李敬輝
(南化集團連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)
連云港堿廠建廠生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)60萬t純堿,其中輕質(zhì)純堿20萬t,重質(zhì)純堿40萬t。2008年經(jīng)過擴產(chǎn),目前具有年產(chǎn)120萬t純堿生產(chǎn)規(guī)模,其中輕質(zhì)純堿40萬t,重質(zhì)純堿80萬t。擴產(chǎn)后重灰產(chǎn)生的冷凝水量增加一倍,冷凝水通過重灰閃發(fā)器自身壓力送到鍋爐回水管網(wǎng)已不能滿足生產(chǎn)需要,造成重灰閃發(fā)器液位偏高,使冷凝水不能有效閃發(fā),閃發(fā)器出汽帶液嚴(yán)重,在閃發(fā)器出口到低壓汽管線之間存在水阻現(xiàn)象,管道里存在大量冷凝水。通過在重灰冷凝水閃發(fā)器出水管線增加加壓泵,提高冷凝水的輸送速度,使之得到有效回收利用。
輕質(zhì)純堿在轉(zhuǎn)鼓式水合機內(nèi)與水混合,在一定溫度下生產(chǎn)一水堿結(jié)晶,由水合機制得的一水堿在重灰爐內(nèi)加熱制成重質(zhì)純堿。加熱蒸汽(一部分來自低壓蒸汽管網(wǎng),一部分來自輕灰閃發(fā)的輕灰二次汽)從煅燒爐旋轉(zhuǎn)接頭中心套筒進入汽室和加熱管,換熱后冷凝水從旋轉(zhuǎn)接頭處套管間排出,經(jīng)貯水槽匯同輕灰閃發(fā)器來的冷凝水進入重灰閃發(fā)器,閃發(fā)后的蒸汽進低壓管網(wǎng),冷凝水去鍋爐回水管網(wǎng)。
因存在重灰閃發(fā)器液位偏高,造成冷凝水不能有效閃發(fā),閃發(fā)器出汽帶液嚴(yán)重,部分冷凝水隨閃發(fā)蒸汽進入了低壓蒸汽管網(wǎng),冷凝水在低壓蒸汽系統(tǒng)中的存在,一方面容易造成水擊,給安全生產(chǎn)造成嚴(yán)重危害,縮短蒸汽管線使用周期;另一方面,冷凝水進入換熱設(shè)備,不僅影響換熱效率,造成能源浪費而且加劇換熱設(shè)備的腐蝕,減少使用壽命。2007年7月經(jīng)過選型在重灰閃發(fā)器出水總管線上加裝冷凝水加壓泵。加壓泵性能參數(shù):
改造使用后,冷凝水輸送量由21m3/h增加到43m3/h,但閃發(fā)器液位還是居高不下,冷凝水量與理論產(chǎn)生量相差較大,說明冷凝水還沒有有效閃發(fā),閃發(fā)器出汽仍部分帶液。
1)根據(jù)物料、熱平衡計算,推出生產(chǎn)每噸重灰,需蒸汽量494.72kg/t。
2)出重灰爐蒸汽冷凝水量計算
由飽和水蒸汽表知:P=1.3MPa時,熱水焓為458.4kJ/kg,P=0.3MPa時,熱水焓為317.6kJ/kg,蒸汽焓為2 636.9kJ/kg。
因閃發(fā)出水蒸汽為G1,冷凝水為G2,則:
494.72 =G1+G2
494.72 ×458.4=G1×2 636.9+G2×317.6 G1
解得:G1=30.03kg/t,G2=464.69kg/t。
所以,每噸重灰可回收0.3MPa的蒸汽30.03 kg/t,回收水量為464.69kg/t。
1)根據(jù)物料、熱平衡計算,推出生產(chǎn)每噸輕灰,需蒸汽量1 393.3kg/t。
2)出輕灰爐蒸汽冷凝水回收熱量計算
由飽和水蒸汽表知:P=2.94MPa時,熱水焓為558.52kJ/kg,蒸汽焓為2 785kJ/kg;P=0.3 MPa時,熱水焓為317.6kJ/kg,蒸汽焓為2 636.9 kJ/kg。
因閃發(fā)出水蒸汽為G3,冷凝水為G4則:
1 393.3=G3+G4
1 393.3×558.52=G3×2 636.9+G4×317.6
解得:G3=144.73kg/t,G4=1 248.57kg/t。
所以,每噸輕灰可回收0.3MPa的蒸汽144.73 kg/t,回收水量為1 248.57kg/t。
從以上計算結(jié)果可知,生產(chǎn)每噸重灰,需蒸汽量494.72kg/t,回收水量為464.69kg/t。生產(chǎn)每噸輕灰,需蒸汽量1 393.3kg/t,回收水量為1 248.57 kg/t。重質(zhì)純堿生產(chǎn)能力按50t/h,則回收水量為23t/h;輕質(zhì)純堿生產(chǎn)能力按100t/h,則回收水量為125t/h,重灰閃發(fā)器共回收水量為23+125=148t/h。
根據(jù)理論上回收冷凝水量148t/h,為徹底解決冷凝水輸送量缺陷,參考兄弟單位使用冷凝水加壓泵的經(jīng)驗,2014年5月又對冷凝水加壓泵進行改型。改型后的加壓泵性能參數(shù):
改型后,冷凝水輸送量增加到136t/h,閃發(fā)器液位由95%降到72%,閃發(fā)器負荷明顯減小,冷凝水輸送率由29.1%上升到91.9%,得到大幅度提升,改型后使用效果較顯著。
為使重灰閃發(fā)器冷凝水通過冷凝水加壓泵最大限度輸送冷凝水量,經(jīng)過重新設(shè)計技術(shù)改造,2015年8月份利用停產(chǎn)大修機會,對重灰冷凝水閃發(fā)器出口管線進行擴徑,出口管線由原來DN150擴大到DN250;同時將冷凝水加壓泵進口管線由原來DN200擴大到DN300,技改后,冷凝水輸送量增加到146t/h,閃發(fā)器液位由72%降到60%,閃發(fā)器負荷又大幅度減小,冷凝水輸送率由91.9%上升到98.6%,得到大幅度提升。技改后使用效果較好,徹底解決重灰閃發(fā)器液位偏高,使冷凝水得到有效閃發(fā)。
為防止冷凝水加壓泵產(chǎn)生汽蝕,采取在加壓泵進出口管線增加儀表自調(diào)節(jié)循環(huán)管線,操作時將重灰閃發(fā)器液位設(shè)定在30%~50%之間,若閃發(fā)器液位低于設(shè)定值時,冷凝水將保證重灰閃發(fā)器液位進行自身循環(huán),確保冷凝水加壓泵不發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。
1)加壓泵投用后,冷凝水回收率超過98.6%,減少了重灰閃發(fā)器汽液夾帶損失和進低壓蒸汽管網(wǎng),每小時增加工藝回水輸送量123t,冷凝水價格(含熱值成本)6元/t,每小時增效738元,每月節(jié)約143℃的凝結(jié)水約8.86萬t,節(jié)約凝結(jié)水的月效益約53萬元。
2)因生產(chǎn)每噸重灰可回收0.3MPa的蒸汽30.03kg/t,生產(chǎn)每噸輕灰可回收0.3MPa的蒸汽144.73kg/t。重質(zhì)純堿生產(chǎn)能力按50t/h,輕質(zhì)純堿生產(chǎn)能力按100t/h,則共回收0.3MPa的蒸汽近似為15t/h。0.3MPa的蒸汽以35元/t,年產(chǎn)生價值420萬元/年。
加壓泵投用后,冷凝水回收率超過98.6%,有效回收利用了0.3MPa的低壓蒸汽,節(jié)能效果顯著。減少了重灰閃發(fā)器汽液夾帶損失和冷凝水進低壓蒸汽管網(wǎng),降低了生產(chǎn)成本,具有較好的經(jīng)濟利益和社會效益。
[1] 陳學(xué)勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989
[2] 中國純堿工業(yè)協(xié)會.純堿工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990
[3] 姜家國.年產(chǎn)30萬t重質(zhì)純堿工程優(yōu)化及設(shè)備選擇計算[J].大化科技,1996(1)