李紫龍 劉洋 王濟平
摘 要:本文以某電廠SCR脫硝系統(tǒng)為例,研究增加省煤器出入口壓損來提高其旁路的高溫?zé)煔饬髁?,從而升高脫硝催化劑入口煙氣溫度,達(dá)到工程脫硝運行需求條件。通過對省煤器內(nèi)布置不同方案的隔板進行模擬優(yōu)化分析,得出了較優(yōu)的隔板布置方案,能夠滿足工程需求,優(yōu)化結(jié)果具有較強的示范意義。
關(guān)鍵詞:省煤器; 脫硝; 模擬; 旁路
0 引言
SCR脫硝系統(tǒng)催化劑入口煙氣溫度低于最低噴氨溫度時,可通過設(shè)置省煤器煙氣旁路將高溫?zé)煔庖鲆蕴岣呦到y(tǒng)煙氣溫度,從而達(dá)到脫硝溫度要求條件 [1,2]。工程中設(shè)置省煤器旁路后發(fā)現(xiàn)常有旁路高溫?zé)煔饬髁啃〉葐栴}發(fā)生,故需通過適當(dāng)增加煙氣經(jīng)過省煤器過程的壓損來提高旁路煙道的煙氣流量。本文以某電廠SCR脫硝系統(tǒng)為例,通過在省煤器過熱器出口調(diào)溫側(cè)布置不同方案的隔板來增加省煤器出入口阻力,從而提高省煤器旁路高溫?zé)煔饬髁亢痛呋瘎┤肟跓煔鉁囟?,以滿足脫硝工程實際要求的目的,數(shù)值模擬結(jié)果具有較強的示范意義。
1 模型概述
CFD是利用計算機求解流體流動的各種守恒控制偏微分方程組的技術(shù),通過建立相關(guān)離散點場變量之間的關(guān)系代數(shù)方程組,數(shù)值計算和圖像顯示后求解各方程組獲得場變量近似值,從而達(dá)到對不同物理化學(xué)系統(tǒng)進行分析的目的。本文的模型是按照比例為1:1而建立。模型主要采用六面體網(wǎng)格,模型計算基于Fluent模擬軟件進行,計算模型為Realizable κ-ε湍流模型[3,4]。
2 模擬方案
本省煤器煙道優(yōu)化分析的目的是提高省煤器出入口的壓損值,以達(dá)到增加省煤器旁路高溫?zé)煔饬髁考按呋瘎┤肟跓煔鉁囟?。通過布置不同方案的隔板,模擬在負(fù)荷為50%BMCR和100%BMCR工況下,省煤器旁路高溫?zé)煔饬髁亢痛呋瘎┤肟跓煔鉁囟鹊仁欠衲軌驖M足脫硝工程實際需要。經(jīng)優(yōu)化設(shè)計后,在省煤器過熱器出口調(diào)溫側(cè)設(shè)計了四個方案的隔板布置方式,包括原省煤器未布置隔板的方案1共五個方案。
3 結(jié)果分析
3.1 省煤器內(nèi)增設(shè)不同隔板布置方案后壓損和旁路流量
在負(fù)荷分別為50%BMCR和100%BMCR工況下,通過對省煤器內(nèi)增設(shè)不同隔板布置的方案進行數(shù)值模擬與分析,得出的省煤器出入口壓損和旁路高溫?zé)煔饬髁拷Y(jié)果如表2所示。從表2中可以看出,在省煤器過熱器出口調(diào)溫側(cè)無布置隔板的方案1時,在50%BMCR和100%BMCR工況下,旁路高溫?zé)煔饬髁糠謩e為73.2103Nm3/h和98.6103Nm3/h。增設(shè)隔板后,方案5時50%BMCR和100%BMCR工況下,省煤器旁路高溫?zé)煔饬髁糠謩e為119.7103Nm3/h和182.4103Nm3/h。
3.2 省煤器內(nèi)增設(shè)不同隔板布置方案后催化劑入口煙氣平均溫度
在負(fù)荷為50%BMCR 和100%BMCR工況下,增設(shè)不同隔板布置方案后的催化劑入口煙氣平均溫度的模擬結(jié)果如表3所示。從表3中得出,方案1催化劑入口煙氣平均溫度在負(fù)荷為50%BMCR 和100%BMCR工況下分別為292℃和301℃,但經(jīng)布置隔板后,方案5催化劑入口煙氣平均溫度在負(fù)荷為50%BMCR 和100%BMCR工況下分別為316℃和327℃,達(dá)到了催化劑最低噴氨溫度的工程需求,因進一步提高噴氨溫度會增加省煤器出入口壓損,故滿足催化劑最低噴氨溫度即可,故方案5為較優(yōu)方案。
3.3 催化劑入口煙氣平均溫度流場分析
在省煤器過熱器出口調(diào)溫側(cè)布置了方案5隔板后,在負(fù)荷為50%BMCR工況下,經(jīng)省煤器旁路流出的高溫?zé)煔馀c低溫?zé)煔饣旌虾?,催化劑入口截面煙氣平均溫度?16℃,為滿足催化劑入口截面高低溫?zé)煔饣旌暇鶆虻囊?,對其進行了模擬,分析得出催化劑入口截面煙氣溫度分布偏差較小,高低溫?zé)煔饽軌蚓鶆虻鼗旌?,未出現(xiàn)嚴(yán)重分層現(xiàn)象。
4 總結(jié)
本文對省煤器過熱器出口調(diào)溫側(cè)布置不同方案隔板進行了數(shù)值模擬與分析,對比了不同方案隔板對省煤器出入口壓損、旁路高溫?zé)煔饬髁恳约按呋瘎┤肟跓煔鉁囟鹊挠绊?,得到了如下結(jié)論:
(1)布置隔板能有效提高省煤器出入口壓損和旁路高溫?zé)煔饬髁?,方?隔板布置方式較優(yōu)。
(2)布置方案5隔板后催化劑入口煙氣平均溫度能夠達(dá)到脫硝最低噴氨溫度,催化劑入口截面溫度偏差較小,能夠滿足工程需求。
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