郝全忠,蔣 莉,彭名生
(四川哈深冷天然氣工程有限公司,成都610045)
七臺河三聚隆鵬焦?fàn)t煤氣制液化天然氣(LNG)項目是由三聚創(chuàng)潔科技發(fā)展有限公司與七臺河隆鵬煤炭發(fā)展有限公司共同出資建設(shè)的。它是對隆鵬煤炭發(fā)展有限公司原有的焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置進(jìn)行改造,并利用富余焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)液化甲烷(LNG),以達(dá)到合理利用焦?fàn)t煤氣的目的。
進(jìn)入預(yù)處理系統(tǒng)的原料組成、工藝指標(biāo)見表1。
表1 原料組成和工藝指標(biāo)Tab.1 Raw material composition and process indicators
其他雜質(zhì)中,汞的質(zhì)量濃度為10 μg/m3,苯、萘和焦油的質(zhì)量濃度含量分別為3 g/m3、50 mg/m3、100 mg/m3。
焦?fàn)t煤氣經(jīng)過預(yù)處理系統(tǒng)后,要求達(dá)到的設(shè)計指標(biāo)見表2。
表2 預(yù)處理后的焦?fàn)t煤氣設(shè)計指標(biāo)Tab.2 COG design specifications after pretreatment
原料氣處理量,為40 000 m3/h;LNG產(chǎn)量(出冷箱產(chǎn)量),為8 960 m3/h;年開工時間,為8 000 h;操作彈性50% ~105%。
焦?fàn)t煤氣成分比較復(fù)雜,其中的CO2、重?zé)N以及所含的飽和水在低溫環(huán)境下會凍堵板翅式換熱器,而汞會腐蝕鋁質(zhì)的換熱器及管路。
為了保證后續(xù)的液化工序能正常進(jìn)行,并得到合格的液化天然氣,必須對焦?fàn)t煤氣進(jìn)行凈化處理,以脫除其中的CO2、H2O、重?zé)N、汞等有害物質(zhì)。根據(jù)需要脫出的物質(zhì)情況,預(yù)處理分為:脫碳(二氧化碳)工序,脫汞工序,脫水、脫重?zé)N工序。
脫碳工序以活性MDEA為吸收劑,采用一段吸收、一段再生流程脫除焦?fàn)t煤氣中酸性氣體(二氧化碳)。含有 CO2的焦?fàn)t煤氣(1.8~2.0MPa,20℃)從吸收塔下部進(jìn)入,自下而上通過吸收塔。再生后的胺溶液(貧液,2.1~2.3 MPa,50℃,140 m3/h)從CO2吸收塔上部進(jìn)入,自上而下通過吸收塔。逆向流動的胺溶液和焦?fàn)t煤氣在吸收塔內(nèi)充分接觸,氣體中的CO2被吸收進(jìn)入液相;未被吸收的組份從吸收塔頂部引出,進(jìn)入吸收塔頂冷卻器,溫度將降至~40℃,然后進(jìn)吸收塔頂氣液分離器,最后出氣液分離器的氣體送脫汞塔,冷凝液去富胺閃蒸罐。吸收CO2的胺溶液(稱富液,~60℃),經(jīng)減壓閥、閃蒸罐后與再生塔底部流出的胺溶液(貧液,114~120℃)在貧富液換熱器換熱(升溫至90~99℃),然后去CO2再生塔上部。在再生塔進(jìn)行汽提再生,直至貧液的貧液度達(dá)到指標(biāo)。
出再生塔的貧液,經(jīng)過貧富液換熱器、貧液緩沖罐、升壓泵、貧液冷卻器后,貧液被冷卻到40~50℃,再經(jīng)貧液泵進(jìn)入吸收塔上部。
再生塔頂部出口氣體,經(jīng)二氧化碳冷卻器,進(jìn)入二氧化碳?xì)庖悍蛛x器。出氣液分離器的氣體就地放空或去預(yù)壓縮單元,冷凝液回流至再生塔。
再沸器的熱源由低壓飽和蒸汽(0.5MPa,170℃)提供。經(jīng)過脫碳處理的焦?fàn)t煤氣中CO2實際含量小于10 mL/m3。
脫碳工序的流程見圖1所示。
圖1 脫碳工序流程示意圖Fig.1 Flow diagram of decarbonization process
來自脫碳單元的焦?fàn)t煤氣(1.8~2.0 MPa,20℃),首先進(jìn)入脫汞塔進(jìn)行脫汞。脫汞前,焦?fàn)t煤氣汞含量為10 μg/m3,凈化后含量小于0.01 μg/m3。脫汞后,先經(jīng)過高精度過濾器,去除從塔內(nèi)帶出的粉塵等雜物,然后進(jìn)入溴化鋰預(yù)冷系統(tǒng)冷卻,溫度降至7℃,最后進(jìn)入脫水、脫重?zé)N工序的吸附塔A/B/C。
脫汞后的焦?fàn)t煤氣(1.8~2.0 MPa,7℃)進(jìn)入吸附塔A/B/C,脫除焦?fàn)t煤氣中含有的水分、苯(及其他重?zé)N)、萘、焦油等。焦?fàn)t煤氣從吸附塔頂部進(jìn)入,通過分子篩及活性炭復(fù)合床層吸附脫除水分及重組分,然后從吸附塔底部出來。吸附后,在φ(H2O)≤1 mL/m3、w(重?zé)N)≤70 mg/kg后,進(jìn)入焦?fàn)t煤氣液化單元。
吸附單元采用3塔等壓再生方案。在給定的吸附周期內(nèi),一臺處于吸附狀態(tài),用來脫除焦?fàn)t煤氣中的水分及重組分;第二臺處于加熱狀態(tài),用來脫除吸附在床層中的水分及重組分;第三臺處于冷卻狀態(tài)。再生氣來自冷箱的高壓富氫氣(1.7~1.9 MPa,7℃)。再生氣首先進(jìn)入加熱結(jié)束的塔進(jìn)行冷吹,之后進(jìn)入再生氣加熱器加熱(蒸汽加熱)到220~240℃。熱的、干燥的氣體從下而上通過再生狀態(tài)(加熱)的吸附塔,解吸分子篩中的水和重組分。從再生狀態(tài)(加熱)的吸附塔出來的再生氣,進(jìn)入再生氣冷卻器連續(xù)冷卻,冷卻后的常溫氣體供用戶使用。
再生氣加熱器熱源,采用蒸汽加熱器(過熱蒸汽,1.2 MPa,270℃)。每臺吸附塔的完整循環(huán)周期為24 h:吸附狀態(tài)8 h,加熱狀態(tài)8 h,冷卻狀態(tài)8 h。焦?fàn)t煤氣出吸附塔后,設(shè)置高精度過濾器,去除從塔內(nèi)帶出的粉塵等雜物。
脫水、脫重?zé)N工序流程圖見圖2。
圖2 脫水、脫重?zé)N工序流程圖Fig.2 Process flow of dehydration and dehydrocarbonization
該項目開車以來,總體運行平穩(wěn),各項指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計要求,保證了液化單元的正常工作和液化天然氣的產(chǎn)出。但也存在一些安裝和運行的問題。
1)開車初期,脫碳單元二氧化碳冷凝器換熱效果很差,出口溫度達(dá)到90℃以上,再生塔塔頂壓力達(dá)到90kPa,甚至更高,致使安全閥起跳。
經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn):①開車初期,由于焦?fàn)t煤氣流量一直不穩(wěn)定,造成再生塔出口酸氣以水蒸氣為主。大量的水蒸氣在二氧化碳冷凝器管路中發(fā)生相變,凝結(jié)成水且不能及時排出,導(dǎo)致冷凝器負(fù)荷不足。②現(xiàn)場安裝未按圖紙施工。再生塔出口主管路中心低于二氧化碳冷凝器進(jìn)口中心約3 m,未形成有效的步步低的關(guān)系,且進(jìn)口支管未采取保溫措施,導(dǎo)致進(jìn)口管路中積水,形成液柱。
針對這種情況,采取了調(diào)節(jié)再沸器進(jìn)口蒸汽量,降低塔底溫度,減少水蒸氣的蒸發(fā)。同時,采取多次迅速降低二氧化碳冷凝器壓力(至30kPa),使塔頂和冷凝器壓差突然變大;將進(jìn)口支管中的積水逐漸帶出,慢慢使塔頂恢復(fù)到合適的壓力。
但管路安裝已經(jīng)完畢,且不易更改,不能徹底解決問題。通過將二氧化碳冷凝器進(jìn)口支管保溫、穩(wěn)定焦?fàn)t煤氣流量以使酸氣中含有一定量CO2的辦法,可避免問題的出現(xiàn)。
2)脫碳單元中直徑較小且含水的管路經(jīng)常凍堵?,F(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn),因未按圖紙要求對含水的管路進(jìn)行伴熱施工,致使環(huán)境溫度降低后,管路內(nèi)部結(jié)冰形成凍堵。后對DN80及以下管路返工,加電伴熱并嚴(yán)格保溫。
3)原設(shè)計有缺陷。原設(shè)計未考慮上下水管的伴熱,也未考慮下部水箱的加熱,導(dǎo)致低溫環(huán)境時,上下水管凍堵。脫碳單元的二氧化碳冷凝器采用以空氣和水為介質(zhì)的復(fù)合式空冷器,空冷器只配置了一臺循環(huán)水泵。為防止空冷器在低溫環(huán)境中凍堵,系統(tǒng)停車時,水泵不能停機(jī),一直處于開啟狀態(tài),造成使用不便,且只配置了一臺水泵,一旦出現(xiàn)故障,將導(dǎo)致整個系統(tǒng)不能穩(wěn)定工作。后建議備用一臺水泵或再外置一臺循環(huán)泵。
4)吸收塔到閃蒸罐管路上的調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)關(guān)不嚴(yán)。抽出閥芯后發(fā)現(xiàn),密封面上卡了一根鐵絲,致使閥芯無法回座。
5)脫水、脫重?zé)N單元的個別快速切斷閥出現(xiàn)不能動作?,F(xiàn)場處理發(fā)現(xiàn),氣缸在低溫環(huán)境下,密封材料收縮導(dǎo)致氣缸漏氣。重新加工密封材料進(jìn)行更換,即可解決了問題。