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儀化熱電60MW汽輪機(jī)組刷式蜂窩式復(fù)合汽封改造

2015-10-21 19:23徐馳
中國機(jī)械 2015年7期
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)

徐馳

摘要:本文主要介紹了刷式蜂窩式復(fù)合汽封結(jié)構(gòu)和性能特性以及儀征化纖公司熱電中心#4汽輪機(jī)機(jī)組的刷式蜂窩式復(fù)合汽封的改造效果。

關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);刷式汽封;蜂窩式汽封;汽封改造

概況

儀征化纖公司熱電中心#4機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的50MW抽凝式汽輪機(jī)組(后擴(kuò)容改為60MW),1988年1月投產(chǎn),型號為CC60-8.83/4.12/1.47。原先所安裝的汽封大多為梳齒式迷宮密封,設(shè)計落后,各級密封效果不佳。

1.解決方法

針對上述情況,熱電中心通過各型號汽封特性(表1)對比分析,同時考慮到改造成本問題,在2014年#4汽輪機(jī)組大修期間,將這機(jī)組的梳齒型汽封改造為刷式蜂窩式復(fù)合汽封。

1.1 刷式汽封結(jié)構(gòu)和功能

刷式汽封由(上游環(huán))前面板、(下游環(huán))后面板和夾裝于兩者之間的高度密集的高溫合金細(xì)金屬絲組成的刷子。

其主要部位刷毛是一束捆扎在一起的高密集度、按一定方向排列、彈性、圓截面的細(xì)金屬絲,在下游環(huán)靠近刷毛束自由端的較大區(qū)域里,下游環(huán)和刷毛束之間留有一定的間隙,以減少壓差對刷毛束剛性的增強(qiáng)作用。刷式汽封的刷絲直徑一般為0.05~0.07mm,以刷子厚度為1mm計,則全厚度中有16排金屬絲,沿圓周方向,每厘米長得汽封刷子中有細(xì)金屬絲2400根以上,并且細(xì)金屬絲之間緊密相壓,刷絲間空隙是不均勻的,使得均勻的來流的蒸汽進(jìn)入刷絲束中就變得不均勻,并且從密集的刷絲束區(qū)域想疏松的刷絲束區(qū)域偏流,并產(chǎn)生隨機(jī)的二次流和旋窩流。當(dāng)射流遇到前面緊密的刷絲束時,就會改變運動方向而變成和主流方向垂直的橫向流。正由于刷絲束破壞流動而確保流動的不均勻性,使流體產(chǎn)生了自密封效應(yīng),橫向流動代替向前流動顯然是對流體自密封的重要貢獻(xiàn),能使橫流過刷子的總壓降增大從而減少密封的泄漏。

1.2 蜂窩式汽封

蜂窩式汽封主要由彈簧、蜂窩帶和汽封體組成,密封的物理機(jī)理為旋渦耗散能量型,沿軸向進(jìn)入密封腔室的蒸汽立即充滿蜂窩孔,能量被蜂窩芯格吸收,但蜂窩孔內(nèi)不能儲存,對漏來的蒸汽產(chǎn)生迎頭阻礙作用,在蜂窩孔端部與軸頸表面的縫隙間由軸高速旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生一層汽膜直接組織汽流的軸向流動。蜂窩帶材質(zhì)為鎳基固溶強(qiáng)化高溫合金,與轉(zhuǎn)子碰磨時不傷軸,自身磨損快。

2.實際改造過程及應(yīng)用情況

2.1#4汽輪機(jī)組具體改造部位如下:

改造分為3個區(qū)域,共14道,全采用刷式汽封+窩蜂式汽封組合。具體分布如下:

前汽封6圈:分別為第1、2、3、9、11、13圈;

高壓隔板汽封4圈:分別為第1、2、3、4圈;

后汽封4圈:分別為第1、2、3、4圈

改造汽封總數(shù):刷式(復(fù)合)汽封14圈

2.2 汽封改造安裝分為測量、安裝、驗收三個部分。

在揭缸后對改造部分汽封套內(nèi)部、轉(zhuǎn)子外部、梳齒汽封截面、梳齒汽封裝配到汽封套后與轉(zhuǎn)子的相對位置等實際尺寸的測量。梳齒汽封尺寸測量工作由三個過程組成:設(shè)備揭缸后轉(zhuǎn)子起吊前的測量、轉(zhuǎn)子起吊后的測量、汽封套起吊后的測量。刷式密封安裝過程主要有試裝、初裝、壓間隙、再裝、再壓、做膨脹、鉚緊等程序。

刷式密封的調(diào)試主要有徑向密封間隙、軸向密封間隙、膨脹間隙三項間隙調(diào)整工作,調(diào)整時要嚴(yán)格按照安裝操作規(guī)程進(jìn)行,不得丟項或錯序調(diào)試。

2.3 在機(jī)組刷式蜂窩汽封調(diào)整過程中,我們還總結(jié)發(fā)現(xiàn)下列影響因素:

(1)#4機(jī)汽缸變形、跑偏造成隔板汽封與軸封間隙大小不一的情況,因此在汽封調(diào)整過程中,要對間隙較大的一側(cè)多增加墊片,對間隙較小的一側(cè)進(jìn)行打磨,盡量保證汽封圈中心與轉(zhuǎn)子中心能夠一致。

(2)轉(zhuǎn)子運行中在工作溫度下靜繞度增加,使下部汽封間隙減小。在調(diào)整下部汽封間隙時留出一定余量,保證汽封刷與轉(zhuǎn)子不碰磨。

(3)部分汽封間退讓間隙過小可采取現(xiàn)場實測然后打磨汽封塊的方式解決。

2.4 汽封調(diào)整分為:徑向間隙調(diào)整,軸向間隙調(diào)整。#4機(jī)組的汽封主要進(jìn)行徑向間隙調(diào)整。密封齒與軸配合的理論間隙取(0.2-0.6)d/1000mm,汽輪機(jī)一般取0.25-0.65mm。本次改造中,軸封梳齒汽封標(biāo)準(zhǔn)間隙為0.40-0.60mm,隔板汽封標(biāo)準(zhǔn)為0.40-0.70mm,考慮到轉(zhuǎn)子順時針旋轉(zhuǎn),左側(cè)間隙應(yīng)大于右側(cè)間隙,刷式汽封的徑向間隙取0.15mm。

3.改造效果

此次汽輪機(jī)汽封改造完成后#4機(jī)組順利投入運行至今各項工藝參數(shù)正常,狀態(tài)平穩(wěn),各項工藝參數(shù)正常。根據(jù)測算,剔除其他因素影響進(jìn)行修正后實際汽耗率下降1.482%,每年節(jié)約標(biāo)煤約900噸,達(dá)到明顯的節(jié)能減排的效果。通過#4汽輪機(jī)組的汽封改造,消除了軸封外漏蒸汽引起的潤滑油質(zhì)乳化、后軸封漏空氣造成掉真空、轉(zhuǎn)子收縮負(fù)差脹、汽封與軸碰磨而引起的轉(zhuǎn)子運行中振動、變形破壞汽封體系等安全隱患,保證安全穩(wěn)定生產(chǎn),同時取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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