支撐。寶鋼股份自推進(jìn)設(shè)備功能精度管理以來,始終以項(xiàng)目作為管理源頭,經(jīng)不斷完善優(yōu)化后,目前基本已達(dá)到“全機(jī)組、全流程、全覆蓋”的要求,并根據(jù)設(shè)備功能精度失效后對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,分為公司級項(xiàng)目和廠部級項(xiàng)目。同時,要求各廠部設(shè)備部系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)場生產(chǎn)/工藝/產(chǎn)品質(zhì)量等要求的變化情況,及時對項(xiàng)目進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,以滿足生產(chǎn)的需求,提高項(xiàng)目與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)聯(lián)度。
設(shè)備功能精度管理項(xiàng)目立項(xiàng)原則為“項(xiàng)目所涉及的設(shè)備必須與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)”,由各直屬廠部生產(chǎn)技術(shù)人員和設(shè)備管理人員共同制訂。生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)CP或技術(shù)規(guī)程對設(shè)備提出要求,設(shè)備管理人員將其轉(zhuǎn)化并落實(shí)到具體對應(yīng)設(shè)備,雙方共同協(xié)商形成項(xiàng)目后,由生產(chǎn)、設(shè)備區(qū)域工程師或主任工程師審核,最終由廠部生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)共同批準(zhǔn),項(xiàng)目生成后,由制造部牽頭組織設(shè)備部等部門進(jìn)行審定,經(jīng)審定后的項(xiàng)目必須納入對應(yīng)操作崗位的崗位規(guī)程,設(shè)備方根據(jù)確定的項(xiàng)目與內(nèi)容完善相關(guān)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),并按周期對項(xiàng)目實(shí)施專職點(diǎn)檢,同時通過點(diǎn)檢實(shí)績分析來進(jìn)一步完善項(xiàng)目內(nèi)容(見圖2)。
3.3快速響應(yīng),建立設(shè)備功能精度異常報告機(jī)制
快速響應(yīng)(quick response,QR)原是由美國紡織服裝業(yè)發(fā)展起來的供應(yīng)鏈管理方法,目的是減少原材料到銷售點(diǎn)的時間和整個供應(yīng)鏈上的庫存,最大限度提高供應(yīng)鏈管理的運(yùn)作效率。目前,寶鋼股份在推進(jìn)設(shè)備功能精度管理方面也積極運(yùn)用了此方法。
如作為設(shè)備的直接使用者,現(xiàn)場生產(chǎn)操作人員在每天巡檢或者操作設(shè)備時,一旦發(fā)現(xiàn)某臺設(shè)備功能精度有異常或者有劣化趨勢時,都會認(rèn)真記錄原始數(shù)據(jù)以及現(xiàn)象,并借助信息化平臺第一時間通知設(shè)備方,設(shè)備維護(hù)方獲悉后必須立即趕到現(xiàn)場,以最短的時間解決問題,并由生產(chǎn)方進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn),以將因設(shè)備功能精度問題對產(chǎn)品質(zhì)量的不利影響降至最低。同時,為規(guī)范過程管理,針對每一起異常處理過程中的各個環(huán)節(jié)(如異常信息、原因分析、整改措施、驗(yàn)證等),必須要有書面(電子)的記錄,一方面日后可以溯源,另一方面也確保所有異常能夠得到PDCA閉環(huán)處理。因此,功能精度異常報告機(jī)制的建立,不僅快速解決了設(shè)備問題,確保了產(chǎn)品質(zhì)量,也有效提升了員工的綜合能力。
3.4群策群力,開展設(shè)備功能精度攻關(guān)消缺
圖2 設(shè)備功能精度管理項(xiàng)目實(shí)施流程
設(shè)備攻關(guān)消缺是指當(dāng)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)劣化或發(fā)生故障后,為恢復(fù)其功能(精度)而進(jìn)行的系列技術(shù)活動。當(dāng)納入功能精度管理范疇的設(shè)備性能達(dá)不到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或者滿足不了現(xiàn)場正常生產(chǎn)要求,對產(chǎn)品質(zhì)量有著直接影響或存在較大隱患的時候,各相關(guān)單位以及設(shè)備部等部門就會組建技術(shù)團(tuán)隊(duì),指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,明確攻關(guān)目標(biāo)和改進(jìn)措施,以項(xiàng)目化方式開展攻關(guān)消缺工作,直至其功能精度得以完全恢復(fù),以消除或降低對產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險。設(shè)備功能精度攻關(guān)項(xiàng)目必須根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行時態(tài)以及生產(chǎn)工藝需求,實(shí)施滾動管理。
近年來,通過實(shí)施設(shè)備功能精度攻關(guān)消缺,現(xiàn)場部分設(shè)備的性能得到了明顯的提升。如“冷軋C111機(jī)組鋅層測厚儀設(shè)備精度攻關(guān)”項(xiàng)目,攻關(guān)前,“涂層測厚儀和檢化驗(yàn)間的中心點(diǎn)測量值差異在±1g之內(nèi)”的符合率在20%-30%左右,設(shè)備設(shè)計(jì)精度達(dá)不到工藝鋅層的控制要求,經(jīng)設(shè)備部和冷軋廠技術(shù)人員攻關(guān)后,目前符合率已達(dá)到80%,滿足了現(xiàn)場生產(chǎn)需求。又如“提高煉鋼機(jī)清R601氧氣減壓閥系統(tǒng)的穩(wěn)定性”項(xiàng)目,攻關(guān)前,因R601振動停機(jī)時間月均達(dá)178分鐘左右,對生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來了一定的影響,經(jīng)攻關(guān)后,目前因R601振動停機(jī)時間月均基本控制在60分鐘以內(nèi),有效提升了該設(shè)備氧氣減壓閥系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
3.5知難而上,開展設(shè)備原因廢次降分析改進(jìn)
寶鋼股份產(chǎn)品廢次降主要包括報廢、報次、降級以及包材,設(shè)備原因廢次降指的是由于設(shè)備原因?qū)е碌漠a(chǎn)品報廢、報次、降級以及包材,廢次降量的多少直接影響著指標(biāo)的優(yōu)劣,也直接反映了寶鋼對產(chǎn)品質(zhì)量的過程管控水平,但基于產(chǎn)品廢次降產(chǎn)生機(jī)理的復(fù)雜性、產(chǎn)品質(zhì)量缺陷歸戶標(biāo)準(zhǔn)的不合理性、廢次降數(shù)據(jù)獲取的滯后性等系列問題,廢次降的分析改進(jìn)工作猶如一座大山,難以逾越。面對困境,設(shè)備系統(tǒng)人員集思廣益,今年以來主動跨前,與生產(chǎn)、工藝等人員進(jìn)行溝通探討,從多方面(操作規(guī)范、工藝參數(shù)、程序設(shè)定、設(shè)備性能等)分析查找廢次降產(chǎn)生的原因,并一一進(jìn)行改進(jìn)驗(yàn)證。
通過分析改進(jìn),目前部分廢次降的發(fā)生量得到了明顯的下降。如針對煉鋼“夾渣缺陷”,設(shè)備人員對中間包吹氬系統(tǒng)進(jìn)行了改造,提高了吹氬流量控制精度,In terstop人員優(yōu)化調(diào)整了整個液面控制系統(tǒng),操作人員規(guī)范了崗位操作規(guī)程,經(jīng)改進(jìn)后,1-8月夾渣缺陷月均發(fā)生量為72.9噸,較2014年月均(79.4噸)下降了8.2%;又如針對冷軋“卷軸印缺陷”,由設(shè)備技術(shù)首席親自牽頭,重新梳理卷取機(jī)相關(guān)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),整理出影響產(chǎn)品質(zhì)量的核心點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)要素(卷筒漲開時的啟動壓力、漲開過程中的壓力值、CPC或EPC油缸移動中的壓力值等),并予以量化標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)改進(jìn)后,1-8月卷軸印缺陷月均發(fā)生量為251.9噸,較2014年月均370.8噸,下降了32.1%。
寶鋼的設(shè)備功能精度管理始終本著“問題就是機(jī)會”的理念,定期深入檢查,從執(zhí)行、異常處置、操檢規(guī)范等方面進(jìn)行審視和評估,并結(jié)合“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五要素,找出問題點(diǎn)與薄弱點(diǎn),及時對癥下藥,持續(xù)提升設(shè)備功能精度管理水平。寶鋼質(zhì)量管理先后歷經(jīng)了一貫質(zhì)量管理(1983-1990年)、用戶滿意(1991-2000年)及卓越績效(2001年至今)等三個發(fā)展階段。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”“工業(yè)4.0”“中國制造2025”等的興起,寶鋼也已全面研究“智慧制造”的未來方向,努力打造一種與互聯(lián)網(wǎng)融合的智能化先進(jìn)制造模式。
縱觀近幾年鋼鐵價格走勢及市場供需關(guān)系,寶鋼人清醒地認(rèn)識到“企業(yè)不進(jìn)步就是退步”,這就要求我們在日常工作中要始終“以用戶為中心”,堅(jiān)持“PDCA+認(rèn)真”的工作作風(fēng),勇于嘗試,敢于挑戰(zhàn),全面提升設(shè)備功能精度管理能力和運(yùn)行效率,為公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定受控打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(作者單位:寶山鋼鐵股份有限公司)